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高速線材PF線故障攻關(guān)和改造

2016-07-09 20:45衣松泉
科技風(fēng) 2016年13期
關(guān)鍵詞:改造

衣松泉

摘 要:高速線材PF輸送線是生產(chǎn)線的重要環(huán)節(jié)之一,本文對某高速線一材生產(chǎn)線PF線故障攻關(guān)和改造進(jìn)行了詳細(xì)介紹。通過改造,節(jié)約了停機(jī)時間并降低人員勞動強(qiáng)度,消除了安全生產(chǎn)隱患,確保了檢修現(xiàn)場作業(yè)人員的人身安全,提高了成品線材外形質(zhì)量。

關(guān)鍵詞:高線;PF線;故障攻關(guān);改造

高速線材PF輸送線是生產(chǎn)線的重要環(huán)節(jié)之一,工作流程為從集卷站的運(yùn)卷小車收集盤卷后,由運(yùn)輸機(jī)的C形鉤接受盤卷,盤卷在運(yùn)輸過程中經(jīng)過冷卻區(qū)段,在C形鉤完成盤卷的檢查、切頭尾、修整、取樣、然后依次在壓緊打捆機(jī)上進(jìn)行壓緊打捆,在盤卷秤上稱重、標(biāo)牌,在卸卷站將盤卷從C形鉤上卸下。PF若出現(xiàn)故障,整個系統(tǒng)將停止運(yùn)行導(dǎo)致停產(chǎn),直接影響生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

下面將對某高速線材生產(chǎn)線PF線故障攻關(guān)和改造進(jìn)行介紹。該生產(chǎn)線PF線的自動化控制系統(tǒng)采用的是西門子公司的S7-300PLC,PF現(xiàn)場信號與PLC輸入/輸出模板進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,由CPU將信號進(jìn)行快速處理,從而達(dá)到對整條PF線進(jìn)行自動化控制。

為保證機(jī)械電氣設(shè)備不斷的滿足生產(chǎn)工藝的要求,以挖潛增效降低故障率為目的,立足現(xiàn)有裝備電氣維檢人員緊隨生產(chǎn)工藝節(jié)奏,對制約生產(chǎn)的急需改進(jìn)的機(jī)電設(shè)備,凸顯亟待解決的主要設(shè)備問題不斷進(jìn)行優(yōu)化和改造。

1 PF線電氣傳動控制改造

PF線的故障發(fā)生后,在搶修中一直存在著安全隱患,即當(dāng)傳動發(fā)生過流跳閘時,系統(tǒng)運(yùn)行命令不撤銷,若主電源重新復(fù)位,PF鏈就會自動啟動,由于處理該故障是多工種同時進(jìn)行,PF鏈的自動啟動會直接危及現(xiàn)場作業(yè)人員的人身安全。

PF線傳動由兩個驅(qū)動站,四臺交流電機(jī)驅(qū)動兩條PF鏈組成。在精整PF線遠(yuǎn)程站內(nèi)總電源是100A的空氣開關(guān),南北站各分裝一個40A的四聯(lián)空開分別作為兩個驅(qū)動站的傳動主電源。將兩個四聯(lián)空開上的其中兩組分別引入DC24P作為合閘到位的輔助點(diǎn),接到PLC的開關(guān)量輸入模板(I0.5和I0.6),并且把南北站兩個主接觸器的兩對輔助開點(diǎn)也接入輸入模板(I0.7和I1.1)。修改PF線程序,利用 I0.5和I0.6的開點(diǎn)串入到PF線系統(tǒng)啟動命令中,保證在南北兩個驅(qū)動站出現(xiàn)任何一個電源空開發(fā)生過流跳閘時能在第一時間分?jǐn)嘀鹘佑|器,撤銷啟動命令。杜絕發(fā)生由于多工種作業(yè)確認(rèn)不到位,遠(yuǎn)程合閘時PF鏈自動啟動,發(fā)生現(xiàn)場人身傷害事故。

另外,在PF線HMI主畫面上通過WINCC軟件制作空開分?jǐn)鄨缶↖0.5、I0.6)和兩個主接觸器觸點(diǎn)(I0.7、I1.1)釋放報警。以此來直觀的了解判斷遠(yuǎn)程設(shè)備的故障狀態(tài),并及時作出判斷,搶修故障設(shè)備。

2 PF線各工位停止器防停鏈程序優(yōu)化

PF線由南北兩條鏈組成,由于機(jī)械設(shè)備磨損,經(jīng)常發(fā)生PF鏈機(jī)械卡阻系統(tǒng)報過載、過流故障。在處理故障中發(fā)現(xiàn)每當(dāng)機(jī)械卡阻發(fā)生停鏈故障時,精整區(qū)五個工位(集卷工位、打包機(jī)工位、稱重工位、東卸卷工位、西卸卷工位)也會同時發(fā)生由于系統(tǒng)停鏈造成停止器提前關(guān)閉的情況,往往滋生另外多處停止器與C型鉤鉤頭卡阻故障,給故障處理造成很大的影響,延長了停鏈時間。為了解決這個難題,將PF線電氣自動控制程序的改造入手,優(yōu)化了5個精整工位和3個道岔共10個停止器的程序編程。以集卷工位2#停止器為例:在程序中中加I11.5(停止器ST02吊具占位開關(guān)),把時鐘定時器T36由保持延時(S-PEXT,5S)改為延時關(guān)斷(S-OFFDT,2S)。保證PF鏈系統(tǒng)在故障停止時,集卷工位如有鉤子正在駛出操作命令,2#停止器不會在工位有鉤子時提前關(guān)閉,只有鉤子駛出集卷工位2秒后,2#停止器才會自動關(guān)閉。

另外在NET12中修改上卷機(jī)給PF線允許吊具離開記憶條件:由原來的上卷機(jī)給PF線允許吊具離開操作I13.0,保持2秒鐘改為有上卷機(jī)給PF線允許吊具離開操作I13.0命令保持置位,當(dāng)2#停止器沒有占位信號I11.5和2#停止器打開電磁閥線圈失電Q10.2同時具備,再給駛出命令復(fù)位,能夠保持故障狀態(tài)下上卷機(jī)給PF線允許吊具離開操作信號的連續(xù)性。

3 PF線PLC遠(yuǎn)程站硬件改造

PF線的電氣運(yùn)行方式是采用遠(yuǎn)程站集散控制,通過DP-Profibuss通訊網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)信號的采集和控制。由于高線生產(chǎn)工藝調(diào)整,在PF線收集區(qū)至打包機(jī)處增設(shè)了保溫通廊,實(shí)現(xiàn)成品卷的恒溫控制。由于保溫通廊內(nèi)的環(huán)境溫度太高{一般在80℃-100℃}使電氣信號控制設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)超溫故障,線路短路、接地等故障。直接影響各遠(yuǎn)程站正常的輸入信號電壓值,使遠(yuǎn)程站輸入模板的直流24V電源電壓降很大,造成網(wǎng)絡(luò)通訊故障。輸出控制時斷時通不能維系正常的生產(chǎn)秩序。

為了防止保溫通廊內(nèi)電氣元件受高溫發(fā)生短路和接地故障,將 ET2和ET3兩個遠(yuǎn)程站內(nèi)所有DC24V輸入信號都加裝了1A保險端子,能有效地避免由于接地短路使系統(tǒng)電壓降低而造成的網(wǎng)絡(luò)中斷故障。

4 PF線道岔程序優(yōu)化

在實(shí)際的成品線材收集過程中,PF線運(yùn)送C型勾總是在多個彎道處發(fā)生碰撞,造成成品卷變形甚至有劃痕,不符合質(zhì)量要求。另一方面彎道處存的C型勾過多容易發(fā)生機(jī)械故障,損壞C型勾的前后滑車,造成不可避免的停機(jī)事故。

硬件改造:在打包機(jī)出口處安裝14號停止器,在之前的彎道出口直道上安裝16號滿位船型信號采樣板,同理在檢修區(qū)彎道,在進(jìn)彎道口安裝35號停止器,在彎道口處34號停止器滿為信號采樣板。

工作原理:當(dāng)在彎道出口的直道C型勾排滿到16號滿位和34號滿位時,C型勾前車上頂桿頂起滿位信號板。16號、34號滿位信號為“1”而彎道入口處14號停止器和33號停止器有C型勾運(yùn)轉(zhuǎn)過來時,YV14和YV33停止器電磁閥不允許得電打開,保證這兩個彎道之間不存C型勾,直到彎道出口的C型勾移出16號滿位和34號滿位后YV14和YV33才可以分別正常打開。經(jīng)過對PF線彎道控制程序的改造,保證了成品線材外形質(zhì)量要求,也很好的保護(hù)了C型勾,減少了機(jī)械故障。改造成效明顯。

5 結(jié)論

通過對該高速線材生產(chǎn)線PF線故障進(jìn)行攻關(guān)和改造,節(jié)約了停機(jī)時間并降低人員勞動強(qiáng)度,消除了安全生產(chǎn)隱患,確保了檢修現(xiàn)場作業(yè)人員的人身安全,節(jié)約了大量的維修人力資源,節(jié)約勞動成本。同時,對PF線彎道控制程序的改造,提高了成品線材外形質(zhì)量。

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