楊洪洲 王 話 李金全
(沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司鑄造分公司,遼寧110000)
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空氣冷卻系統(tǒng)在組合橫梁前部鑄件生產(chǎn)中的應(yīng)用
楊洪洲王話李金全
(沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司鑄造分公司,遼寧110000)
本文針對(duì)組合橫梁前部等大壁厚鑄件在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的粘砂、裂紋問題,制定了特殊工藝及操作措施,合理引入空氣冷卻系統(tǒng),解決了粘砂問題,避免了因處理粘砂而產(chǎn)生次生裂紋。
大壁厚鑄件;粘砂;裂紋;空氣冷卻系統(tǒng)
空氣冷卻系統(tǒng)是對(duì)后壁鑄件熱節(jié)激冷的一種拓展,冷鐵的激冷效果不明顯,與鋼水接觸的瞬間就會(huì)達(dá)到熱飽和,失去作用。為了持續(xù)導(dǎo)出厚大熱節(jié)處的熱量,在該鑄造工藝中,我們引入了空氣冷卻系統(tǒng),以達(dá)到持續(xù)激冷的效果,防止了粘砂、裂紋等缺陷。
組合橫梁結(jié)構(gòu)如圖1所示。 該鑄件主體尺寸長2 810mm、寬2 350mm、高1 600mm,材質(zhì)為ZG35SiMnMo,要求所有加工部位進(jìn)行2級(jí)超聲檢測(cè)。
鑄件熱節(jié)最厚大部位壁厚達(dá)700mm,與之銜接部位壁厚不均,減重孔部位極易產(chǎn)生粘砂,易產(chǎn)生和次生裂紋,生產(chǎn)難度極大。我公司在前期生產(chǎn)的一件組合橫梁前部,由于厚大熱節(jié)處激冷效果不好,在清理粘砂時(shí),產(chǎn)生了裂紋,導(dǎo)致報(bào)廢,給公司帶來了巨大的損失,同時(shí)也耽誤了工期。
3.1避免鑄件粘砂的方法
圖1 組合橫梁前部立體圖Figure 1 The space diagram ofthe front of composite beam
避免鑄件粘砂的常規(guī)方法有:
(1)增強(qiáng)面砂幢實(shí)度;
(2)在熱節(jié)或圓角處加外冷鐵;
(3)砂型粉刷涂料;
(4)降低澆注溫度;
(5)圓角及厚大熱節(jié)處放鉻鐵礦砂。
3.2空氣冷卻系統(tǒng)的應(yīng)用與計(jì)算
在生產(chǎn)組合橫梁前部的過程中,合理地使用了避免鑄件粘砂的常規(guī)方法,但效果并不理想,方形孔粘砂嚴(yán)重,導(dǎo)致組合橫梁前部報(bào)廢。為了避免鑄件的這一缺陷,我們引入了空氣冷卻方式。
激冷厚大熱節(jié)處的鋼水,厚大熱節(jié)處鋼水凝固所需要的時(shí)間長,該處外冷鐵由于長時(shí)間與鋼水接觸,很快會(huì)達(dá)到熱飽和,便失去了作用。由能量守恒定律:
(1)
式中,ΔU=U2-U1為系統(tǒng)的內(nèi)能增量;Q為此過程中系統(tǒng)從環(huán)境所吸收的熱量;W為此過程中系統(tǒng)對(duì)環(huán)境所做的功。ΔU與過程無關(guān),只決定于始態(tài)和終態(tài)。假設(shè)系統(tǒng)對(duì)環(huán)境所做的功W=0,那么ΔU=Q=cmΔT。由外冷鐵的質(zhì)量m決定,鋼液與外冷鐵的熱交換ΔU的數(shù)值很不理想。
鋼液凝固期間,砂芯必須長時(shí)間承受高溫鋼液的灼燒和侵蝕。既要防止粘砂,同時(shí)又要保持砂芯具有良好的潰散性、不燒結(jié)。由于凝固時(shí)間較長,基體組織晶粒粗大,對(duì)其力學(xué)性能極為不利。從上述幾點(diǎn)來看,采用冷鐵,其冷卻能力不足,容易形成熱飽和,必須采用強(qiáng)制冷卻技術(shù)。
強(qiáng)制冷卻系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),可根據(jù)鑄件內(nèi)孔的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。冷卻介質(zhì)的循環(huán)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示,冷卻介質(zhì)為壓縮空氣。
圖2 組合橫梁前部方形孔芯的冷卻結(jié)構(gòu)示意圖Figure 2 Sketch of cooling structure of square core at the front of composite beam表1 熱阻參數(shù)Table 1 Parameters of thermal resistance
δ1δ2δ3λ1λ2λ3103601231.61.729.3
空氣冷卻工藝計(jì)算:工藝計(jì)算的目的是求解出強(qiáng)制冷卻的冷卻程度,并進(jìn)行相應(yīng)的定量計(jì)算。δ3為外套管厚度;送風(fēng)速度ω=2.6m/s。
(2)
式中,R為熱阻率,單位為K/W;λ為熱導(dǎo)率,單位為W/(m·K);δ為厚度,單位為m;F為導(dǎo)熱截面面積,單位為m2;其中R1、R2、R3、λ1、λ2、λ3、F1、F2、F3分別為t1、t2、t3時(shí)的熱阻、熱導(dǎo)率和面積,如表1所示。影響t2的主要因素是δ2范圍內(nèi)砂芯的厚度和熱導(dǎo)率的大小。 由能量守恒定律:
(3)
式中,t1溫度為1 550℃,t4內(nèi)冷壁溫度為700℃。帶入公式(3)中計(jì)算,可得出Q=3 953.48W/m2,即冷卻管所通過的比熱流量為3 953.48W/m2。對(duì)于強(qiáng)制冷卻,由Nusselt準(zhǔn)則有:
(4)
式中,Nuf為Nusselt準(zhǔn)則系數(shù);d為冷卻管內(nèi)徑;α為傳熱系數(shù);λf為空氣熱導(dǎo)率。
由于冷卻壁面的傳熱處于平衡狀態(tài):
(5)
將公式(4)和公式(5)聯(lián)合整理得:
(6)
冷卻管內(nèi)外溫差Δt=850℃,計(jì)算得出Nuf=1.592。
根據(jù)流體在管內(nèi)受迫對(duì)流傳熱的準(zhǔn)則,方程有:
(7)
式中,Ref為雷諾準(zhǔn)則數(shù);Prf為普朗特準(zhǔn)則數(shù)0.696;ε1為管長修正系數(shù)1.08;ε2為溫差修正系數(shù)0.302。
由公式(7)計(jì)算得出Ref=903。
由雷諾準(zhǔn)則[1]:
(8)
得出冷卻介質(zhì)空氣流速ω=1.739m/s
由計(jì)算測(cè)得,采用10mm鋼管單管送風(fēng)ω=2.6m/s,完全符合理論計(jì)算值。根據(jù)鑄件凝固時(shí)
間確定空氣冷卻工藝。鑄件全部凝固時(shí)間為48h,空氣冷卻工藝為:從澆注結(jié)束后,立即開始送風(fēng),連續(xù)送風(fēng)18h,之后結(jié)束空氣冷卻。
鑄件打磨后,超聲檢測(cè)結(jié)果符合技術(shù)要求。事實(shí)證明:引用空氣冷卻系統(tǒng)保證了鑄件質(zhì)量,同時(shí)也節(jié)約了成本。在造型過程中減少了外冷鐵的用量,在清理過程中,節(jié)約了氣刨過程中煤氣的使用量,同時(shí)減少了一次熱處理次數(shù)。
我公司應(yīng)用了空氣冷卻系統(tǒng)生產(chǎn)的兩件組合橫梁前部,經(jīng)檢測(cè),均達(dá)到了技術(shù)協(xié)議要求。證明采用空氣冷卻系統(tǒng)的鑄造工藝是可行的。
[1]李弘英. 鑄造工藝設(shè)計(jì)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.2.
編輯陳秀娟
ApplicationofAirCoolingSystemduringProductionofCastingsatFrontofCompositeBeam
YangHongzhou,WangHua,LiJinquan
Thespecialprocessandtheoperationmeasureshavebeenpreparedforburnt-onsandandthecrackappearedduringtheproductionprocessoflargethick-wallcastingsatthefrontofcompositebeam.Byreasonablyapplyingtheaircoolingsystem,theissueofburnt-onsandhasbeensolved,soastoavoidthesecondarycracksduetoremovingtheburnt-onsand.
largethick-wallcasting;burnt-onsand;crack;aircoolingsystem
2016—02—18
楊洪洲(1988—),本科,助理工程師,從事專業(yè)鑄造。
TG24A