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全氫罩式退火爐加熱控制系統(tǒng)應(yīng)用及優(yōu)化

2016-08-10 00:18魏俊董加旺張迎昕
大科技 2016年2期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)器溫度控制煤氣

魏俊 董加旺 張迎昕

(昆鋼板帶廠四輥冷軋車間)

全氫罩式退火爐加熱控制系統(tǒng)應(yīng)用及優(yōu)化

魏俊 董加旺 張迎昕

(昆鋼板帶廠四輥冷軋車間)

全氫罩式退火爐在冷軋生產(chǎn)中有較廣泛的應(yīng)用,而加熱溫度控制是關(guān)鍵技術(shù)之一。本文根據(jù)全氫罩式退火爐的工藝特征,對(duì)加熱控制系統(tǒng)深入研究,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,提出優(yōu)化方案并實(shí)施改進(jìn),從而達(dá)到優(yōu)良的溫度控制方法,提高工作效率。

罩式退火爐;溫度控制;PID增量式控制;PID串級(jí)調(diào)節(jié)溫度控制

前言

冷軋帶鋼退火的目的是為了消除軋制過程產(chǎn)生的加工硬化,重塑機(jī)械性能。退火過程中,溫度的控制直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量。昆鋼板帶廠冷軋全氫罩式退火爐的工藝技術(shù)與全套設(shè)備均由奧地利ENBER公司引進(jìn)。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)及用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高,原加熱控制系統(tǒng)已不滿足需求。通過對(duì)退火的工藝流程進(jìn)行分析研究,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。應(yīng)用PID串級(jí)調(diào)節(jié)改進(jìn)溫度控制的重要環(huán)節(jié),能夠達(dá)到加熱罩溫度控制的工藝要求,還可以節(jié)約大量的能源,達(dá)到節(jié)能增效的目的。

1 全氫罩式退火爐的主要組成和工藝過程

一座罩式爐主體設(shè)備包括:爐臺(tái)、閥站、內(nèi)罩、加熱罩、冷卻罩、終冷風(fēng)機(jī)等,公輔設(shè)施設(shè)備主要有液壓站、氣體調(diào)壓站、真空站等。罩式爐退火過程主要是根據(jù)不同鋼卷規(guī)格和特性,按照工藝要求采用相應(yīng)的退火工藝曲線進(jìn)行退火。

退火就是將帶鋼加熱到一定溫度保溫后再緩慢冷卻的工藝操作。帶鋼垛放在放料平臺(tái)上,用內(nèi)罩罩住,通過強(qiáng)對(duì)流風(fēng)機(jī)使罩內(nèi)氣體快速循環(huán),以保持爐內(nèi)溫度的均勻性。在這里,有兩個(gè)不同的溫度區(qū)域:內(nèi)罩以內(nèi)的空間溫度稱為內(nèi)罩溫度T1,內(nèi)罩以外、加熱罩以內(nèi)的空間溫度簡(jiǎn)稱為加熱罩溫度T2。兩者分別用兩支熱電偶進(jìn)行檢測(cè),加熱罩溫度與內(nèi)罩溫度之間的差值記為△T。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,內(nèi)罩溫度T1才是需要控制的目標(biāo)溫度。而一般的溫度控制方法是將加熱罩溫度T2作為控制信號(hào),內(nèi)罩溫度T1作為顯示和記錄信號(hào),所以是一種間接的溫度控制方法。在操作過程中,必須根據(jù)工藝要求的退火溫度預(yù)估給定值,調(diào)節(jié)設(shè)定比較麻煩。內(nèi)罩溫度須加熱保溫在650℃以上,則T2的給定溫度為(650+△T)℃,△T為預(yù)估值,一般為50~100℃左右,如圖1所示。

圖1 退火爐加熱罩結(jié)構(gòu)圖

2 單回路PID增量式調(diào)節(jié)法方法及生產(chǎn)過程中存在的問題

單回路的PID增量式調(diào)節(jié)控制方法:如圖2所示,直接把PID運(yùn)算輸出分別送到定時(shí)器作為給定值,由定時(shí)器控制執(zhí)行器的開關(guān)時(shí)間來調(diào)節(jié)煤氣和空氣閥門的開度,實(shí)現(xiàn)溫度控制。

此控制方式在實(shí)際生產(chǎn)過程中暴露出以下問題:①在煤氣壓力、熱值變化明顯時(shí)該系統(tǒng)不能根據(jù)壓力波動(dòng)及時(shí)調(diào)節(jié)系統(tǒng),溫度變化不能有效控制。②煤氣不能夠充分燃燒導(dǎo)致大量聚集,打火就會(huì)出現(xiàn)爆鳴,對(duì)安全造成極大危險(xiǎn)。③無法點(diǎn)火等原因使加熱升溫時(shí)限延長(zhǎng),能源介質(zhì)消耗增大,不利于節(jié)能。

圖2 PID增量式控制系統(tǒng)

3 優(yōu)化方案

鑒于退火爐的加熱罩溫度T2是靠煤氣和空氣流量實(shí)現(xiàn)的,選用PID串級(jí)調(diào)節(jié)方式對(duì)溫度和煤空流量進(jìn)行兩級(jí)自動(dòng)控制優(yōu)化方案。引入加熱罩熱電偶溫度T2反饋信號(hào)和煤氣、空氣流量變送器信號(hào)(4~20mA)到模擬量輸入模塊,經(jīng)過PLC的PID運(yùn)算,模擬量輸出模塊輸出4~20mA的控制信號(hào)控制煤氣和空氣閥門的開度,以達(dá)到更好的溫度控制效果。

系統(tǒng)中溫度調(diào)節(jié)回路為主回路;流量調(diào)節(jié)為副回路。PID串級(jí)控制系統(tǒng)框圖如圖3所示。

圖3 PID串級(jí)控制系統(tǒng)

退火溫度控制系統(tǒng)中,采集煤氣和空氣流量變送器反饋信號(hào)進(jìn)行另一級(jí)PID運(yùn)算,輸出調(diào)節(jié)參數(shù)來輔助主參數(shù),即煤氣和空氣流量為副參數(shù)。主調(diào)節(jié)器依照主參數(shù)與給定值的偏差進(jìn)行調(diào)節(jié)動(dòng)作,其輸出作為副調(diào)節(jié)器的給定值。流量調(diào)節(jié)給定值由溫度調(diào)節(jié)器輸出信號(hào)給定,也可以隨流量變送器送來的流量信號(hào)變化,對(duì)偏差值進(jìn)行調(diào)節(jié)。

在PID串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,調(diào)節(jié)的是爐溫和煤氣、助燃空氣流量。在穩(wěn)定狀態(tài)下,爐內(nèi)溫度維持在給定值不變,煤氣和空氣閥門處于一定開度。當(dāng)煤氣壓力波動(dòng)時(shí),開始階段首先影響煤氣流量,而爐內(nèi)溫度暫時(shí)不變,故主調(diào)節(jié)器不動(dòng)作,輸出信號(hào)不變,副調(diào)節(jié)器的給定值不變,但由于流量變送器送來的流量信號(hào)發(fā)生變化,于是副調(diào)節(jié)器按偏差值進(jìn)行調(diào)節(jié),逐漸向原設(shè)定值接近。同時(shí)流量的變化逐漸影響爐溫,從而使主調(diào)節(jié)器投入工作。主調(diào)節(jié)器輸出變化使副調(diào)節(jié)器的給定值變化,副調(diào)節(jié)器按煤氣流量信號(hào)與變化給定值之差進(jìn)行調(diào)節(jié),直到爐溫重新穩(wěn)定在正常給定值之內(nèi)。當(dāng)其它原因使?fàn)t溫降低,主調(diào)節(jié)器按照偏差進(jìn)行調(diào)節(jié),主調(diào)節(jié)器輸出信號(hào)增加,副調(diào)節(jié)器根據(jù)這一變化的給定值而動(dòng)作,發(fā)出相應(yīng)的調(diào)節(jié)信號(hào)增大煤氣、空氣閥的開度,增加流量,使?fàn)t溫升高,重新穩(wěn)定在正常給定值之內(nèi)。反之,原理相同。所以,閥門的開度位置與被調(diào)參數(shù)之間有著一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

用一個(gè)公式來表示調(diào)節(jié)器特性:

式中:Y-調(diào)節(jié)器的輸出;e(t)-調(diào)節(jié)器的輸入,為偏差值;Kp-比例系數(shù)。

由算式看出:調(diào)節(jié)器的輸出和輸入是同步的,只要偏差e(t)一出現(xiàn),就能產(chǎn)生比例調(diào)節(jié)作用,具有調(diào)節(jié)及時(shí)的特點(diǎn)。

3.1 熱電偶優(yōu)化

加熱罩熱電偶采用雙線熱電偶,作為溫度控制和監(jiān)測(cè)元件,其信號(hào)通過加裝的溫度變送器反饋輸出信號(hào)4~20mA引入串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,經(jīng)線性化后與設(shè)定值比較,通過PLC把壓差送到溫度調(diào)節(jié)器,溫度調(diào)節(jié)器的輸出作為煤氣和空氣回路的設(shè)定,從而實(shí)現(xiàn)主回路的溫度控制。

3.2 燃燒控制系統(tǒng)的點(diǎn)火裝置及火焰探測(cè)系統(tǒng)優(yōu)化

每組燒嘴都配有一個(gè)點(diǎn)火燒嘴和UV火焰探測(cè)器。當(dāng)點(diǎn)火完全成功并且主煤氣閥已打開時(shí),燒嘴控制才可以操作。如點(diǎn)火時(shí),通過每組火焰探測(cè)器監(jiān)測(cè)燒嘴點(diǎn)火情況和故障情況,如燒嘴有故障情況,及時(shí)關(guān)閉相應(yīng)煤氣和空氣閥。燃燒期間,若煤氣和空氣壓力、流量降低過多的情況下,壓力開關(guān)動(dòng)作顯示壓力低,立即停止燒嘴的操作,關(guān)閉相應(yīng)煤氣和空氣閥。一個(gè)燒嘴有故障,只有故障燒嘴自動(dòng)停止工作,其他燒嘴繼續(xù)操作。

4 研究及優(yōu)化成果

通過優(yōu)化后的加熱控制系統(tǒng),解決了以下幾個(gè)問題:

(1)系統(tǒng)工作頻率提高,加速升溫過程,大大縮短加熱所需的工作周期;

(2)解決了由于煤氣壓力波動(dòng)所引起的溫度波動(dòng)問題;

(3)保證了最佳的煤空比例,溫度得到精確控制;

(4)降低了能源介質(zhì)的消耗,使生產(chǎn)成本大大降低。

現(xiàn)在還形成一套完整的周期維護(hù)模式,定期對(duì)燒嘴、電極、燒嘴鏡片進(jìn)行清理檢查。燒嘴控制板、UV檢測(cè)儀進(jìn)行調(diào)整,保證控制板接收的信號(hào)穩(wěn)定等內(nèi)容。使系統(tǒng)更為安全、穩(wěn)定,提高了設(shè)備工作效率;降低操作人員的工作強(qiáng)度;節(jié)約了設(shè)備成本;為今后對(duì)進(jìn)口設(shè)備研究、維護(hù)、改造提供了依據(jù)和實(shí)例。

5 結(jié)束語

現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展使得用戶對(duì)鋼板的質(zhì)量提出越來越苛刻的要求,退火控制技術(shù)已經(jīng)成為標(biāo)志現(xiàn)代化板帶冷軋的技術(shù)裝備和自動(dòng)化水平的代表性技術(shù)。掌握該技術(shù)具有增強(qiáng)退火對(duì)溫度的調(diào)控能力,使退火工藝趨于合理、保證退火過程順行、提高板材質(zhì)量和生產(chǎn)率、實(shí)現(xiàn)能源介質(zhì)低消耗等效果。

[1]ENBER用戶手冊(cè).

[2]楊獻(xiàn)勇,主編.熱工過程自動(dòng)控制[M].清華大學(xué)出版社,2000.

[3]李紅梅.全氫罩式退火爐的退火過程自動(dòng)控制系統(tǒng)[J].冶金自動(dòng)化,2003.

TG155

A

1004-7344(2016)02-0214-02

2015-12-22

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