趙中民 張貴慶
【摘要】青州卷煙廠制絲車間在產(chǎn)煙絲物料輸送方式主要采用皮帶傳送,由于皮帶輸送機(jī)狀態(tài)不易監(jiān)控,一旦發(fā)生堵料影響生產(chǎn)連續(xù)性和生產(chǎn)效率,因此急需研制一種帶式輸送機(jī)狀態(tài)檢測裝置來實(shí)時(shí)監(jiān)控皮帶輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)以保證生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行。本研究通過對帶式輸送機(jī)的原理入手,最終研制出帶式輸送機(jī)狀態(tài)檢測裝置,實(shí)現(xiàn)了對生產(chǎn)線皮帶輸送機(jī)的狀態(tài)檢測,具有較高推廣價(jià)值。
【關(guān)鍵詞】帶式輸送機(jī)
帶式輸送機(jī)是一種摩擦驅(qū)動(dòng)以連續(xù)方式運(yùn)輸物料的機(jī)械。主要由機(jī)架、輸送帶、托輥、滾筒、張緊裝置、傳動(dòng)裝置等組成。如果在輸送時(shí)出現(xiàn)皮帶跑偏、打滑等現(xiàn)象,現(xiàn)有監(jiān)控設(shè)備不具備即時(shí)報(bào)警及整線控制功能,皮帶不動(dòng),物料不會被移走,造成前工序嚴(yán)重堵料。
一、問題來源
制絲車間在產(chǎn)煙絲進(jìn)出料物料輸送方式主要采用皮帶傳送,物料輸送到緩存柜內(nèi)再通過同步帶輸送到振槽上,供下道工序生產(chǎn)使用。生產(chǎn)中緩存柜到下工序的輸送過程中,存在皮帶跑偏、打滑等現(xiàn)象且無法徹底解決,常導(dǎo)致嚴(yán)重堵料。對2015年1月至5月預(yù)混柜堵料及疏通時(shí)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),預(yù)混柜皮帶機(jī)輸送共發(fā)生9次堵料,每次堵料疏通時(shí)間長達(dá)50分鐘以上,累計(jì)延誤生產(chǎn)近5個(gè)小時(shí)。制絲車間大多數(shù)緩存柜的進(jìn)出料皮帶等都存在類似的問題,因此研制一種對輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢測的裝置迫在眉睫。
二、確定課題
(一)確認(rèn)目標(biāo)
為解決皮帶因堵料或故障停止運(yùn)行難以及時(shí)排除的問題,我們提出研制帶式輸送機(jī)狀態(tài)監(jiān)測裝置。
(二)目標(biāo)可行性分析
皮帶輸送裝置由主動(dòng)輪與從動(dòng)輪向兩側(cè)張緊,傳動(dòng)方式是由主動(dòng)輪提供動(dòng)力,帶動(dòng)從動(dòng)輪旋轉(zhuǎn),此輸送帶距離長,并且為異形帶,因此難以張緊,在皮帶發(fā)生跑偏,堵料等故障時(shí),難以張緊的皮帶與主動(dòng)輪之間摩擦力不足,主動(dòng)輪旋轉(zhuǎn)時(shí)皮帶會出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,除主動(dòng)輪之外其他部件停止運(yùn)行,如果加裝檢測裝置,對除主動(dòng)輪之外的部分運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢測,就能夠準(zhǔn)確檢測皮帶運(yùn)行狀態(tài)。
三、制定并優(yōu)選方案
(一)檢測控制方案
通過對皮帶運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行分析,制定了檢測皮帶運(yùn)行控制流程:
(二)檢測裝置方案
從動(dòng)輪旋轉(zhuǎn)狀態(tài)檢測方案:在從動(dòng)輪上安裝一半圓柱形被檢測裝置,在旋轉(zhuǎn)時(shí)半圓弧一面通過傳感器檢測其旋轉(zhuǎn)脈沖信號。傳感器則采用電感式傳感器,其抗干擾能力強(qiáng),工作可靠并且其靈敏度高,能檢測出0.01微米的位移變化。控制系統(tǒng)我們則采用PLC+編程元件,控制程序可變維護(hù)方便。報(bào)警器則采用光閃報(bào)警器。
四、方案實(shí)施
(一)對策實(shí)施一:設(shè)計(jì)與從動(dòng)輪直徑相同的圓柱型鐵柱,將其切割成半圓柱形,在中部設(shè)計(jì)兩個(gè)直徑5.5mm孔位兩個(gè),并在從動(dòng)輪相應(yīng)位置打孔固定。(二)對策實(shí)施二:選用倍加福公司的NBB8-18GM60-A2-V1型號的電感式傳感器,根據(jù)被檢測物位置選擇安裝的位置。(三)對策實(shí)施三:編寫PLC程序,設(shè)定200ms為固定脈沖,采樣數(shù)可調(diào),。程序設(shè)定為:規(guī)定時(shí)間內(nèi)脈沖數(shù)<50%,則程序判定為皮帶發(fā)生打滑,上游設(shè)備停止供料,計(jì)數(shù)脈沖數(shù)正常后,設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。
五、效果檢驗(yàn)
我們在無料情況下模擬皮帶異常情況,試驗(yàn)上游設(shè)備運(yùn)行情況,檢測設(shè)備每次都能控制上游設(shè)備停機(jī)并發(fā)出報(bào)警,檢測準(zhǔn)確率達(dá)到100%,且物料堆積過多造成的堵料現(xiàn)象消除。在裝置安裝之后我們統(tǒng)計(jì)后續(xù)三個(gè)月的堵料疏通情況,共發(fā)生5次堵料,檢測設(shè)備均能及時(shí)報(bào)警并停機(jī),測準(zhǔn)確率達(dá)到100%大大提高了生產(chǎn)作業(yè)效率!
六、總結(jié)
加裝皮帶運(yùn)行狀態(tài)檢測裝置后,皮帶異常致堵料疏通時(shí)間直接由50min以上降低到了5min左右,每年節(jié)省生產(chǎn)時(shí)間940min左右,避免了大量物料斷流、加工精度下降等問題,極大的提高了生產(chǎn)效率和生產(chǎn)連續(xù)性。目前,已經(jīng)將控制程序改動(dòng)部分上傳固化QZZS/ZS1/CPU416-3/FC237中,將程序改動(dòng)對各班組技術(shù)人員在工控機(jī)上演示學(xué)習(xí)。由于車間生產(chǎn)線各工段大量使用帶式輸送機(jī),本裝置的研制及采用具有極大的推廣應(yīng)用價(jià)值。
參考文獻(xiàn)
[1]趙軍.帶式輸送機(jī)變頻自動(dòng)張緊裝置及其應(yīng)用.機(jī)械工程與自動(dòng)化, 2015:06.
[2]王雪池.帶式輸送機(jī)跑偏的原因與解析.中國新技術(shù)新產(chǎn)品, 2015:23.
作者簡介
趙中民(1982--),本科,山東青州,主要從事煙草設(shè)備與計(jì)算機(jī)應(yīng)用的研究。
張貴慶(1970--),本科,工程師,山東青州,主要從事煙草設(shè)備自動(dòng)控制系統(tǒng)的應(yīng)用與研究。