高建宏
華晉焦煤有限責(zé)任公司沙曲一礦
關(guān)于ZYJ-390/190增強型架柱式液壓回轉(zhuǎn)鉆機相關(guān)部件的改造與革新
高建宏
華晉焦煤有限責(zé)任公司沙曲一礦
煤礦井下條件千差萬別,工作環(huán)境差別極大:如溫度、風(fēng)速等,另外液壓鉆機需要經(jīng)常搬動,受到井下搬運條件、巷道大小的限制,因此油箱的設(shè)計要求在滿足使用的情況下盡可能減小容積;設(shè)計中要充分考慮采用冷卻器對油液進行冷卻,并進行熱平衡計算,滿足油箱的功能要求。
煤礦工程;鉆機油液;要點
近幾年來,探水探瓦斯孔、釋放地壓孔及地質(zhì)勘探孔作業(yè)量明顯增加。煤礦井下環(huán)境復(fù)雜,條件艱苦,鉆探作業(yè)面空間狹小,煤礦迫切需要一種適應(yīng)性廣,搬運方便的鉆機,來提高鉆探作業(yè)效率,減輕工人勞動強度。根據(jù)煤礦井下液壓鉆機的工作環(huán)境和使用要求,結(jié)合ZYJ-680/200座架式液壓回轉(zhuǎn)鉆機的使用情況,對各種冷卻器進行了分析比較;闡述了新型冷卻器和油箱的設(shè)計過程,并通過試驗和驗算證明設(shè)計是成功的。
近幾年由于煤礦井下透水事故頻發(fā),引起國家對煤礦井下防治水工作的重視,我礦多次對防治水工作展開研討會議,經(jīng)過多次研討,決定購置此方面的探放水鉆機。于2013年3月份在石家莊開目機械有限公司購置了一臺ZYJ-390/190增強型架柱式液壓回轉(zhuǎn)鉆機作為試驗。在使用過程中,由于鉆機的部分設(shè)計與井下現(xiàn)場條件不相符,給井下現(xiàn)場的搬運和實際生產(chǎn)帶來不便。通常,該礦采用普通坑道液壓鉆機施工,每施工 1 個鉆孔需要移動鉆機,并重新對鉆機支點柱,且鉆孔布置均勻難度較大;鉆機操作人員在掘進頭正前,在上山地區(qū)施工鉆孔存在掉碴壓埋鉆機及人員風(fēng)險。
針對以上原因,我隊結(jié)合井下實際條件和本隊的現(xiàn)有條件,針對性地對鉆機的部分部件做了改造和革新。
1、鉆機油箱冷卻系統(tǒng)升級改造(小改造)
2、鉆機油箱底部加工放油孔(小改造)
3、鉆機泵站加設(shè)行走裝置(小革新)
1、鉆機油箱冷卻系統(tǒng)升級改造:
新購置的鉆機冷卻系統(tǒng)不能使長時運轉(zhuǎn)的鉆機及時冷卻,油溫升高,導(dǎo)致鉆機在短期運轉(zhuǎn)期間,油管接頭處、立柱、跑道、操作臺的密封損壞,造成生產(chǎn)率低下。
針對此情況,我們在鉆機原有基礎(chǔ)上進行了兩次改造:①把油箱內(nèi)的冷卻水管做長,可使油箱內(nèi)的液壓油能過多地接觸冷卻水管;②把原來打鉆水冷卻的循環(huán)水?dāng)嚅_,重新再增加一趟冷卻水直接用于冷卻雙聯(lián)齒輪泵。
2、鉆機油箱底部加工放油孔:
鉆機使用說明書中第五篇:鉆機的維護與保養(yǎng)包括小修,中修,大修明確指出均需更換液壓油,新購置的鉆機油箱底部沒有放油嘴,每次在清洗油箱時用時長又對油箱清洗不干凈。
針對此情況,我們在鉆機油箱底部加工放油孔,這樣在清洗油箱時可以把油箱內(nèi)的污油直接放出,并能充分清理油箱底部。
3、鉆機泵站加設(shè)行走裝置:
新購置的鉆機泵站按其技術(shù)指導(dǎo)進行運輸時,把泵站解體運輸,這樣一方面經(jīng)常解體對泵站使用年限縮短,另一方面此部件在安裝、拆卸時費時費力。
針對此情況,我們在搬運時,力求泵站完整,在泵站上加工了一對可自由組裝、拆卸的行走裝置。
1、冷卻系統(tǒng)整改合適后,就使得鉆機不受油溫高影響,可以長時間在井下進行正常的生產(chǎn),原鉆機密封圈每隔一個小班就得更換部分油管密封,改進后每間隔幾天更換個別油管密封,節(jié)約鉆機液壓油,同時提高了生產(chǎn)效率。
2、鉆機油箱底部加工了放油孔后,方便鉆機油箱的油液更換和油箱的清洗,大大提高了此環(huán)節(jié)的勞動效率。
原鉆機液壓油每隔半月就得清洗一次,改裝后兩月清洗一次,這樣兩月可減少3次油箱清理,油箱額定容積為150L,一升液壓油價格6元,更換一次液壓油所需900元,這樣兩月每臺鉆機就在此項節(jié)約資金2700元,一年一臺鉆機就能節(jié)省此項資金16200元,我礦現(xiàn)有5臺這類鉆機,一年就能節(jié)省資金81000元。
3、經(jīng)過鉆機泵站加設(shè)行走裝置的革新后,在搬家過程中,節(jié)約了搬家所需時間,由原來的人力搬運革新為輪胎運輸,并避免了繁瑣的分解泵站環(huán)節(jié),縮減了勞動力,減少了磕碰事故。
4、由于架柱具備全方位調(diào)節(jié)功能,亦可完成巷道全錨護時在頂板、底板和側(cè)幫上的鉆孔施工作業(yè)。該鉆機以立柱為中心軸,任何方向施工所有反作用力均作用在立柱上,穩(wěn)定性強,不像普通采用點柱支撐的鉆機,當(dāng)鉆機反作用力較大時導(dǎo)致鉆機左右擺動不穩(wěn)定,影響角度準(zhǔn)確性。
5、該鉆機更加準(zhǔn)確的將鉆孔控制到巷道輪廓線范圍及有效層位,實現(xiàn)了鉆孔均勻布孔,消除了消突空白帶,提高了石門揭煤的安全性。同時,也解決了普通鉆機每施工一個鉆孔均需要移動鉆機調(diào)整角度并重新支點柱,費時費力、鉆孔布置不均勻的困難;實現(xiàn)了遠程操作。
列舉一類,鉆機泵站革新前、后同樣運輸1000米,每班按8小時工時計算,搬家時安排6人,革新前鉆機泵站拆卸需2小時,6人4小時可搬運1000米,安裝鉆機泵站需2小時。革新后,鉆機泵站加設(shè)行走裝置后6人搬運1000米只需2小時,每工一天按200元計算,此項可節(jié)約資金900元,一年每臺鉆機按6000米搬運,可節(jié)省資金5400元,我礦現(xiàn)有5臺這類鉆機,一年就能節(jié)省資金27000元。
以上改造革新經(jīng)過井下3年多的試驗,使用效果良好,給生產(chǎn)帶來很多便利,同時創(chuàng)造了可觀的收益,極大地提高了勞動生產(chǎn)率,以上改造均已被鉆機生產(chǎn)廠家所采納。
此鉆機改造革新后,首先運輸方面,其次鉆機的穩(wěn)定性也得到改善,從而提高了勞動效率。
值得此類鉆機的生產(chǎn)廠家借鑒。
該新型散熱器和油箱通過用戶使用,證明該套散熱系統(tǒng)性能良好,且用水量小、無需減壓,深受用戶好評。目前該系統(tǒng)已應(yīng)用于公司各類產(chǎn)品中,為公司和客戶取得了很好的經(jīng)濟效益。經(jīng)過一年多的市場驗證,該鉆機結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,鉆孔范圍廣,整機拆解移動方便,滿足了礦方的需求;該鉆機鉆孔效率高,工作穩(wěn)定可靠,證明設(shè)計計算是正確的。
[1] 陳艷璽. 煤礦井下液壓鉆機油箱和冷卻器設(shè)計[J]. 煤礦機械,2013,05:22-23.
[2] 左崗永. 某型煤礦鉆機臥式動力源開式油箱的設(shè)計[J]. 機床與液壓,2015,02:90-92.