陳再標(biāo)
摘 要:分析韶鋼焦化廠真空碳酸鉀脫硫工藝的影響因素,并對存在的問題作出應(yīng)對措施,在穩(wěn)定脫硫溶液(H2S-CO2-K2CO3溶液體系)方面作出努力,使脫硫效果有了明顯提高。
關(guān)鍵詞:真空碳酸鉀;吸收;脫硫液;再生
韶鋼焦化廠焦?fàn)t煤氣脫硫凈化技術(shù)是采用真空碳酸鉀(H2S-CO2-K2CO3溶液體系)脫硫工藝,該法用于氣體選擇性脫除H2S多,原料氣在填料吸收塔內(nèi)用貧碳酸鉀水溶液吸收,吸收時(shí)只有少量CO2被同時(shí)脫除,而H2S幾乎全部被吸收的特點(diǎn)。設(shè)計(jì)要求是脫硫塔后煤氣中H2S含量在200mg/m3 以下。
1 真空碳酸鉀脫硫工藝介紹
真空碳酸鉀(H2S-CO2-K2CO3溶液體系)脫硫工藝時(shí)基于吸收——解析的原理,即用碳酸鉀溶液吸收焦?fàn)t煤氣中的H2S和HCN,吸收H2S,HCN和CO2的溶液循環(huán)到再生塔,反應(yīng)生成KHS溶液經(jīng)再生析出酸性氣體。
1.1 吸收過程
洗苯后煤氣經(jīng)過油捕霧器后進(jìn)入脫硫塔,與28℃脫硫貧液在花環(huán)填料上逆流接觸,煤氣中的H2S、HCN和CO2等酸性氣體被吸收;其主要反應(yīng)如下:
K2CO3+H2S→KHCO3+KHS,K2CO3+2HCN
→2KCN+CO2+H2O,K2CO3+CO2+H2O→2KHCO3
脫硫塔上段以NaOH溶液循環(huán)噴灑,進(jìn)一步降低煤氣中的H2S。
1.2 解析過程
吸收了酸性氣體的脫硫液稱為富液,在富液槽中與連續(xù)補(bǔ)充的KOH反應(yīng)后與再生塔底來的熱貧液換熱,進(jìn)入再生塔。真空低溫下(約20Kpa,60℃),在拉魯環(huán)填料上富液與再生塔底上升的貧液蒸汽(由再沸器蒸汽間接加熱貧液產(chǎn)生)接觸,解析得到H2S、HCN等酸性氣體:
KHS+KHCO3→H2S+K2CO3,KCN+KHCO3
→HCN+K2CO3,2KHCO3→CO2+K2CO3+H2O
再生塔出口酸性氣體經(jīng)冷凝冷卻至25~33℃、氣液分離后,由液環(huán)式真空泵送往濕法制酸裝置;酸汽冷凝液由氣液分離器自流至真空冷凝液槽,大部分送至富液槽循環(huán)使用,小部分作為廢液外排以降低副鹽濃度。
1.3 特點(diǎn)
1)用真空解析法再生,操作溫度僅為50-60℃,再加上操作系統(tǒng)中氧含量較少,故副反應(yīng)的速度極慢,生成的廢液也非常少。
2)整個(gè)系統(tǒng)在低溫低壓下操作,對設(shè)備材質(zhì)的要求也隨之降低。
3)脫硫系統(tǒng)生成的硫氰酸鹽,通過解析塔分解為碳酸鹽和酸性氣體,碳酸鹽溶液返回到吸收系統(tǒng)循環(huán)使用,以降低堿的消耗。
4)有效利用余熱。因解析系統(tǒng)為低溫操作,所以吸收液再生用熱源可由荒煤氣提供。
5)脫硫劑只采用KOH,使用脫硫裝置的操作簡單,成本低廉,脫硫后煤氣含H2S在200mg/m3 以下。
2 存在的問題與分析
脫硫再生系統(tǒng)在使用過程中,受煤氣夾帶洗油、脫硫再生系統(tǒng)設(shè)備損耗(Fe3+)及再生負(fù)壓系統(tǒng)漏氣等三個(gè)源頭因素的影響,脫硫液中的副鹽和其他雜質(zhì)日益累積,脫硫液變質(zhì)嚴(yán)重,導(dǎo)致脫硫效率差,使得煤氣含H2S在380mg/m3 以上。
2.1脫硫液夾帶洗油被污染
脫硫液夾帶洗油循環(huán)一段時(shí)間后油類物質(zhì)累積增多,脫硫液顏色從淡紅棕色逐漸變深,最終呈醬黑色。
脫硫傳質(zhì)阻力由氣相主體、氣膜、界面、液膜和液相主體的阻力疊加而成,但主要集中在氣膜和液膜層。煤氣中含有洗油等雜質(zhì),洗油含有憎水的苯基等非極性基團(tuán),與水不互溶,在脫硫液內(nèi)部形成O/W或W/O的乳狀液,會(huì)在液膜表面形成一層阻滯膜影響傳質(zhì)的順利進(jìn)行,增加了煤氣中的H2S被脫硫液吸收的阻力,影響傳質(zhì)過程。
阻礙煤氣內(nèi)H2S等酸性氣體與脫硫液接觸,使化學(xué)吸收反應(yīng)速度大大降低,降低脫硫效率。
2.2 脫硫液夾帶鐵銹變質(zhì)
脫硫再生設(shè)備材基本上是以碳鋼為主,由于在工程施工建設(shè)期間設(shè)備及管道等沒有對其進(jìn)行內(nèi)部除銹處理,以致脫硫液與設(shè)備及管道內(nèi)部鐵銹發(fā)生反應(yīng)生成赤血鹽K4Fe(CN)6等鹽類(Fe2++6CN-+4K+→K4Fe(CN)6),造成脫硫液變質(zhì)。
2.3 再生系統(tǒng)負(fù)壓管道穿漏
再生塔不嚴(yán),空氣從大氣中進(jìn)入到負(fù)壓系統(tǒng)與脫硫液接觸反應(yīng):
2KHS+2O2→K2S2O3+H2O,KHS+HCN+1/2O2
→KCNS+H2O
使得脫硫液中有大量的副鹽生成,說明了整個(gè)系統(tǒng)中存在著漏氣之處,使脫硫液變質(zhì)生成大量的KSCN和K2S2O3等副鹽含量持續(xù)升高。
3 改進(jìn)措施
3.1 改進(jìn)洗油質(zhì)量,增設(shè)水洗塔
洗苯工序改為油品更好的一級洗油,同時(shí)將洗苯溫度從32~35℃降至 26~28℃,降低洗苯操作溫度,加強(qiáng)洗苯塔后油捕霧器操作,減少煤氣夾帶洗油量,特別是洗油中的輕質(zhì)組分。
在脫硫工序和洗苯工序之間增加水洗塔,用干凈水對煤氣洗滌、降溫,控制塔后溫度24~26℃,同時(shí)進(jìn)一步減少煤氣中的油類物質(zhì)夾帶。
3.2穩(wěn)定脫硫液質(zhì)量
排空已被嚴(yán)重污染不能再生循環(huán)使用的脫硫液,同時(shí)對脫硫系統(tǒng)管道、設(shè)備進(jìn)行清洗,清洗完成后重新配置脫硫液,并每天對脫硫液進(jìn)行排油排污置換操作,減緩脫硫液老化變質(zhì),避免KSCN、K4Fe(CN)6等副鹽含量富集,維持脫硫液質(zhì)量的穩(wěn)定,是的脫硫液的效率持續(xù)高效。
3.3 修復(fù)負(fù)壓系統(tǒng)泄漏
對負(fù)壓的再生系統(tǒng)進(jìn)行查漏、補(bǔ)漏,防止從環(huán)境內(nèi)吸入空氣,降低脫硫液氧化速度、抑制副鹽生成,保持酸氣潔凈,系統(tǒng)再次投用后經(jīng)過對脫硫液中K2S2O3的連續(xù)跟蹤分析,在脫硫液中含量平均為4.5g/l,再無出現(xiàn)K2S2O3快速上升的問題。
4 結(jié)果與討論
經(jīng)過改進(jìn),消除煤氣洗油夾帶、脫硫再生系統(tǒng)設(shè)備腐蝕(含F(xiàn)e3+)及酸氣負(fù)壓系統(tǒng)漏氣對脫硫液的影響后,本焦化廠的脫硫液質(zhì)量有明顯改善,脫硫液呈淡黃色,表面偶爾有油鏡,沒有結(jié)晶或其他明顯沉淀物,煤氣脫硫效果有大幅度的攀升。塔后煤氣含硫平均能降至175mg/m3,脫硫效率達(dá)96%。