張娟娟,王立萍
(金川集團(tuán)股份有限公司動力廠,甘肅 金昌 737100)
空分裝置循環(huán)水電導(dǎo)率升高的原因分析與處理措施
張娟娟,王立萍
(金川集團(tuán)股份有限公司動力廠,甘肅金昌737100)
空分裝置循環(huán)水系統(tǒng)是保證系統(tǒng)運行的重要手段。針對循環(huán)水電導(dǎo)率升高的現(xiàn)象,主要從空氣質(zhì)量、水池排污、過濾器故障及軟化水制作系統(tǒng)故障等方面進(jìn)行了原因分析。在對各項原因進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,提出來相應(yīng)的處理措施,達(dá)到控制循環(huán)水電導(dǎo)率在合理范圍的目的。
循環(huán)水;電導(dǎo)率;離子交換器;陽離子交換樹脂
金川集團(tuán)股份有限公司 (以下簡稱金川集團(tuán))空分裝置循環(huán)水系統(tǒng),主要由冷卻塔、水池、風(fēng)機、離心水泵、旁濾器及全自動鈉離子交換器等設(shè)備組成,其循環(huán)水系統(tǒng)蒸發(fā)量是依靠全自動鈉離子交換器制作軟化水進(jìn)行補充。其結(jié)構(gòu)系統(tǒng)簡圖如圖1所示:
圖1 全自動鈉離子交換器系統(tǒng)簡圖
空分裝置循環(huán)水系統(tǒng)的主要作用,一是冷卻壓縮空氣,實現(xiàn)等溫壓縮,降低空分系統(tǒng)能耗;二是冷卻壓縮機潤滑油,保證潤滑油系統(tǒng)正常工作;三是冷卻大型壓縮機電機,保證電機穩(wěn)定運行;四是在空氣預(yù)冷系統(tǒng),降低高溫壓縮空氣的溫度,洗滌除去空氣中灰塵、硫化物及易使分子篩中毒的化合物。因此,循環(huán)水系統(tǒng)是空分裝置的血液,管理好循環(huán)水系統(tǒng),是保證其安全穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)。
循環(huán)水電導(dǎo)率越高對冷卻設(shè)備的腐蝕就會越嚴(yán)重,電導(dǎo)率反應(yīng)循環(huán)水中含鹽量的多少,鹽含量越高金屬的電化學(xué)腐蝕反應(yīng)強烈。且循環(huán)水中Cl-的增加,加強金屬的絡(luò)合反應(yīng),使化學(xué)反應(yīng)增強。引起壓縮機冷卻器列管表面的點蝕及局部腐蝕,造成其管壁穿孔或爆裂。同時,鹽含量越高就會造成碳酸鈣、水溶性無機鹽的析出,出現(xiàn)“熱結(jié)垢”和“冷結(jié)垢”的現(xiàn)象,降低冷卻器換熱效率,堵塞管道、換熱器及噴頭等。
2.1空氣中SO2、CL2、CO2及灰塵的影響
金川集團(tuán)主要是開采鎳硫化礦,加工生產(chǎn)電鎳的企業(yè)。由于生產(chǎn)工藝的原因,廠區(qū)空氣中含有SO2與CL2這兩種強腐蝕性氣體。而空裝置循環(huán)水系統(tǒng)采用的是開放式冷卻塔結(jié)構(gòu),當(dāng)氣體與灰塵進(jìn)入水中發(fā)生如下化學(xué)反應(yīng):
形成以上所示離子,使軟化水中離子數(shù)量增加,引起電導(dǎo)率升高。
2.2循環(huán)水水池沒有連續(xù)排污或排污量不足
通常在冷卻水池采用表面排污或上部連續(xù)排污,主要是排除水中的含鹽量和含硅量。由于空分裝置循環(huán)水的蒸發(fā)量主要由預(yù)冷系統(tǒng)水冷塔污氮氣飽和蒸發(fā)、冷卻塔風(fēng)機強制通風(fēng)蒸發(fā)、開放式冷卻塔自然蒸發(fā)組成。設(shè)備運行期間蒸發(fā)量不斷增大,使循環(huán)水中鹽不斷濃縮,離子濃度不斷增加。如果水池沒有連續(xù)排污或排污量不足,就會導(dǎo)致循環(huán)水電導(dǎo)率的不斷上升。
2.3循環(huán)水系統(tǒng)旁濾器故障的影響
循環(huán)水旁濾器的作用是將一部分循環(huán)水,連續(xù)通過過濾介質(zhì),控制過濾速率,在一定時間內(nèi),把全部冷卻水都過濾一遍。其原理就是通過連續(xù)濾除水中的污垢來保持水的清潔。但如果旁濾器出現(xiàn)故障不工作、過濾量不足或不反洗的情況,都會造成水質(zhì)變差,引起循環(huán)水電導(dǎo)率升高現(xiàn)象的發(fā)生。
2.4原水過濾器與稀鹽水過濾器故障的影響
循環(huán)水系統(tǒng)原水過濾器與稀鹽水過濾器是針對自來水與稀鹽水中的泥沙、機械雜質(zhì)及漂浮物進(jìn)行物理過濾的設(shè)備。當(dāng)自來水與稀鹽水由入口進(jìn)入,首先經(jīng)過粗濾網(wǎng)濾掉較大顆粒的雜質(zhì),然后到達(dá)細(xì)濾網(wǎng)。在過濾過程中,細(xì)濾網(wǎng)逐漸累積水中的臟物、雜質(zhì),形成過濾雜質(zhì)層,由于雜質(zhì)層堆積在細(xì)濾網(wǎng)的內(nèi)側(cè),因此在細(xì)濾網(wǎng)的內(nèi)、外兩側(cè)就形成了一個壓差。當(dāng)過濾器的壓差達(dá)到預(yù)設(shè)值時,將開始自動清洗。一旦原水過濾器與稀鹽水過濾器出現(xiàn)濾網(wǎng)破損或不反洗故障,自來水與稀鹽水中雜質(zhì)進(jìn)入交換器,就會造成陽離子交換樹脂被泥沙包裹或中毒,使交換器的制水量減少,增加再生頻次,導(dǎo)致循環(huán)水電導(dǎo)率升高。
2.5軟化水制作系統(tǒng)故障的影響
空分裝置循環(huán)水系統(tǒng)配套安裝軟化水制作裝置,是通過鈉離子交換器,利用NaCL溶液中的Na+離子,置換水中的Ca2+、Mg2+生成軟化水,來補充系統(tǒng)循環(huán)水蒸發(fā)量。主要設(shè)備包括全自動鈉離子交換器、源水過濾器、鹽水過濾器、濃鹽池、稀鹽池、鹽泵等。軟化水制作設(shè)備故障有交換器閥門泄露造成再生鹽液進(jìn)入循環(huán)水池導(dǎo)致軟化水電導(dǎo)率升高的影響。和交換器單臺產(chǎn)水量減少,再生頻次增加,帶入軟化水中的離子數(shù)量增加,導(dǎo)致軟化水電導(dǎo)率升高的影響。
1)交換器出水氣動閥門泄露。交換器出水閥是閥板及密封襯膠的氣動兩位閥,在軟化器做水過程中處于常開位置,而再生過程時處于關(guān)閉狀態(tài)。交換器在長期運行過程中,閥門經(jīng)常開關(guān),閥板及閥門密封老化,可能出現(xiàn)無法完全密封的狀態(tài)。陽離子交換樹脂再生時由于閥門泄露,大量的再生鹽液進(jìn)入循環(huán)水池,造成循環(huán)水電導(dǎo)率升高。
2)鈉離子交換器筒體或中排襯膠脫落。交換器筒體與中排都是采用碳鋼襯膠作為防腐措施,但在設(shè)備長期運行過程中經(jīng)常會出現(xiàn)襯膠層脫落的現(xiàn)象。當(dāng)碳鋼與水長期接觸后就會發(fā)生吸氧腐蝕,即發(fā)生鐵作為負(fù)極,鐵中雜質(zhì)作為正極的原電池反應(yīng)。其反應(yīng)方程式為如下所示:
當(dāng)水的pH值大于2.5時,F(xiàn)e2+會被氧氣再次氧化為Fe3+,其方程式為如下所示:
生成的Fe3+一方面與陽離子樹脂緊密結(jié)合使樹脂失效,另一方面Fe(OH)3膠體會吸附在樹脂表面堵塞陽離子交換通道,導(dǎo)致陽離子交換樹脂徹底失去Ca2+、Mg2+離子交換能力。交換器生成軟化水的量減少,系統(tǒng)軟化水補充不及時導(dǎo)致電導(dǎo)率的升高。
3)交換器內(nèi)陽離子交換樹脂量減少。交換器內(nèi)離子交換樹脂是帶有官能團(tuán)(有交換離子的活性基因)、具有網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)、不溶性的高分子化合物。其外形通常是一種直徑為0.4~0.6mm的球形顆粒物。由于交換器筒體內(nèi)中排魚骨紗網(wǎng)破損或樹脂磨損粉化造成交換器內(nèi)樹脂量減少后,則單臺軟化器產(chǎn)水量減少,此時交換器的再生頻次增加,軟化水電導(dǎo)率升高。
4)交換器再生程序中各步驟的執(zhí)行時間不合理。空分裝置循環(huán)水系統(tǒng)經(jīng)過長期統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),軟化器制水量的減少,除了樹脂泄露、磨損、粉化及Fe3+中毒失效導(dǎo)致的原因外,還有樹脂再生過程中各步驟時間設(shè)計不夠合理的原因。
(1)反洗時間設(shè)計過短:交換器再生的第一步即反洗,反洗分為小反洗與大反洗。小反洗是打開小反洗閥,通過軟化器中排進(jìn)水,沖洗中排以上樹脂表面。大反洗是打開大反洗閥,向軟化器底部進(jìn)水,對軟化器內(nèi)所有樹脂進(jìn)行清洗。但設(shè)計這步驟的執(zhí)行時間為小反洗3min,大反洗10min。由于生水中的雜質(zhì)、有機物、硅膠體、鐵膠體、鐵銹顆粒及細(xì)菌等被樹脂吸附后,會使樹脂中毒。因此,反洗過程必須有足夠的時間,使樹脂得到徹底的洗滌。如果離子交換樹脂反洗不完全,則會導(dǎo)致交換器的制水量減少,再生頻次增加,軟化水電導(dǎo)率升高。
(2)浸泡時間設(shè)計過短。浸泡過程是樹脂的再生過程,其化學(xué)反應(yīng)過程如下:
如果反應(yīng)過程不充分,樹脂再生不徹底,則會嚴(yán)重影響單臺軟化器制水能力,增加制水頻次,導(dǎo)致軟化水電導(dǎo)率上升。但設(shè)計這步驟的執(zhí)行時間45min。經(jīng)長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)45min不能使樹脂再生徹底。
(3)正洗時間設(shè)計過短。正洗過程是將置換液中形成的Ca2+、Mg2+、CL-及殘存的少量Na+、CL-清洗干凈,徹底排放掉。如果該步驟運行時間過短,置換液沒有被徹底排放干凈,則殘留的離子在制水過程中便會進(jìn)入水池,直接導(dǎo)致循環(huán)水電導(dǎo)率升高。而軟化器程序設(shè)計這步驟為小正洗3min,大正洗15min。經(jīng)過長期運行,發(fā)現(xiàn)前后18min不能使各種離子得到徹底排放,即正洗時間過短。
金川集團(tuán)生產(chǎn)加工工藝決定了廠區(qū)空氣質(zhì)量短時間內(nèi)無法改變,因此,要解決空分裝置循環(huán)水電導(dǎo)率升高的問題必須從水池排污、過濾器故障與軟化水制作系統(tǒng)故障等方面針對性的解決問題。
3.1加強水質(zhì)管理,規(guī)定水池排污頻率
循環(huán)水系統(tǒng)冷卻塔采取的是敞開式混凝土結(jié)構(gòu),循環(huán)水在冷卻過程中大量蒸發(fā)引起的鹽濃縮,不可避免會造成的其電導(dǎo)率的升高。因此,要做好循環(huán)水日常監(jiān)測,時時監(jiān)督水質(zhì)運行情況,當(dāng)水質(zhì)發(fā)生變化時,積極查找原因,及時給與解決。同時,必須通過規(guī)定循環(huán)水池定期、定量排水,來降低水池中金屬離子及弱酸根離子濃度。隨時監(jiān)測循環(huán)水旁濾器的工作狀況,保證其穩(wěn)定運行,嚴(yán)格控制循環(huán)水電導(dǎo)率在3000μS/cm以下。
3.2及時檢查交換器結(jié)構(gòu)及陽離子交換樹脂
定期打開交換器人孔,首先,檢查陽離子交換樹脂床層是否下降過多,如有下降,檢查中排魚翅紗網(wǎng)是否破損,修復(fù)后及時補充樹脂;其次,檢查樹脂是否有大量變色、被泥沙包裹的現(xiàn)象,如有變成鐵銹紅的跡象,說明筒體或中排襯膠層破損,碳鋼被腐蝕,檢查筒體及中排腐蝕情況,進(jìn)行防腐處理。如有大量樹脂被泥沙雜質(zhì)包裹現(xiàn)象,說明原水過濾器或稀鹽水過濾器出現(xiàn)故障,檢查過濾器運行情況及時檢修保證其正常運行。通過以上措施保證單臺交換器的軟化水制作量,避免因交換器再生頻次增加而造成的循環(huán)水電導(dǎo)率升高。
3.3及時檢查交換器閥閥門
定期檢查交換器附屬各氣動閥門密封狀況,一旦發(fā)現(xiàn)有內(nèi)漏嚴(yán)重的閥門,更換為可靠的氣動蝶閥,避免因閥門泄漏,再生鹽水漏入送水管道進(jìn)入循環(huán)水池,而造成循環(huán)水電導(dǎo)率的升高。
3.4調(diào)整軟化器再生程序中關(guān)鍵步驟的執(zhí)行時間
陽離子交換樹脂再生過程中,由于反洗、浸泡及正洗的執(zhí)行時間不合理,造成樹脂內(nèi)的雜質(zhì)清洗不干凈、樹脂離子置換不徹底、各種離子帶入軟化水池等。因此,通過多次試驗及數(shù)據(jù)分析,將反洗時間由原來的13min,調(diào)整為25min;將浸泡時間調(diào)整由原來的45min,調(diào)整為70min;將正洗時間由原來的18min,調(diào)整為30min。使軟化器樹脂中殘留淤泥被徹底沖洗干凈,保證離子置換時間充分,使樹脂能夠進(jìn)行良好接觸、完全交換的,使單臺軟化器產(chǎn)水量增加至原來的2.5倍,達(dá)到降低循環(huán)水電導(dǎo)率的目的。
空分裝置循環(huán)水電導(dǎo)率超標(biāo)的原因有多種,當(dāng)發(fā)生電導(dǎo)率超標(biāo)現(xiàn)象時,原因可能有一種,也可能有多種。通過分析采取相應(yīng)措施,單臺離子交換器的制水能力,提升為原來的2倍。而且將循環(huán)化水電導(dǎo)率控制在了3000μS/cm以下。
這不僅降低了軟化器再生時的NaCL消耗量,減少離子交換樹脂的補充量,即節(jié)約了設(shè)備檢修材料費用。同時,循環(huán)水電導(dǎo)率的降低,減輕循環(huán)水對設(shè)備冷卻器、管道、閥門及噴頭的腐蝕程度,避免設(shè)備冷卻器泄露造成設(shè)備事故,延長冷卻器、管道、閥門及噴頭的使用壽命,節(jié)約了設(shè)備檢修備件費用。
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