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濟(jì)鋼120 t轉(zhuǎn)爐氮氣密封裝置的改進(jìn)設(shè)計

2016-08-26 08:36:24魏福強
山東冶金 2016年3期
關(guān)鍵詞:控制閥消耗量管內(nèi)

魏福強

(山鋼股份濟(jì)南分公司煉鋼廠,山東濟(jì)南250101)

濟(jì)鋼120 t轉(zhuǎn)爐氮氣密封裝置的改進(jìn)設(shè)計

魏福強

(山鋼股份濟(jì)南分公司煉鋼廠,山東濟(jì)南250101)

對120 t轉(zhuǎn)爐投料溜管氮氣密封系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),將氮氣吹入方式由單口吹入改為環(huán)形吹入,優(yōu)化氮氣吹入管安裝角度,增加環(huán)形穩(wěn)壓氣包及電磁控制閥。改造完成后,實現(xiàn)噸鋼氮氣消耗量降低15 m3,每年節(jié)約生產(chǎn)成本1 102.5萬元。

轉(zhuǎn)爐;氮氣密封裝置;溜管;密封效果

1 前言

煉鋼轉(zhuǎn)爐吹煉時會產(chǎn)生大量高溫?zé)煔夂头蹓m,為防止煙氣通過投料管外溢,溜管采取通入氮氣方式進(jìn)行密封。濟(jì)鋼煉鋼廠120 t轉(zhuǎn)爐投料溜管氮氣密封系統(tǒng)改造前采用鋼管敞口直吹方式進(jìn)行密封,氮氣消耗量大,密封效果不佳。首先通過電控技術(shù)實現(xiàn)氮氣閥門啟閉和吹煉操作連鎖,避免非吹煉時間氮氣損耗。其次,改進(jìn)氮氣吹入方式并將吹入點下移,提高氣體密封效果,進(jìn)一步降低氮氣消耗。

2 原密封裝置存在的問題

原設(shè)計的密封裝置由氮氣供氣主管、啟閉閥門、氮氣吹入口組成。生產(chǎn)過程中向溜管連續(xù)吹入0.3~0.5 MPa氮氣,在溜管內(nèi)部形成一定壓力的氮氣密封層,防止轉(zhuǎn)爐煤氣進(jìn)入。轉(zhuǎn)爐的非吹煉時間約占冶煉周期的2/3,此時溜管內(nèi)無廢氣進(jìn)入,故該階段的氮氣消耗就會浪費掉。氮氣吹入管直徑為Φ 100 mm,以敞口方式直接吹經(jīng)溜管內(nèi),雖然氮氣消耗量較高,但無法在溜管內(nèi)形成全斷面惰性氣體阻斷層,密封效果不理想。另外,氮氣吹入口設(shè)置在溜管上部,距溜管下口12 m,以垂直溜管軸線角度吹入,見圖1。吹入點距溜管上口較近,密封氣體容易在溜管上口溢出,影響密封效果。

圖1 原氮氣密封裝置

溜管上口和下口標(biāo)高,相差約20 m,使氣體在溜管內(nèi)形成煙囪效應(yīng),可能導(dǎo)致溜管吸入廢氣,無法達(dá)到密封的目的。轉(zhuǎn)爐吹煉時煙氣量不穩(wěn)定,有時會突然增大,如果溜管內(nèi)氮氣密封層壓力不足,就會導(dǎo)致煙氣進(jìn)入溜管,造成煤氣沿溜管外溢甚至著火。所以,從節(jié)能、環(huán)保、設(shè)備運行安全三方面考慮,需要對投料氮封系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。

3 密封裝置改造

在供氣管道上安裝電磁控制閥,將電磁閥的啟閉控制和轉(zhuǎn)爐冶煉操作進(jìn)行連鎖控制,避免非吹煉時間氮氣消耗。將氮氣吹入方式由單口吹入改為環(huán)形吹入,并使吹入氣體以旋轉(zhuǎn)向下方式吹入,使氮氣能在溜管內(nèi)形成穩(wěn)定的惰性氣體密封層,同時克服溜管的煙囪效應(yīng),實施方案如下。

1)將氮氣密封吹入孔下移,設(shè)置在溜管下口上方1 m處。這樣能在溜管入口處形成氮氣密封層,防止煤氣進(jìn)入溜管,降低沿溜管外溢的可能。

2)將氮氣由單孔吹入改為環(huán)形三孔形式,吹入孔呈環(huán)形分布式,并以傾斜向下45°角(與溜管軸線交角)吹入,見圖2。這樣能使吹出的氮氣有沿溜管向下的壓力,克服煤氣壓力和煙囪效應(yīng),在溜管內(nèi)形成穩(wěn)定的氮氣密封層。吹入孔安裝時還有一定的環(huán)向角度,使吹入的氮氣在溜管內(nèi)形成旋流,提高氣體密封層的致密性。能以較小的氮氣壓力和流量,達(dá)到密封要求。

圖2 改造后氮氣密封裝置

3)增加環(huán)形穩(wěn)壓氣包(見圖2)。為保證3個氮氣吹入孔噴吹壓力穩(wěn)定,設(shè)計簡易的

環(huán)管形穩(wěn)壓氣包。使溜管內(nèi)氮氣密封層能有效抵抗煤氣壓力和溜管的煙囪效應(yīng)。

4)由于氮氣吹入孔位置、點數(shù)、分布形式及穩(wěn)壓氣包的設(shè)計,使得改造后氮氣密封能力大幅提高,對供氣管道的流量要求降低,將供氣管管徑由Φ 100 mm改為Φ30 mm,在壓力不變的條件下管道截面積僅為原來的1/10,氮氣消耗量減少近9/10。

5)在原氮氣管手動截止閥后增加1個電磁控制閥,將電磁控制閥的啟閉操作和吹氧操作進(jìn)行連鎖控制。冶煉過程中只有吹氧時產(chǎn)生煤氣,將電磁閥和吹氧開停操作同步控制,只在吹煉時開啟氮氣密封,縮短吹氮時間,減少氮氣浪費。

4 應(yīng)用效果

設(shè)備改造完成后,噸鋼氮氣消耗量降低15 m3,按年產(chǎn)量350萬t鋼計算,每年節(jié)約生產(chǎn)成本1 102.5萬元。溜管內(nèi)氮氣密封效果提高,未再發(fā)生煙氣外溢報警或設(shè)備燒損事故,使設(shè)備安全運行能力得到提高。該裝置制作簡單,易于安裝施工,密封效果好,符合節(jié)能環(huán)保要求,易于推廣使用。

經(jīng)驗交流

TF341.1

B

1004-4620(2016)03-0068-01

2016-05-10

魏福強,男,1985年生,2008年畢業(yè)于青島科技大學(xué)機(jī)械設(shè)計及自動化專業(yè)?,F(xiàn)為山鋼股份濟(jì)南分公司煉鋼廠機(jī)動科工程師,從事機(jī)電設(shè)備安裝、維護(hù)及應(yīng)用研究工作。

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