宋鯤鵬,鄭晉寶
(青島正大重工有限公司,山東青島 266000)
·消失模與V法鑄造·
叉車橋殼的消失模鑄造
宋鯤鵬,鄭晉寶
(青島正大重工有限公司,山東青島266000)
敘述了叉車橋殼消失模鑄造的生產(chǎn)過程和工藝要點(diǎn),以及前期生產(chǎn)出現(xiàn)的塌箱、開裂問題。分析了缺陷產(chǎn)生的原因和采取的工藝改進(jìn)措施,最終得到了理想的產(chǎn)品。
主題詞:橋殼;消失模鑄造;缺陷;工藝改進(jìn);效果
叉車橋殼如圖1所示。
材質(zhì):ZG270-500單重:125 kg
結(jié)構(gòu)尺寸:橋殼長802 mm;殼體高323 mm;兩軸頸各長180 mm;最大壁厚65 mm(軸頸處);最小壁厚13 mm(殼體部位);兩軸頸內(nèi)孔φ100 mm;孔長95 mm.
機(jī)械加工部位:殼體開口端平面;兩軸頸外圓面;軸頸端部配合臺(tái)階部位;軸頸內(nèi)孔部分長度;其他部位。
質(zhì)量要求:
圖1 叉車橋殼鑄造件圖
鑄件不得有氣孔、夾砂、縮松、裂紋等影響使用性能的缺陷,鑄件需要進(jìn)行表面磁粉探傷檢驗(yàn)。
消失模負(fù)壓鑄造不分型,不下芯,整體性強(qiáng)。尺寸、形、位精度高,表面質(zhì)量好,機(jī)加工量小,復(fù)制性強(qiáng)。澆注方案和澆口、冒口設(shè)置靈活,特別適合橋殼類產(chǎn)品的生產(chǎn)。
橋殼雖不十分復(fù)雜,但結(jié)構(gòu)特殊,壁厚相差懸殊,特別是殼體部位,冷隔、對(duì)流、皺皮隱患嚴(yán)重。收縮受阻,很容易開裂。兩軸頸內(nèi)孔填砂相對(duì)困難,不易振實(shí)。澆口位置不易選擇,冒口補(bǔ)縮條件及補(bǔ)縮效果不好。更重要的是如果處理不好澆注時(shí)殼體內(nèi)部砂胎負(fù)壓度的問題,會(huì)造成塌箱或殼體開裂。
3.1原工藝過程
金屬模具,EPS發(fā)泡成型,分兩片模樣制作,人工粘結(jié)成整體。
圖2 厚叉車橋殼鑄造工藝圖
泡沫型密度2.2 g,澆口、冒口手工制作,粘接成型。
使用湖北宜昌三斗消失模專用涂料,涂刷三遍,涂層厚度1.5 mm左右,人造石英砂造型,粒度2mm~3mm.
采用4側(cè)面抽氣(無底面抽氣)專用砂箱,每箱澆注一件。
原鑄件工藝如圖2所示,澆注時(shí),模樣臥式擺放?;谏跋涑闅庋b置情況,為便于殼體內(nèi)腔砂的抽氣和負(fù)壓形成,而將殼體開口平面與自然水平面傾斜成30°角擺放。即模樣組箱澆注時(shí)斜著放。
內(nèi)澆口設(shè)在圓形殼體與軸頸近交接位置處,用橫澆道呈“井”字連接,4道均布,截面:25mm×45mm.軸頸壁厚處各設(shè)補(bǔ)縮、燒空冒口一個(gè),100mm×80mm, 280 mm,直澆口60 mm.
中頻爐熔煉,石英砂爐襯,搖包澆注,澆溫1 540℃,澆前燒掉泡沫模樣。燒空前負(fù)壓0.065MPa,燒空后負(fù)壓0.03 MPa,澆注時(shí)間≥45 s,澆后保壓5 min,4 h后落砂、拋丸及做進(jìn)一步處理。
3.2質(zhì)量情況
落砂后鑄件經(jīng)拋丸處理,整件情況尚可。但致命的缺陷是殼體沿水平面方向開裂。其斷口呈撕裂狀,裂口寬而曲折,表面氧化,幾乎每件都有(輕的經(jīng)補(bǔ)焊處理,重的報(bào)廢)。只不過是裂紋數(shù)量不同,長短不同,程度不同,而使產(chǎn)品很難繼續(xù)生產(chǎn)下去。
在燒空模樣和澆注過程中,時(shí)有塌箱發(fā)生。
3.3原因分析
3.3.1塌箱原因
塌箱位置如圖3.
圖3鑄件塌箱位置
殼體內(nèi)腔負(fù)壓不足,橋殼殼體上端開口,下部呈半球狀封閉。抽氣時(shí),雖有兩軸頸φ100 mm孔與外界相通,但距離較長。四側(cè)面抽氣砂箱的負(fù)壓,隔著泡沫殼體模樣,對(duì)內(nèi)腔砂的作用有限,泡沫模樣造成了抽氣負(fù)壓度的衰減,盡管原工藝方案已考慮到了這一點(diǎn),而特意將模樣傾斜30°角放置,以便將內(nèi)腔砂盡可能地暴露給負(fù)壓場方向,來提高內(nèi)腔負(fù)壓度,增加砂腔硬化強(qiáng)度,但效果不盡理想。結(jié)果是干砂的強(qiáng)度不大,砂的重量卻很大,而在之后的燒空和澆注過程中難免發(fā)生塌箱情況。
由于砂箱無底面抽氣,合理負(fù)壓場的形成,加劇了塌箱現(xiàn)象的發(fā)生。
3.3.2開裂原因
現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),殼體開裂的部位均在與自然水平面相平行的殼體弧面處,如圖4所示。。分析原因認(rèn)為:1)殼體澆注位置為傾斜30°角4個(gè)內(nèi)澆口的位置,就必然是兩高兩低。澆注時(shí),這4道內(nèi)澆口的鋼水流量不同,方向不同。處于低位的內(nèi)澆口有可能會(huì)先進(jìn)鋼水或者低位的兩道澆口鋼水流量大。而處于高位的內(nèi)澆口則反之。隨澆注時(shí)間的延續(xù),鋼水不斷充滿鑄型,由高低不同位置進(jìn)入的兩股鋼水,有可能在水平面附近的一側(cè)對(duì)接、對(duì)流、匯集、融合。實(shí)際生產(chǎn)中,本來1540°C的澆溫就已經(jīng)很低,加上件壁較薄,澆注時(shí)間長帶來的熱損失,(若不是燒空澆注,模樣氣化熱損失更大)最早進(jìn)入的兩股鋼水,流動(dòng)性比較差。這些低溫鋼水對(duì)接時(shí),已很難完全融合,而在這里形成組織結(jié)構(gòu)上的薄弱部分和潛在隱患。因此現(xiàn)實(shí)中可見開裂,也許有一定的冷隔或金屬液膜作用的因素。
圖4鑄件開裂位置
圖5 改進(jìn)后叉車橋殼工藝圖
澆注負(fù)壓度高,保壓時(shí)間長,砂胎強(qiáng)度影響了鑄件的自由收縮,也會(huì)產(chǎn)生開裂現(xiàn)象。
改進(jìn)后的工藝如圖5所示。
在上述過程的基礎(chǔ)上,對(duì)工藝做了如下調(diào)整:
1)在殼體中部增設(shè)φ220 mm環(huán)形輔助抽氣管,單獨(dú)控制,以提高這部分干砂的負(fù)壓值,確保必要的強(qiáng)度,使其在燒空和澆注過程中,不再塌箱。
2)組箱時(shí),模樣不再斜放,改為水平位置放。原頂注4道內(nèi)澆口改為6道。原“井”字形橫澆道,改為環(huán)形橫澆道,(斷開處)以利于鋼水均勻、快速充型。同時(shí)減少橫澆道在收縮過程中形成的阻力。
3)殼體砂胎中,放入φ80 mm的草繩團(tuán)3-4個(gè),以利于殼體的收縮。但必須保證草繩團(tuán)單側(cè)合理的吃砂量。
4)澆注后30 s,泄掉環(huán)形輔助抽氣管的負(fù)壓,以利于殼體自由收縮。
5)提高澆注溫度至1 580℃,加快澆注速度至30秒內(nèi)澆完。
按以上調(diào)整工藝后鑄造的橋殼,消除了以往的塌箱和開裂現(xiàn)象,鑄件通過了拋丸和表面探傷檢查。
鑄造缺陷往往是多種因素形成的,解決問題關(guān)鍵是找準(zhǔn)產(chǎn)生的原因,采取得力的相對(duì)措施。
TG249.9
A
1674-6694(2016)03-0055-04
10.16666/j.cnki.issn1004-6178.2016.03.016
2016-02-18
鄭晉寶(1953-),男,高級(jí)工程師。