郭從民 張立軍 李化明 張利平
摘要:動車組牽引電機溫度過高對運營安全可靠有很大影響,為保證動車組安全可靠運行,有效降低故障率,動車組牽引電機溫度升高超過限值時將限速運行,影響運營秩序。文章對導致牽引電機溫度過高的故障原因進行了分析,并提出了整改和維護措施,以保證動車組安全可靠運行。
關(guān)鍵詞:動車組;牽引電機;溫度過高故障;冷卻通風裝置;通風量 文獻標識碼:A
中圖分類號:U266 文章編號:1009-2374(2016)21-0091-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.21.044
1 概述
動車組牽引電機溫度過高對運營安全可靠有很大影響,為保證動車組安全可靠運行,有效降低故障率,通過對牽引電機溫度監(jiān)控系統(tǒng)、電機軸承、電機冷卻通風系統(tǒng)以及運行環(huán)境四個方向進行深入分析,結(jié)合實際情況,提出了整改和維護措施。
2 牽引傳動簡介
一個牽引單元的牽引主電路設備主要由1個受電弓、1個牽引變壓器、2個牽引變流器、8個牽引電機和2個牽引控制單元(TCU)組成。每個牽引電機帶有一套機械傳動裝置包括齒輪箱、聯(lián)軸節(jié)。動車組牽引系統(tǒng)的組件分布在以下車上,它們對稱地位于兩個牽引單
元中。
牽引傳動裝置利用交-直-交傳動技術(shù),采用AC25kV接觸網(wǎng)供電。每列動車組都由兩組互相對稱的牽引單元組成,它們之間用車頂電纜連接起來。每列動車組的牽引功率為8800kW,再生制動時為8000kW。
主電路主要由網(wǎng)側(cè)高壓電器、牽引變壓器、牽引變流器和牽引電動機等組成。
牽引電機為三相四極異步牽引電機,牽引工況作為電動機運行,再生制動時作為發(fā)電機運行,電機安裝有溫度傳感器和速度傳感器,用于測量電子定子的溫度和電機的轉(zhuǎn)速,該電機采用風冷的方式進行冷卻,額定電壓值較高,約為2700V,以適應電機寬調(diào)速范圍、動車組高速運行的需要。
牽引電機主要由定子、轉(zhuǎn)子、軸承、端蓋等部件組成,定子采用鑄造機座加工后套裝鐵心結(jié)構(gòu),定子機座采用高質(zhì)量的球墨鑄鐵制造,鐵心由絕緣冷軋硅鋼板疊壓,采用絕緣拉桿固定。定子框架為焊接結(jié)構(gòu),由高強度低損耗的硅鋼片疊壓而成,可以抑制定子內(nèi)鐵損。有多根拉板分布在定子沖片的四周,焊接到定子壓圈上。定子繞組線圈為雙層成型繞組,由扁銅導體繞成,導體外包絕緣薄膜。線圈嵌入定子槽內(nèi),定子槽進行了良好的絕緣。槽楔采用聚酰亞胺樹脂浸潤玻璃制成。嵌線完成后,通過高溫銅點焊連接引線。
電機轉(zhuǎn)子為鼠籠結(jié)構(gòu),由高強度鍛造合金鋼轉(zhuǎn)軸、絕緣冷軋硅鋼板疊壓鐵心、銅導條鼠籠繞組等部件
組成。
轉(zhuǎn)子由硅鋼片疊壓而成,該硅鋼片熱套在一個套筒上,并在兩個轉(zhuǎn)子壓圈之間進行疊壓。轉(zhuǎn)子籠由合金導條和端環(huán)通過高頻釬焊焊接而成。電機在最高轉(zhuǎn)速內(nèi)都滿足轉(zhuǎn)子高精度的動平衡要求。電機軸由高強度合金鋼制成,通過護環(huán)對端環(huán)進行保護。轉(zhuǎn)子軸由軸承支撐,可以承受一定轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生的應力,所有軸承均使用脂潤滑,油脂可以通過端蓋上的加油油嘴進行補充。外端蓋對電機部件起到保護、支撐的作用。
電機軸承用于承擔徑向及軸向的作用力,在電機的驅(qū)動端采用的是圓柱滾動軸承、非驅(qū)動端采用的是球滾動軸承。
一臺牽引電機通風機為轉(zhuǎn)向架的兩個牽引電動機提供所需的通風。SL583775SL590179牽引電機通風機位于動車組的地板下區(qū)域(靠近轉(zhuǎn)向架),牽引電機內(nèi)部設有風道并與外部風道相連,用于牽引電機內(nèi)部的通風
冷卻。
3 故障分析及處理措施
牽引電機溫度升高故障原因主要有如下四點:牽引電機軸承、電機溫度監(jiān)控系統(tǒng)、電機冷卻通風系統(tǒng)、運行環(huán)境。其中電機冷卻通風系統(tǒng)通風量不足,冷卻效果差導致電機溫度升高的為主要原因。
3.1 牽引電機自身原因分析
3.1.1 電機軸承問題。牽引電機軸承損壞、磨損以及軸承潤滑脂過多、過少或者污染老化都可能會引起電機溫度的升高。
電機溫度升高時,可打開貯存室蓋板對油脂量和油脂狀態(tài)進行檢查:如油脂發(fā)黑,清理后則需進行跟蹤觀察;如室內(nèi)干燥,缺少油脂,則需補加適量油脂;如室內(nèi)油脂偏多,則需清除多余油脂。
3.1.2 電機轉(zhuǎn)子問題。電機籠型轉(zhuǎn)子斷條,電機在額定負載下轉(zhuǎn)子發(fā)熱,會使電機溫升過高。需查明斷條處,并重新補焊。
3.1.3 電機繞組問題。電機繞組匝間短路或相間短路以及繞組接地,會使電機溫升過高。此類故障需查明繞組故障,重新絕緣處理。
3.2 溫度監(jiān)控系統(tǒng)原因分析
牽引電機溫度由溫度傳感器監(jiān)控,當傳感器故障時,會報出溫度測量不可信或者傳感器失效故障。
此時需檢查電機溫度傳感器外觀是否正常,插頭各針腳是否正常,有無進水、縮針等故障現(xiàn)象,測量傳感器阻值是否正常,并對故障件進行更換。
3.3 牽引電機通風裝置原因分析
牽引電機溫度升高故障中,大部分由牽引電機通風裝置問題導致。而這其中,通風裝置入口空氣過濾器堵塞是導致通風量降低的主要因素。
電機通風裝置空氣過濾器堵塞問題。如圖1,牽引電機通風裝置入口空氣器過濾器的過濾方式為阻擋式。通過三層非封閉式圓形管壁組成了過濾風道。到達每個過濾層都會使灰塵雜物被阻擋,被阻擋的灰塵雜物靠自重下落到過濾器底部的集塵槽內(nèi)。并且由于過濾器內(nèi)部風道有較窄區(qū)域,使較大體積雜物直接被阻擋,但此區(qū)域由于狹窄,較容易產(chǎn)生堵塞。經(jīng)過三層阻擋式過濾,較為干凈的氣體被吸進葉輪風道。
總結(jié)該故障情況的判斷方案如下:(1)由于通風裝置通風量小引起的電機溫度高的特點是同一轉(zhuǎn)向架的兩個牽引電機會同時報故障,因為同一轉(zhuǎn)向架上的兩個牽引電機共用一個通風冷卻裝置,可通過這一特點初步判斷牽引電機溫度高的故障原因;(2)動車組高壓供電,要求通風機起高速,用風速計(或U型管)對比測量故障牽引電機和正常牽引電機(要求選取不同轉(zhuǎn)向架的電機)傳動端出風口的風速,如果對比風速明顯偏小,則說明通風量小,基本斷定空氣過濾器發(fā)生堵塞,需要及時清潔處理。測量風速對比時需注意選取電機相同位置的出風口作為測量對象。
此類故障多發(fā)生在每年春季,這段時間為柳絮末期和氣溫的快速回升期。結(jié)合現(xiàn)場實際情況,考慮過濾器本身結(jié)構(gòu)特點、雜物堵塞程度、過濾器拆裝難易程度、堵塞物(多為絮狀物)等因素,針對牽引電機通風裝置的清潔做出以下建議方案:
第一年3月底至第二年2月底之間的M1、M2、M3修時:(1)拆解過濾器下方集塵槽,并進行清潔;(2)拆解過濾器外防護罩,用毛刷清潔。
單個風機過濾器清潔所需人員為鉗工2名,所需時間為無電作業(yè)約20分鐘。整列車作業(yè)需考慮流水作業(yè)約需3.5小時(未考慮分組)。
每年2月底至3月底(柳絮期,高溫季之前)的專項檢修需對所有車組通風裝置過濾器進行一輪水洗清潔:(1)拆解過濾器下方集塵槽,并進行清潔;(2)拆解過濾器整體,對過濾器內(nèi)外兩個面用高壓水槍進行沖洗,用高壓空氣吹干后恢復安裝。
3.4 牽引電機運行環(huán)境原因分析
牽引電機定子溫度除了與冷卻通風裝置通風量有關(guān),還受運行環(huán)境溫度、最高運行速度持續(xù)時間(中間停站頻率)的影響。運行環(huán)境溫度越高,電機定子溫度越高;最高運行速度持續(xù)時間越長,定子溫度峰值
越高。
因此,日常維護中氣溫較高時,需注重電機冷卻通風裝置的檢查,發(fā)現(xiàn)通風量減小時需立即處理,尤其對于??空据^少的長交路運行車組,通風量問題的處理更是刻不容緩。
4 結(jié)語
針對牽引電機溫度高故障,從牽引電機溫度監(jiān)控系統(tǒng)、電機軸承、電機冷卻通風系統(tǒng)以及運行環(huán)境四個方向進行了統(tǒng)計和分析,根據(jù)實際情況出現(xiàn)問題提出整改和維護措施,以達到有效降低高速動車組牽引電機溫度升高故障率,保證動車組安全可靠運行的目的。結(jié)合上述分析,對牽引電機溫度過高故障處理提出以下建議:利用風速測量儀,對不同線路、不同最高運營速度持續(xù)時間、不同環(huán)境溫度、不同檢修里程時對車組牽引電機通風量進行測量,建立通風量數(shù)據(jù)庫。通過對數(shù)據(jù)的有效分析,分析不同環(huán)境下通風量允許的最小值,制定精確的通風裝置空氣過濾器的清潔計劃方案,以減小人力物力的浪費。
優(yōu)化通風裝置空氣過濾器的安裝方案設計,使之便于拆裝,減小清潔工作量,降低動車組的維護成本。
參考文獻
[1] 梁習鋒,王寶金,趙建農(nóng).高速列車牽引電機冷卻風機風量實車測量方法研究[J].流體機械,2003,31(2).
[2] 王紅萍.鉑電阻溫度傳感器測溫研究[J].撫順石油學院學報,2003,23(2).
作者簡介:郭從民,男,中車唐山機車車輛有限公司高級技師,研究方向:動車組調(diào)試、售后服務。
(責任編輯:小 燕)