徐帥帥 彭蕾
【摘 要】點焊是一種把兩個或多個焊件以搭接的形式壓緊在兩電極之間,利用電阻熱熔化母材金屬,使金屬間實現(xiàn)原子之間的連接,從而形成焊點的焊接方法。點焊是汽車生產(chǎn)中最廣泛應用的工藝方法,在目前的車身生產(chǎn)中,焊接生產(chǎn)的80%~90%采用點焊完成。側(cè)框定位焊是在側(cè)圍側(cè)框工裝上為增加點焊焊接機構(gòu),裝配和固定側(cè)圍與白車身的位置而進行的焊接。焊接電流、電極壓力、通電時間及電極工作表面尺寸等點焊工藝參數(shù)對焊接質(zhì)量有重大影響。
【關鍵詞】點焊;電極壓力;焊接質(zhì)量;焊接參數(shù)
【中圖分類號】U466 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2016)12-0061-04
上汽通用五菱汽車股份有限公司的青島車身基地中車身D線為簡易柔性線,生產(chǎn)N300、N310兩種車型。為了提高生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率及整車尺寸精度,在總拼區(qū)域焊接過程中,白車身與側(cè)圍的位置關系由側(cè)框定位焊(如圖1所示)進行定位,總拼2#為N310專用工位,每側(cè)由14把定位焊槍定位側(cè)圍,總拼3#為N300專用工位,每側(cè)由13把定位焊槍定位側(cè)圍。
1 定位焊壓力超差問題
在測量車身D線總拼2#、3#工位焊接參數(shù)時,發(fā)現(xiàn)定位焊電極壓力與標準不一致:現(xiàn)場壓力為1.9~3.0 kN,標準壓力為(2.4±0.2)kN。在焊點非破壞性檢查時發(fā)現(xiàn),側(cè)框定位焊部分焊點顏色發(fā)白且熔核小,有虛焊風險。車間執(zhí)行臨時措施在熔核小的焊點補焊返修,并增加非破壞檢查頻次。
電極壓力是電阻點焊熱量輸入的重要參數(shù),也是造成焊接熱量不穩(wěn)定的主要原因之一。電極壓力會直接影響工件與電機的電阻值,以及工件與電極之間的熱平衡,從而影響焊接質(zhì)量。電極壓力過大或者過小都會使焊點承載能力降低和分散性變大,尤其對拉伸載荷影響更嚴重。當電極壓力過小時,由于焊接區(qū)金屬的塑性變形范圍及變形程度不足,造成因電流密度過大而引起加熱速度大于塑性環(huán)擴展速度,從而產(chǎn)生嚴重的飛濺現(xiàn)象。電極壓力過大將會使焊接區(qū)的接觸面積增大,總電阻和電流密度都減小,焊接區(qū)的散熱增加,因此熔核尺寸下降,嚴重時還會出現(xiàn)未焊透缺陷。
經(jīng)過現(xiàn)場確認問題并多次測量電極壓力,然后取平均值,測得數(shù)據(jù)見表1。
由表1可以看出,總拼2#左側(cè)2把,右側(cè)4把焊鉗超出標準范圍,極差為1.4 kN,總拼3#左、右各有9把焊鉗的電極壓力不在標準范圍內(nèi),極差為1.0 kN,而且波動范圍較大。壓力過小可能引起虛焊,壓力過大會造成焊接飛濺毛刺等,對焊接質(zhì)量有較大的影響。
由此可見,總拼2#、3#兩側(cè)都存在相同的壓力超差的問題,因此分析2個拼臺的問題可能由相同的原因?qū)е?,需要我們列出可能導致超差的原因,并逐一分析,找出主要原因?/p>
確定目標:將總拼2#、3#電極壓力控制在(2.4±0.2)kN。
2 原因分析
結(jié)合現(xiàn)場實際情況,利用魚骨圖(如圖2所示)進行分析,找出主要原因。
經(jīng)小組討論,由魚骨圖得出5個末端因素:氣路密封不嚴漏氣,氣壓變??;氣路不合理;氣管長短不同導致壓力差異大;參數(shù)設置問題;測量工具、方法不對。
3 分析并確認主要原因
結(jié)合現(xiàn)場實際情況,進行逐一確認末端因素,找出主要因素。
3.1 氣路密封不嚴漏氣,氣壓變小
更新漏氣的氣管、三聯(lián)件等,測得壓力未發(fā)生明顯變化。因此,密封不嚴漏氣問題為非要因。
3.2 氣路不合理問題
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),側(cè)框每側(cè)只有2個減壓閥控制15把焊鉗的壓力,每個減壓閥控制7~8把焊鉗,焊鉗種類多,輸出壓力差異大。設計的側(cè)框定位焊氣動原理圖與現(xiàn)場差異較大。氣路設計時,每把焊鉗都單獨設有減壓閥。通過調(diào)整減壓閥,輸出符合標準的電極壓力值。因此,確定氣路不合理問題是主要原因,現(xiàn)場安裝時工作人員未按設計要求執(zhí)行。
通過調(diào)查焊鉗并查找數(shù)模對比3種焊鉗(如圖3所示),發(fā)現(xiàn)3種焊鉗的結(jié)構(gòu)不一致,焊鉗的鉗臂距離與氣缸的伸縮距離有差異。通過計算,達到要求的參數(shù)值需要的空氣壓力是不同的。
而檢查現(xiàn)場氣路發(fā)現(xiàn),3種焊鉗處于同一氣壓下,輸出的電極壓力必然不一致,是導致問題的主要原因。分析如下。
分析3種焊鉗輸出滿足壓力的氣壓需求。根據(jù)力矩、杠桿原理得:
∵F·L1=W·L2
F為動力,在此為氣缸壓力,F(xiàn)=P·S。
P為氣壓壓強,S為氣缸截面積,S=πr2。
∴P·S·L1=W·L2
∴P=■=■
π=3.14;W為阻力,即參數(shù)中的電極壓力W=(2.4±0.2)kN;L1為動力臂,L2為阻力臂。
求3種氣缸所需的氣壓壓強。
(1)PE1-C0125。
其中,W=(2.4±0.2)kN,L1=100 mm,L2=140 mm,r=D/2=100/2=50 mm。
∴P1=■=■=0.39~0.46 MPa
(2)PE1-C0197-BL。
其中,W=(2.4±0.2)kN,L1=100 mm,L2=110 mm,r=D/2=100/2=50 mm。
∴P2=■=■=0.31~0.36 MPa
(3)PE1-C0166。
其中,W=(2.4±0.2)kN,L1=125 mm,L2=140 mm,r=D/2=80/2=40 mm。
∴P 3=■=■=0.49~0.58 MPa
綜上分析,3種氣缸所需的氣壓壓強分別如下:
P1=0.39~0.46 MPa,P2=0.31~0.36 MPa,P3=0.49~0.58 MPa;P 2
∴要得出符合標準的電極壓力值,必須取3種不同的壓力范圍。
3.3 氣管長短不同導致壓力差異大
將壓力值過大的焊鉗的氣管由3~5 m更換為20 m,測得的壓力與之前相比未發(fā)生明顯變化,因此確定氣管長短不同導致壓力差異大為非要因。
3.4 參數(shù)設置問題
對照焊接參數(shù)表及經(jīng)過現(xiàn)場驗證,確認參數(shù)設置無問題,因此確定參數(shù)設置問題為非要因。
3.5 測量工具、方法不對
(1)經(jīng)現(xiàn)場確認,測量人員的檢測方法與標準要求一致,測量方法無問題。
(2)壓力檢測計為校準以后的,在正常使用周期內(nèi),多次測量結(jié)果一致,工具無問題。
因此,確定測量工具、方法不對為非要因。
通過對以上5個末端因素逐一進行確認,最終確定影響固定焊壓力的主要因素為氣路問題,供應商未按照圖紙設計要求布置氣路。
4 制訂并實施方案
改造現(xiàn)場氣路,分別控制3種焊鉗:PE1-C0197-BL、PE1-C0166、PE1-C0125;每把焊鉗進氣管各增加一個減壓閥(型號:LRMA-QS-6,廠家:FESTO)。
減壓閥是通過調(diào)節(jié),將進口壓力減至某一需要的出口壓力,并依靠介質(zhì)本身的能量,使出口壓力自動保持穩(wěn)定的閥門。它的的作用原理是靠閥內(nèi)流道對氣流的局部阻力降低氣壓,氣壓降的范圍由連接閥瓣的薄膜或活塞兩側(cè)的進出口氣壓差自動調(diào)節(jié)。定比減壓原理是利用閥體中浮動活塞的氣壓比控制,進出口端減壓比與進出口側(cè)活塞面積比成反比。這種減壓閥工作平穩(wěn)無振動;閥體內(nèi)無彈簧,故無彈簧銹蝕、金屬疲勞失效之慮;密封性能良好不滲漏,因而既減動壓(氣流動時)又減靜壓(流量為0時);特別是在減壓的同時不影響氣流量。氣流通過減壓閥雖有很大的氣頭損失,但由于減少了氣的浪費并使系統(tǒng)流量分布合理,同時改善了系統(tǒng)布局與工況,因此總體上講仍是節(jié)能的。介質(zhì)為蒸汽的場合,宜選用先導活塞式減壓閥或先導波紋管式減壓閥。為了操作和維護方便,該閥一般直立安裝在水平管道上,安裝時應注意使閥體上所示箭頭的方向與管路中介質(zhì)的流向保持一致,為了防止閥后壓力超壓,應在離閥出口不少于4 m處安裝一個減壓閥。
通過調(diào)整減壓閥改變氣壓,將電極壓力調(diào)整至中值。測每組焊鉗的電極壓力,通過調(diào)節(jié)主氣路的減壓閥將壓力值最小的一把焊鉗調(diào)至中值2.4 kN,然后在焊鉗與電磁閥之間的關夾氣路上增加減壓閥,調(diào)節(jié)減壓閥將壓力調(diào)整至目標值。
措施實施后,固定焊壓力超差問題得到了很大的改善,經(jīng)過2個月的測量發(fā)現(xiàn),結(jié)果保持穩(wěn)定在本次整改目標值2.2~2.6 kN的范圍內(nèi),問題得到解決。為了提升焊接質(zhì)量,我們繼續(xù)排查其他車身線側(cè)框定位焊工位有無此問題,通過增加減壓閥,對側(cè)框定位焊拼臺電極壓力定期檢測,形成規(guī)范。通過解決本次問題積累了相關經(jīng)驗,為以后新項目現(xiàn)場安裝氣路時提供參考,避免同樣的錯誤出現(xiàn)。
5 產(chǎn)生效益
5.1 經(jīng)濟效益
N310有6點需補焊,N300有18點需補樣,平均每臺車補焊9點,每個焊點約0.08元。0.08(元/個)×9×45JPH×7.5 h×1班次×21 d×12月=61 236元;節(jié)約金額61 236元。
5.2 無形效益
成員在質(zhì)量意識、解決問題的信心等方面都有了很大的提高。
6 總結(jié)
側(cè)框定位焊對白車身的側(cè)圍起到準確固定的作用,對側(cè)圍與下車體的搭接精度有重要意義。保證定位焊的焊接質(zhì)量,既提高了白車身尺寸精度,又提高了生產(chǎn)效率。電極壓力是電阻點焊的主要參數(shù)之一,在點焊過程中,電極壓力是否穩(wěn)定,對于保證點焊質(zhì)量有重要的影響。本文結(jié)合實際案例,總結(jié)了側(cè)框定位焊壓力超差問題的經(jīng)驗,歸納了問題的原因分析查找的基本方法,舉一反三,為其他生產(chǎn)線問題解決提供了思路和參考。
參 考 文 獻
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[責任編輯:陳澤琦]