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全國首臺立井煤礦全斷面硬巖掘進機TBM使用報告

2016-05-25 10:08徐魁
科技視界 2016年12期
關(guān)鍵詞:掘進機煤炭

徐魁

【摘 要】2015年3月12日,煤礦用全斷面硬巖掘進機(TBM)作業(yè)線在淮南礦業(yè)集團張集礦1413A高抽巷實現(xiàn)安全貫通,圓滿完成了安裝、始發(fā)、掘進、貫通的各項進程。

【關(guān)鍵詞】煤炭;掘進機;首臺

淮南礦業(yè)集團張集礦1413A高抽巷是世界上首次在立井煤礦巷道掘進中使用全斷面硬巖掘進機(TBM)的機械化作業(yè)線,是國家發(fā)改委煤炭產(chǎn)業(yè)升級項目。項目于2012年開始組織研發(fā)、設計、制造、安裝、施工,此次巷道安全貫通,標志著世界首臺立井煤礦全斷面硬巖掘進機(TBM)作業(yè)線試驗成功。

全斷面硬巖掘進機(TBM)在張集礦首次應用,集團公司上下重視,安排人員全過程跟綜,及時掌握設備可操性、工藝性、維護保養(yǎng)、材料備件消耗、安全防護等方面優(yōu)點和不足,為巖巷快掘機械化積累經(jīng)驗。下面就全斷面硬巖掘進機(TBM)使用情況匯報如下:

1 工作面的基本情況

1.1 工程概況

1.1.1 巷道概況

1413A高抽巷設計總長為1598m。炮掘隊于2013年10月份,從西二1煤回風下山撥門已施工458m(其中包含全斷面巖巷掘進機(TBM)組裝硐室長度為56m),從1413A切眼撥門已施工長度為436m,截止至2014年12月,1413A高抽巷剩余704m。根據(jù)生產(chǎn)需要,由716隊采用全斷面巖巷掘進機(TBM)繼續(xù)從J11點前41m處,按照32°方位,2‰上山掘進。

1.1.2 支護形式設計及巷道斷面規(guī)格

1)支護形式:錨網(wǎng)支護。

2)巷道斷面:圓形斷面,規(guī)格為:4530mm。

1.2 地質(zhì)概況

1.2.1 掘進區(qū)段地層特征:巷道位于1煤層頂板,巷底距1煤頂板法距22.3~24.5m;巷道預計將揭露的主要巖性為粉細砂巖、中砂巖,頂板抗壓強度25.67~134MPa。

1.2.2 掘進區(qū)段范圍:巷道位于西二采區(qū),東臨西二1煤-536m一灰疏水巷,西臨西二1煤采區(qū)1413A工作面軌順、北至Fs866斷層,南至西二1煤回風下山。

1.2.3 地質(zhì)構(gòu)造:掘進范圍內(nèi)煤巖層總體近似為一單斜構(gòu)造,地層走向40~50°,傾向130~140°,傾角3.0~5.0°,平均4.0°。

2 全斷面硬巖掘進機(TBM)基本參數(shù)

2.1 整機參數(shù)

1)開挖直徑:Φ4.53m

2)主機長:約20m

3)主機重:約250T

4)設備總長:約45m

5)總重:約350T

6)設計最大推進速度:100mm/min

7)接地比壓:2.7MPa

2.2 全斷面硬巖掘進機(TBM)主要結(jié)構(gòu)

2.2.1 刀盤:分體結(jié)構(gòu),共兩瓣,17“滾刀30把,承載250kN;刮刀52把。

2.2.2 支撐:6個護盾(1個頂護盾,2個側(cè)上護盾,2個側(cè)下護,1個底護盾),頂護盾與側(cè)上護盾為指形護盾;如圖1。

2.2.3 主驅(qū)動:整體式結(jié)構(gòu),總驅(qū)動功率:4×360kW=1440kW,變速變矩控制,轉(zhuǎn)速0-10.6rpm,扭矩1132-2187kNm,脫困扭矩2500kNm。

2.2.4 大梁與撐靴:雙水平撐靴結(jié)構(gòu)(如圖2)

2.2.5 配套5節(jié)拖車:放置設備(控制室、液壓站、電控柜、水箱等),共5節(jié)G1~G5;行走方式為大梁牽引。

2.2.6 出渣系統(tǒng):刀盤出渣鏟斗,溜渣槽,一段皮帶機,二段皮帶機。一段皮帶機為液壓馬達驅(qū)動,皮帶寬度為650mm,帶速2.5m/s,運量為350t/h。二段皮帶機液壓馬達驅(qū)動,皮帶寬度為650mm,帶速2.5m/s,運量為350t/h。

3 全斷面硬巖掘進機(TBM)使用情況

3.1 總體使用情況

全斷面硬巖掘進機(TBM)于2014年10月26日開始陸續(xù)入井,2015年1月6日組裝調(diào)試完工,在張集礦1413A高抽巷開始掘進,2015年3月12日該面安全貫通,用時52天,累計進尺704米,最高日進尺30.7米,平均日進尺13.5米。

3.2 設備的綜合表現(xiàn)

3.2.1 設備操作方面

全斷面硬巖掘進機(TBM)每個循環(huán)行程1.50m,當一個循環(huán)結(jié)束時,停止掘進,刀盤后退30~50mm,放下主機后支撐腿,將主機支撐牢固后,收回前后兩側(cè)水平撐靴,前移撐靴一個循環(huán)的距離,然后根據(jù)導向系統(tǒng)提供的主機位置參數(shù)進行全斷面硬巖掘進機(TBM)調(diào)向,調(diào)向完成后將兩水平撐靴伸出至一定壓力,收回后支撐離地大約50-100mm。通過拖拉油缸拖后配套并前移一個循環(huán)的距離后,即可接著進行下一個循環(huán)的掘進作業(yè)。

上述所有動作的實現(xiàn)都是在操作室內(nèi)計算機上完成,實現(xiàn)了可視化,自動化操作,技術(shù)先進,控制精度高。

3.2.2 施工工藝、質(zhì)量等方面

全斷面硬巖掘進機(TBM)利用帶有滾刀的刀盤擠壓將巖石剝落成小塊巖石,通過刀盤鏟刀將巖石碎塊帶到刀盤中心的溜渣槽,然后落到一段轉(zhuǎn)載機、二段轉(zhuǎn)載機,再經(jīng)后配套膠帶輸送機運出;迎頭的破、裝、運工作全部由機器自動完成,徹底改變了巖巷掘進機人工操作作業(yè)方式,顛覆打眼放炮落巖、機械或半機械裝巖、非連續(xù)出貨的炮掘生產(chǎn)方式;巷道定型好,后期巷道變形小,支護及時,巷道質(zhì)量大大提高。支護方面,采用液壓錨桿鉆機打眼、裝藥,人工使用手持式錨桿鉆機進行輔助錨桿錨固,達到永久支護的目的。

除塵方面,全斷面巖巷掘進機(TBM)刀盤正面設置了噴水裝置,在刀盤切削巖石過程中,進行噴水降塵。通過護盾進行封閉,使粉塵無法通過護盾,保護巷道內(nèi)部的干凈與清潔。通過安裝除塵風機(型號為KCS-320D),進一步去掉懸浮粉塵。

3.2.3 維護保養(yǎng)方面

全斷面硬巖掘進機(TBM)的維護保養(yǎng)與其他設備維護保養(yǎng)一樣,主要也是每天對液壓系統(tǒng)、傳動裝置用油及過濾芯等的檢查更換,以及各種堅固件的堅固檢查與更換;不同的是對刀具維護與更換更加嚴格,要求每天都要檢查刀盤刀具(滾刀、刮刀)的磨損、破損情況,滾刀軸承的工作情況,以及滾刀潤滑油的泄漏情況。

3.2.4 材料、備件消耗方面

材料消耗:共更換了8個滾刀,液壓油2000升,EP2潤滑脂600㎏,油管、密封若干。

備件消耗:一運機尾滾筒1件(Φ300×740),二運機尾滾筒1件(Φ300×740),30千瓦的除塵風機電機2個。

3.2.5 安全防護方面

全斷面硬巖掘進機(TBM)的使用,改變了井下掘進工作方式,使工作人員在永久支護的巷道里作業(yè),頂板、煤幫管理變得相對簡單,安全防護能力得到較大的提高。

3.3 設備存在的不足

3.3.1 錨桿鉆機不適應現(xiàn)場要求

錨桿鉆機不適應現(xiàn)場要求,后改用氣動錨桿鉆機,主要原因是:

A、該錨桿鉆機只能打眼,無法安裝錨桿,不能對錨桿進行錨注;

B、錨桿眼不與巖面垂直,不符合錨桿設計要求;

3.3.2 除塵風機效果差

除塵風機除塵能力小,效果差;使用中兩次電機燒壞;另外,與通風能力不匹配也是除塵效果差原因之一。

3.3.3 一運、二運、刀盤、托車清渣困難

一運、二運、刀盤、托車與相關(guān)部件之間間隙小,灑落的煤矸不好清理,清理耗費時間較長;若清理不及時,一運易壓實,過載等,影響進尺。使用中一運、二運機尾滾筒損壞主要原因就是清理不及時造成。另外,后配套皮帶伸機尾時,設計一次伸20米,現(xiàn)只能伸10米,且阻力很大,主要原因是二運太重,牽引力不足,二運壓在后配套皮帶機上,只能使用人工進行移動。

4 總結(jié)

在北方重工和張集礦的共同努力下,全斷面硬巖掘進機(TBM)克服了大型設備入井安裝、突出礦井“防爆”、排渣、材料人員運輸、過斷層等困難,前瞻性、創(chuàng)新性地解決了諸多問題,實現(xiàn)了創(chuàng)造了巖巷掘進平均日進尺13.5米的最好成績,打破了淮南礦區(qū)巖巷掘進單進最高紀錄。為集團公司巖巷快掘機械化積累了寶貴經(jīng)驗。全斷面硬巖掘進機(TBM)作業(yè)線在張集礦成功應用,是淮南礦業(yè)集團推進生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的重要成果,也是我國煤礦井下巖巷掘進具有里程碑意義的一場革命。

[責任編輯:湯靜]

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