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1 000 MW機組汽輪機閥組壓損優(yōu)化設(shè)計

2016-09-05 09:46孟坦
綜合智慧能源 2016年7期
關(guān)鍵詞:主汽真空度汽輪機

孟坦

(國華徐州發(fā)電有限公司,江蘇 徐州 221166)

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1 000 MW機組汽輪機閥組壓損優(yōu)化設(shè)計

孟坦

(國華徐州發(fā)電有限公司,江蘇 徐州221166)

介紹了某發(fā)電公司1 000 MW機組汽輪機閥組壓損優(yōu)化,及真空度補償項目實施的基本原理和思路,闡述了機組壓損優(yōu)化設(shè)計思路和試驗數(shù)據(jù)、優(yōu)化措施及效果。在節(jié)能方面取得了良好的效果,發(fā)電煤耗降低了0.6 g/(kW·h),可供同類型機組參考借鑒。

1 000 MW機組;壓損;滑壓曲線;控制優(yōu)化

0 引言

某發(fā)電公司百萬超超臨界燃煤機組,鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的3 099 t/h超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈塔式直流爐,采用德國西門子公司技術(shù)生產(chǎn)的超超臨界1 000 MW汽輪機。設(shè)計帶基本負荷,采用全周進汽滑壓運行,高壓缸進口設(shè)有2只高壓主汽門和2只高壓調(diào)門,并配有過負荷運行的補汽閥[1],但補汽閥開啟后會帶來機組振動,不適用于日常運行機組負荷調(diào)節(jié)。在當前大型機組普遍參與電網(wǎng)調(diào)峰運行的環(huán)境下,為滿足自動發(fā)電量控制(AGC)和一次調(diào)頻響應(yīng)的要求,高壓調(diào)門通常留有較大的負荷調(diào)節(jié)余量。由此造成機組變負荷運行時,尤其在低負荷階段,高壓調(diào)門節(jié)流損失較大,對運行經(jīng)濟性造成不利影響。在#1機組的全負荷工況下,汽輪機閥組開度較小,在500~900 MW負荷段,高壓調(diào)門開度在30%~35%,汽輪機閥組壓損通常在14%及以上,影響了機組經(jīng)濟性運行的要求。另外,機組協(xié)調(diào)控制過程中也未考慮機組真空度對機組整體控制的影響,從而導致真空度變化時機組的控制不能很好適應(yīng)當前工況,達到最優(yōu)狀態(tài)運行。

因此,有必要通過滑壓優(yōu)化試驗尋找機組在各負荷工況下較合適的主蒸汽壓力,在確保機組具有一定快速調(diào)負荷的前提下,盡量開大高壓調(diào)門以減少高壓調(diào)門閥組壓損,進而提高機組運行經(jīng)濟性。通過設(shè)計高精度試驗對機組滑壓運行方式進行壓力設(shè)定優(yōu)化,試驗得出兼顧運行經(jīng)濟性和可控性的滑壓曲線,并通過完善真空度的邏輯,用真空度變化來進一步修正滑壓部分的函數(shù)曲線,對優(yōu)化后的各參數(shù)進行對比,得出實際節(jié)能效果和影響。這種滑壓曲線的修正方法也為同型汽輪機運行方式優(yōu)化提供參考。

1 壓損優(yōu)化原理

1.1汽輪機閥組壓損優(yōu)化原理

對于汽輪機組而言,當真空度一定時,高壓調(diào)節(jié)閥后的壓力大小可以代表汽輪機的負荷,若此時高壓調(diào)閥前壓力越高,則閥組帶來的壓損越高,高壓缸缸效下降,機組效率降低[2]。為提高機組效率,應(yīng)在保留一定調(diào)節(jié)余量的前提下盡量降低閥前壓力,減小閥組帶來的壓損,同時主汽壓力降低,給水汽泵能耗減少,汽輪機做功增加,機組運行的經(jīng)濟性提高。

本次汽輪機閥組壓損優(yōu)化的目標是穩(wěn)態(tài)工況下500~1 000 MW負荷段內(nèi),提高汽輪機閥組平均開度至40%~45%。以某上汽1 000 MW機組的滑壓優(yōu)化試驗數(shù)據(jù)為例,汽輪機調(diào)門開度45%的優(yōu)化滑壓方式熱耗曲線與調(diào)門全開方式的熱耗曲線非常接近(如圖1所示),調(diào)門開度45%方式下比調(diào)門全開方式下的主汽壓力要高3.6%左右,因此該滑壓方式下比調(diào)門全開時存在3.6%的負荷調(diào)節(jié)余量,對應(yīng)500 MW工況為18 MW,對應(yīng)1 000 MW工況為36 MW,一般工況下能滿足AGC和一次調(diào)頻的要求。優(yōu)化工作需要根據(jù)試驗結(jié)果對圖1中日?;瑝翰糠值暮瘮?shù)曲線進行修改,無需修改分散控制系統(tǒng)(DCS)邏輯。

1.2凝汽器真空度優(yōu)化原理

汽輪機組在日常運行過程中,凝汽器壓力會隨著季節(jié)變換而大幅度變化。在保持原滑壓控制曲線規(guī)定的主蒸汽壓力與機組負荷對應(yīng)關(guān)系不變的情況下,夏季滑壓運行工況的汽輪機高壓調(diào)門開度將明顯偏大,而冬季滑壓運行工況的高壓調(diào)門開度將有所偏小,這些都會對機組滑壓運行的控制特性以及運行經(jīng)濟性產(chǎn)生不利的影響。為了消除這一不利影響因素,對機組滑壓控制回路引入凝汽器真空度變化的修正,對機組滑壓控制曲線的橫坐標(機組負荷)進行凝汽器運行壓力偏離設(shè)計值的出力修正,使參與機組滑壓控制的機組負荷能折算到凝汽器設(shè)計壓力這一基準值。

圖1 某上汽1 000 MW機組不同方式下的熱耗曲線

凝汽器真空修正因子

式中:Δpc為凝汽器運行壓力與基準壓力之差值,通常取凝汽器設(shè)計壓力4.9 kPa作為基準壓力;C0為凝汽器壓力變化影響系數(shù),即凝汽器壓力每變化1 kPa引起機組負荷的變化幅度。

經(jīng)過修正后的機組負荷,實質(zhì)上是一個折算至基準凝汽器壓力的“名義負荷”,以此作為機組滑壓控制曲線中的橫坐標參數(shù),這樣可以排除凝汽器壓力變化對機組負荷的影響。

2 壓損優(yōu)化試驗

2.1汽輪機閥組壓損優(yōu)化試驗的試驗數(shù)據(jù)

機組壓損優(yōu)化的實質(zhì)是尋找各負荷工況下主蒸汽壓力與汽輪機調(diào)門開度的最佳匹配關(guān)系,確定最佳滑壓閥位和相應(yīng)的滑壓曲線。試驗時機組退出AGC和協(xié)調(diào)控制,汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)投初壓模式,通過調(diào)整主汽壓力設(shè)定偏置,將各負荷點汽輪機高調(diào)門開度調(diào)整至45%~50%,汽輪機閥組壓損優(yōu)化試驗的試驗數(shù)據(jù)見表1。根據(jù)試驗過程中各負荷點的汽輪機高調(diào)門前、后壓力計算出高壓調(diào)門壓損,見表2。

從表中可以看出,試驗時的主汽壓力已使閥門壓損大幅度降低,但為了保證機組的AGC和一次調(diào)頻能力,需將過低壓損的負荷點主汽壓力設(shè)定值適當上移,最好保證各負荷點閥門壓損在6%左右,同時保證滑壓曲線的平滑。

2.2真空度補償優(yōu)化試驗的試驗數(shù)據(jù)

真空度補償優(yōu)化試驗的目的是找出不同真空度

表1 汽輪機閥組壓損優(yōu)化試驗數(shù)據(jù)

表2 優(yōu)化閥點下各負荷段汽輪機閥組壓損數(shù)據(jù)

時影響負荷的量,試驗時機組退出AGC和協(xié)調(diào)控制,DEH投初壓模式,通過運行人員手動調(diào)整真空度,使真空度降低1~2 kPa,記錄真空度變化前、后的機組負荷和真空度變化幅度。真空度補償優(yōu)化試驗的試驗數(shù)據(jù)記錄見表3,從表3中可以看出真空度變化1 kPa對負荷的影響系數(shù)。

2.3試驗結(jié)論

2.3.1汽輪機閥組壓損優(yōu)化試驗結(jié)論

由表2中的試驗數(shù)據(jù)并結(jié)合原DCS中滑壓曲線,計算出新的滑壓曲線設(shè)定值,見表4。原滑壓線曲線和按照優(yōu)化閥點(45%)設(shè)置的新滑壓曲線對比如圖2所示。

2.3.2真空度補償優(yōu)化結(jié)論

由表3試驗數(shù)據(jù)并結(jié)合真空度優(yōu)化的邏輯,計算出真空度修正系數(shù)和負荷的關(guān)系,見表5。其中凝汽器的基準壓力取滑壓閥點優(yōu)化試驗中的真空度-97.8 kPa,這樣,通過真空度修正系數(shù)去修正滑壓曲線產(chǎn)生主汽壓力設(shè)定值,即可獲得不同真空度下的最佳滑壓曲線。

表3 真空度補償優(yōu)化試驗數(shù)據(jù)

表4 新滑壓曲線設(shè)定值

圖2 原滑壓線和新滑壓曲線對比

3 滑壓曲線的修正與真空度補償邏輯完善

3.1滑壓曲線的修正

該機組擇機進行了滑壓曲線的修正,由于修改滑壓曲線時不需要修改邏輯,可以在機組運行期間進行。修改時機組解除AGC,穩(wěn)定機組負荷,熱控人員將主汽壓力設(shè)定值停止掃描,但需保留運行人員主汽壓力偏置功能,以保證在修改過程中運行人員可以根據(jù)工況調(diào)整主汽壓力設(shè)定值。熱控人員修改完成后,通過強制方式過渡到當前負荷下新的滑壓曲線對應(yīng)的主汽壓力設(shè)定值,然后釋放主汽壓力強制點,完成滑壓曲線的在線修改工作。

表5 真空度修正系數(shù)設(shè)定

從圖2可以看出,此次修正改動和影響如下。

改動:(1)壓力設(shè)定值的修正范圍為500~1 000 MW;(2)除500~600 MW的負荷過渡段,優(yōu)化后的滑壓曲線斜率和原滑壓曲線斜率基本一致。

影響:(1)汽輪機調(diào)門開度的改變體現(xiàn)在500~1 000 MW范圍內(nèi),其中效果最明顯的負荷段為600~950 MW。在該負荷范圍內(nèi),穩(wěn)態(tài)工況下汽輪機調(diào)門開度保持在45%左右,調(diào)門壓損將控制在6%左右,比原來15%左右的調(diào)門壓損大幅降低。其他負荷段修正較小的原因是,950 MW以上負荷段原運行工況比較接近設(shè)計的調(diào)門經(jīng)濟運行工況,而600 MW以下的工況的修正量較小,考慮到輔機故障減負荷(RB)工況下如果再降低目標負荷,以機組現(xiàn)有的控制策略將出現(xiàn)汽輪機調(diào)門開度很小的危險工況。因此在滿負荷工況和RB工況下,機組的控制保持不變,不會出現(xiàn)危險工況。(2)機組滑壓線的斜率和原滑壓線基本一致,因此當機組蓄熱能力足夠釋放時,機組協(xié)調(diào)控制參數(shù)可基本不做修正。但是當機組蓄熱能力不足以支撐負荷變化時,將出現(xiàn)汽壓乃至負荷超差較大的工況,需要在協(xié)調(diào)優(yōu)化項目中實施或臨時改變動態(tài)的正向調(diào)整量,以適合動態(tài)蓄熱不足的情況。

3.2真空度補償邏輯完善

真空度補償優(yōu)化工作需要對原有DCS控制邏輯進行修改,即采用凝汽器實際真空度與基準真空度值偏差去修正主汽壓力設(shè)定值,修改部分如圖3所示,圖中:LDC為負荷指令;BMOUT為鍋爐指令;LDCOUT為實際負荷要求指令;T為輸出轉(zhuǎn)換;Δp為真空度變化值。這樣,通過真空度與基準真空度偏差去修正滑壓曲線產(chǎn)生的主汽壓力設(shè)定值,即可獲得不同真空度下的最佳滑壓曲線。

圖3 真空修正壓力定值邏輯修改示意

4 優(yōu)化后的效果及下一步工作

優(yōu)化后,在600~1 000 MW日常調(diào)峰負荷范圍內(nèi),汽輪機閥組平均開度增加至43%~47%,高壓調(diào)門壓損下降至6%左右。發(fā)電熱耗存在不同程度的下降,平均下降20 kJ/(kW·h)左右,其中700 MW工況熱耗下降幅度接近0.4%。由此可折算得到機組供電煤耗平均降低約0.6 g/(kW·h),按年度單機發(fā)電量60×109kW·h計,可節(jié)約標準煤3 600 t,按每噸煤500元計算,年度可節(jié)約燃煤費用180萬元。降低了汽輪機調(diào)門的節(jié)流損失,提高了機組的經(jīng)濟效益[3]。

優(yōu)化后,在連續(xù)較大幅度升負荷時,偶爾會出現(xiàn)高壓調(diào)門全開工況,但主汽壓力與設(shè)定值偏差沒有超過0.8 MPa,這需要在下一步協(xié)調(diào)控制優(yōu)化中完善。優(yōu)化后機組在AGC指令大幅變化時,主汽壓力與設(shè)定值偏差較大,主汽壓力拉回起作用,如調(diào)門全開,機組負荷跟蹤比優(yōu)化前稍慢,在下一步協(xié)調(diào)控制優(yōu)化中需一并考慮修改完善,完善后可適當提高變負荷速率,以滿足AGC考核指標。優(yōu)化后機組的一次調(diào)頻考核不達標點少量增加,下一步可以調(diào)整DEH一次調(diào)頻回路中低頻差時的不等率,或采用其他控制策略改善調(diào)頻效果。

由于該機組運行方式是補氣閥不參與方式,補氣閥指令上限已被限制,所以,DEH流量指令上限必須限制在80%以下或退出高壓調(diào)門子環(huán)。當采用高壓調(diào)門子環(huán)退出方式來避免DEH流量指令從100%下關(guān)帶來的空行程指令時,還要對DEH功率回路的參數(shù)進行整定,這需要結(jié)合機組協(xié)調(diào)控制優(yōu)化實施。

5 結(jié)論

由于目前1 000 MW超超臨界機組參與電網(wǎng)深度調(diào)峰,設(shè)計與實際運行條件存在差異,使配汽方式優(yōu)化在上汽1 000 MW汽輪機上具有較大的節(jié)能潛力,應(yīng)引起足夠的重視與關(guān)注[4]。該1 000 MW超超臨界汽輪機閥組壓損優(yōu)化就是一次很好的實踐,可為同類型機組提供借鑒和參考。從系統(tǒng)運行情況來分析,主(再)熱蒸汽溫度控制、AGC調(diào)節(jié)和一次調(diào)頻控制等方面還有優(yōu)化空間,這正是下一階段工作的方向, 爭取在不斷優(yōu)化中有更大的節(jié)能效果。

[1]何阿平,彭澤瑛.上汽-西門子型百萬千瓦超超臨界汽輪機[J].熱力透平,2006,35(1):1-7.

[2]董小忠,孫永平,樊印龍.汽輪發(fā)電機組滑壓運行尋優(yōu)方法的試驗研究[J].浙江電力,2008(5):24-26.

[3]錢朝明,王會,吳永存,等.1 000 MW火電機組協(xié)調(diào)控制策略優(yōu)化[J].中國電力,2013,46(3):68-72.

[4]肖峰.1 000 MW超超臨界汽輪機配汽方式優(yōu)化[J].廣東電力,2013(8):94-97.

(本文責編:齊琳)

2016-03-21;

2016-06-25

TM 621.4

B

1674-1951(2016)07-0028-04

孟坦(1976—),男,江蘇徐州人,工程師,從事火力發(fā)電熱控技術(shù)管理與研究方面的工作(E-mail:mmtt09@163.com)。

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