姚 寧 , 劉松濤 , 李小聰 , 徐 麗 , 程 亮 , 劉國際*
(1.鄭州大學(xué) 化工與能源學(xué)院 , 河南 鄭州 450001 ; 2.河南天擇實業(yè)有限責(zé)任公司 , 河南 鄭州 450002 ; 3.河南慶安化工高科技股份有限公司 , 河南 鄭州 451150 )
?
?生產(chǎn)與實踐?
鄰二甲苯法改萘法制苯酐生產(chǎn)裝置技術(shù)改造
姚寧1,3, 劉松濤2, 李小聰1, 徐麗1, 程亮1, 劉國際1*
(1.鄭州大學(xué) 化工與能源學(xué)院 , 河南 鄭州450001 ; 2.河南天擇實業(yè)有限責(zé)任公司 , 河南 鄭州450002 ; 3.河南慶安化工高科技股份有限公司 , 河南 鄭州451150 )
摘要:針對市場原料價格行情波動,將鄰二甲苯為原料制苯酐生產(chǎn)裝置(2萬t/a)改造成以工業(yè)萘為原料的生產(chǎn)裝置,將霧化器進料系統(tǒng)進行改造;采用鄰二甲苯和萘混合進料SINOX-V-N(6段床催化劑)催化劑,實現(xiàn)一次開車成功;同時將生產(chǎn)裝置改造前后負荷、收率及熔融色號等指標進行對比。結(jié)果表明:生產(chǎn)裝置改造后,熱點與床層溫度相對平穩(wěn)、苯酐純度提高、硫酸色度和熱穩(wěn)定色度均有降低。
關(guān)鍵詞:萘法 ; 苯酐 ; 進料系統(tǒng) ; 改造
0前言
鄰苯二甲酸酐(簡稱苯酐)是一種重要的有機化工原料,廣泛用于制造增塑劑、涂料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、糖精等工業(yè)領(lǐng)域[1-5]。但近年來,苯酐生產(chǎn)市場行情低迷,面臨著前所未有的困境,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:①上游原材料二甲苯壟斷嚴重,且價格持續(xù)走高,二甲苯和苯酐價格長期倒掛,致使苯酐行業(yè)虧損嚴重;②傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)苯酐嚴重過剩,市場供大于求,致使企業(yè)開工率不足,生產(chǎn)效率低,內(nèi)耗成本升高;③傳統(tǒng)苯酐合成技術(shù)比較單一,技術(shù)革新較緩慢。為此,為增加社會效益,根據(jù)市場工業(yè)萘和二甲苯價格波動,將鄰二甲苯法生產(chǎn)改造成以工業(yè)萘—鄰二甲苯混合進料的生產(chǎn)裝置。將改造前后生產(chǎn)裝置的負荷、收率及熔融色號等指標進行對比,為苯酐的大規(guī)模生產(chǎn)提供有益的理論數(shù)據(jù)。同時合理利用好蒸汽資源、實現(xiàn)效益最大化、為萘法生產(chǎn)苯酐提供有益的實驗數(shù)據(jù)和理論指導(dǎo)。
1改造方案
1.1進料系統(tǒng)工藝簡介
進料系統(tǒng)是苯酐生產(chǎn)工藝中最關(guān)鍵的工段,鄰萘混合效果如何,直接關(guān)系到后期反應(yīng)是否能正常運行,以及安全生產(chǎn)問題,故必須充分保證鄰萘混合完全汽化,汽化后的萘/鄰二甲苯進入空氣混合器充分混合后經(jīng)過靜態(tài)分布器進入氧化器反應(yīng)。由于萘所需汽化溫度較高,若有液萘未完全汽化帶入反應(yīng)器,會造成熱點溫度過高和催化劑積碳失活[6-9]。故需對進料霧化器技術(shù)改造。
1.2改造過程(改造方案實施)
在原鄰二甲苯進料工藝流程不變基礎(chǔ)上新增萘工藝流程。即新增萘儲罐主要用于暫時存放液體萘,低壓蒸汽(0.3 MPa,142 ℃)加熱輸送到苯酐車間進料系統(tǒng);萘預(yù)熱器主要用于(2.0 MPa,213 ℃)蒸汽對萘進行預(yù)熱至設(shè)定溫度190 ℃;萘蒸發(fā)器主要功能是讓高溫液萘完全汽化成氣體萘,除去蒸汽中的液滴;萘再沸器用于高壓蒸汽對液體萘進行加熱;萘渣罐主要是儲存再沸器排除的高沸點物質(zhì),減少再沸器堵塞;而捕集器是收集無組織排放氣萘。改造后進料系統(tǒng)工藝流程路線為:工業(yè)液體萘在萘儲罐1經(jīng)低壓蒸汽加熱至140~150 ℃,經(jīng)泵輸送至萘預(yù)熱器,預(yù)熱到設(shè)定溫度190 ℃,再進入萘蒸發(fā)器和再沸器,經(jīng)高壓蒸汽加熱至230 ℃使液體萘完全汽化成氣體萘,進入汽化器。未汽化的少量萘和其他高沸點雜質(zhì)進入萘渣罐,少量萘進入捕集器收集做原料萘使用。改造后進料工藝系統(tǒng)流程見圖1。
1.萘儲罐 2.萘預(yù)熱器 3.萘蒸發(fā)器 4.萘再沸器 5.萘渣罐 6.捕集器
2生產(chǎn)裝置改造后運行效果評價
2.1改造生產(chǎn)裝置前后進料系統(tǒng)負荷對比
進料系統(tǒng)改造前后進料負荷對比如圖2所示。
圖2 進料系統(tǒng)改造前后進料負荷對比
由圖2可看出,改造前投料第三天負荷為1 502 kg/h,改造后負荷增加為1 934 kg/h,負荷增加率為22.3%,但改造后投料第五天,負荷提升沒有鄰二甲苯負荷提升平穩(wěn),其原因為剛開車時,二甲苯與萘混合進料逐漸減少二甲苯的比例,直至全萘進料;投料第十一天后負荷逐步提升。裝置運行30 d后,萘和鄰二甲苯進料的負荷分別為2 257 kg/h和2 221 kg/h,且萘進料超過鄰二甲苯進料,生產(chǎn)裝置相對穩(wěn)定。
2.2進料生產(chǎn)裝置系統(tǒng)改造前后苯酐收率對比
進料系統(tǒng)改造前后苯酐收率對比如圖3所示。
圖3 進料系統(tǒng)改造前后苯酐收率對比
由圖3可以看出,裝置改造前和改造后運行第三天收率分別為94.36%、96.85%,且改造后裝置的收率明顯高于改造前。裝置運行第七天,收率為97.7%,達到最大,7 d后收率逐步緩慢提高直至穩(wěn)定。這是因為剛開車時二甲苯與萘混合進料,逐漸減少二甲苯的比例,直至全萘進料。
2.3進料系統(tǒng)改造前后熔融色號對比
進料系統(tǒng)改造前后熔融色號對比如圖4所示。
圖4 進料系統(tǒng)改造前后熔融色號對比
由圖4可看出,改造后熔融色號明顯高于改造前,因為改造后熱點溫度和預(yù)處理溫度都有所提高。因開車初期催化劑活性高,造成熔融色號值較高,反應(yīng)12 d后反應(yīng)趨于穩(wěn)定,色號下降至30以下。產(chǎn)品經(jīng)處理熔融色號可達國標一級產(chǎn)品質(zhì)量要求。
3改造后生產(chǎn)裝置運行指標
3.1改造后剛開車運行指標
改造后剛開車熱點與床層溫度變化如圖5所示。
圖5 改造后剛開車熱點與床層溫度 由圖5可知,在負荷1 470 kg/h、風(fēng)量35 641 Nm3/h的工藝條件下,改造后生產(chǎn)裝置開始運行時,由于萘投料負荷較低,反應(yīng)器各區(qū)域溫度分布均勻,熱點溫度較低(405 ℃),位于568~710 mm處,熱點與床層溫度相對平穩(wěn)。
3.2正常生產(chǎn)運行時技術(shù)指標
正常生產(chǎn)時熱點溫度與床層溫度指標為:負荷,2 234 kg/h;風(fēng)量,36 776 Nm3/h。改造后正常生產(chǎn)熱點溫度與床層溫度如圖6所示。
圖6 改造后正常生產(chǎn)熱點溫度與床層溫度 從圖6可看出,風(fēng)量為36 776 Nm3/h時,隨著萘投料負荷增大,通過分析T201、T202、T203、T204、T205、T206床層分布溫度可知,改造后生產(chǎn)裝置熱點溫度為451 ℃。床層溫度較穩(wěn)定,但反應(yīng)的床層溫度為440 ℃左右,熱點溫度相對提高10 ℃左右,這主要是因萘氧化放出反應(yīng)熱量增加所致。同時,改造生產(chǎn)裝置后苯酐純度提高,硫酸色度、熱穩(wěn)定色度都有所降低,經(jīng)預(yù)處理調(diào)整后可達國標一級品。
3.3進料系統(tǒng)改造前后各運行參數(shù)對比
進料系統(tǒng)改造后運行數(shù)據(jù)對比如表1所示。
表1 進料系統(tǒng)改造后運行數(shù)據(jù)對比
由表1可以看出,在時間、同等負荷及風(fēng)量等系統(tǒng)指標一定的情況下,生產(chǎn)裝置改造后熱點溫度較改造前有一定提高,但鹽浴溫度由改造前的390 ℃降低為改造后的375 ℃,與此同時預(yù)處理溫度的調(diào)整,使得生產(chǎn)裝置的熔融色號與苯酐熱穩(wěn)定較改造前大幅度降低,可降低能源消耗及生產(chǎn)成本。
4結(jié)論
對2萬t/a苯酐生產(chǎn)裝置進料系統(tǒng)由鄰二甲苯法改為萘法后,工業(yè)萘為原料生產(chǎn)苯酐的各項質(zhì)量技術(shù)指標相對穩(wěn)定。改造后生產(chǎn)裝置負荷迅速提高,收率、熔融信號及反應(yīng)器床層熱點溫度平穩(wěn),產(chǎn)品苯酐純度提高,硫酸色度、鹽浴溫度及熱穩(wěn)定性色號均有降低,預(yù)處理后可達國家一級品,同時,改造后生產(chǎn)裝置開車一年來各生產(chǎn)指標運行良好。
參考文獻:
[1]韓輝.工業(yè)萘法制苯酐項目研討[J].化工管理,2015(16):101.
[2]李明,李玉芳.鄰苯二甲酸酐生產(chǎn)技術(shù)進展及國內(nèi)市場分析[J].乙醛醋酸化工,2013(9):16-20.
[3]岳耀新.萘法固定床苯酐生產(chǎn)技術(shù)[M].中國化工貿(mào)易,2015.
[4]黃恩才,劉國際.化學(xué)反應(yīng)工程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1996.
[5]張芳,李小聰,徐麗,等.2-甲基萘空氣催化氧化制備2-甲基-1,4-萘醌研究[C].第十一屆全國工業(yè)催化技術(shù)及應(yīng)用年會論文集,2014.
[6]徐麗,何素花,李九龍,等.腰果酚己二胺型苯并(噁)嗪的合成及其固化行為[J].精細石油化工,2014,30(6):29-32.
[7]王龍飛,劉國際,徐麗,等.己二酸二甲酯合成工藝研究[J].黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2013,25(2):48-51.
[8]陳聚良,張華森,劉國際.己二腈催化加氫的動力學(xué)研究[J].鄭州大學(xué)學(xué)報:工學(xué)版,2012,33(4):103-107.
[9]崔鐵兵,張晨,徐麗,等.萘氣相催化氧化制備1,4-萘醌的放大試驗研究[J].河南化工,2012,29(2):40-42.
環(huán)保部八家直屬環(huán)評機構(gòu)全脫鉤以改善環(huán)境質(zhì)量為核心,以推進環(huán)評管理改革轉(zhuǎn)型為主要任務(wù),環(huán)境保護部一手抓“紅頂中介”脫鉤,一手抓環(huán)評質(zhì)量和效力提升,取得明顯效果。截至目前,環(huán)境保護部直屬事業(yè)單位的8家環(huán)評機構(gòu)已率先全部完成脫鉤;省級環(huán)保部門全部按要求上報了脫鉤方案,已有67家機構(gòu)提前完成脫鉤。
2015年,環(huán)境保護部共受理項目環(huán)評文件155項,批復(fù)159項,涉及總投資15 665億元,對21個不符合條件的“兩高一資”、低水平重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩項目不予審批,涉及總投資1 177億元。據(jù)不完全統(tǒng)計,2015年,各省級環(huán)保部門審批項目約4 000個,涉及總投資近4萬億元。
同時,環(huán)保部積極推動規(guī)劃環(huán)評落地。例如,針對產(chǎn)業(yè)園區(qū),積極推進規(guī)劃環(huán)評“清單管理”模式,包括禁止開發(fā)范圍清單、產(chǎn)業(yè)準入清單、負面清單。加大規(guī)劃環(huán)評優(yōu)化調(diào)整力度,取消了秦皇島港6 km2圍填海區(qū),盡可能地保留了自然生態(tài)岸線。通過規(guī)劃環(huán)評調(diào)控發(fā)展規(guī)模,黃河上游水電規(guī)劃實施方案減少了9個梯級布設(shè),多保留500 km以上天然河段,相關(guān)流域規(guī)劃減少了十多個水庫和梯級建設(shè)。
中圖分類號:TQ050.2
文獻標識碼:B
文章編號:1003-3467(2016)01-0034-04
作者簡介:姚寧(1974-),男,碩士研究生,研究方向:苯酐化學(xué)工藝及催化劑應(yīng)用,電話:13511338610;聯(lián)系人:劉國際(1964-),男,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向:綠色化工與化學(xué)反應(yīng)工程,E-mail: guojiliu@zzu.edu.cn。
收稿日期:2015-11-28