魯敬榮,馬志軍,張君屹
(蘭州石化公司催化劑廠,甘肅 蘭州 730060)
尼日爾津德爾煉油廠催化原料性質(zhì)分析及對策
魯敬榮,馬志軍,張君屹
(蘭州石化公司催化劑廠,甘肅蘭州 730060)
尼日爾津德爾煉廠于2011年12月開工生產(chǎn),從2015年7月開始,由于不同來源的原油比例發(fā)生變化,造成加工原油性質(zhì)發(fā)生變化。對于催化裂化裝置,催化原料性質(zhì)也發(fā)生了比較明顯的變化。由于催化原料性質(zhì)發(fā)生變化,將對催化裂化裝置的產(chǎn)品分布和質(zhì)量帶來一定的影響。通過分析相關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)催化原料性質(zhì)發(fā)生的主要變化,指出可能對產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響,同時為煉廠改進(jìn)操作條件或選用新型催化劑提供建議。
催化原料;變化;膠質(zhì);重金屬;分析;對策
尼日爾津德爾煉油有限公司是中國石油天然氣勘探開發(fā)公司(CNODC)與尼日爾能源部組建的合資公司。位于尼日爾津德爾市北部約50km,是尼日爾的第一座煉廠,煉廠設(shè)計年加工能力100萬t。煉廠催化裂化裝置為高低并列式,由青島華東設(shè)計院設(shè)計,年加工能力60 萬t。目前使用蘭州石化公司LRC-99催化劑。
自2011年12月開工以來,煉廠一直加工Goumeri和Sokor混合原油,2014年9月,CPF開始供應(yīng)Agadi原油。2015年5月上游為了在低油價形勢下進(jìn)一步降低原油操作成本,力爭95萬t的最高目標(biāo),于2015年7月開始逐漸提高Agadi原油比例。
由于不同來源的原油比例發(fā)生變化,作為加工原料的原油性質(zhì)將發(fā)生變化。原油性質(zhì)發(fā)生變化前后分析結(jié)果見表1,表2。
表1 原油性質(zhì)分析結(jié)果
(續(xù)表1)
表2 催化原料分析結(jié)果
催化原料性質(zhì)發(fā)生變化前后平衡劑分析結(jié)果見表3、表4。
表3 平衡劑分析結(jié)果1
表4 平衡劑分析結(jié)果2
2.1數(shù)據(jù)分析
從表1分析數(shù)據(jù)可以看出,原油比例發(fā)生變化后,原油的密度、硫含量、鹽含量、殘?zhí)亢退嶂稻性黾?,而Ni、V、Fe重金屬略有減小。
各餾分收率變化情況為:直餾汽油IBP-180℃降低1.1,餾分180-230℃降低0.6,餾分365-370℃增加0.2,直餾產(chǎn)品降低1.9,常壓渣油增加1.9。
表2數(shù)據(jù)表明,原油比例發(fā)生變化后,催化原料中的N、Cu、Pb、Fe和膠質(zhì)含量增加,殘?zhí)亢孔兓淮?,分子量減小(估計此分析數(shù)據(jù)存在偏差。平均相對分子質(zhì)量隨原料殘?zhí)恐档脑黾佣@著增加[1])。其中N、Fe和膠質(zhì)含量增加明顯。
表3和表4平衡劑分析結(jié)果表明,原油比例發(fā)生變化后,平衡劑中的C、Fe含量有明顯升高的趨勢。
2.2影響與建議
2.2.1N、膠質(zhì)的影響
膠質(zhì)是含氧、氮的極性分子。其分子量通常在500~1000之間。膠質(zhì)的結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,研究認(rèn)為,它是由不長的烷基(如-CH2-CH2-等)把帶少數(shù)短側(cè)鏈的芳香環(huán)、環(huán)烷烴及含硫、氮、氧原子的雜環(huán)構(gòu)成的稠環(huán)連接起來形成的。
堿性氮化合物容易吸附在催化劑的酸性中心上,中和催化劑的酸性中心,造成催化裂化催化劑中毒,促進(jìn)生焦、堵塞孔道,降低催化劑活性和選擇性。其對產(chǎn)品分布影響較大,尤其是焦化蠟油未經(jīng)加氫處理直接作為催化原料。
在抗氮性能上,催化劑的總酸量起主要作用,同時采用大表面積載體有利于抗氮,但是大表面積活性基質(zhì)具有抗氮性好和焦炭選擇性差的矛盾,選擇性好的催化劑,催化焦生成量就少。
與重金屬失活相比,堿性氮引起的催化劑活性和選擇性方面的變化影響小。
2.2.2C的影響
裂化過程中沉積在平衡劑上的碳會暫時堵塞一些催化劑活性中心,再生劑上的焦炭(CRC)會降低催化劑活性,因此降低了原料轉(zhuǎn)化為有價值產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率。
2.2.3Fe的影響
Fe、Ni、V、Cu等金屬沉積在平衡劑上時,會提高催化劑焦炭和氣體的生成趨勢,引起脫氫反應(yīng),提高產(chǎn)氫氣的量,降低汽油產(chǎn)率。同時隨再生溫度的提高,催化劑失活速率增大。
2.2.4建議和對策
針對催化原料性質(zhì)發(fā)生變化后對產(chǎn)品分布和產(chǎn)品質(zhì)量帶來的影響,可以通過調(diào)整操作條件和選用更加適宜的催化劑解決存在的問題。
1)操作條件。如果轉(zhuǎn)化率降低,可以降低反應(yīng)器溫度,降低劑油比和新鮮劑補充速率。
如果干氣產(chǎn)率升高,可以提高反應(yīng)溫度和再生器溫度,減少霧化蒸汽。
如果汽油辛烷值較低,可以提高反應(yīng)器溫度,降低劑油比,提高再生器溫度,降低汽油干點和汽油蒸汽壓[2]。
2)催化劑。提高催化劑的表面積,減少稀土含量和晶胞尺寸,提高基質(zhì)活性[3~8]。
尼日爾津德爾煉廠由于原油來源比例發(fā)生變化而引起催化原料性質(zhì)發(fā)生變化,最終將引起催化裝置產(chǎn)品分布和產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生變化。根據(jù)對催化原料和平衡劑檢測數(shù)據(jù)的分析,影響因素主要來自N、Fe、C元素以及膠質(zhì)的增加。為了保證獲得煉廠需要的產(chǎn)品分布和產(chǎn)品質(zhì)量,針對新的催化原料可以通過調(diào)整操作條件和選用更適宜的催化劑達(dá)到目的。
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