朱松濤
(新疆八一鋼鐵股份有限公司)
熱軋卷取AJC伺服系統(tǒng)故障的快速診斷
朱松濤
(新疆八一鋼鐵股份有限公司)
八鋼熱軋卷取機采用全液壓AJC伺服系統(tǒng)控制卷取全過程,由于機電液一體化控制高度集成,內(nèi)部結構復雜,一旦出現(xiàn)故障,排查較為困難。文章介紹了利用IB實時在線監(jiān)測系統(tǒng),分析了幾種常見AJC伺服系統(tǒng)故障原因及其有規(guī)律的曲線圖,幫助現(xiàn)場快速診斷故障原因,從而快速消除故障。
AJC伺服系統(tǒng);噴嘴擋板式伺服閥;IB實時在線監(jiān)測;快速診斷
八鋼熱軋卷取機采用了全液壓AJC伺服系統(tǒng)控制卷取全過程,采用J079系列噴嘴擋板式伺服閥,使卷取機控制精度高、響應速度快。但由于機電液一體化控制高度集成,內(nèi)部結構復雜,一旦出現(xiàn)內(nèi)部故障,排查較為困難。通過更換來消除故障,不僅耗時長,還浪費人力物力。如何利用有效工具快速診斷故障原因,是設備維護人員的工作方向。
2.1 AJC伺服系統(tǒng)控制原理
熱軋卷取AJC伺服控制系統(tǒng),采用J079系列噴嘴擋板式三級電液伺服閥,通過位移傳感器、壓力傳感器精密檢測元件,結合PLC伺服控制模塊控制助卷臂油缸的位置、壓力和位移速度,實現(xiàn)助卷輥自動踏步AJC的閉環(huán)控制。
2.2 噴嘴擋板伺服閥結構原理
J079系列噴嘴擋板式三級電液伺服閥主要由力矩馬達、噴嘴、擋板、反饋彈簧桿、閥芯、閥套及內(nèi)置放大板等零部件組成。
工作原理:當力矩馬達兩控制線圈有差動控制電流時,在銜鐵上產(chǎn)生電磁力矩,使銜鐵擋板組件發(fā)生偏轉(zhuǎn),彈簧管產(chǎn)生變形,擋板偏離中間位置,這時噴嘴擋板間左右間隙發(fā)生變化,兩噴嘴負載腔有差動壓力輸出,使二級控制閥滑閥閥芯位置變化,這時閥芯推動反饋桿端部球頭,產(chǎn)生反饋力矩作用在銜鐵擋板組件上,當反饋力矩逐漸等于電磁力矩時,銜鐵擋板組件被逐漸移回到對中位置,于是閥芯停留在一個平衡位置,從而使三級伺服閥在AB口產(chǎn)生相對應輸出流量驅(qū)動執(zhí)行元件動作。通過給定不同的控制電流,實現(xiàn)伺服閥不同的流量輸出及動態(tài)特性。這其中,噴嘴與擋板之間的間隙極小,為0.025~0.050mm,液壓油中的污染物顆粒將會直接影響到伺服閥的動作。
在卷取過程中,AJC伺服控制系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)的故障現(xiàn)象主要有:助卷輥輥縫異常波動,無法穩(wěn)定在精度范圍內(nèi);助卷輥位置控制失控,快速打開或快速壓在卷筒上,無法正常穿帶卷鋼;助卷輥動作緩慢,無法達到設定輥縫,報伺服閥故障禁止穿帶;伺服閥無法驅(qū)動助卷輥動作等。
針對現(xiàn)象,通過對IB實時在線監(jiān)測系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)曲線故障,進行了分析,認為這幾種常見伺服系統(tǒng)故障的原因,即某一元件出現(xiàn)故障與IB記錄有規(guī)律的曲線圖存在著關聯(lián)性。
3.1 外部卡阻造成AJC異常
故障現(xiàn)象:助卷輥無法動作。
IB記錄曲線圖(圖1)解讀:助卷輥無法按照設定位置執(zhí)行關閉動作,但伺服閥閥芯開口度設定值與反饋值均達到關閉方向的最大值,助卷輥油缸無桿腔壓力已升至系統(tǒng)壓20MPa。
原因分析:從實時監(jiān)測數(shù)據(jù)曲線圖可判斷出,伺服閥工作正常,壓力反映正常,液壓控制回路正常,造成助卷輥無法關閉,應是外部機械卡阻造成。
現(xiàn)場排障:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是安全銷竄出,致使助卷輥無法關閉動作。將安全銷恢復原位,助卷輥動作隨即恢復正常。
圖1 外部卡阻AJC控制異常波形
3.2 噴嘴擋板堵塞造成AJC動作異常
故障現(xiàn)象:助卷輥位置保持不住,往一邊位移。
IB記錄曲線圖(圖2)解讀:助卷輥輥縫位置在無輸出指令信號的情況下,逐漸增大;伺服閥閥芯開口度設定值與反饋值出現(xiàn)明顯偏離,在某一點又突然跳躍到跟隨一致。
原因分析:伺服閥閥芯反饋與設定值出現(xiàn)偏離,是由于油液中污染物顆粒造成一側(cè)噴嘴堵塞,閥芯平衡位置控制破壞,偏置到一側(cè),造成助卷輥位置保持不住。同時先導控制油路濾芯過濾保護功能失效,需更換。
現(xiàn)場排障:更換伺服閥,并更換伺服閥先導控制油路濾芯,AJC伺服系統(tǒng)動作恢復正常。
圖2 噴嘴擋板堵塞控制異常波形
3.3 伺服閥內(nèi)置放大器板卡故障
故障現(xiàn)象:報伺服閥故障,助卷輥無法動作。
IB記錄曲線圖(圖3)解讀:助卷輥輥縫位置在無輸出指令信號的情況下,自己發(fā)生變化;伺服閥閥芯開口度反饋值出現(xiàn)高頻寬幅波動,幅值達到最大開度,且持續(xù)較長時間。
原因分析:伺服閥閥芯反饋劇烈波動,應是伺服閥內(nèi)置放大器板卡損壞,造成無法正常工作。
現(xiàn)場排障:更換伺服閥,AJC伺服系統(tǒng)動作恢復正常。
圖3 內(nèi)置放大器故障控制異常波形
3.4 內(nèi)泄漏超差造成助卷輥達不到輥縫設定值
故障現(xiàn)象:助卷輥實際輥縫始終達不到設定值,無法滿足卷取條件禁止穿帶。
IB記錄曲線圖(圖4)解讀:助卷輥輥縫實際位置始終無法到達設定值;伺服閥閥芯開口度與反饋值出現(xiàn)7%的較大偏差。
原因分析:伺服閥閥芯閥套因磨損,內(nèi)泄漏量變大,閥芯給定與反饋值零漂過大,PID調(diào)節(jié)設定參數(shù)已無法使助卷輥輥縫位置實現(xiàn)收斂,即達不到設定值。
現(xiàn)場排障:更換伺服閥,使助卷輥輥縫控制精度恢復正常。
圖4 內(nèi)泄漏超差控制異常波形
3.5 伺服閥反饋桿球頭磨損,助卷輥輥縫異常波動
故障現(xiàn)象:助卷輥輥縫波動大、頻率高,卷取時卷取機震動劇烈,帶鋼表面壓痕明顯。
IB記錄曲線圖(圖5)解讀:助卷輥輥縫實際值出現(xiàn)明顯波動,超出位置精度范圍;伺服閥閥芯反饋值出現(xiàn)異常高頻震蕩,震蕩范圍達6%。
圖5 反饋桿球頭磨損控制異常波形
原因分析:伺服閥反饋桿球頭磨損,導致二級控制閥滑閥閥芯位置無法穩(wěn)定,使得伺服閥滯環(huán)增大零區(qū)不穩(wěn)定,主閥芯出現(xiàn)高頻震蕩,從而助卷輥輥縫位置異常波動。
現(xiàn)場排障:更換伺服閥后,助卷輥輥縫無異常波動,精度恢復。
(1)通過對AJC伺服系統(tǒng)故障曲線圖的分析,總結歸納了常見故障產(chǎn)生的原因,及判斷和處理方法。
(2)借助IB在線實時監(jiān)測系統(tǒng),調(diào)出故障狀態(tài)下的曲線圖,與總結出的規(guī)律性曲線圖進行快速對比,能快速判斷故障原因,并精準排除故障。
(3)通過分析研究,認為噴嘴擋板伺服閥控制回路受油液清潔度的影響較大,油液中的顆粒會造成噴嘴堵塞,閥芯閥套、主閥芯棱邊加速磨損,從而導致伺服控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障。
(4)建議對于伺服系統(tǒng),應加強日常油品清潔度控制,定期檢測清潔度,定期更換系統(tǒng)各部位濾芯,將油品清潔度控制在NAS5級,會大大減少噴嘴擋板伺服閥故障的發(fā)生,提升卷取AJC伺服控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和精度。
八鋼熱軋卷取機AJC伺服系統(tǒng),機電液一體化集成度高、內(nèi)部結構復雜。通過充分利用IB實時在線監(jiān)測系統(tǒng),分析出AJC伺服系統(tǒng)故障原因和其有規(guī)律的曲線圖,并應用到日常檢查和發(fā)生故障時的排查,就能作到快速診斷消除故障。通過制定有效措施,預防和減少伺服系統(tǒng)故障的發(fā)生。
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Fault Diagnosis of Hot Rolling Coil AJC Servo System
ZHUSong-tao
(XinjiangBayi Iron&Steel Co.,Ltd)
Coilingmachine adopts full hydraulic AJCservosystemtocontrol the coilingprocess。Because the integration of highly integrated electro-hydraulic control and complex internal structure,once the failure,the investigation is more difficult.This paper summarizes the use of IB the real-time monitoring system,analyzes the causes of several common faults ofservosystemAJCand its regular graph,soas tohelp the rapid diagnosis offault site,eliminate the faults.
AJCservosystem;nozzle baffle type servovalve;IBreal time on-line monitoring;rapid diagnosis
TG333.2+4
B
1672—4224(2016)04—0043—03
聯(lián)系人:朱松濤,男,本科,冶金機械工程師,烏魯木齊(830022)新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠熱軋分廠
E-mail:zhust@bygt.com.cn