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660MW超超臨界機(jī)組啟停及低負(fù)荷期間的NOx排放控制

2016-03-20 01:29:19甄玉波戚彩蓮華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠山東鄒城273522
低碳世界 2016年4期
關(guān)鍵詞:煙溫制粉磨煤機(jī)

甄玉波,戚彩蓮(華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

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660MW超超臨界機(jī)組啟停及低負(fù)荷期間的NOx排放控制

甄玉波,戚彩蓮(華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

本文通過(guò)對(duì)燃煤火電機(jī)組啟停和低負(fù)荷期間,污染物排放難于控制的問(wèn)題進(jìn)行試驗(yàn)分析,結(jié)合本公司機(jī)組啟停過(guò)程中遇到的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié),并提出解決方法,對(duì)降低同類型機(jī)組啟停過(guò)程污染物排放控制提供了一定的參考。

660MW機(jī)組;啟停;低負(fù)荷;氮氧化物(NOx);控制;困難;解決方法

前言

安徽華電六安電廠有限公司2×660MW機(jī)組鍋爐為上海鍋爐廠有限公司自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,型號(hào)為:SG-2024/26.15 M6002。單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、Π型半露天布置、除灰渣系統(tǒng)為干式(風(fēng)冷)機(jī)械式除渣系統(tǒng)、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐燃燒系統(tǒng)按中速磨冷一次風(fēng)直吹式制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)。24只直流式燃燒器分6層布置于爐膛下部四角,煤粉和空氣從四角送入,在爐膛中呈切圓方式燃燒。鍋爐點(diǎn)火方式采用兩層等離子點(diǎn)火。低負(fù)荷助燃采用等離子。兩臺(tái)主機(jī)分別于2014年5月、7月通過(guò)168h連續(xù)運(yùn)行。機(jī)組煙氣氣除塵設(shè)備,采用福建龍凈環(huán)保股份有限公司生產(chǎn)的靜BEH型電除塵;機(jī)組脫硫裝置,采用石灰石-石膏濕法工藝脫硫(簡(jiǎn)稱FGD);機(jī)組脫硝系統(tǒng)采取選擇性催化還原(SCR)法去除煙氣中的NOx,SCR反應(yīng)器采用高灰型工藝布置 (即反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器與空預(yù)器之間)。

近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,氮氧化物(NOx)排放量急劇增加,大氣污染日益嚴(yán)重,全國(guó)范圍內(nèi)霧霾天氣頻發(fā),環(huán)境污染已成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素,在這樣的背景下,《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》于2015年1月1日正式頒布施行。面對(duì)節(jié)能減排的壓力,如何提高我國(guó)以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)的清潔水平,使煤炭的清潔燃燒和清潔排放技術(shù)成了燃煤電廠發(fā)展的新空間、新機(jī)遇。

1 問(wèn)題簡(jiǎn)述

燃煤電廠是煙塵 (Dust)、二氧化硫 (SO2)和氮氧化物(NOx)等大氣污染物的主要排放源。環(huán)保部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2011年7月聯(lián)合發(fā)布的火電大氣污染物排放國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為:煙塵(Dust)<30mg/Nm3、二氧化硫<100mg/Nm3、氮氧化物<100mg/Nm3,機(jī)組正常運(yùn)行中,安徽華電六安電廠在滿足國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的前提下,實(shí)行更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),即煙塵+二氧化硫(SO2)+氮氧化物(NOx)<100mg/Nm3,但是機(jī)組啟停和低負(fù)荷期間,脫硝裝置SCR進(jìn)口煙溫經(jīng)常低于310℃,脫硝裝置無(wú)法投入,導(dǎo)致排放標(biāo)準(zhǔn)要遠(yuǎn)高于排放標(biāo)準(zhǔn)限值,按原有的啟停方式,很難滿足國(guó)家的排放要求。

2 解決方案

2.1機(jī)組啟動(dòng)階段

(1)加強(qiáng)與燃運(yùn)人員的溝通,加強(qiáng)燃煤的摻燒摻配,控制入爐煤煤質(zhì),要求燃煤干燥無(wú)灰基揮發(fā)份≮33%,低位發(fā)熱量盡量在20~22MJ/kg范圍內(nèi)。

(2)鍋爐上水前,盡可能提高除氧器溫度,上水期間控制上水溫度在80~90℃,這樣有利于提高爐膛溫度,縮短爐膛的加熱時(shí)間。

(3)鍋爐點(diǎn)火前,對(duì)磨煤機(jī)暖風(fēng)器充分疏水暖管,將磨煤機(jī)出口風(fēng)溫加熱到80℃以上方可啟動(dòng)磨煤機(jī)。

(4)鍋爐點(diǎn)火盡量?jī)?yōu)先啟動(dòng)B層等離子、B套制粉系統(tǒng),合理控制風(fēng)煤比,及時(shí)啟動(dòng)A層等離子、A套制粉系統(tǒng),在保證火焰穩(wěn)定的前提下,控制一次風(fēng)管風(fēng)速不低于28m/s。

(5)空預(yù)器出口熱一次風(fēng)溫升至150℃時(shí),即可啟動(dòng)C套制粉系統(tǒng),采用“倒寶塔”配煤方式,合理分配各制粉系統(tǒng)煤量,按規(guī)程規(guī)定溫升率上限控制升溫速度,盡快提升爐膛溫度。

(6)機(jī)組并網(wǎng)前,即投入#2高加(加熱汽源取自再熱汽冷段),同時(shí)盡量提高除氧器溫度,保證較高的爐水溫度,以保證爐膛的升溫率。

(7)機(jī)組并網(wǎng)前,根據(jù)鍋爐的升溫升壓情況,及時(shí)開(kāi)啟汽機(jī)高壓旁路和地壓旁路,控制主汽壓力在5~8MPa,主、再汽溫度控制在400±10℃,加快汽機(jī)的暖機(jī)時(shí)間,盡快滿足汽機(jī)溫度準(zhǔn)則,縮短機(jī)組在啟動(dòng)期間的時(shí)間。

(8)機(jī)組并網(wǎng)后,保持汽機(jī)高壓旁路、低壓旁路有一定開(kāi)度,待機(jī)組負(fù)荷升至150MW以上,再逐漸關(guān)閉汽輪機(jī)高、低壓旁路。

(9)機(jī)組負(fù)荷升至200MW以上,鍋爐轉(zhuǎn)干態(tài)后,及時(shí)啟動(dòng)D套制粉系統(tǒng),維持較高的爐膛熱負(fù)荷,快速升溫升壓,以確保機(jī)組負(fù)荷升至300MW以前,脫硝裝置SCR入口煙溫達(dá)到305℃,達(dá)到脫硝裝置投入條件,一遍及時(shí)投入脫硝裝置,減少氮氧化物(NOx)的超標(biāo)時(shí)間。

2.2機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行階段

(1)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),保持B、C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,當(dāng)B、C、D、E任一磨煤機(jī)出現(xiàn)異常,立即投入A、B層等離子運(yùn)行,啟動(dòng)A磨煤機(jī)運(yùn)行,保證燃燒穩(wěn)定。

(2)加強(qiáng)鍋爐SCR進(jìn)口煙溫監(jiān)視,當(dāng)SCR進(jìn)口煙溫降至310℃時(shí),根據(jù)鍋爐燃燒情況,將燃燒器擺角向上調(diào)整,暫規(guī)定燃燒器擺角最大不超過(guò)80%,調(diào)整燃燒器擺角要緩慢,每次調(diào)整幅度不得大于5%,調(diào)整后觀察鍋爐燃燒10min,若燃燒穩(wěn)定,爐膛負(fù)壓無(wú)波動(dòng),則繼續(xù)調(diào)整,若燃燒不穩(wěn),爐膛負(fù)壓波動(dòng)則不得繼續(xù)向上調(diào)整,必要時(shí)立即將燃燒器擺角置水平位,注意等離子投運(yùn)時(shí)燃燒器擺角必須在水平位。

(3)根據(jù)鍋爐輔助風(fēng)壓力與爐膛壓力壓差,適當(dāng)開(kāi)大CCOFA燃盡風(fēng)擋板,注意控制輔助風(fēng)壓力與爐膛壓力壓差≮350kPa。

(4)在保證燃燒穩(wěn)定和磨煤機(jī)安全運(yùn)行前提下,適當(dāng)提高一次風(fēng)速,維持一次風(fēng)速在28m/s。

(5)控制鍋爐氧量≯6%。

(6)合理安排吹灰運(yùn)行方式,保證脫硝裝置入口煙溫不低于310℃。

2.3機(jī)爐停運(yùn)階段

(1)先停運(yùn) A套制粉系統(tǒng),再自上至下停運(yùn)各套制粉系統(tǒng),保留B套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,直至機(jī)組打閘。

(2)盡量縮短機(jī)組300MW以下負(fù)荷工運(yùn)行時(shí)間,機(jī)組負(fù)荷低于300MW后,按降溫降壓率上限,快速降低機(jī)組負(fù)荷。解列發(fā)電機(jī),縮短脫硝退出后機(jī)組運(yùn)行時(shí)間。

(3)機(jī)組停運(yùn)低負(fù)荷階段,盡量維持高加連續(xù)運(yùn)行。

(4)提前投入空預(yù)器連續(xù)吹灰,可以在脫硝裝置SCR入口煙溫降至290℃后,再退出脫硝系統(tǒng)運(yùn)行,減少脫銷裝置的推出時(shí)間。

3 總結(jié)

采取以上措施后,機(jī)組氮氧化物(NOx)排放控制取得得了良好的效果,鍋爐點(diǎn)火到脫硝裝置的投入時(shí)間,由15h縮短至11h,24h平均氮氧化物(NOx)排放值:由127.75mg/Nm3降低至98.33mg/Nm3;鍋爐停運(yùn)過(guò)程中,脫硝裝置退出到機(jī)組打閘的時(shí)間由3h縮短至1.5h,24h平均氮氧化物 (NOx)排放值,由75.635mg/Nm3降低至60.635mg/Nm3;并且整個(gè)機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,電除塵的投入率達(dá)到了100%,除塵效率達(dá)99.9%。排放指標(biāo)接近超凈排放標(biāo)準(zhǔn)。華電六安電廠在這方面的嘗試,為預(yù)防和解決此類問(wèn)題提供了一定借鑒意義。

[1]《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011).

[2]魏 鳳,劉 勇.電廠煤粉爐低NOx燃燒的研究.中國(guó)電力出版社,2003,7(1):1~4.

[3]曹紅加.電站鍋爐煤粉高效低NOx燃燒的研究武漢大學(xué),2001.

[4]安徽華電六安發(fā)電有限公司.660MW超超臨界機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程.

[5]安徽華電六安發(fā)電有限公司.660MW超超臨界機(jī)組灰硫運(yùn)行規(guī)程.

甄玉波(1980-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠集控運(yùn)行和管理工作。

TM621.2

A

2095-2066(2016)04-0037-02

2016-1-18

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