李仕安
摘 要:本文從天能公司選煤生產(chǎn)廠的生產(chǎn)實踐出發(fā),分析了在選煤過程中存在的介耗較高的問題,對當前使用中的脫介篩結(jié)構(gòu)及特點進行分析,并根據(jù)天能公司選煤廠原煤的特點,提出了改造方案。經(jīng)過對經(jīng)濟效益的分析,得出該措施方案可為天能公司每年降低151.64萬元的生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:選煤;介耗;脫介篩;措施
依托區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢及循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢,天能公司為了配套130萬噸/年焦化項目建設(shè)了240萬噸/年選煤裝置,該項目已于2012年12月投入生產(chǎn)運行。現(xiàn)入洗原煤為主焦煤、1/3焦煤和瘦煤,采用重介質(zhì)旋流器精選+煤泥浮選+TBS粗煤泥分選機的聯(lián)合流程。自項目投產(chǎn)以來,本公司介耗居高不下,為公司的生產(chǎn)運營成本帶來不小的壓力,經(jīng)分析查找原因為使用的香蕉篩的脫介效果不理想,增加了介質(zhì)的消耗,所以必須對使用中的香蕉篩進行技術(shù)改造。
一、改造前的基本情況
我公司使用的是振動香蕉篩(型號:FLZ-1-3661X-2xFE44),香蕉篩有2個安裝在圓鋼圈彈簧上的側(cè)板,兩側(cè)板之間有起吊梁、承重梁、驅(qū)動梁、入料箱和篩板托架等,篩板由篩板托架固定。驅(qū)動梁上有兩個用螺栓固定的激振器,激振器由電機通過萬向聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動,為篩體產(chǎn)生振動力。
物料由入料端加入。篩子的垂直運動和篩板上的篩縫使小于篩縫的物料落下。大于篩縫的物料由篩面上通過,最終在出料端排出。
(一)存在的問題。(1)由于入料方式為直接給料,因為高度差的原因,使物料流速過快,導(dǎo)致入料直接進入弧形篩中段,而上段起不到應(yīng)有的作用。同時,這種給料方式,在中段易形成擁堵,溢出,造成香蕉篩擋板損壞。(2)稀介段的噴水不佳,出水口易發(fā)生堵塞,不能將精煤、中煤及矸石上的介質(zhì)沖洗干凈,既造成介質(zhì)消耗,又易導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。(3)日常生產(chǎn)管理存在漏洞,存在管路堵塞,設(shè)備的跑、冒、滴、漏嚴重,設(shè)備檢修不及時、介質(zhì)消耗的日常檢查不到位和計量不準等問題,導(dǎo)致了介質(zhì)的損失與浪費。
(二)改造前介耗情況
從上表中可以看出,240萬噸/年選煤裝置自投產(chǎn)以來,由于入料口設(shè)計的弊端和脫介篩噴水脫介效果不佳,產(chǎn)品帶介嚴重,導(dǎo)致介質(zhì)單耗高(2015年選煤介質(zhì)單耗平均為2.58kg/t),而公司要求將介耗控制在2.0 kg/t以內(nèi),顯然這增加了生產(chǎn)成本,嚴重影響公司的生產(chǎn)效益。
二、整改方案
(1)對脫介篩入料口進行改造,在入料口處加裝入料箱,讓物料經(jīng)過入料箱緩沖后進入脫介篩,以減少對擋板的沖擊。由于物料進入脫介篩的速度減緩,煤與循環(huán)液的接觸更加充分,達到更好的脫介效果。
(2)噴水的作用是將介質(zhì)顆粒從產(chǎn)品中分離出來,并且對介質(zhì)顆粒透篩有很大幫助。相關(guān)研究結(jié)果表明,產(chǎn)品的介質(zhì)與噴水的壓力、噴水量和噴水安裝角度有著密切的關(guān)系。結(jié)合我廠的實際情況,我們對脫介篩的噴水進行了改造,將脫介篩噴水管改為兩段噴水管,兩段噴水管道距篩面高度控制在25cm,兩段噴水管道各加一個閥門;每段噴水管道分別交叉安裝12個長度為15cm和12個長度為5cm的小噴嘴對產(chǎn)品進行交叉脫介,噴水管道安裝噴嘴后,噴嘴與篩面控制在15cm高度,噴水管道兩段加裝能拆卸的堵板。并且在篩面增加擋水板,使物料在抵達每段噴水范圍之前先經(jīng)過擋水板,這樣不僅能保證水壓可以透過煤層,而且煤層的翻滾可以使每個側(cè)面都能被沖洗到,提高了脫介的效果。
(3)制定獎懲措施對介耗進行獎懲,每班核對介質(zhì)消耗量,對于超標的情況一定要查明原因,采取補救措施。通過獎懲,激勵員工學(xué)習(xí)專業(yè)知識,增強員工的崗位操作技能,培養(yǎng)員工節(jié)約意識,降低生產(chǎn)成本。
三、經(jīng)濟效益分析
通過對脫介篩加裝入料箱和噴水管道的改造,2016年1-4月份選煤介耗單耗分別為2.13 kg/t、1.47 kg/t、1.86 kg/t和1.76
kg/t,平均為1.80 kg/t,比改造前的2.58kg/t降低了0.78kg/t。按照年入洗原煤340萬噸,每噸介質(zhì)570元計算,一年可降低151.64萬元(3400000×0.78÷1000×570=1511640)的生產(chǎn)成本。
四、其他建議
在選煤生產(chǎn)中要使產(chǎn)品質(zhì)量保持穩(wěn)定,首先必須要保證分選過程懸浮液密度的基本穩(wěn)定。本系統(tǒng)主要是通過安裝在混料泵出料管道上的密度測定儀、混料桶中的液位計、合格介質(zhì)分流箱和合格介質(zhì)桶上的補水調(diào)節(jié)閥等來實現(xiàn)懸浮液密度自動控制。
控制措施是:當儀器檢測到系統(tǒng)懸浮液密度偏低時,將信號輸入到合格介質(zhì)分流箱,使分流箱加大分流量去磁選機回收,精礦返回合格介質(zhì)桶,減少了合格桶的水量提高了密度;當密度計檢測到系統(tǒng)懸浮液密度偏高時,將信號輸入合格介質(zhì)桶上的補水調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié),使補水閥門開大些,增加補水量,使密度及時降下來;當合格介質(zhì)桶中的液位計顯示桶內(nèi)液位過低時,提醒操作者需要及時加介加水,以便維持正常生產(chǎn)所需要的液位。
五、結(jié)論
隨著選煤工業(yè)的不斷發(fā)展和技術(shù)的不斷革新,大批技術(shù)滯后的選煤企業(yè)急需改造。天能公司分析了生產(chǎn)過程中遇到介質(zhì)消耗過高的實際問題,發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計缺陷,提出了對脫介篩進行技術(shù)改造的建議,最終使介耗控制在公司要求的范圍之內(nèi),提高了公司的經(jīng)濟效益。
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