樊玉英?。ù髴c油田有限責(zé)任公司第一采油廠)
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優(yōu)化方案設(shè)計(jì)降低作業(yè)指標(biāo)及成本的幾點(diǎn)做法
樊玉英(大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠)
近年來,檢泵率指標(biāo)呈上升趨勢(shì),作業(yè)成本也隨之增加。2015年隨著原油價(jià)格的下降,“降低原油生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益”顯得越來越重要,降低檢泵率指標(biāo),進(jìn)而降低作業(yè)成本,更是重中之重。因此,在日常方案設(shè)計(jì)中做好方案優(yōu)化,最大限度的避免重復(fù)施工、延長(zhǎng)作業(yè)周期、節(jié)約作業(yè)成本顯得非常有意義。2015年在生產(chǎn)管理過程中通過對(duì)異常井采取泵徑優(yōu)化、換大泵下調(diào)參、檢泵加深泵掛、檢泵與地質(zhì)措施結(jié)合、舉升方式優(yōu)化等5種措施,降低檢泵率指標(biāo)工作取得了較好的效果,與2014年同期對(duì)比,檢泵率下降6.69%,維護(hù)性作業(yè)共減少605井次。
方案優(yōu)化;功圖;檢泵率
近年來檢泵率一直較高,機(jī)采井維護(hù)作業(yè)工作量逐年加大,作業(yè)成本隨之增加,如何降低檢泵率指標(biāo)凸顯其重要性。為此,針對(duì)降低檢泵率工作,減少異常井作業(yè)對(duì)產(chǎn)量、生產(chǎn)成本、設(shè)備損耗和員工工作強(qiáng)度的影響,采取了檢泵泵徑優(yōu)化、換大泵下調(diào)參、檢泵加深泵掛、檢泵與地質(zhì)措施結(jié)合、舉升方式優(yōu)化等五大方案優(yōu)化,措施取得了較好的效果[1-2]。
以“精細(xì)泵況管理、個(gè)性方案設(shè)計(jì)”為原則,對(duì)每口井作業(yè)方案均進(jìn)行認(rèn)真分析,優(yōu)化方案。結(jié)合本次及歷次作業(yè)原因,參考正常生產(chǎn)時(shí)沉沒度和泵效,對(duì)泵徑、泵掛深度等參數(shù)采取優(yōu)化,2015年共優(yōu)化1591井次(表1)。
表1 方案優(yōu)化工作量(井次)
1.1檢泵泵徑優(yōu)化
異常井與檢換大、檢換小措施結(jié)合共計(jì)845口井,保證了開井時(shí)率。以1#井為例,詳細(xì)介紹方案優(yōu)化及取得的措施效果。
1#井于2012年壓裂,后隨著時(shí)間的延長(zhǎng)壓裂效果逐漸變差,機(jī)采井參數(shù)下調(diào)至最低后,仍然供液不足,周圍水井水量調(diào)整效果不明顯,功圖表現(xiàn)為供液不足,導(dǎo)致該井頻繁桿斷(表2)。
表2 1#井功圖測(cè)試結(jié)果統(tǒng)計(jì)
分析認(rèn)為該井地層供液差,2015年8月桿斷時(shí)進(jìn)行方案優(yōu)化,實(shí)施檢換小措施,措施后,沉沒度恢復(fù)到合理水平,功圖正常,至今未出現(xiàn)桿斷,生產(chǎn)比較平穩(wěn)。
1.2換大泵下調(diào)參
針對(duì)沖程最大,沖速在中等以上,泵效在40%以上,連續(xù)3個(gè)月沉沒度在300~500 m的井實(shí)施換大泵下調(diào)參措施,共計(jì)實(shí)施99口井,既避免了高載荷造成桿斷,也避免了沖速過大造成桿的過度疲勞,延長(zhǎng)了檢泵周期。
1.3檢泵加深泵掛
泵掛深度[3-4]一方面要滿足距離射孔頂界足夠的距離,另一方面要滿足每種機(jī)型每種泵的最大下泵深度,避免造成翻機(jī)。在滿足上述2個(gè)條件的前提下,盡量加深泵掛,保證泵的充滿程度,提高供液能力。2015年實(shí)施檢泵加深泵掛,共計(jì)實(shí)施235口井,既提高了單井產(chǎn)量又降低了異常井發(fā)生的概率。
1.4檢泵與地質(zhì)措施結(jié)合
異常井與壓裂[5-6]、封堵等措施結(jié)合共計(jì)323口井,既避免重復(fù)作業(yè)降低了作業(yè)成本,又降低了檢泵率指標(biāo)。以2#井為例,詳細(xì)介紹方案優(yōu)化及取得的措施效果。
2#井于2010年3月投產(chǎn),2013年2月投入化學(xué)驅(qū),開采層位為葡I1-4單元,射開砂巖12.3 m,有效厚度7.9 m,滲透率0.74 μm2。截止2014年12月該井日產(chǎn)液26 t,日產(chǎn)油0.9 t,含水96.7%,泵效18%,沉沒度285 m,為典型的低泵效井(圖1)。主要是因?yàn)樵摼?012年5月補(bǔ)孔下入83 mm大泵以來,隨著措施有效期的延長(zhǎng),沉沒度逐漸降低,泵效也在逐漸下降,說明地層供液能力逐漸變差。泵的充滿程度低,柱塞凡爾球受到的沖擊力大,導(dǎo)致該井生產(chǎn)243天活塞凡爾罩脫,于2013年1月檢泵。
圖1 2#井綜合開采曲線
作業(yè)開井之后,及時(shí)進(jìn)行了2次參數(shù)調(diào)整,下調(diào)參后沉沒度維持在250~300 m,泵效始終低于35%,但功圖反應(yīng)正常,說明泵的工作情況良好、泵效低是由于地層供液差造成的。2014年12月該井沉沒度開始上升,功圖反應(yīng)為漏失。此時(shí)該井異常。從該井與區(qū)塊動(dòng)、靜態(tài)資料對(duì)比可以看出,該井靜態(tài)發(fā)育好于全區(qū),無(wú)論砂巖、有效、滲透率均高于全區(qū)平均水平,但動(dòng)態(tài)生產(chǎn)情況卻嚴(yán)重低于全區(qū)水平,日產(chǎn)液較平均生產(chǎn)水平低54.3 t(表3)。從井組自身生產(chǎn)情況來看,日產(chǎn)液由注劑初期69 t下降到26 t,油井產(chǎn)液降幅較大,井組注采比也由1.07上升到4.28(圖2)。整個(gè)井組注得進(jìn)但未采出,油井受效不均衡,該井的儲(chǔ)量未得到充分動(dòng)用。所以需從油井自身采取增產(chǎn)措施,釋放井組能量。
表3 2#井與區(qū)塊靜態(tài)生產(chǎn)情況對(duì)比
圖2 2#井生產(chǎn)情況變化
為此對(duì)該異常井采取了壓裂措施,為避免因出砂影響檢泵周期,選擇長(zhǎng)柱塞防砂泵,充分發(fā)揮其“柱塞一直伸展于短泵筒外,油液在長(zhǎng)柱塞擾動(dòng)下,砂子不易在泵筒內(nèi)沉積造成砂卡”的工作原理及優(yōu)點(diǎn)。
該井取得了較好的措施效果。措施后日產(chǎn)液、日產(chǎn)油增加、含水保持穩(wěn)定;扣除人工費(fèi)及作業(yè)費(fèi),創(chuàng)效益44萬(wàn)元;避免重復(fù)作業(yè),節(jié)約作業(yè)成本3.2萬(wàn)元。
1.5舉升方式優(yōu)化
對(duì)于頻繁桿斷[7]、高載荷的井,優(yōu)化舉升方式。2015年共優(yōu)化舉升方式[8]89口井。以3#井為例,詳細(xì)介紹方案優(yōu)化及取得的措施效果。
3#井注聚見效后,產(chǎn)液量上升、含水下降,利用95 mm泵生產(chǎn)。但因載荷大,扭矩利用率高,采聚濃度高等因素造成該井連續(xù)斷脫,2013—2014年累計(jì)抽油桿斷3次、光桿斷1次(表4)。
表4 3#井連續(xù)桿斷作業(yè)情況
分析原因主要是該井SN2值較大,3#井與全區(qū)、全廠SN2值對(duì)比,高于全區(qū)平均值85.9,高于全廠平均值90.5。上載荷、交變載荷較大。3#井與全區(qū)、全廠上載荷、交變載荷對(duì)比,上載荷高于全區(qū)平均值20.6 kN,高于全廠平均值29.8 kN;交變載荷高于全區(qū)平均值13.5 kN,高于全廠平均值23.9 kN。
由于該井頻繁桿斷,且地層壓力較高,為了保證生產(chǎn)時(shí)率,優(yōu)化舉升方式將抽油機(jī)轉(zhuǎn)為電泵[9-10]生產(chǎn),下入200 m3/d電泵。措施后日產(chǎn)液上升10.65 t,生產(chǎn)時(shí)率得到保障,措施效果較好。
通過采取檢泵泵徑優(yōu)化、換大泵下調(diào)參、檢泵加深泵掛、檢泵與地質(zhì)措施結(jié)合、舉升方式優(yōu)化,五大方案優(yōu)化,檢泵率、綜合返工率上升勢(shì)頭已得到遏制,與2014年對(duì)比,抽油機(jī)井檢泵率下降6.69%,綜合返工率下降1.51%,維護(hù)性作業(yè)共減少605井次。
1)做好異常井的泵徑優(yōu)化、換大泵下調(diào)參、檢泵加深泵掛等措施,可以很好的提高供液能力、治理高載荷,降低異常概率。
2)做好維護(hù)性方案與措施方案的結(jié)合,可以避免重復(fù)作業(yè),降低兩率指標(biāo)、節(jié)約作業(yè)成本。
3)對(duì)于頻繁桿斷、高載荷的井,做好舉升方式的優(yōu)化,既能保證經(jīng)濟(jì)效益又能降低作業(yè)指標(biāo)。
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(編輯王古月)
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.05.012
樊玉英,工程師,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專業(yè)),從事采油工程工作,E-mail:fyy514@126.com,地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)采油一廠工程技術(shù)大隊(duì),163000。
2016-02-19