張斌
摘 要:高壓調(diào)節(jié)閥是汽輪機調(diào)速系統(tǒng)執(zhí)行機構的主要設備元件,調(diào)節(jié)閥工作正常與否直接影響機組的安全穩(wěn)定運行[1]。文章針對某電廠出現(xiàn)的高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落的故障事件進行了原因分析,最終通過對高壓調(diào)節(jié)汽閥的改造,徹底解決了故障問題。
關鍵詞:高壓調(diào)節(jié)汽閥;脫落;改造
中圖分類號:TM621.3 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)15-0093-02
1 設備概況
某330 MW級熱電聯(lián)產(chǎn)電廠#1、2號汽輪機為東方汽輪機廠CC330-16.67/3.5/1.0/538/538型亞臨界、中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、雙抽汽凝汽式供熱汽輪機,高、中壓合缸,通流部分反向布置,高壓缸為雙層缸結構,中壓部分為隔板套結構,低壓缸為雙缸雙排汽對稱分流,低壓缸采用焊接雙層缸結構,分別于2012年8月和10月投產(chǎn)運行。本汽輪機配汽方式為設兩個高壓主汽門、四個高壓調(diào)門和兩個中壓聯(lián)合汽門,具備閥門管理功能,能實現(xiàn)噴嘴調(diào)節(jié)和節(jié)流調(diào)節(jié)。汽輪機左右各兩個高壓調(diào)節(jié)汽閥,布置在汽機前方運行層下面,每個高壓主汽調(diào)節(jié)閥由公共一個殼體的1個自動主汽閥和2個高壓調(diào)節(jié)閥組成,高壓調(diào)節(jié)閥和自動主汽閥在公共閥殼內(nèi)呈三角形排置,結構簡單,布置緊湊。
高壓部分共有四個調(diào)門對應于四組噴嘴,噴嘴組與調(diào)門的序號相對應,噴嘴調(diào)節(jié)方式是Ⅰ、Ⅱ調(diào)門同時開啟,其閥桿行程達39.2 mm時,Ⅲ調(diào)門開啟,當Ⅲ調(diào)門閥桿行程達39.2 mm時, IV調(diào)門開始開啟。節(jié)流調(diào)節(jié)方式是高壓調(diào)門同時開啟且開度相同。中壓部分為全周進汽,負荷在30%以下,中壓調(diào)門起調(diào)節(jié)作用,負荷大于30%時,中壓調(diào)門保持全開,此時由高壓調(diào)門調(diào)節(jié)負荷[2]。本機組具備單閥/順序閥選擇功能,運行人員能夠對汽輪機的閥門配汽方式進行選擇,也可根據(jù)負荷對運行方式進行選擇。調(diào)峰運行中可采用定—滑—定方式,機組帶90%以上負荷時,采用定壓運行;機組帶90%~30%負荷時,采用滑壓運行;機組帶30%以下負荷時,采用定壓運行。
2 設備異常情況
#1機組投產(chǎn)近6個月時,機組處于單閥控制狀態(tài),某一天負荷突然從220 MW降至175.8 MW,后又回升至220 MW,高壓調(diào)節(jié)汽閥GV1/GV2/ GV3/GV4均由40%突開至62.9%,負荷功率反饋由93.6%開至98.3%,期間負荷波動較大,范圍在10 MW左右,其余參數(shù)變化不明顯。熱控技術人員檢查相關邏輯、及就地有關表計均正常,未發(fā)現(xiàn)異常,初步懷疑3號高調(diào)閥設備異常。
3 故障原因分析
為進一步確認異常情況的原因,電廠技術人員進行了分析和相關實驗,逐漸逐一關閉1號高壓調(diào)節(jié)汽閥GV1、2號高壓調(diào)節(jié)汽閥GV2、4號高壓調(diào)節(jié)汽閥GV4高壓調(diào)節(jié)汽閥,關閉高壓調(diào)節(jié)汽閥時機組負荷明顯減低、減少,自動主汽閥前主蒸汽壓力明顯升高;逐漸關閉3號高壓調(diào)節(jié)汽閥GV3時,汽閥開度由57.3%關小至10%期間,機組負荷及自動主汽閥前主蒸汽前壓力無明顯變化,發(fā)現(xiàn)關閉3號高壓調(diào)節(jié)閥對機組負荷沒有任何影響,不參與負荷調(diào)整,最終確認3號高壓調(diào)節(jié)汽閥閥芯脫落。
東汽300 MW級以上的大容量機組,其高壓主汽調(diào)節(jié)閥中的高壓調(diào)節(jié)閥的閥桿與十字頭均使用螺紋直接連接,高壓調(diào)節(jié)閥的閥桿提升機構采用的是“日立”調(diào)節(jié)閥結構,電廠高壓調(diào)節(jié)汽閥也采用此結構,如圖1所示。
隨著國家煤電機組單臺裝機容量的加大和裝機數(shù)量的增加,尤其南方地區(qū)已出現(xiàn)電量供大于求的現(xiàn)象,300 MW煤電機組已經(jīng)成為調(diào)峰主力機組,明顯出現(xiàn)機組調(diào)峰時間增多,啟停次數(shù)增加,機組打閘次數(shù)增加;并且隨著供熱機組技術水平的不斷提高,300 MW供熱機組已成為供熱機組的主流機型,由于外部環(huán)境的影響,機組負荷、對外供汽量調(diào)整非常多,機組高壓調(diào)節(jié)汽閥動作頻繁。機組打閘時,AST電磁閥動作,高壓調(diào)節(jié)汽閥下安全油壓泄走,在彈簧力的作用下,汽門迅速關閉,閥蝶迅速到底,與閥座產(chǎn)生很大的碰撞和沖擊,并且由于安裝原因,閥桿頂部與十字套之間存在較大間隙,碰撞沖擊力全部集中在十字套頂部的螺扣上,打閘次數(shù)的增多,螺紋會逐漸發(fā)生變形,進而閥桿與十字套連接部位發(fā)生位移,最終導致十字套內(nèi)的止轉銷部件因承受較大剪切應力被切斷。
該型機組高壓調(diào)節(jié)汽閥的主閥碟與主閥桿連為一體,固定在主閥桿上,主閥碟不能旋轉。在設計上,其主要結構為高壓主汽閥和高壓調(diào)節(jié)汽閥的閥體相連,由2個主汽閥和4個調(diào)節(jié)汽閥組成,4個調(diào)節(jié)閥共用一個閥殼,兩個主汽閥出口與調(diào)節(jié)閥殼相連,這樣在高壓調(diào)節(jié)汽閥內(nèi)易產(chǎn)生漩渦汽流從而對主閥芯產(chǎn)生旋轉力矩,閥芯帶動門桿旋轉,進一步將止轉銷損壞,進而出現(xiàn)高壓調(diào)節(jié)汽閥閥芯脫落。后咨詢汽輪機廠家和相關電廠了解,該型機組的高壓調(diào)節(jié)汽閥多次出現(xiàn)閥芯脫落的故障。并且這種結構的閥門可以看出,閥門關閉時,閥碟與閥座碰撞和沖擊產(chǎn)生強大的作用力,由于反作用力導致螺紋結合面發(fā)生嚴重變形,造成大修時高壓調(diào)節(jié)閥無法解體的問題。
4 故障解決措施
4.1 故障解決的臨時措施
目前,由于電網(wǎng)供大于求的大環(huán)境下,機組負荷偏低,機組調(diào)峰較多,#3高壓調(diào)節(jié)汽門經(jīng)常處于開關調(diào)整狀態(tài),#3高壓調(diào)節(jié)汽閥頻繁動作,導致#3高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿最先斷裂、脫落。機組減負荷運行,機組單閥控制狀態(tài)轉換為順序閥控制轉態(tài),暫時采用臨時處理措施將3號高壓調(diào)節(jié)汽閥與4號高壓調(diào)節(jié)汽閥進行邏輯對調(diào),強制3號高壓調(diào)節(jié)汽閥,此門一直處于全關位置,不參與負荷調(diào)整,利用4號高壓調(diào)節(jié)汽閥來負荷調(diào)節(jié);全廠調(diào)峰主要依靠另一臺機組,此臺機組盡快保證負荷穩(wěn)定,#4號高壓調(diào)節(jié)汽閥全開位置,較少高壓調(diào)節(jié)汽閥頻繁動作,并且制定了#1機組#3高調(diào)閥桿脫落有關運行規(guī)定和注意事項。
機組為供熱機組,對外供汽量較多,為盡量減少對熱用戶的影響,在最短時間內(nèi)處理缺陷,利用節(jié)假日調(diào)峰停機機會對此缺陷進行臨時處理。將原十字頭的螺紋部位補充加工擴大成一圓柱孔,增加一提升螺母作為閥桿與十字頭的聯(lián)接用,提升螺母外圓與十字頭上的孔采用間隙配合,在提升螺母外圓上開一導向槽,在十字頭上裝一導向銷以防止提升螺母轉動,并保證提升螺母可以上下移動;提升螺母的定位由一螺塞完成;先旋轉螺塞,然后測量出提升螺母與十字頭之間的頂部間隙,保證該間隙值為3 mm后,再裝入止退螺釘,以防止螺塞退出。
4.2 故障解決措施
針對此問題,與東方汽輪機廠聯(lián)系,對高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿提升裝置結構進行改進設計,就完全可以杜絕此類故障的發(fā)生,其改進設計結構,如圖2所示。
改造后的高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿上端設計成一定角度的錐體,與錐形襯套配合為一體,用螺母牢固鎖緊后再加裝一帶槽鎖緊螺母將螺母鎖死,防止螺母可能發(fā)生的松脫。改造后的結構與原結構比較,高壓調(diào)節(jié)汽閥的閥桿與十字頭沒有直接進行連接,改造后高壓調(diào)節(jié)汽閥拆卸和維修比原結構閥門方便,只需拆除螺釘,便可以完成分解十字頭與閥桿的工作。高壓調(diào)節(jié)汽閥的閥桿與襯套的拆卸,只需要卸了螺母后,就可以取出襯套。并且改造后的高壓調(diào)節(jié)汽閥結構巧妙利用內(nèi)外錐面緊密配合的自鎖原理,能有效地解決了主蒸汽汽流擾動所產(chǎn)生的閥桿不規(guī)則振動,加強了高壓調(diào)節(jié)汽閥工作的穩(wěn)定性[3]。
電廠利用機組調(diào)峰停機機會,對3號高壓調(diào)節(jié)汽閥進行了解體,檢查發(fā)現(xiàn)3號高壓調(diào)節(jié)汽閥止轉銷斷成三段、閥桿螺紋牙全部損壞,螺牙基本沒有,閥桿裝配后距離十字套頂部間隙較大,遠遠超過圖紙要求,與之前分析的原因基本吻合。后對其余高壓調(diào)節(jié)汽閥也進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)止轉銷均有不同程度的損壞,螺紋結合面發(fā)生嚴重變形,高壓調(diào)節(jié)閥無法解體。1號機組高壓調(diào)節(jié)汽閥按新的改進結構進行了改造,機組經(jīng)過四年來的運行考驗,均未再發(fā)生調(diào)節(jié)氣閥閥芯脫落的缺陷,其中還進行了一次機組大修時檢查未發(fā)現(xiàn)以前存在的問題,閥門設備運行正常。
5 結 語
本文針對某廠東方汽輪機廠CC330-16.67/3.5/1.0/538/538型機組的主機高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落問題進行了分析,并制定了解決措施,通過實踐,取得較好效果。高壓調(diào)節(jié)汽閥的閥桿提升機構采用“日立”調(diào)節(jié)閥結構的機組要高度重視,避免類似故障的發(fā)生。
參考文獻:
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