楊孟虎 , 張晉清 , 李曉磊 , 裴麗麗
(中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽 471012)
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降低溶劑脫瀝青裝置抽提溫度的優(yōu)化措施
楊孟虎 , 張晉清 , 李曉磊 , 裴麗麗
(中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽471012)
簡要介紹了中國石油化工股份有限公司洛陽分公司溶劑脫瀝青裝置(簡稱溶脫裝置),探討了抽提器溫度過高難以調(diào)節(jié)的問題。通過對抽提溫度影響因素的分析,采取措施對溶脫裝置的原料系統(tǒng)和高壓溶劑換熱系統(tǒng)流程及管線進(jìn)行優(yōu)化。使抽提溫度由127 ℃降至112 ℃,DAO收率提高約3%,生產(chǎn)運行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的控制,同時溶劑溫度的可調(diào)范圍增大。
溶劑脫瀝青 ; 抽提溫度 ; 高壓溶劑
中石化洛陽分公司溶劑脫瀝青裝置(以下簡稱溶脫裝置),原設(shè)計以減壓渣油為原料,設(shè)計處理能力為80×104t/a,以正丁烷為抽提溶劑,溶劑比為(5~6)∶1(體積比),脫除減壓渣油中的重金屬、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)等,采用超臨界萃取技術(shù)回收溶劑,生產(chǎn)出脫瀝青油(DAO)和脫油瀝青(DOA)。DAO作為蠟油加氫的原料,DOA直接生產(chǎn)抗車轍母?;蚺c重油漿進(jìn)行調(diào)和生產(chǎn)普通道路瀝青和重交道路瀝青。
1.1抽提沉降部分
采用兩級抽提,即抽提器和沉降器在接近溶劑臨界溫度范圍內(nèi)的液—液抽提,一定量的溶劑溶解在減壓渣油中的油組分,使瀝青質(zhì)及膠質(zhì)析出,形成輕重不同的兩相,在重力作用下將減壓渣油中的油與膠質(zhì)、瀝青質(zhì)分離開,使脫瀝青油收率可以達(dá)到40%~85%。
1.2溶劑回收部分
高壓溶劑部分采用超臨界回收,是指操作溫度和壓力均超過溶劑臨界值的狀態(tài)下,進(jìn)行溶劑回收的過程,由于選取的操作壓力超過臨界壓力的數(shù)值不太大,而操作溫度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過臨界溫度,所以溶劑的擴(kuò)散系數(shù)和密度較低,使溶劑在此狀態(tài)下對油的溶解能力幾乎為零,從而使溶劑和DAO分離開;低壓部分采用汽提回收,抽提器底部的DOA溶液,超臨界分離器底部抽出的DAO溶液中含有部分溶劑,當(dāng)其被加熱到所需溫度后,利用DAO、DOA與溶劑存在的較大沸點差,經(jīng)節(jié)流裝置進(jìn)入塔內(nèi)閃蒸后,向下再與上升的1.0 MPa蒸汽進(jìn)行傳質(zhì),達(dá)到進(jìn)一步回收溶劑的目的。
2.1存在的問題
2008年以來溶脫裝置一直處于低負(fù)荷狀態(tài)運行,處理量約30 t/h,需要循環(huán)部分DAO和DOA才能滿足兩套抽提系統(tǒng)的運行。2015年3月分公司原油加工流程優(yōu)化后,溶脫裝置的負(fù)荷提至95 t/h,原料性質(zhì)也發(fā)生較大變化,加之生產(chǎn)裝置運行至后期,換熱器換熱效率下降及儀表測量失準(zhǔn)等因素,抽提溫度難以控制。
溶脫裝置生產(chǎn)中主要的影響因素有:原料性質(zhì)、抽提溫度、抽提壓力、溶劑比、溶劑組成等。其中抽提溫度直接影響溶劑的溶解度和選擇性,進(jìn)而影響DAO的收率和道路瀝青的質(zhì)量,抽提溫度控制主要是通過調(diào)整減壓渣油原料溫度及溶劑進(jìn)混合器的溫度來調(diào)節(jié)的,工藝流程如圖1所示。
正丁烷的臨界溫度為152.01 ℃,一般抽提器在比溶劑臨界溫度低約44 ℃的溫度下操作,原來設(shè)計的抽提最低溫度為105 ℃,操作溫度范圍為105~125 ℃。選取2015年5月14日后的65 d抽提溫度平均125 ℃以上,高于最適宜的操作溫度;在溶劑組分不變的情況下,抽提溫度高使溶劑的溶解能力下降,一方面直接導(dǎo)致DAO收率降低,另一方面DOA中輕組分增加,軟化點降低,增加調(diào)和難度。
2.2影響因素分析
2.2.1溶脫裝置原料系統(tǒng)
溶脫裝置有兩套溶劑抽提系統(tǒng),每套抽提系統(tǒng)進(jìn)料最低30 t/h,一般控制在35 t/h,兩套合計進(jìn)料70 t/h。要滿足兩套抽提系統(tǒng)的正常運行,在低負(fù)荷運行時(新鮮進(jìn)料30 t/h左右),需要部分循環(huán)脫瀝青油和脫油瀝青。減壓渣油進(jìn)料溫度控制指標(biāo)溫度為90~150 ℃,經(jīng)E108換熱后溫度129 ℃,與循環(huán)溫度233 ℃的DOA和110 ℃的DAO混合,進(jìn)入原料緩沖罐V101的平均溫度為134 ℃;E108冷卻介質(zhì)為E103來的低溫?zé)崴鞒倘鐖D1所示。另外,2015年裝置負(fù)荷提高至95 t/h后,雖不循環(huán)DAO和DOA,但又出現(xiàn)低溫?zé)崴坎蛔悻F(xiàn)象,減渣溫度仍難以降低。
1.V101原料緩沖罐 2.V102抽提器 3.V104溶劑分離器 4.V105溶劑罐 5.E108減壓渣油冷卻器6.E102/1~4溶劑—DAO溶液一級換熱器 7.E101/1~3溶劑—DAO溶液二級換熱器 8.E103溶劑—低溫?zé)崴畵Q熱器9.P101原料泵 10.P104溶劑泵 11.M101抽提器進(jìn)料一級混合器 12.M102抽提器進(jìn)料二級混合器 13.M103抽提器進(jìn)料二級混合器
2.2.2高壓溶劑換熱系統(tǒng)
高壓溶劑換熱系統(tǒng)流程如圖2所示,V102頂出口脫瀝青油溶液經(jīng)換熱器E101/換熱后進(jìn)入V103,V103頂出口脫瀝青油溶液經(jīng)E102/1~4進(jìn)行換熱后進(jìn)入DAO加熱爐F103。自溶劑分離器來的高壓溶劑先經(jīng)E102/4~1、E101/3~1、E103后與加壓后冷溶劑混合進(jìn)入溶劑總管,TV2104A/B控制E101/3~1三臺換熱器來調(diào)節(jié)溶劑溫度;生產(chǎn)調(diào)整后沉降器與抽提器溫差由20 ℃降低至10 ℃,E101/1~3取熱量降低,換熱E102/1后溶劑溫度160 ℃,換熱E101/1后溶劑平均溫度134 ℃,5月份升至138 ℃以上;且E103低溫水管線為DN80,換熱低溫?zé)崴坎蛔?,?dǎo)致高壓溶劑在E103冷后溫度偏高,平均溫度123 ℃。
圖2 高壓溶劑換熱系統(tǒng)流程
2015年10-11月公司生產(chǎn)裝置大檢修,采取最小、有效的改動措施,對溶脫裝置的原料系統(tǒng)及高壓溶劑換熱系統(tǒng)流程進(jìn)行了優(yōu)化。
3.1溶脫裝置原料系統(tǒng)優(yōu)化
改動較小的流程使減壓渣油、脫油瀝青、脫瀝青油三種介質(zhì)先進(jìn)行混合,混合后再經(jīng)E108 換熱,增大換熱介質(zhì)溫差,提高換熱效率。高壓溶劑換熱器E103出口低溫水全部作為減渣換熱器E108冷卻介質(zhì),并將進(jìn)E108的低溫水管線由DN80擴(kuò)徑為DN150,提高低溫?zé)崴?;?yōu)化后原料系統(tǒng)流程如圖3所示。
3.2高壓溶劑換熱系統(tǒng)優(yōu)化
將E101/2、3改做E102使用,V102頂出口DMO溶液只經(jīng)過經(jīng)E101/1換熱,V103頂出口DMO溶液改為先經(jīng)過E101/2-3再進(jìn)入E102/1-4進(jìn)行換熱,殼程管線保持原位,TV2104A/B僅控制E101/1換熱。將高壓溶劑換熱器E103低溫水管線由DN80改為DN150,增大換熱用低溫?zé)崴?;?yōu)化后高壓溶劑換熱系統(tǒng)流程如圖4所示。
圖3 優(yōu)化后原料系統(tǒng)流程
圖4 優(yōu)化后高壓溶劑換熱系統(tǒng)流程
選取減壓渣油與DAO、DOA混合冷卻后進(jìn)入V101的溫度,溶劑總管溫度,原料與溶劑混合后進(jìn)抽提器V102的抽提溫度等重要參數(shù),在裝置負(fù)荷為30、60 t/h兩種狀態(tài)下,記錄優(yōu)化前及優(yōu)化后的DCS儀表讀數(shù)進(jìn)行對比;表1為負(fù)荷30 t/h時優(yōu)化前及優(yōu)化后各重要參數(shù),表2負(fù)荷60 t/h時優(yōu)化前及優(yōu)化后各重要參數(shù)。
①選取相同負(fù)荷運行時裝置的數(shù)據(jù),原料系統(tǒng)的優(yōu)化使減壓渣油等混合原料進(jìn)原料緩沖罐V101
表1 負(fù)荷30 t/h時優(yōu)化前后各重要參數(shù)對比 ℃
注:優(yōu)化前為2015年數(shù)據(jù);優(yōu)化后為2016年數(shù)據(jù)。
表2 負(fù)荷60 t/h時優(yōu)化前后各重要參數(shù)對比 ℃
注:優(yōu)化前為2015年數(shù)據(jù);優(yōu)化后為2016年數(shù)據(jù)。
的溫度由129~136 ℃降至120 ℃左右。②選取同樣負(fù)荷運行時裝置的數(shù)據(jù),E103后的高壓溶劑與冷溶劑混合后溶劑總管溫度由優(yōu)化前的116~118 ℃降至103 ℃左右。③優(yōu)化后E103溶劑換熱的溫控閥TV2501A/B調(diào)節(jié)范圍增大,由以前TV2501A全開仍不能降低溶劑溫度,目前TV2501A開度在35%~45%便能有效地控制溶劑溫度。經(jīng)過對溶脫裝置原料系統(tǒng)及高壓溶劑換熱系統(tǒng)的優(yōu)化,混合進(jìn)料進(jìn)V102抽提溫度由優(yōu)化前的127 ℃以上降至目前的112 ℃左右,抽提溫度的平穩(wěn)度得到增強(qiáng)不產(chǎn)生波動,DAO收率提高約3%。
1003-3467(2016)07-0035-03
2016-04-21
楊孟虎(1988-),男,助理工程師,從事生產(chǎn)調(diào)度工作,電話:15038533016。
TQ050.2;TQ050.7
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