李彩妍,魏 學(xué)
(寧夏盈氟金和科技有限公司,寧夏石嘴山753000)
干法氟化鋁生產(chǎn)工藝以流程短、原料利用率高、能耗低、污染少、產(chǎn)品質(zhì)量好和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)等特點(diǎn)而逐步取代傳統(tǒng)的濕法氟化鋁生產(chǎn)工藝[1]。尤其是流化床技術(shù)的成功應(yīng)用,不僅簡(jiǎn)化了工藝流程,而且產(chǎn)品質(zhì)量得到大幅度提高,氟化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)可達(dá)92%以上[2]。
干法氟化鋁生產(chǎn)工藝中所用流化床為雙層圓柱型流化床,其頂床和底床均采用管狀側(cè)孔式分布板,是干法氟化鋁生產(chǎn)的主要設(shè)備之一[3]。流化床內(nèi)的反應(yīng)分2部分,即頂床氫氧化鋁的脫水反應(yīng):2Al(OH)3=Al2O3+3H2O;底床氟化鋁的合成反應(yīng):Al2O3+6HF=2AlF3+3H2O。干態(tài)氫氧化鋁通過(guò)螺旋輸送將物料從流化床頂床進(jìn)入,氟化氫氣體從流化床底床進(jìn)入,頂床氫氧化鋁分解為氧化鋁,部分氧化鋁和氟化氫反應(yīng)生產(chǎn)氟化鋁,頂床物料通過(guò)螺旋輸送至流化床底床,在底床反應(yīng)生成氟化鋁產(chǎn)品[4]。
某公司在實(shí)際生產(chǎn)中,因多次發(fā)生流化床頂床堵塞情況,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)系統(tǒng)的正常進(jìn)行。為了有效地解決這個(gè)問(wèn)題,對(duì)干法氟化鋁生產(chǎn)中流化床頂床堵塞的原因進(jìn)行了調(diào)查研究和分析,并提出了相應(yīng)的解決和改善措施。
干法氟化鋁生產(chǎn)工藝中流化床系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
圖1 流化床系統(tǒng)工藝流程Fig 1 Process flow of fluidized bed system
干態(tài)氫氧化鋁通過(guò)螺旋給料器被輸送到流化床的頂床,被流化脫水成氧化鋁同來(lái)自底床的氟化氫氣體反應(yīng)生成氟化鋁,經(jīng)成品冷卻機(jī)冷卻后,送往成品包裝。流化床尾氣經(jīng)一級(jí)旋風(fēng)收塵器回收部分氟化鋁粉塵,旋風(fēng)分離下來(lái)的固體物料進(jìn)入一級(jí)收塵料倉(cāng)內(nèi),一部分由排料螺旋排至氟化鋁冷卻機(jī)內(nèi),另一部分由排料螺旋排至流化床底床繼續(xù)反應(yīng)。一級(jí)旋風(fēng)收塵器的尾氣經(jīng)二級(jí)旋風(fēng)收塵器繼續(xù)回收部分氟化鋁粉塵進(jìn)入二級(jí)收塵料倉(cāng)內(nèi),并排至氟化鋁冷卻機(jī)內(nèi),流化床底床排出的物料和一級(jí)收塵料倉(cāng)排出的物料混合成為成品。另一部分尾氣經(jīng)冷凝凈化器和中央吸收器凈化達(dá)標(biāo)后排空。
某公司在2個(gè)月的生產(chǎn)中,流化床頂床出現(xiàn)多次堵塞情況,堵塞后不同位置的外觀情況見(jiàn)圖2。
圖2 流化床頂床堵塞照片F(xiàn)ig 2 Congestion pictures of fluidized bed in(a)sieve plate of top bed,(b)inside of hood and(c)bed board of top bed
堵塞后打開(kāi)流化床,發(fā)現(xiàn)流化床頂床風(fēng)帽80%出現(xiàn)堵塞。從風(fēng)帽內(nèi)清理出的堵塞物料,均為粒度較細(xì)、顏色泛紅的粉末,同時(shí)發(fā)現(xiàn)在流化床頂床篩板四周約有1.5 m高的床壁上均粘有粉末物料。
3.1.1 水的含量
干法氟化鋁使用的原料氫氧化鋁中要求水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.1%,但在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)部分干態(tài)氫氧化鋁中夾雜有濕態(tài)氫氧化鋁,其最高附著水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.5%,在2個(gè)月的上料過(guò)程中挑出的濕態(tài)氫氧化鋁達(dá)到53.3 t。在干氫氧化鋁上料時(shí)部分濕態(tài)氫氧化鋁會(huì)進(jìn)入流化床中,濕氫氧化鋁進(jìn)入流化床頂床后發(fā)生脫水反應(yīng),造成流化床頂床氣體量瞬間增大,打破了流化床原有的流態(tài)化,使物料分布不均,造成床板上部分物料沉積的現(xiàn)象,從而造成頂床層風(fēng)帽眼的堵塞,一旦風(fēng)帽眼堵塞,將無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)的氣體吹通。
濕態(tài)氫氧化鋁脫水的T-DSG曲線見(jiàn)圖3。
從圖3可以看出,曲線有3個(gè)吸收峰,即Al(OH)3在脫水過(guò)程中總計(jì)吸收3次熱量。前2個(gè)峰面積較大,對(duì)熱量的吸收已占物料可吸收總熱量的90%以上。因此可見(jiàn),Al(OH)3吸熱失水主要在221.79~346.59℃。而在干法生產(chǎn)工藝控制中,流化床頂床層的溫度一般控制在350~400℃,部分濕氫氧化鋁進(jìn)入流化床后,遇高溫會(huì)出現(xiàn)燒結(jié),從而造成流化床頂床風(fēng)帽眼的堵塞。
3.1.2 氫氧化鋁粒度的影響
圖3 濕態(tài)Al(OH)3的T-DSC曲線Fig 3 The curve of T-DSC of hygroscopic state Al(OH)3
在干法氟化鋁生產(chǎn)工藝中,射流泵通過(guò)氣流將干態(tài)氫氧化鋁輸送至大料倉(cāng)中,在氣流輸送過(guò)程中,容易造成氫氧化鋁顆粒的破損,從而導(dǎo)致大料倉(cāng)中氫氧化鋁的粒度較進(jìn)廠檢驗(yàn)的粒度要細(xì)。細(xì)顆粒物料相對(duì)于粗顆粒物料,較易于沉積在流化床頂床的床板上,尤其是在正常生產(chǎn)過(guò)程,當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)中斷后,再次投料會(huì)發(fā)現(xiàn)流化床頂床的壓差慢慢上漲。流化床堵塞期間大料倉(cāng)的氫氧化鋁粒度分析結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 氫氧化鋁粒度Tab2 The particle size of aluminium hydroxide
從表2可以看出,在流化床堵塞期間氫氧化鋁的粒度非常大,最大達(dá)到了29.08%(<45 μm),而正常情況下的氫氧化鋁的粒度應(yīng)在5%(<45 μm)以內(nèi)。另外,在流化床鋪料過(guò)程中,由于床層內(nèi)總氣量較小,細(xì)顆粒的氫氧化鋁在流化床中的流化效果差,正常情況下流化床頂床鋪料需要7~8 h,細(xì)氫氧化鋁鋪料時(shí)頂床鋪料需要15 h左右。
3.1.3 氫氧化鋁活性的影響
正常生產(chǎn)時(shí)流化床的工藝參數(shù)為:流化床底床600~630℃,流化床頂床350~400℃。通常情況下,流化床的溫度需要通過(guò)1614螺旋(輸送氟化鋁)來(lái)調(diào)節(jié),但在堵塞情況高發(fā)期間,流化床頂床、底床溫度均偏高,實(shí)測(cè)溫度見(jiàn)表3。
從表3可以看出,在異常期間出現(xiàn)流化床頂床、底床同時(shí)高溫的情況,尤其是流化床頂床比正??刂茰囟雀?0℃左右,且頂床物料溫度分布不均,頂床層溫差較大。造成流化床頂床及底床溫度高溫的主要原因是氫氧化鋁密度較大(在1.32 g/cm3以上,最高達(dá)到1.36 g/cm3),物料活性好,反應(yīng)速度快,總反應(yīng)放出的熱量大。
表3 流化床的實(shí)測(cè)溫度Tab 3 The measured temperature of fluidized bed
干法氟化鋁生產(chǎn)工藝,流化床頂床主要是氫氧化鋁的脫水反應(yīng),氫氧化鋁物料通過(guò)螺旋輸送至流化床頂床的流化杯內(nèi),再通過(guò)助吹管將氫氧化鋁物料從流化杯內(nèi)均勻的吹出,然后再進(jìn)行反應(yīng)。流化床頂床進(jìn)料裝置見(jiàn)圖4。
圖4 流化床頂床進(jìn)料裝置Fig 4 The feeder unit of top bed of fluidized bed
流化杯經(jīng)長(zhǎng)期使用,會(huì)出現(xiàn)腐蝕,尤其是流化杯的底部易腐蝕,一旦流化杯的底部出現(xiàn)腐蝕,氫氧化鋁物料將會(huì)直接落入流化床頂床床板上,物料不能均勻的分布在頂床層,致使部分物料沉積在床板。另外,流化杯的助吹管也易出現(xiàn)腐蝕斷的情況,一旦助吹管腐蝕,物料不能被均勻的吹出,易造成物料在床板的沉積,致使物料結(jié)塊,堆積在床板,造成風(fēng)帽眼的堵塞。
干法氟化鋁生產(chǎn)工藝是一個(gè)密閉的負(fù)壓體系,系統(tǒng)任何一處密封不嚴(yán),均會(huì)造成整個(gè)系統(tǒng)負(fù)壓混亂,影響流化床內(nèi)的物料流態(tài)化。一旦物料流態(tài)化破壞,部分物料將會(huì)沉積在流化床頂床篩板上,長(zhǎng)期不解決系統(tǒng)負(fù)壓波動(dòng)問(wèn)題,也會(huì)造成物料結(jié)塊堵塞頂床層風(fēng)帽眼。
干法氟化鋁生產(chǎn)工藝,流化床尾氣帶走的部分細(xì)料,通過(guò)2級(jí)收塵器收塵至2級(jí)收塵料倉(cāng)中,一級(jí)收塵料倉(cāng)內(nèi)的部分物料輸送至流化床底床,部分直接排入成品冷卻爐。二級(jí)收塵料倉(cāng)內(nèi)的物料較少,通常物料不需輸送。在正常生產(chǎn)過(guò)程中,為保證產(chǎn)品中二氧化硅的含量,當(dāng)旋風(fēng)料量較大時(shí),大部分物料進(jìn)入流化床,僅有少部分物料進(jìn)入成品冷卻機(jī),而粒度較細(xì)的旋風(fēng)料進(jìn)入流化床底床,造成底床物料中粒度較細(xì)的物料占比增加,部分較細(xì)的成品會(huì)隨氣流通過(guò)流化床頂床風(fēng)帽,進(jìn)入頂床層,細(xì)物料再通過(guò)風(fēng)帽眼時(shí),部分無(wú)法通過(guò)會(huì)慢慢沉積在風(fēng)帽眼內(nèi)。流化床堵塞后從流化床內(nèi)取樣分析結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 不同位置堵塞物料分析結(jié)果Tab 4 The analysis results of congestion material in different place
從表4可以看出,從頂床層風(fēng)帽眼內(nèi)堵塞的物料中氟的含量和粒度指標(biāo)看,風(fēng)帽內(nèi)堵塞的物料為細(xì)成品氟化鋁。而細(xì)的成品氟化鋁主要來(lái)自于一級(jí)旋風(fēng)收塵物料的不斷循環(huán)。
成品氟化鋁及一級(jí)收塵物料的SEM形貌見(jiàn)圖5。
從圖5可以看出,氟化鋁微觀形貌呈球狀,粒徑分布差異也較大,最大的顆粒直徑在97.3 μm,最小的顆粒直徑在7.15 μm。一級(jí)收塵料中的最大的顆粒直徑為68.4 μm,比成品粒徑細(xì),而且粒徑分布差異比成品小。因此,細(xì)旋風(fēng)料進(jìn)入流化床不斷循環(huán)也是造成流化床頂床層堵塞的原因之一。
流化床是干法氟化鋁生產(chǎn)中的核心設(shè)備,其運(yùn)行周期的長(zhǎng)短直接影響干法氟化鋁產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制等。
從以上綜合分析來(lái)看,影響流化床堵塞的影響因素比較多,其中氫氧化鋁的水分、粒度和活性,以及進(jìn)料裝置、系統(tǒng)密封性和工藝操作都是造成流化床堵塞的原因之一。
為了有效地解決流化床經(jīng)常堵塞的問(wèn)題,提高運(yùn)轉(zhuǎn)周期,建議要控制好以下幾個(gè)方面:
1)氫氧化鋁水分的控制。要加強(qiáng)監(jiān)督所采購(gòu)干態(tài)氫氧化鋁的質(zhì)量及進(jìn)貨驗(yàn)收,在氫氧化鋁上料環(huán)節(jié)加裝細(xì)篩網(wǎng),杜絕濕態(tài)氫氧化鋁進(jìn)入流化床內(nèi)。
2)氫氧化鋁粒度及密度的合理搭配使用。在日常生產(chǎn)中,根據(jù)不同廠家氫氧化鋁的質(zhì)量,合理搭配氫氧化鋁,確保搭配后的氫氧化鋁粒度在<45 μm的粒度在5%以內(nèi),密度在1.25~1.31 g/cm3。
3)做好設(shè)備日常維護(hù)及檢修工作。尤其是對(duì)流化床內(nèi)部的檢修要徹底,確保設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低停料次數(shù),減少流化床內(nèi)物料的沉積量。
4)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)壓。如果系統(tǒng)負(fù)壓一旦出現(xiàn)波動(dòng)或系統(tǒng)負(fù)壓始終較低時(shí),要組織認(rèn)真檢查,確保物料在流化床內(nèi)的流態(tài)化。
5)合理搭配好螢石粉的比例,嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行氟化氫合成段的操作,確保產(chǎn)品中二氧化硅的合理含量,以減少旋風(fēng)料量在流化床內(nèi)的不斷惡性循環(huán)。
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