韋逢義 謝業(yè)遠(yuǎn) 周福榮 施華灘
【摘 要】針對(duì)全工裝樣件階段臺(tái)架耐久試驗(yàn)車上出現(xiàn)的前側(cè)門在限位器安裝位置焊點(diǎn)開(kāi)裂問(wèn)題,文章對(duì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及焊點(diǎn)布置進(jìn)行理論分析及實(shí)際驗(yàn)證,以降低限位器安裝面處的應(yīng)力,解決焊點(diǎn)開(kāi)裂問(wèn)題。文章通過(guò)對(duì)比各種方案,尋求零件輕量化與性能指標(biāo)的平衡,應(yīng)用CAE軟件進(jìn)行強(qiáng)度及應(yīng)力的分析計(jì)算,總結(jié)了限位器加強(qiáng)板設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
【關(guān)鍵詞】限位器加強(qiáng)板;臺(tái)架試驗(yàn);側(cè)門內(nèi)板
【中圖分類號(hào)】U463 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2016)12-0065-03
0 背景
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,能源危機(jī)與環(huán)境污染問(wèn)題日益凸顯,國(guó)家制定了嚴(yán)格的汽車燃油經(jīng)濟(jì)性法規(guī)。節(jié)能減排已是目前全球汽車行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn),進(jìn)一步優(yōu)化傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)和整車的匹配性、加快發(fā)展替代能源和新能源汽車、大力開(kāi)展汽車輕量化工程等,都是非常有效的措施。據(jù)統(tǒng)計(jì),乘用車的整車重量每減輕10%(100~200 kg),可節(jié)油6%~8%,排放降低4%左右。減重可能會(huì)引起零件結(jié)構(gòu)性能的減弱,從而影響整車的性能,犧牲性能指標(biāo)來(lái)達(dá)到減重目的的做法是不可取的。研究如何通過(guò)零件結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)及合理的焊點(diǎn)布置,使零件性能與輕量化之間達(dá)到平衡,這是非常重要與有意義的課題。
在車輛的使用中,通過(guò)門鉸鏈旋轉(zhuǎn)對(duì)車門進(jìn)行開(kāi)啟與關(guān)閉,通過(guò)限位器進(jìn)行車門限位。限位器是指與側(cè)門和車身相連接,能夠隨側(cè)門一起轉(zhuǎn)動(dòng),可限制側(cè)門停在某一角度位置的部件總成。當(dāng)某種特殊情況下,車門會(huì)被暴力開(kāi)啟,門到達(dá)最大開(kāi)啟位置時(shí),限位器與門鉸鏈同時(shí)受力,對(duì)車門上的內(nèi)板及加強(qiáng)板零件有較大的作用力,容易出現(xiàn)零件開(kāi)裂或焊點(diǎn)開(kāi)裂現(xiàn)象。因此,設(shè)計(jì)時(shí)需要針對(duì)此種門過(guò)開(kāi)情況,進(jìn)行CAE受力分析,以此來(lái)指導(dǎo)零件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及焊點(diǎn)布置。同時(shí),結(jié)合實(shí)際的臺(tái)架耐久試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證,零件與焊點(diǎn)均未出現(xiàn)開(kāi)裂才能滿足要求。如若前期未能對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行有效校核,試驗(yàn)時(shí)往往會(huì)出現(xiàn)各種開(kāi)裂現(xiàn)象。這樣就會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)零件的更改,即增加了零件開(kāi)發(fā)成本,同時(shí)也影響了整車的開(kāi)發(fā)周期。本文針對(duì)某車輛在全工裝樣件階段臺(tái)架耐久試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)的焊點(diǎn)開(kāi)裂問(wèn)題,研究限位器加強(qiáng)板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與焊點(diǎn)布置對(duì)性能指標(biāo)的影響,并提出最優(yōu)設(shè)計(jì)方案。
1 側(cè)門限位器加強(qiáng)板焊點(diǎn)開(kāi)裂問(wèn)題描述及原因分析
1.1 問(wèn)題描述
某乘用車在進(jìn)行臺(tái)架耐久子系統(tǒng)試驗(yàn),對(duì)車輛進(jìn)行常規(guī)檢查,左前側(cè)門開(kāi)關(guān)次數(shù)達(dá)到3 800次,右前側(cè)門開(kāi)關(guān)次數(shù)達(dá)到5 500次時(shí),發(fā)現(xiàn)限位器加強(qiáng)板與內(nèi)板在限位器安裝面處的連接焊點(diǎn)出現(xiàn)開(kāi)裂現(xiàn)象(如圖1所示),不滿足零件性能要求。
1.2 原因分析
(1)限位器處的焊點(diǎn)質(zhì)量不符合要求。根據(jù)電阻點(diǎn)焊試驗(yàn)要求,對(duì)加強(qiáng)板與內(nèi)板進(jìn)行剝離,測(cè)量其焊接熔合大小,焊接熔合大小<4 mm為不合格,測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表1。
根據(jù)測(cè)量結(jié)果,開(kāi)裂處焊點(diǎn)均滿足設(shè)計(jì)要求,排除該因素對(duì)焊點(diǎn)開(kāi)裂問(wèn)題的影響。
(2)焊點(diǎn)開(kāi)裂處存在應(yīng)力集中現(xiàn)象。CAE分析結(jié)果見(jiàn)表2,結(jié)果顯示該車型開(kāi)裂處的焊點(diǎn)存在應(yīng)力集中,不滿足設(shè)計(jì)要求,且應(yīng)力大于某量產(chǎn)車型,該車型在試驗(yàn)中未出現(xiàn)焊點(diǎn)開(kāi)裂情況。
理論上,車門總成過(guò)開(kāi),限位器對(duì)內(nèi)板和限位器加強(qiáng)板施加一個(gè)力,在力的作用下,內(nèi)板與加強(qiáng)板會(huì)出現(xiàn)變形。由于受零件的材料、厚度及受力分布的影響,2個(gè)零件的變形趨勢(shì)及變形量有所不同,會(huì)對(duì)連接內(nèi)板與加強(qiáng)板的焊點(diǎn)再形成拉力與剪切力。2個(gè)連接零件的相對(duì)變形量越大,其對(duì)焊點(diǎn)產(chǎn)生的應(yīng)力越大,超過(guò)零件屈服值時(shí),焊點(diǎn)容易出現(xiàn)開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn)。從表2中可以看出,焊點(diǎn)1和焊點(diǎn)2的應(yīng)力大小超過(guò)了門內(nèi)板與限位器加強(qiáng)板的材料屈服強(qiáng)度最小值120 MPa,每次車門過(guò)開(kāi)時(shí),焊點(diǎn)都處于超負(fù)荷狀態(tài),當(dāng)達(dá)到相應(yīng)的次數(shù)時(shí),焊點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)開(kāi)裂情況。
通過(guò)以上分析,限位器安裝面的焊點(diǎn)出現(xiàn)開(kāi)裂的根本原因?yàn)榇颂幒更c(diǎn)存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,超出板材應(yīng)力屈服極限,焊點(diǎn)過(guò)載疲勞開(kāi)裂。
2 限位器加強(qiáng)板結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方案
根據(jù)原因分析,結(jié)合數(shù)模確定解決方案。通過(guò)查看數(shù)模可知,現(xiàn)有的內(nèi)板與限位器加強(qiáng)板的厚度分別為0.65 mm與1.2 mm,限位器加強(qiáng)板與下鉸鏈加強(qiáng)板分開(kāi)為2個(gè)部件,下鉸鏈加強(qiáng)板的厚度為1.5 mm。根據(jù)受力分析,從增加板厚和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面考慮,制訂以下優(yōu)化方案。
方案1:內(nèi)板板厚由0.65 mm增加到0.8 mm,限位器加強(qiáng)板的厚度不變。
方案2:限位器加強(qiáng)板厚度由1.2 mm增加到1.5 mm,內(nèi)板厚度不變。
方案3:內(nèi)板板厚由0.65 mm增加到0.8 mm,同時(shí)限位器加強(qiáng)板厚度由1.2 mm增加到1.5 mm。
方案4:將限位器加強(qiáng)板與下鉸鏈加強(qiáng)板合并為一個(gè)零件,厚度為1.2 mm,內(nèi)板厚度不變。
方案5:在原方案的基礎(chǔ)上直接取消限位器安裝面處的2個(gè)焊點(diǎn),內(nèi)板與限位器加強(qiáng)板不做更改。
方案6:更改限位器加強(qiáng)板結(jié)構(gòu),加強(qiáng)板在限位器安裝面處起2個(gè)加強(qiáng)筋,同時(shí)取消安裝面處的焊點(diǎn),在側(cè)面及底部分別增加3個(gè)和2個(gè)焊點(diǎn),內(nèi)板厚度不變。
各方案示意圖如圖2所示。
3 各優(yōu)化方案應(yīng)力測(cè)試結(jié)果分析及方案選定驗(yàn)證
對(duì)上述6個(gè)方案分別進(jìn)行CAE分析,分析結(jié)果見(jiàn)表3。對(duì)比以上6個(gè)方案的應(yīng)力分析結(jié)果,除方案4外,其他方案都能使限位器處的應(yīng)力值降低。
方案1:對(duì)比原方案的應(yīng)力下降了1.3%,需要修改原內(nèi)板模具,重量增加1.24 kg,應(yīng)力改善較小,應(yīng)力疲勞導(dǎo)致焊點(diǎn)開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)較高。
方案2:對(duì)比原方案的應(yīng)力下降了3.9%,需要修改原限位器加強(qiáng)板模具,重量增加0.22 kg,應(yīng)力改善較小,存在應(yīng)力疲勞導(dǎo)致焊點(diǎn)開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)較高。
方案3:對(duì)比原方案應(yīng)力下降了44.4%,相較于原方案有很大的提升,但需要修改原限位器加強(qiáng)板與內(nèi)板的模具,重量增加1.46 kg,應(yīng)力疲勞導(dǎo)致焊點(diǎn)開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)小。
方案4:對(duì)比原方案重量雖然減輕了,但是應(yīng)力大小反而上升了,應(yīng)力疲勞導(dǎo)致焊點(diǎn)開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)大。
方案5:限位器安裝面處的應(yīng)力下降了20.2%,但應(yīng)力值仍超過(guò)零件的屈服強(qiáng)度,同時(shí)限位器加強(qiáng)板與底部搭接的焊點(diǎn)應(yīng)力變大,達(dá)到130 MPa,兩處都有焊點(diǎn)開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)。
方案6:對(duì)比原方案改善了39.2%,限位器安裝面處應(yīng)力大小分別為93 MPa與94 MPa,與上文量產(chǎn)車型基本一致,應(yīng)力改善較為明顯,應(yīng)力疲勞導(dǎo)致開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)較低,需要更改限位器加強(qiáng)板模具,重量并未增加。
通過(guò)CAE分析結(jié)果可知,內(nèi)板限位器位置的鈑金應(yīng)力與限位器加強(qiáng)板的結(jié)構(gòu)及焊點(diǎn)分布有密切相關(guān),其直接影響加強(qiáng)板與內(nèi)板上的應(yīng)力分布及應(yīng)力集中的位置。
與前3個(gè)方案對(duì)比可以看出,單純地增加加強(qiáng)板與內(nèi)板的厚度對(duì)于應(yīng)力的改善較小,而且零件重量、修模費(fèi)用與開(kāi)發(fā)周期都增加了。
與方案4對(duì)比可以看出,將限位器加強(qiáng)板與下鉸鏈加強(qiáng)板合為一個(gè)零件,雖然限位器處受力面積加大了,但其同時(shí)也承受了由下鉸鏈處分的過(guò)載力,因此焊點(diǎn)的應(yīng)力并未降低,此方案零件需要重新開(kāi)模,周期長(zhǎng)、費(fèi)用大。
與方案5對(duì)比可以看出,限位器安裝面處存在焊點(diǎn)時(shí),限位器安裝面處的最大應(yīng)力值在焊點(diǎn)處,焊點(diǎn)距離限位器受力點(diǎn)近,焊點(diǎn)最先承受力,因焊點(diǎn)的受力面積小,容易產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象。當(dāng)取消安裝面處的焊點(diǎn)時(shí),原2個(gè)焊點(diǎn)承受的力分散到剩余的焊點(diǎn)上,因此其他焊點(diǎn)的應(yīng)力提高了。
和方案6對(duì)比可以看出,當(dāng)限位器安裝面處無(wú)焊點(diǎn)時(shí),限位器安裝面處的最大應(yīng)力值在安裝螺栓處,螺栓的受力面積較焊點(diǎn)的受力面積大,同時(shí)限位器加強(qiáng)板上限位器安裝面兩側(cè)增加的筋條,提高了加強(qiáng)板的剛度,可減小其受力變形量,可對(duì)周邊焊點(diǎn)起到保護(hù)作用。新增焊點(diǎn)可以共同承受過(guò)載力,可有效地降低各個(gè)焊點(diǎn)承受的應(yīng)力。
在保證產(chǎn)品性能的前提下,對(duì)零件成本與修模周期進(jìn)行評(píng)估。方案6應(yīng)力大小改善明顯,低于材料的屈服強(qiáng)度,同時(shí)零件模具改動(dòng)量小,周期短,成本較低,因此選定方案6作為最終可行性方案。
按照方案6整改零件后同時(shí)進(jìn)行側(cè)門過(guò)開(kāi)耐久試驗(yàn)和常規(guī)性耐久驗(yàn)證。試驗(yàn)完成后,試驗(yàn)車上所有焊點(diǎn)均未出現(xiàn)開(kāi)裂情況,方案6實(shí)車驗(yàn)證可行。
4 總結(jié)
綜上所述,在設(shè)計(jì)過(guò)程中,零件的性能是可以通過(guò)合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及焊點(diǎn)布置來(lái)進(jìn)行改善。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)結(jié)合CAE軟件分析,可以很好地避免一些零件后期試驗(yàn)出現(xiàn)的問(wèn)題。本文通過(guò)對(duì)限位器加強(qiáng)板的結(jié)構(gòu)及焊點(diǎn)位置布置的分析,為后續(xù)項(xiàng)目上的零件開(kāi)發(fā)提供了借鑒。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]郭竹亭.汽車車身設(shè)計(jì)[M].長(zhǎng)春:吉林科學(xué)技術(shù)出版社,1992.
[2]吳宗澤.機(jī)械零件設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械設(shè)計(jì)出版社,2003.
[3]李少波,謝慶生,楚甲良.汽車車身設(shè)計(jì)方法探討[J].貴州工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),1999(12).
[責(zé)任編輯:陳澤琦]