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環(huán)己醇生產(chǎn)裝置高溫冷凝水熱能利用技術(shù)改造

2016-08-02 07:49季新躍寧永亮李迎春
河南化工 2016年6期
關(guān)鍵詞:節(jié)能

季新躍 , 寧永亮 , 李迎春*

(1.無錫市恒禾工程咨詢設計有限公司 , 江蘇 無錫 214031 ; 2.平頂山市神馬萬里化工股份有限公司 , 河南 平頂山 467013)

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環(huán)己醇生產(chǎn)裝置高溫冷凝水熱能利用技術(shù)改造

季新躍1, 寧永亮2, 李迎春2*

(1.無錫市恒禾工程咨詢設計有限公司 , 江蘇 無錫214031 ; 2.平頂山市神馬萬里化工股份有限公司 , 河南 平頂山467013)

摘要:針對環(huán)己醇生產(chǎn)系統(tǒng)高溫冷凝水的熱能損失現(xiàn)狀,在對工藝中熱交換數(shù)據(jù)進行采集、診斷以及對熱負荷進行模擬的基礎上,制定出合理的高溫冷凝水熱能回收利用優(yōu)化方案,減少了高、中壓蒸汽的用量;并結(jié)合生產(chǎn)系統(tǒng)冷熱流之間的相互關(guān)系,改進了換熱器的配置設計,取得了很好的節(jié)能效果。

關(guān)鍵詞:高溫冷凝水 ; 冷熱流 ; 匹配設計 ; 節(jié)能

0前言

經(jīng)過十幾年的引進—消化—吸收—再創(chuàng)新,整套環(huán)己醇生產(chǎn)裝置基本上完成了國產(chǎn)化改造,生產(chǎn)能力也由2.7萬t/a提高到了5萬t/a,形成了以環(huán)己醇為主導產(chǎn)品,環(huán)己烷、環(huán)己烯、精苯兼營的產(chǎn)業(yè)鏈條,技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量保持國內(nèi)領先。隨著企業(yè)節(jié)能降耗工作的深入進行,針對環(huán)己醇生產(chǎn)系統(tǒng)高溫冷凝水的熱能損失情況,采用熱能分析、用能診斷、熱負荷模擬等能量優(yōu)化手段,設計了高溫冷凝水回收利用工藝,經(jīng)技改實施后降低了生產(chǎn)能耗,取得了較好的經(jīng)濟效益。

1存在的問題

在環(huán)己醇工業(yè)化生產(chǎn)裝置中包括反應、分離、熱交換和公用工程等操作單元,在原設計中各單元間是相對獨立的,只負責給公用工程單元提出所需的熱量和溫度條件,而公用工程單元則按照高、中壓蒸汽的熱焓和數(shù)量供給各操作單元熱能,僅限于每個單元操作系統(tǒng),沒有經(jīng)過整套生產(chǎn)裝置的蒸汽匹配與能量優(yōu)化,這就造成許多操作單元的蒸汽使用不合理和能量損失。

環(huán)己醇裝置高、中壓蒸汽配置圖如圖1所示。

圖1 環(huán)己醇裝置高、中壓蒸汽配置圖

環(huán)己醇生產(chǎn)中使用高壓蒸汽(溫度244 ℃,壓力3.0 MPa),中壓蒸汽(溫度200 ℃,壓力1.45 MPa)用于物料加熱,以達到物料加熱和反應工藝所需的溫度要求。實際生產(chǎn)過程的高、中壓蒸汽經(jīng)管網(wǎng)界區(qū)送往生產(chǎn)現(xiàn)場后,通過DCS控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)裝置閘閥,再進入所需加熱的單元設備,使用后的蒸汽冷凝液依靠蒸汽壓差進入閃蒸儲罐中進行閃蒸回收,產(chǎn)生的低壓蒸汽回生產(chǎn)裝置繼續(xù)使用,剩余的高溫冷凝水送往界區(qū)外處理;此時40 t/h的高溫冷凝水(溫度150 ℃,壓力0.4~0.5 MPa)有較高熱焓值,其熱能并未得到充分利用,送往下游裝置后需進行噴淋降溫冷卻處理,才能達到排放要求,造成了大量有效熱能的損失。

2技術(shù)改造方案

2.1方案一

環(huán)己烯水合反應器加熱盤管技改圖如圖2所示,將環(huán)己烯水合反應器R301N的三根中壓蒸汽加熱盤管改為高溫冷凝水加熱管,充分利用高溫冷凝水的熱值將反應物料加熱至120 ℃,滿足反應工藝條件的要求,節(jié)約了中壓蒸汽的用量。

圖2 環(huán)己烯水合反應器加熱盤管技改圖

2.2方案二

換熱器的熱交換流程圖如圖3所示。

圖3 換熱器的熱交換流程圖

在高壓蒸汽管道出口增加三臺換熱器,將高壓蒸汽釋放氣經(jīng)熱交換產(chǎn)生的熱能,分別用于環(huán)己醇分離塔中,將環(huán)己烯進料從80 ℃加熱到120 ℃、苯分離塔中環(huán)己烯進料從40 ℃加熱到88 ℃,高純水從20 ℃加熱到80 ℃,大大降低了中壓蒸汽的消耗。

2.3方案三

采用DCS控制系統(tǒng)調(diào)高溫冷凝水使用量,實現(xiàn)高、中壓蒸汽和高溫冷凝水的相互切換,以滿足生產(chǎn)系統(tǒng)中各物料的加熱和反應過程需要,從而達到節(jié)能降耗的目的;在高溫冷凝水產(chǎn)生的熱能可以滿足正常生產(chǎn)時,關(guān)閉高、中壓蒸汽閥門,在出現(xiàn)異常的情況下可以隨時進行自動切換,以保證整套裝置的正常生產(chǎn)。

2.4方案四

將高溫冷凝水經(jīng)熱能回收利用后產(chǎn)生的冷凝水,由管線輸送至工程塑料公司溶鹽工段,充分利用剩余熱量作為低溫脫鹽水和補充水源使用,有效降低了生產(chǎn)成本,使水資源得到循環(huán)使用,取得了很好的經(jīng)濟和社會效益。

3工藝過程

用高溫冷凝水輸送泵,將其送至使用中壓蒸汽和低壓蒸汽的各操作單元;通過DCS控制系統(tǒng),先關(guān)閉設備的中壓蒸汽和低壓蒸汽閘閥,打開設備蒸汽導淋裝置,然后開啟高溫冷凝水輸送泵出口閘閥,將高溫冷凝水送入各單元設備,直至設備導淋內(nèi)沒有蒸汽流出,關(guān)閉導淋;打開回水總管閘閥和高溫冷凝水輸送泵出口閘閥,通過DCS調(diào)節(jié)閥控制高溫冷凝水用量,結(jié)合高、中壓蒸汽和高溫冷凝水相互切換模式為生產(chǎn)系統(tǒng)供熱,以滿足工藝參數(shù)對反應物料和反應過程所需的溫度設置,使環(huán)己醇生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

4節(jié)能效果

該項目實施后,平頂山市神馬萬里化工股份有限公司環(huán)己醇生產(chǎn)裝置,節(jié)約中壓蒸汽1.5 t/h、低壓蒸汽2.3 t/a,外送脫鹽水29.5 t/h。按年運行時間8 000 h計算,每年可節(jié)約中壓蒸汽12 000 t折合標準煤1 152 t,節(jié)約低壓蒸汽18 400 t折合標準煤為1 729.6 t,外送脫鹽水23.6萬t,取得了非常顯著的節(jié)能效果。

收稿日期:2016-04-12

作者簡介:季新躍(1959-),男,高級工程師,從事工程設計與咨詢工作,電話:1592785856;聯(lián)系人:李迎春(1977-),女,工程師,從事化工生產(chǎn)一線技改工作,電話:13903751917。

中圖分類號:TQ051.61

文獻標識碼:B

文章編號:1003-3467(2016)06-0042-02

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