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燃煤電廠給粉機(jī)出粉不均的原因分析及處置措施

2016-07-18 10:33楊守華馮仁海
發(fā)電技術(shù) 2016年2期
關(guān)鍵詞:處置

楊守華,馮仁海

(十里泉電廠,山東棗莊277103)

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燃煤電廠給粉機(jī)出粉不均的原因分析及處置措施

楊守華,馮仁海

(十里泉電廠,山東棗莊277103)

摘要:針對十里泉發(fā)電廠#5鍋爐因給粉機(jī)出粉不均,嚴(yán)重影響機(jī)組機(jī)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和正常接帶負(fù)荷的問題,通過對該異?,F(xiàn)象產(chǎn)生的原因,從系統(tǒng)設(shè)備和運(yùn)行方式等方面進(jìn)行全面剖析,并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際采取有效措施,使該問題得到較好解決。

關(guān)鍵詞:給粉機(jī); 出粉不均; 處置

0 引言

十里泉發(fā)電廠#5鍋爐為上海鍋爐廠制造SG—400/13.73-M413型,為單汽包自然循環(huán),具有中間再熱、懸吊全露天儲(chǔ)倉式煤粉鍋爐,于2014年5月完成低氮燃燒改造,汽輪機(jī)組實(shí)現(xiàn)高背壓、雙低壓轉(zhuǎn)子互換,高背壓循環(huán)水供熱。該鍋爐為四角切圓燃燒,共設(shè)置有16臺葉輪式給粉機(jī),分4層布置,為配合低氮燃燒改造,將原燃燒器改造為水平濃度分離型,實(shí)現(xiàn)分級燃燒。配置兩套制粉系統(tǒng),為中間儲(chǔ)倉、乏氣送粉,每套配置一臺低速鋼球磨煤機(jī)和一臺離心式排粉機(jī)。

1 給粉機(jī)出粉不均的現(xiàn)象及影響

1.1給粉機(jī)出粉不均的主要表征

自2015年5月以來,#5爐的部分給粉機(jī)先后出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的出粉不均現(xiàn)象,出現(xiàn)出粉不均的給粉機(jī)主要集中在丙3、丁3和丁4三臺粉機(jī),其中丙3給粉機(jī)的一次風(fēng)由甲排粉機(jī)供給,丁3和丁4給粉機(jī)的一次風(fēng)由乙排粉機(jī)供給。

當(dāng)給粉機(jī)出現(xiàn)出粉不均時(shí),在排粉機(jī)出口風(fēng)壓、給粉機(jī)轉(zhuǎn)速保持基本不變的情況下,其一次風(fēng)壓較其它下粉正常的給粉機(jī)(如丁2)波動(dòng)較大,且不出粉時(shí)一次風(fēng)壓比正常出粉時(shí)一次風(fēng)壓降低約410Pa左右,出粉正常時(shí)給粉機(jī)的一次風(fēng)壓變化不大,該變化是因給粉機(jī)轉(zhuǎn)速或排粉機(jī)出口風(fēng)壓發(fā)生變化影響所致。(如圖1所示)。

若將排粉機(jī)出口風(fēng)壓自動(dòng)控制解除,給粉機(jī)間斷出粉,會(huì)導(dǎo)致排粉機(jī)出口風(fēng)壓產(chǎn)生較大波動(dòng)。當(dāng)鍋爐主汽壓力控制方式為“自動(dòng)”時(shí),即依靠調(diào)節(jié)給粉機(jī)轉(zhuǎn)速來實(shí)現(xiàn)跟蹤主蒸汽壓力設(shè)定值時(shí),給粉機(jī)間斷出粉會(huì)造成投自動(dòng)的給粉機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)大,使主蒸汽壓力、汽溫及爐膛負(fù)壓等運(yùn)行參數(shù)會(huì)隨之出現(xiàn)大幅波動(dòng)現(xiàn)象,在較短的時(shí)間內(nèi)主汽溫度會(huì)從額定汽溫545℃降低至506℃,波動(dòng)達(dá)42℃;爐膛負(fù)壓上下波動(dòng)達(dá)203Pa,主汽壓力波動(dòng)1.42MPa。(如圖2所示)

就地觀察出粉不均給粉機(jī)其對應(yīng)的燃燒器出口,煤粉氣流濃度、著火點(diǎn)位置及出口處的煙溫變化大。當(dāng)給粉機(jī)不出粉或出粉較少時(shí),燃燒器出口處的煤粉氣流濃度明顯降低,使著火推遲、煙溫降低,當(dāng)再次出粉時(shí),又恢復(fù)正常,且頻繁重復(fù)出現(xiàn)。

1.2給粉機(jī)出粉不均造成的主要影響分析

因部分給粉機(jī)出粉不均,會(huì)導(dǎo)致“自動(dòng)”方式的給粉機(jī)轉(zhuǎn)速、機(jī)組的主汽壓力、主再熱汽溫等參數(shù)出現(xiàn)大幅波動(dòng)現(xiàn)象,給鍋爐的穩(wěn)定燃燒和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重威脅。當(dāng)給粉機(jī)轉(zhuǎn)速快速升高接近其最高轉(zhuǎn)速(臨界轉(zhuǎn)速)時(shí),會(huì)使給粉機(jī)出粉量大量減少,而影響煤粉氣流著火遲延、甚至出現(xiàn)脫火現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)可能造成爐膛滅火。主再熱汽溫的大幅波動(dòng),會(huì)對汽輪機(jī)的安全運(yùn)行產(chǎn)生威脅。同時(shí),主汽壓力的變化,還會(huì)影響汽包水位的大幅波動(dòng),若給水“自動(dòng)”控制性能不良,就會(huì)導(dǎo)致因汽包水位異常觸發(fā)鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作。

若多臺給粉機(jī)同時(shí)出現(xiàn)下粉不均,該異常出現(xiàn)疊加時(shí),會(huì)使以上影響結(jié)果進(jìn)一步加劇,在機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的可靠性大幅降低的同時(shí),還會(huì)使機(jī)組的接帶負(fù)荷能力受到嚴(yán)重影響,在部分時(shí)間段,機(jī)組被迫偏離調(diào)度給定的負(fù)荷計(jì)劃曲線運(yùn)行。

因送風(fēng)機(jī)無法實(shí)現(xiàn)“自動(dòng)”調(diào)節(jié),當(dāng)給粉機(jī)不出粉或出粉較少時(shí),送風(fēng)量調(diào)整不及時(shí)導(dǎo)致氧量升高且頻繁波動(dòng),造成脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度升高,為確保機(jī)組煙氣能夠達(dá)標(biāo)排放,就需要增加脫硝系統(tǒng)的噴氨量。

2 給粉機(jī)出現(xiàn)出粉不均的主要原因分析及處置

針對#5鍋爐部分給粉機(jī)出粉不均的問題,主要從系統(tǒng)設(shè)備、運(yùn)行方式及入爐煤質(zhì)等方面進(jìn)行原因分析。

2.1系統(tǒng)設(shè)備影響

可能影響給粉機(jī)出粉不均的主要設(shè)備有給粉機(jī)、煤粉匯合器和煤粉倉等。

(1)一次風(fēng)管中煤粉匯合器因運(yùn)行長時(shí)間,其中的隔板沖刷磨損嚴(yán)重,會(huì)出現(xiàn)密封效果變差,使一次風(fēng)通過缺失的隔板空間經(jīng)下粉管道反串至給粉機(jī)下部,阻止煤粉的正常向下流動(dòng),導(dǎo)致給煤機(jī)出現(xiàn)出粉不均。

針對以上原因,組織對存在該異常現(xiàn)象給粉機(jī)的煤粉匯合器進(jìn)行割管檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)丙3給粉機(jī)的煤粉匯合器上隔板靠近左側(cè)和下隔板的迎風(fēng)面磨損嚴(yán)重,使上下隔板之間密封隙變大,密封效果較差(如圖3所示)。當(dāng)打開給粉機(jī)下部的檢查孔檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)通過該處向外噴出的風(fēng)量較大,也進(jìn)一步證實(shí)該煤粉匯合器密封效果變差,于是對該煤粉匯合器進(jìn)行了同類型更換,通過對其它煤粉匯合器檢查未見異常。

(2)給粉機(jī)的葉輪、轉(zhuǎn)向及其上部的下粉插板開度等,均會(huì)對給粉機(jī)的正常出粉產(chǎn)生影響。給粉機(jī)葉輪、撥板的磨損或斷裂,會(huì)影響煤粉的正常輸送;因給粉機(jī)上部的撥板帶有約30°的傾角,若轉(zhuǎn)速不正確,即使在相同的轉(zhuǎn)速下也會(huì)影響給粉機(jī)的下粉量;給粉機(jī)上部的下粉插板實(shí)際開度過小,同樣影響給粉機(jī)的下粉量。

通過對下粉異常給粉機(jī)停運(yùn)后的檢查,給粉機(jī)葉輪、撥板均正常,給粉機(jī)對應(yīng)的下粉插板關(guān)動(dòng)作正常,實(shí)際開度與顯示一致。通過與相鄰給粉機(jī)的轉(zhuǎn)向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn),丙3和丁4給粉機(jī)轉(zhuǎn)向與其它相反,聯(lián)系檢修人員對其轉(zhuǎn)向進(jìn)行切換調(diào)整。

(3)煤粉倉密封不良時(shí),正常運(yùn)行中保持負(fù)壓狀況的煤粉倉會(huì)漏入溫度相對較低的冷空氣,使煤粉溫度降低、受潮產(chǎn)生結(jié)塊,煤粉的流動(dòng)性變差。機(jī)組停運(yùn)后煤粉倉內(nèi)未被燒燼的少量煤粉堆積在其內(nèi)部,或因機(jī)組停運(yùn)時(shí)間較長,當(dāng)機(jī)組再次啟動(dòng)前未對粉倉進(jìn)行徹底清理,使這部分煤粉因受潮后出現(xiàn)貼壁現(xiàn)象。

通過咨詢,在該機(jī)組上次停運(yùn)后未對粉倉進(jìn)行全面清理,且機(jī)組停運(yùn)近1個(gè)月時(shí)間,結(jié)合以前的檢查經(jīng)驗(yàn),判斷在煤粉倉局部出現(xiàn)了煤粉結(jié)塊、掛壁現(xiàn)象。為消除因粉倉密封不嚴(yán)產(chǎn)生漏風(fēng)的影響,組織人員對粉倉人孔門、給粉機(jī)法蘭等處的結(jié)合面及給粉機(jī)檢查孔進(jìn)行封堵,對粉倉裸漏的外壁面等進(jìn)行保溫處理,杜絕或減少粉倉漏風(fēng),減緩煤粉溫度的降低速度。

為消除因受潮已產(chǎn)生結(jié)塊煤粉流動(dòng)性變差的不利影響,組織對出現(xiàn)出粉不均的給粉機(jī),通過其上部的檢查孔進(jìn)行人工放粉,清除粉倉下部壁面及給粉機(jī)腔室內(nèi)的積粉,直至煤粉的溫度和流動(dòng)性恢復(fù)正常。通過放粉發(fā)現(xiàn),這些給粉機(jī)存在煤粉結(jié)塊、粘性大和流動(dòng)性較差的現(xiàn)象。

2.2系統(tǒng)運(yùn)行方式影響

系統(tǒng)運(yùn)行方式可能對給粉機(jī)出粉不均產(chǎn)生影響的因素,主要有磨煤機(jī)出口溫度和排粉機(jī)出口風(fēng)壓等。若磨煤機(jī)出口溫度保持偏低,就會(huì)降低煤粉在煤粉倉內(nèi)的保存溫度,增加煤粉結(jié)塊的風(fēng)險(xiǎn),使其流動(dòng)性變差。排粉機(jī)出口風(fēng)壓(即一次風(fēng)壓力)保持過高,因煤粉匯合器的密封效果不良,通過該處向上竄入下粉管的一次風(fēng)量增加,增大煤粉的流動(dòng)阻力。

針對該影響因素,對照運(yùn)行實(shí)際情況進(jìn)行全面排查,發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)正常運(yùn)行中出口溫度保持偏低,基本控制在65℃左右,而對應(yīng)粉倉的煤粉溫度在46~62℃左右,尤其是粉倉上部溫度會(huì)更低些。同時(shí)發(fā)現(xiàn)兩套制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間存在較大差別,甲側(cè)制粉系統(tǒng)基本保持全天運(yùn)行,而乙側(cè)制粉系統(tǒng)每天平均運(yùn)行只有2.5h左右,但乙側(cè)粉倉對應(yīng)的給粉機(jī)出力遠(yuǎn)大于甲側(cè),為滿足該運(yùn)行方式下的煤粉需要,就通過輸粉機(jī)從甲側(cè)向乙側(cè)煤粉倉輸送煤粉,因輸粉機(jī)保溫性較差,該過程使煤粉產(chǎn)生5℃左右的溫降,進(jìn)入乙側(cè)粉倉的粉溫會(huì)進(jìn)一步降低。發(fā)現(xiàn)出粉不均的給粉機(jī)也多是布置在乙側(cè)煤粉倉。

結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際,對磨煤機(jī)運(yùn)行方式進(jìn)行合理優(yōu)化,提高磨煤機(jī)出口溫度,控制在68~70℃,減少輸粉機(jī)使用時(shí)間,增加乙側(cè)磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)間。

為減少一次風(fēng)壓過高對給粉機(jī)正常下粉的影響,在確保一次風(fēng)管不發(fā)生堵管的前提下,適當(dāng)降低排粉機(jī)出口風(fēng)壓,由原2.5kPa降至2.2kPa左右。

2.3入爐煤質(zhì)變化影響

煤粉的水分和灰分含量,會(huì)影響煤粉的流動(dòng)性能。當(dāng)煤粉中的水分、灰分含量升高時(shí),會(huì)使煤粉的流動(dòng)性變差,對給粉機(jī)出粉的均勻性產(chǎn)生不利影響。

通過對給粉機(jī)出現(xiàn)出粉不均現(xiàn)象前后的入爐煤質(zhì)相關(guān)指標(biāo),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),入爐煤的水分和灰分含量較之前升高較多(見表1、表2),對煤粉的流動(dòng)性影響較大,也是導(dǎo)致給粉機(jī)出現(xiàn)出粉不均的原因之一。

表1 給粉機(jī)出粉異常前入爐煤主要指標(biāo)

表2 給粉機(jī)出粉異常時(shí)入爐煤主要指標(biāo)

針對以上分析結(jié)果,及時(shí)聯(lián)系燃料專業(yè)對入爐煤摻配方案進(jìn)行合理優(yōu)化,調(diào)整不同煤種的摻配比例,力爭使入爐煤的主要指標(biāo)接近設(shè)計(jì)煤種,且要求長期保持相對穩(wěn)定,避免出現(xiàn)較大范圍的偏離設(shè)計(jì)值。

2.4采取的其它輔助措施

在采取以上綜合處理措施的同時(shí),還在給粉機(jī)上部的粉倉壁上安裝了電動(dòng)振打裝置,當(dāng)對應(yīng)的給粉機(jī)出粉異常時(shí),可啟動(dòng)該裝置對其進(jìn)行振打,增加煤粉的流動(dòng)性能和下粉量。

3 通過治理取得的成效

(1)經(jīng)過采取以上措施和綜合處理后,給粉機(jī)出粉均勻性明顯改善,在給粉機(jī)轉(zhuǎn)速、排粉機(jī)出口風(fēng)壓同步變化的條件下,原出粉不均的丁3、丁4給和丙3給粉機(jī)的一次風(fēng)壓與出粉正常、相鄰的丁2給粉機(jī)變化基本相同,變化趨勢一致;一次風(fēng)壓自行頻繁波動(dòng)現(xiàn)象基本消除。(如圖4所示)。

表3 給粉機(jī)出粉不均前后汽溫、煙溫變化比較

(2)機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性大大提高,主汽壓力、爐膛負(fù)壓及主再熱汽溫度等主要運(yùn)行參數(shù)波動(dòng)幅度明顯減小。因發(fā)生出粉不均的給粉機(jī)主要集中在主燃區(qū)的上層,對爐膛火焰中心位置高度及爐膛出口煙溫影響較大,所以在給粉機(jī)出粉恢復(fù)正常后,機(jī)組的主、再熱汽溫度得到較好改善,汽溫明顯升高,在鍋爐蒸發(fā)量等運(yùn)行工況基本相同的條件下,機(jī)組的主汽溫度較之前平均升高6.23℃,再熱汽溫度平均升

高8.29℃,爐膛出口煙溫平均升高21.92℃,而排煙溫度影響不大。(見表3)。

4 結(jié)語

華電國際十里泉發(fā)電廠針對#5機(jī)組部分給粉機(jī)出現(xiàn)出粉不均問題,及時(shí)組織生產(chǎn)技術(shù)人員結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際,全面深入剖析異常產(chǎn)生的真實(shí)原因,群策群力,從系統(tǒng)設(shè)備排查治理、機(jī)組運(yùn)行方式優(yōu)化及完善入爐煤質(zhì)摻配方案等多方面綜合治理,給粉機(jī)出粉異?,F(xiàn)象得到及時(shí)消除,為機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行和機(jī)組的正常接帶負(fù)荷提供重要保障。

參考文獻(xiàn):

[1]QW/04.17.00.0101-2014.140MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程[S].

[2]黃新元.電站鍋爐運(yùn)行與燃燒調(diào)整[M].北京:中國電力出版社,2007.

修回日期:2016-03-15

DOI:10.3969/J.ISSN.2095-3429.2016.02.005

中圖分類號:TK229.6

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

文章編號:2095-3429(2016)02-0022-04

作者簡介:楊守華(1968-),男,山東棗莊人,本科,工程師,研究方向:汽輪機(jī)以及電站鍋爐的經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行;馮仁海(1972-),男,山東滕州人,本科,高級工程師,電廠集控運(yùn)行主管。

收稿日期:2016-01-19

Cause Analysis of Uneven Flour From the Powder Machine and Disposal Measures in Coal-fired Power Plants

YANG Shou-hua, FENG Ren-hai
(Shiliquan Power Plant,Zaozhuang 277103,China)

Abstract:due to the uneven flour from powder machine which seriously affecting the safe operation of the unit and normal contact with the load in#5 boiler of the shiliquan power plant.By performing a comprehensive analysis of the causes of the abnormal phenomenon in terms of system equipment and operating methods,taking effective measures?Combine the site conditions,the problems were resolved effectively.

Key words:pulverized coal feeder; flour uneven; disposal

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