黃葵
(華潤電力 (溫州)有限公司,浙江溫州325802)
級配高鉻鋼球和高鉻襯板技術(shù)的節(jié)能改造應(yīng)用
Application of gradation high chrome steel ball and high chromium liner technology in energy saving transform of ball mill
黃葵
(華潤電力 (溫州)有限公司,浙江溫州325802)
通過分析級配高鉻鋼球和拋物雙波谷曲面高鉻襯板技術(shù)原理和方案,在球磨機節(jié)能改造中,采用級配高鉻鋼球+拋物雙波谷曲面高鉻襯板技術(shù),實踐應(yīng)用表明,改造取得了良好的節(jié)能效果。
球磨機;節(jié)能;高鉻鋼球;拋物雙波谷曲面;高鉻襯板
某電廠2臺330 MW機組,每臺爐配3臺上海重型機械有限公司生產(chǎn)的BBD4366型雙進雙出球鋼球球磨機。球磨機運行電流150~154 A,發(fā)電廠用電率高達6%以上,制粉系統(tǒng)是主要的耗能單元,磨煤單耗約22 kWh/t,根據(jù)國內(nèi)節(jié)能改造經(jīng)驗,球磨機有很大的節(jié)能空間。
1.1 節(jié)能原理與方案
襯板及鋼球重量是影響球磨機運行電流的主要原因,根據(jù)實驗球磨機襯板及鋼球總量每降低1 t,可降低運行電流0.8 A〔1〕。根據(jù)研磨理論,采用優(yōu)化級配高鉻鋼球配合相應(yīng)波形拋物雙波谷曲面高鉻襯板,單位重量鋼球的平均制粉能力有明顯提高,在磨機出力和煤粉細度一定的前提下,通過級配高鉻鋼球+拋物雙波谷曲面高鉻襯板技術(shù)可降襯板及鋼球總重24~30 t,理論可降低運行電流19.2 A~24 A。級配高鉻鋼球+拋物雙波谷曲面高鉻襯板技術(shù)不僅可以大幅降低運行電流,而且可以大大提高設(shè)備的使用壽命〔2〕。
1.1.1 鋼球級配方案
優(yōu)化鋼球配比,可以提高鋼球磨煤效率及煤粉均勻性,降低磨機鋼球裝載量,從而達到降低球磨機運行電流,實現(xiàn)節(jié)能的目的。級配理論上分的級越多越好,考慮實際影響系數(shù)大小,一般設(shè)定5—8級,兼顧了成本和可操作性,采用7級鋼球級配方案〔3,4〕。
1.1.2 級配鋼球襯板波形的選擇
由于級配鋼球采用的高鉻鋼球,為滿足襯板與鋼球的硬度匹配,襯板相應(yīng)采用高鉻襯板,由于高鉻襯板相比普通襯板具有極強的耐磨性,根據(jù)襯板磨損速率計算,在保證襯板使用壽命的前提下適當(dāng)減薄襯板厚度。單臺球磨機襯板重量降低約10 t。
當(dāng)球磨機轉(zhuǎn)速一定時,鋼球拋落高度與襯板結(jié)構(gòu)型式以及波形曲率有很大關(guān)系。經(jīng)實驗研究結(jié)果證實,普通波形襯板攜帶鋼球高度較低,鋼球一般做泄落 (滑落)運動,拋物雙波谷曲面高鉻襯板采用雙波谷結(jié)構(gòu),每個波形曲率比傳統(tǒng)襯板提高5~15°,襯板攜帶鋼球能力更強,是普通波形襯板攜帶鋼球高度的1.1~1.2倍。改進后的拋物雙波谷曲面高鉻襯板,合理提升了鋼球拋落高度,增強了鋼球的破碎作用,同時使鋼球落點在與垂直中分面夾角為10~15°的區(qū)域,避免拋落的鋼球直接砸在鉻襯板上,導(dǎo)致襯板使用壽命縮短〔5〕。
1.2 技術(shù)改造方案
此次節(jié)能改造采取鋼球、襯板同級改造,鋼球采用高鉻鋼球,襯板采用拋物雙波谷曲面高鉻襯板。拋物雙波谷曲面高鉻襯板采用雙波谷,并提高波峰波谷高度差,從而提高拋物雙波谷曲面高鉻襯板的帶球能力,球磨機襯板重量降低了10 t;鋼球采用級配高鉻鋼球,鋼球由原來的三種規(guī)格級配升級為7種多規(guī)格級配,采用多規(guī)格級配高鉻鋼球可增大鋼球之間的接觸面積和研磨效率,大大提高球磨機的研磨能力,不影響球磨機出力和煤粉細度前提下可降低鋼球裝載重量15 t。此次節(jié)能改造鋼球裝載量由原來的70 t下降為54 t,襯板由原來的49.2 t降低為約42 t,高鉻襯板和鋼球總質(zhì)量降低23.2 t。
2.1 主要元素含量
各元素含量對比見表1。
表1 高鉻襯板與舊襯板主要元素含量對比
2.2 主要設(shè)計尺寸
新舊襯板尺寸對比如圖1。
2.3 主要參數(shù)
圖1 新舊襯板主要設(shè)計尺寸對比
新舊鋼球參數(shù)對比見表2。
表2 級配高鉻鋼球與舊鋼球主要參數(shù)對比
1C球磨機節(jié)能改造后,投運后,球磨機平均運行電流降至130.7 A,1C制粉系統(tǒng)運行正常,出力、細度、電耗、鋼耗均滿足技術(shù)要求:連續(xù)最大運行出力大于60 t/h,最大出力65 t/h;改造后的煤粉細度 (R90)提高,由改造前的平均值3.8%降低值2%;改造后鋼耗降低為40.8 g/t原煤。
通過級配高鉻鋼球+拋物雙波谷曲面高鉻襯板技術(shù)改造,不影響球磨機出力和煤粉細度的前提下,可大大降低球磨機運行電流約20 A,降低供電煤耗,通過進一步優(yōu)化方案電流還有下降空間。該電廠對另外5臺磨煤機進行了同技術(shù)改造,均取得滿意的結(jié)果。
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TK223.25
B
1008-0198(2016)06-0090-02
10.3969/j.issn.1008-0198.2016.06.026
2016-05-30 改回日期:2016-06-22