王永志,黃健明,杜利峰
(一汽鑄造有限公司鑄造一廠,吉林長(zhǎng)春 130062)
65D缸體冷隔缺陷的控制
王永志,黃健明,杜利峰
(一汽鑄造有限公司鑄造一廠,吉林長(zhǎng)春130062)
針對(duì)65D發(fā)動(dòng)機(jī)缸體鑄件的冷隔缺陷,進(jìn)行了原因分析。并通過試驗(yàn)逐個(gè)排查,最終確定原因所在。通過澆注系統(tǒng)優(yōu)化、壁厚補(bǔ)正和增加鑄型排氣面積的措施,使冷隔缺陷由2014年的2.435%下降至2015年的0.52%,效果顯著。同時(shí),在其他缸體類鑄件上推廣也收效明顯。
缸體;冷隔;澆注系統(tǒng);壁厚;排氣面積
我廠主要生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、后橋、減速器、剎車鼓等車用鑄件,分為灰鐵和球鐵鑄件,年生產(chǎn)能力15萬噸,我廠01線是專門生產(chǎn)缸體類鑄件的生產(chǎn)線之一。65D缸體(如圖1所示)是01線主要產(chǎn)品之一,鑄件凈重143 kg,為BF4M2012系列發(fā)動(dòng)機(jī)缸體毛坯鑄件。BF4M2012系列發(fā)動(dòng)機(jī)為4L排量直列4缸水冷干式缸套發(fā)動(dòng)機(jī),最大扭矩493 N·m,歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),主要應(yīng)用于輕卡和工程機(jī)械上,年產(chǎn)量約3萬臺(tái)。
圖165D缸體鑄件
生產(chǎn)65D缸體采用傳統(tǒng)潮模砂臥澆工藝,一箱2件(如圖2所示)。砂芯全部采用冷芯單機(jī)制芯,曲軸箱芯與端面砂芯組芯后涂料,水套芯一次涂料后與頂蓋芯組芯后再二次涂料,曲軸箱芯組與水套芯組配套經(jīng)機(jī)動(dòng)輥道送至造型線。造型線為德國KW靜壓造型線,設(shè)計(jì)生產(chǎn)效率為60型/h,砂型不噴涂料,曲軸箱芯組與水套芯組經(jīng)人工吊運(yùn)至組芯夾具內(nèi)組芯,使用下芯機(jī)進(jìn)行下芯。熔化采用中頻爐熔煉,鐵水經(jīng)孕育后倒入氣壓保溫澆注爐內(nèi)進(jìn)行澆注,澆注時(shí)采用隨流孕育。
圖265D缸體型板
統(tǒng)計(jì)2014年65D缸體生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品(如表1所示),其中主要廢品就是冷隔,約占總廢品的31%,而其產(chǎn)生位置全部集中在鑄件下箱面,其中又以下箱大平面的3處凹坑位置最為集中(如圖3所示);而且我廠生產(chǎn)65D缸體2014年冷隔單項(xiàng)廢品率高達(dá)2.435%,(如表2所示),所以2015年我廠將冷隔缺陷的控制作為65D缸體的主要攻關(guān)方向。
表1 2014年65D缸體廢品分布(%)
圖3 65D缸體冷隔缺陷集中位置
表2 65D缸體2014年廢品統(tǒng)計(jì)
2.1定義和特征
冷隔表現(xiàn)為鑄件上穿透或不穿透的縫隙,邊緣呈圓角狀,由充型金屬流股匯合時(shí)熔合不良造成。多出現(xiàn)在遠(yuǎn)離澆道的鑄件寬大上表面或薄壁處,金屬流匯合處,激冷部位,以及芯撐、內(nèi)冷鐵或鑲嵌件表面。因澆注中斷而在鑄件某一高度形成的冷隔稱為斷流冷隔;芯撐、內(nèi)冷鐵或鑲嵌件表面形成的冷隔稱為熔合不良[1]。
2.2形成原因[2]
1)澆注溫度和澆注速度過低,澆注中斷或跑火;
2)澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,澆道截面積太小,內(nèi)澆道數(shù)量少或位置不當(dāng),直澆道高度不夠,液態(tài)金屬靜壓頭?。?/p>
3)鑄造工藝設(shè)計(jì)不合理,鑄件的薄壁大平面部位處于鑄件頂部或離內(nèi)澆道太遠(yuǎn);
4)鑄件結(jié)構(gòu)不合理,壁厚太薄,鑄造工藝性差;
5)鑄造合金流動(dòng)性差;
6)鑄型透氣性差,排氣不良,出氣冒口尺寸小、數(shù)量少、位置不當(dāng);
7)芯撐、內(nèi)冷鐵、鑲嵌件尺寸和位置不當(dāng),或有銹斑、油污,造成熔合不良。
針對(duì)冷隔形成的每種原因,分別進(jìn)行了分析和試驗(yàn),查找解決冷隔廢品的方法,同時(shí)不影響鑄件質(zhì)量且對(duì)成本無大影響。
3.1澆注溫度和澆注速度的影響
3.1.1澆注溫度的影響
鑄件的澆注溫度應(yīng)當(dāng)根據(jù)鑄件的主要壁厚和鑄件的合金種類決定,缸體的澆注溫度范圍一般為1 400℃~1 430℃,壁厚較薄的缸體可采用的溫度范圍為1430℃~1460℃[3]。我廠生產(chǎn)65D缸體的澆注溫度工藝要求為1 410℃±10℃,目前我廠缸體類產(chǎn)品最高的澆注溫度為1 430℃±10℃,因65D缸體壁厚4.5 mm,于是將65D缸體澆注溫度提高至1 430℃±10℃.共計(jì)試驗(yàn)48件,其中冷隔廢品報(bào)廢2件(同一箱鑄件),澆注溫度為1422℃,發(fā)現(xiàn)比2014年的2.435%的冷隔廢品率略有降低,且報(bào)廢鑄件的澆注溫度偏新的工藝下限。再提高澆注溫度應(yīng)該可以解決冷隔廢品。但由于澆注溫度的提高,相應(yīng)帶來的鑄件下箱面的粘砂(如圖4)和水套內(nèi)腔的燒結(jié)(如圖5),且因粘砂報(bào)廢的鑄件2件(其中1件下箱面全部嚴(yán)重粘砂,上箱面局部嚴(yán)重粘砂)、因燒結(jié)報(bào)廢的鑄件共計(jì)6件,綜合廢品率升高且增加了清理工作量。
圖4 嚴(yán)重粘砂報(bào)廢的65D缸體
圖5 水套內(nèi)腔嚴(yán)重?zé)Y(jié)的65D缸體
3.1.2澆注速度的影響
65D缸體鑄件毛重184.5 kg,每箱鑄件毛重為369 kg,澆注速度為32s~39s,測(cè)量一個(gè)班次平均澆注速度為36.14s.而我廠與此缸體類似的缸體產(chǎn)品毛重為296 kg,澆注速度一般為30 s左右,但此缸體從未出現(xiàn)過下箱面冷隔的問題。通過以上數(shù)據(jù)分析,這2種缸體的澆注速度均為10 kg/s左右,但對(duì)于冷隔廢品的比例確有截然不同的結(jié)果,所以澆注速度不是影響65D缸體產(chǎn)生冷隔的主要原因。
3.2澆注系統(tǒng)影響
主要包括澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,澆道截面積太小,內(nèi)澆道數(shù)量少或位置不當(dāng),直澆道高度不夠,液態(tài)金屬靜壓頭小的影響。
3.2.1澆注系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析
因65D缸體是引進(jìn)德國道依茨缸體,借鑒德國工藝,采用上下軸瓦兩排內(nèi)澆道進(jìn)水工藝,此工藝可以減少下箱面的粘砂傾向,但容易造成缸孔和軸瓦位置的沖砂,同時(shí)易造成上下箱面冷隔。因此,經(jīng)過研究增加底注澆道(如圖6),使進(jìn)水更平穩(wěn)減少冷隔廢品。試驗(yàn)結(jié)果顯示,增加底注澆道后,冷隔廢品明顯得到了緩解,但下箱面粘砂傾向比之前無底注澆道要嚴(yán)重很多,如圖7所示,鑄件基本要經(jīng)過2~3次粗拋后才能進(jìn)行人工清理,嚴(yán)重影響了清理效率和鑄件外觀質(zhì)量。
3.2.2澆道尺寸與位置分析
65D缸體與56D缸體是同一系列產(chǎn)品,外型尺寸除長(zhǎng)度不一致外,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本一致,澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)也完全一致,但56D缸體幾乎沒有冷隔廢品。
我廠缸體類鑄件一般采用半封閉半開放式的澆注系統(tǒng),一般最小阻流面積選擇在橫澆道位置。65D缸體同樣采用此工藝,內(nèi)澆道進(jìn)水位置選擇在上下軸瓦2排澆道中注進(jìn)水。其中下軸瓦內(nèi)澆道總截面積為2 800 mm2,上軸瓦內(nèi)澆道總截面積為1 200 mm2,因冷隔位置集中在下箱面,所以只計(jì)算其下軸瓦內(nèi)澆道時(shí),澆注系統(tǒng)各組元設(shè)計(jì)比例為A直∶A分直∶A橫∶A內(nèi)=2 826∶2 520.5∶2 312∶2 800=1.22∶1.09∶1∶1.21.對(duì)其澆注系統(tǒng)實(shí)物測(cè)量,最終得出其澆注系統(tǒng)各組元實(shí)際的比例為A直∶A橫∶A分橫∶A內(nèi)=2 733∶2 517∶2 318∶2 701=1.18∶1.09∶1∶1.17,其澆注系統(tǒng)實(shí)際使用中磨損后的比例與設(shè)計(jì)的澆注系統(tǒng)并無太大區(qū)別。而65D缸體每箱重量369kg,最小阻流面積2 312mm2,29D缸體每箱重量293 kg,最小阻流面積814 mm2,81D缸體每箱重量341 kg,最小阻流面積1 341 mm2,65D缸體的最小阻流面積應(yīng)該不會(huì)影響鑄件充型及產(chǎn)生冷隔廢品。同時(shí),我廠道依茨系列缸體均采用每個(gè)上下軸瓦中注的澆注系統(tǒng),其他缸體未發(fā)現(xiàn)集中的冷隔缺陷,所以澆道截面積太小,內(nèi)澆道數(shù)量少或位置不當(dāng)不是65D缸體產(chǎn)生冷隔廢品的主要原因。
3.2.3直澆道高度分析
我廠最高的缸體在砂箱中上箱的高度為190mm,而65D缸體只有175 mm,砂箱上箱高度420 mm,且使用氣壓保溫澆注爐進(jìn)行澆注,所以直澆道高度不夠,液態(tài)金屬靜壓頭小不是65D缸體產(chǎn)生冷隔廢品的主要原因。
3.3鑄造工藝設(shè)計(jì)
3.3.1薄壁大平面部位處于鑄件頂部
目前65D缸體出現(xiàn)冷隔位置集中在鑄件底部,且此缸體整體壁厚為4.5 mm,所以,鑄件的薄壁大平面部位處于鑄件頂部不是65D缸體產(chǎn)生冷隔廢品的主要原因。
圖6 65D缸體增加底注澆道
圖7 增加底注澆道后下箱面粘砂
3.3.2薄壁大平面部位離內(nèi)澆道太遠(yuǎn)
65D缸體與56D缸體澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)完全一致,但56D缸體幾乎沒有冷隔廢品,同時(shí),65D缸體出現(xiàn)冷隔廢品的位置主要集中在下箱面的凹坑部位而非大平面部位。所以,鑄件的薄壁大平面部位離內(nèi)澆道太遠(yuǎn)不是65D缸體產(chǎn)生冷隔廢品的主要原因。
3.4鑄件結(jié)構(gòu)分析
65D缸體因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)限制,易產(chǎn)生冷隔位置理論壁厚為4.5mm,鑄件此處位置實(shí)測(cè)壁厚也是4.5mm左右,此壁厚在鑄件最低點(diǎn)位置易產(chǎn)生冷隔廢品。經(jīng)過與客戶的積極溝通,將此處壁厚補(bǔ)正1mm,壁厚補(bǔ)正后,冷隔廢品得到了一定的緩解,但廢品率仍較高。
3.5鑄造合金流動(dòng)性問題分析
本廠生產(chǎn)的大柴缸體共計(jì)有4大系列8個(gè)品種,其鐵水成分完全相同,澆注溫度也完全相同,即鑄造合金流動(dòng)性是完全相同的。而其中只有65D缸體冷隔廢品最為突出,所以鑄造合金流動(dòng)性差不是65D缸體產(chǎn)生冷隔廢品的主要原因。
3.6鑄型透氣性差問題分析
1)鑄型排氣不良
經(jīng)過計(jì)算,65D缸體澆注系統(tǒng)內(nèi)澆道總截面積為4 000 mm2,而總排氣面積為6 280 mm2,進(jìn)水面積與排氣面積的比值為1:1.57.將排氣面積加大,將排型腔氣的10根20mm通氣針更改為8根40mm通氣針,并在通氣針下方增加積氣塊,總排氣面積增加為13 188 mm2,進(jìn)水面積與排氣面積的比值變?yōu)?:3.3.排氣面積增加后,冷隔廢品得到一定緩解,同時(shí)對(duì)鑄件的粘砂傾向也得到了一定的改善。
2)出氣冒口尺寸小、數(shù)量少、位置不當(dāng)
在試驗(yàn)加大鑄型排氣面積的同時(shí),考慮增加出氣冒口尺寸、數(shù)量,但由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的限制,已經(jīng)無法再增加出氣冒口的尺寸和數(shù)量。
針對(duì)以上試驗(yàn)內(nèi)容和試驗(yàn)結(jié)果,經(jīng)過總結(jié)和分析,認(rèn)為影響65D缸體冷隔的主要原因?yàn)闈沧囟鹊?、無底注內(nèi)澆道,但此兩項(xiàng)原因整改后會(huì)帶來其他影響,所以暫時(shí)不考慮。但通過以上試驗(yàn)驗(yàn)證,鐵水溫度降低導(dǎo)致鑄件充型困難,而澆注系統(tǒng)各組元的截面積均無問題,所以考慮減少澆注系統(tǒng)的流程和減少澆注系統(tǒng)截面積的過大的變化。另外的主要原因?yàn)殍T件結(jié)構(gòu)不合理、壁厚太薄,鑄型透氣性差、排氣不良。依據(jù)以上分析,進(jìn)行了一系列的工藝改進(jìn)來解決65D缸體冷隔問題。
4.1澆注系統(tǒng)的改進(jìn)
雖然增加了底注的澆道后,鑄件的下箱面粘砂傾向嚴(yán)重,但下箱面冷隔問題得到了根本解決。所以對(duì)現(xiàn)有澆注系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),對(duì)內(nèi)澆道的尺寸進(jìn)行了優(yōu)化,在保證內(nèi)澆道截面積不變的情況下,加大了內(nèi)澆道與橫澆道搭接位置的厚度,并均勻過渡到內(nèi)澆道最小厚度位置(如圖8).其主要原因是為了減少因內(nèi)澆道流程過長(zhǎng)導(dǎo)致鐵水溫度的降低,同時(shí)增加內(nèi)澆道進(jìn)水的壓力而提高鑄件的充型能力。
圖8 65D缸體澆注系統(tǒng)優(yōu)化圖
4.2鑄件壁厚補(bǔ)正
經(jīng)過統(tǒng)計(jì)65D缸體冷隔缺陷的位置,幾乎全部集中在下箱面位置,而其中80%在下箱面的凹坑位置。經(jīng)過與客戶的積極溝通,將3處凹坑位置壁厚補(bǔ)正1 mm(如圖9),并對(duì)65D缸體下型板實(shí)施了更改。
圖9 65D缸體壁厚補(bǔ)正位置
圖10 65D缸體改進(jìn)前排氣系統(tǒng)
圖11 65D缸體改進(jìn)后排氣系統(tǒng)
4.3鑄型排氣面積加大
經(jīng)過計(jì)算,原進(jìn)水面積與排氣面積比值為1:1.57(如圖10),經(jīng)過加大排氣面積更改后,進(jìn)水面積與排氣面積比值為1:3.3(如圖11).加大排氣面積后,不但使65D缸體的冷隔廢品得到了緩解,同時(shí)大大地降低了65D缸體鑄件的粘砂傾向。
65D缸體的工藝改進(jìn)措施于2014年末陸續(xù)實(shí)施,冷隔廢品從2014年全年的2.435%下降至2015年上半年的0.52%,同時(shí)也使冷隔廢品不再是該缸體鑄件最大的廢品缺陷,冷隔缺陷占總廢品的比例也由30.76%下降至10%(如表3).該缸體的冷隔廢品缺陷已經(jīng)穩(wěn)定至1%以下,同時(shí)5、6月份已經(jīng)降低至0.1%~0.2%,最好月份達(dá)到0.135%,下一步計(jì)劃將冷隔廢品穩(wěn)定在0.2%以下直至消除。
同時(shí),將此工藝應(yīng)用到其他大柴缸體上,雖然其他大柴缸體基本沒有冷隔缺陷,但實(shí)施了以上幾項(xiàng)工藝更改后,充型速度提高了,同時(shí)不同程度降低了粘砂傾向。
表3 65D缸體2014年全年及2015年上半年冷隔廢品統(tǒng)計(jì)
解決缸體冷隔缺陷注意事項(xiàng):
1)首先應(yīng)排除澆注斷流的影響,然后從提高澆注溫度、澆注速度、以及鐵水流動(dòng)性和靜壓力頭考慮,但需同時(shí)注意鑄件的粘砂和燒結(jié)情況;
2)可以適當(dāng)增加底注、中注或頂注的內(nèi)澆道(視冷隔位置),但需同時(shí)注意鑄件的粘砂、燒結(jié)和軸瓦、缸孔等位置的沖砂情況;
3)可以適當(dāng)減少澆注系統(tǒng)的流程以減少鐵水溫度的降低,同時(shí)在保證澆注系統(tǒng)最小阻流面積和內(nèi)澆道橫截面積的情況下,可以適當(dāng)加大內(nèi)澆道遠(yuǎn)離進(jìn)水位置的截面積減少鐵水溫度降低增加充型壓力;
4)可以適當(dāng)增加鑄型的排氣面積,鑄型的排氣面積為進(jìn)水面積的2.5倍以上為宜。
[1] 中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)鑄造分會(huì).鑄造工藝[M]//鑄造手冊(cè):第5卷.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003:803-804.
[2] 趙群憲,王光見.灰鑄鐵發(fā)動(dòng)機(jī)缸體常見鑄造缺陷及解決措施[J].現(xiàn)代鑄鐵,2014(01):49.
TG245
A
1674-6694(2016)03-0011-05
10.16666/j.cnki.issn1004-6178.2016.03.004
2016-04-29
王永志(1984-),男,遼寧人,主要從事缸體類鑄件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制工作。