柳國立 劉正勇 崔曉娟 李文祥 武斌
(中國第一汽車股份有限公司技術(shù)中心)
?
商用車柴油機油底殼開裂問題分析及解決
柳國立劉正勇崔曉娟李文祥武斌
(中國第一汽車股份有限公司技術(shù)中心)
【摘要】通過對失效件進行材料性能、斷口、成型工藝、有限元仿真、整車試驗等分析,得出該款柴油機油底殼開裂問題是由油底殼剛度不足導(dǎo)致在發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)發(fā)生共振而造成的。通過改進油底殼結(jié)構(gòu)并提高剛度,使其固有頻率達到許用值以上,避免在發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)發(fā)生共振。油底殼固有頻率測量試驗、整車道路試驗及發(fā)動機臺架共振試驗結(jié)果表明,改進方案可以有效解決該柴油機的油底殼開裂問題。
針對某款商用車柴油機油底殼出現(xiàn)開裂問題進行分析統(tǒng)計,其失效模式主要分為兩種:油底殼右側(cè)中部及左側(cè)放油螺栓圓角處開裂,平均故障里程為1.8×104~2.0×104km。該油底殼開裂問題在牽引車、載貨車及自卸車各車型上具有大致相同的故障率。該現(xiàn)象表明,該柴油機油底殼開裂問題與發(fā)動機負荷及其搭載的車型無關(guān),屬于發(fā)動機本身固有的問題。為了查明油底殼開裂原因,需要從油底殼材料、生產(chǎn)過程及其固有特性等方面進行分析。
1.1斷口及材料特性分析
對油底殼開裂位置的斷口分析(圖1)表明,油底殼開裂性質(zhì)為頻次較高的疲勞開裂,屬于某種機械應(yīng)力性質(zhì)的疲勞開裂,疲勞源均產(chǎn)生在油底殼內(nèi)部。斷口分析不能確認機械應(yīng)力來源,重點考慮油底殼的開裂是共振或機油重力作用的結(jié)果。
從油底殼材料分析結(jié)果可知,油底殼材料為St16(寶鋼提供),其元素含量(表1)、金相組織和硬度檢驗結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,未見異常。
1.2成型工藝分析
該款柴油機油底殼深度290 mm,分兩次拉深,拉深過程中涂油貼膜。成品件檢驗右側(cè)面中部最薄處約為1.76 mm,最大厚度減薄率10 %(實測原始板料厚度1.94 mm);放油螺栓處在首次拉深后厚度最薄處為1.77 mm,二次拉深后厚度最薄處為1.68 mm,該處厚度減薄率為13.5 %,厚度減薄也滿足要求,油底殼生產(chǎn)工藝符合要求。1.3強度計算分析
圖1 斷口掃描結(jié)果
表1 油底殼材料元素含量 %
從圖2和圖3油底殼強度有限元計算結(jié)果可以看出[1],在正常的慣性力等疲勞載荷作用下,油底殼開裂位置處的應(yīng)力值小于5 MPa,遠低于材料本身的抗拉強度,不會發(fā)生疲勞開裂。
圖2 缸體及油底殼右側(cè)面應(yīng)力分布
圖3 缸體及油底殼左側(cè)面應(yīng)力分布
1.4模態(tài)計算分析
該款柴油機缸體下部的梯形框架由鑄鐵結(jié)構(gòu)改為鋼板結(jié)構(gòu)。由于鋼板結(jié)構(gòu)梯形框架剛度小,可能對油底殼產(chǎn)生不利的影響,因此首先將兩種梯形框架對油底殼的影響進行比較計算。
有限元計算結(jié)果表明,在相同爆發(fā)壓力作用下,采用鋼板結(jié)構(gòu)梯形框架比鑄鐵結(jié)構(gòu)缸體裙部位移增加25 %(圖4),這將導(dǎo)致缸體傳遞給油底殼的激勵力增大,增加油底殼開裂風(fēng)險。
圖4 缸體裙部位移計算結(jié)果
對采用鋼板結(jié)構(gòu)和鑄鐵結(jié)構(gòu)梯形框架兩種情況下的油底殼模態(tài)計算結(jié)果表明[2~4],鑄鐵和鋼板梯形框架對油底殼的固有頻率沒有影響,兩種情況下的油底殼1階模態(tài)頻率都是108.63 Hz(表2)。由于油底殼1階模態(tài)頻率與柴油機轉(zhuǎn)速為2 160 r/min的缸內(nèi)爆發(fā)壓力出現(xiàn)的頻率相對應(yīng),導(dǎo)致油底殼在發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)有共振問題發(fā)生,其為該油底殼開裂的原因。
表2 改進前油底殼模態(tài)計算結(jié)果
由上述對開裂油底殼材料性能、斷口、成型工藝及有限元計算分析結(jié)果可知,油底殼開裂是由于本身剛度不足而導(dǎo)致其固有模態(tài)頻率低,且在發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)與發(fā)動機爆發(fā)壓力的激勵頻率產(chǎn)生共振而致。
1.5改進方案制定
油底殼改進方案需要解決的主要問題是在發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)抑制油底殼共振問題的發(fā)生。為避免共振問題發(fā)生,該款柴油機油底殼固有模態(tài)1階頻率必須大于120 Hz,以此作為油底殼結(jié)構(gòu)改進的設(shè)計準(zhǔn)則。
油底殼改進前的結(jié)構(gòu)見圖5。該油底殼深度較大,左、右側(cè)各布置兩條較淺的加強筋,結(jié)構(gòu)剛度較弱,另外該油底殼放油螺栓的安裝面與側(cè)板的過度圓角很小,非常容易導(dǎo)致應(yīng)力集中。改進方案為在油底殼兩側(cè)面各布置3條較深的加強筋,并且把油底殼放油螺栓移到油底殼底部,消除油底殼局部應(yīng)力集中問題,見圖6。
圖6 油底殼改進后結(jié)構(gòu)
有限元仿真結(jié)果(表3)表明,改進后的油底殼側(cè)板1階模態(tài)頻率由改進前的108.63 Hz提高到178.42 Hz,2階頻率由原來的117.87 Hz提高到195.21 Hz,均高于發(fā)動機爆發(fā)壓力最高激勵頻率(120 Hz),不會產(chǎn)生共振,能夠滿足抑制共振問題發(fā)生的要求。
表3 改進前、后油底殼模態(tài)計算結(jié)果
2.1固有頻率測量評價
對改進前、后的油底殼進行固有頻率測試試驗。實車激勵模態(tài)試驗結(jié)果表明,改進前油底殼側(cè)板1階固有頻率為71.88 Hz,見圖7。改進后油底殼的剛度提高明顯,其固有頻率達到159.2 Hz,見圖8。說明油底殼改進后能夠有效避開發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的激勵頻率,避免共振。
圖7 改進前油底殼頻響函數(shù)
圖8 改進后油底殼頻響函數(shù)
2.2整車道路試驗評價
對改進前、后的油底殼進行整車道路試驗,結(jié)果如圖9和圖10所示。試驗結(jié)果表明,采用改進前油底殼時,整車在各擋位緩慢加速和勻速行駛,油底殼測量點在76.5~81.0 Hz區(qū)間功率譜密度出現(xiàn)峰值,該頻率是發(fā)動機1 530~1 620 r/min的缸內(nèi)爆發(fā)壓力激勵頻率,表明在此轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),在缸內(nèi)爆發(fā)壓力作用下,油底殼測量點發(fā)生了共振;采用改進后的油底殼進行試驗時,在整個發(fā)動機轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),沒有高級別功率譜密度峰值出現(xiàn),油底殼測量點處沒有共振問題發(fā)生。
(a)改進前油底殼
圖10 8擋勻速1 600 r/min各測點應(yīng)變功率譜密度
2.3發(fā)動機臺架試驗評價
對改進前、后的油底殼進行發(fā)動機臺架試驗測試,試驗結(jié)果見圖11。試驗結(jié)果表明,改進前油底殼的整體振動偏大,且集中在1 148 r/min、118 Hz下,振動數(shù)值最高達到213.6 mm/s,共振明顯;改進后油底殼的個別測點的部分方向振動數(shù)值達到80 mm/s的限值,其余測點大部分在60 mm/s以下,沒有共振發(fā)生。改進后的油底殼進行147 h共振耐久試驗,沒有發(fā)生開裂問題,通過共振試驗考核。因此,改進后的油底殼能夠有效抑制共振問題的發(fā)生,其開裂問題得到徹底解決。
圖11 改進前、后發(fā)動機臺架油底殼共振試驗結(jié)果
參考文獻
1王勛成.有限元法基本原理和數(shù)值方法(第2版).北京:清華大學(xué)出版社,1995.
2李平.YN4102油底殼的自振特性研究.車輛與動力技術(shù),2002(4):16~18.
3Yuan Zhaocheng,Zhang Liang.Modal analysis and structure analysis for oilpan of 4118Z diesel engine.Automotive Engi?neering,2001,23:156~159.
4Lu Xiaojun,Liang Jie.Vibration modal analysis of 492Q en?gine’s oil pan.China Journal of Highway and Transprot, 2001,14:115~118.
(責(zé)任編輯晨曦)
修改稿收到日期為2015年7月14日。
Analysis of Oil Pan Cracking of Commercial Vehicle Diesel Engine and Solution
Liu Guoli, Liu Zhengyong, Cui Xiaojuan, Li Wenxiang, Wu Bin
(China FAW Co., Ltd. R&D Center)
【Abstract】Through analysis on materials properties, fracture and molding technique, FEA simulation of the failure parts and vehicle tests, it is concluded that oil pan cracking is caused by insufficient stiffness of oil pan, leading to resonance in engine working speed. By improving oil pan structure and its stiffness, and improve its inherent frequency above the allowable value, avoiding resonance in engine working speed. The results of oil pan inherent frequency measuring test, vehicle road test and engine bench resonance test show that the optimization can effectively prevent the oil pan from cracking.
Key words:Diesel Engine,Oil Pan,Cracking,Resonance
中圖分類號:U464.137
文獻標(biāo)識碼:A
文章編號:1000-3703(2016)02-0007-04
主題詞:柴油機油底殼開裂共振