易 成 張曉文 姚 婭 李 密 吳 思
(1南華大學(xué)環(huán)境保護(hù)與安全工程學(xué)院湖南衡陽(yáng)4210012浙江五豐冷食有限公司浙江杭州310018 3南華大學(xué)放射性三廢處理與處置重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室湖南衡陽(yáng)421001)
脫硫脫硝除塵一體化工程節(jié)能減排案例分析
易成1,2張曉文3姚婭1李密3吳思1
(1南華大學(xué)環(huán)境保護(hù)與安全工程學(xué)院湖南衡陽(yáng)4210012浙江五豐冷食有限公司浙江杭州310018 3南華大學(xué)放射性三廢處理與處置重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室湖南衡陽(yáng)421001)
為響應(yīng)國(guó)家“煤電節(jié)能減排”的號(hào)召,杭州某橡膠企業(yè)自備燃煤電廠鍋爐機(jī)組環(huán)保設(shè)施進(jìn)行煙氣超低排放改造。在改造過(guò)程中,引進(jìn)了巴西先進(jìn)的“脫硫脫硝除塵一體化”技術(shù),擬通過(guò)高效的脫硫脫硝設(shè)備進(jìn)行項(xiàng)目鍋爐煙氣處理改造,以期獲得高效節(jié)能環(huán)保的煙氣處理方案,然而實(shí)際項(xiàng)目改造后脫硝除塵效果并不是很理想,與現(xiàn)場(chǎng)原有鍋爐工況以及所引進(jìn)的巴西工藝使用條件等因數(shù)都存在著密切的關(guān)聯(lián),本文就該橡膠企業(yè)引進(jìn)巴西煙氣一體化處理技術(shù)的工程進(jìn)行案例分析,并提出一些可行性改進(jìn)建議,以期完善該巴西一體化工藝,使其更加本土化,更加匹配于該企業(yè)的改造升級(jí),從而取得更多的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。
燃煤電廠;煙氣處理;脫硫脫硝除塵一體化;節(jié)能減排
火力發(fā)電廠是煤炭消耗大戶(hù),也是煙塵、SO2、NOx的排放大戶(hù)。近年來(lái)隨著霧霾天氣的不斷增多,國(guó)家對(duì)火電廠提出的環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格。為進(jìn)一步提升煤電高效清潔發(fā)展水平,國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》,要求燃煤發(fā)電機(jī)組污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值,即煙塵、SO2、NOx排放質(zhì)量濃度分別小于5 mg/m3、35 mg/m3和50 mg/m3。為此,浙江某大型橡膠企業(yè)對(duì)其企業(yè)內(nèi)自備電廠的3臺(tái)機(jī)組環(huán)保設(shè)施進(jìn)行煙氣超低排放升級(jí)改造。
我公司目前有75t/h循環(huán)流化床鍋爐3臺(tái),鍋爐基礎(chǔ)參數(shù)主要是煙氣量有差別,其中兩臺(tái)煙氣量是170000m3/h,另外一臺(tái)是190000m3/h,其余參數(shù)類(lèi)似如下:NOx初始濃度350 mg/Nm3、爐膛出口煙氣溫度>850℃、煙氣含氧量5%~8%、NOx排放濃度100mg/Nm3,原先采用雙堿法加布袋除塵對(duì)煙氣進(jìn)行處理,應(yīng)國(guó)家及省市各級(jí)環(huán)保部門(mén)脫硫脫硝減排的要求,公司再次對(duì)鍋爐煙氣進(jìn)行了治理,現(xiàn)采用樂(lè)福特生物環(huán)保(亞洲)有限公司的鍋爐煙氣脫硫、脫硝和除塵一體化方案進(jìn)行改造。該方案的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,施工工期較短;缺點(diǎn)是副產(chǎn)物處理占地成本較大,產(chǎn)生的副產(chǎn)物硫銨和硝銨作為氮肥含量較難處理,單套系統(tǒng)成本較高,單套一體化設(shè)備只能處理單臺(tái)鍋爐。
此項(xiàng)目主要是在布袋除塵后端設(shè)置噴淋塔,采用水噴淋+氨水中和的技術(shù),將鍋爐煙氣脫硫、脫硝和除塵結(jié)合在一套系統(tǒng)內(nèi)。通過(guò)CEMS(在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)采樣數(shù)據(jù)反饋系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)智能化自動(dòng)處理,可同時(shí)監(jiān)視和控制裝置內(nèi)設(shè)備的運(yùn)行。依據(jù)《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭州市“無(wú)燃煤區(qū)”建設(shè)實(shí)施方案的通知》(杭政辦函〔2013〕75號(hào)),使燃煤鍋爐排放的煙氣氮氧化物的去除率不低于85%,脫硫效率不低于98%,除塵效率達(dá)80%~90%,執(zhí)行天然氣燃?xì)廨啓C(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)即SO2排放低于35mg/m3,NOx排放低于50mg/m3,粉塵顆粒物排放低于5mg/m3
2.1煙氣檢測(cè)方法
脫硫脫硝除塵一體化系統(tǒng)工程主體部分安裝調(diào)試結(jié)束后,由第三方專(zhuān)業(yè)環(huán)保煙氣檢測(cè)公司進(jìn)行相關(guān)煙氣排放檢測(cè),檢測(cè)分析中氮氧化物測(cè)定的數(shù)值有三種,分別為直讀值、當(dāng)前值、折算值。依據(jù)國(guó)家的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),測(cè)定氮氧化物的排放值只需測(cè)定一氧化氮的含量(此為直讀值),再乘以默認(rèn)系數(shù)1.53即可算出氮氧化合物的當(dāng)前值。根據(jù)公式:折算值=15/(21-氧含量)*當(dāng)前值,可計(jì)算出折算值,此折算值為向環(huán)保局上報(bào)的數(shù)據(jù),排放限值全部為折算值。CEMS等儀器讀數(shù)均為直讀值。
2.2煙氣檢測(cè)結(jié)果及分析
采用上述2.1所述的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法進(jìn)行煙氣排放檢測(cè),經(jīng)多次檢測(cè),其中主要污染物SO2、NOx和粉塵顆粒物的具體檢測(cè)結(jié)果如表1。
表1 脫硫脫硝除塵一體化系統(tǒng)試運(yùn)行煙氣檢測(cè)結(jié)果
以上獲得的檢測(cè)數(shù)據(jù)僅代表瞬時(shí)數(shù)據(jù),但浮動(dòng)區(qū)間穩(wěn)定,具有代表性。
2.3通過(guò)上述檢測(cè)報(bào)告得出結(jié)論
2.3.1該一體化脫硫脫硝除塵設(shè)備的脫硫效果顯著,已達(dá)到工程合同所規(guī)定的“脫硫處理效率98%以上”,脫硫效果明顯,設(shè)備運(yùn)行比較穩(wěn)定,排放值也達(dá)到了天然氣燃?xì)廨啓C(jī)組二氧化硫的排放標(biāo)準(zhǔn);該一體化設(shè)備的脫硝效率遠(yuǎn)未達(dá)到合同中規(guī)定的“脫硝處理效率85%以上”,處理效率僅為10%~20%,排放值也遠(yuǎn)高于天然氣燃?xì)廨啓C(jī)組氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)(為6倍左右);該一體化設(shè)備的除塵效率未達(dá)到合同中規(guī)定的“除塵處理效率為80%~90%”,實(shí)際運(yùn)行處理效率僅為50%左右,排放值未達(dá)到天然氣燃?xì)廨啓C(jī)組氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.3.2脫硝及除塵效率不理想原因(1)爐內(nèi)溫度過(guò)低:低溫脫硝為世界性難題,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查確認(rèn),此項(xiàng)目主塔內(nèi)的環(huán)境溫度(溶液水溫)大約為45℃~90℃,導(dǎo)致整體脫硝的反應(yīng)效率比較低,且溶液中氮氧化物的溶解度以及含氧量不足,從而不能達(dá)到有效反應(yīng)的良好條件;(2)爐內(nèi)氮氧化物組分比例的影響:依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)鍋爐工況,其中1號(hào)爐、2號(hào)爐為無(wú)錫華光鍋爐廠生產(chǎn)的75噸循環(huán)硫化床鍋爐,屬老式鍋爐,而3號(hào)鍋爐屬于技術(shù)改造的鍋爐。1號(hào)爐的初始(即入口)值較3號(hào)爐偏高,較其他企業(yè)同級(jí)鍋爐的數(shù)據(jù)亦偏高,加之本項(xiàng)目氮氧化物中一氧化氮與二氧化氮的含量比例為9:1(其他企業(yè)同級(jí)鍋爐比例為7:3),導(dǎo)致最終排放的氮氧化物折算值偏高;(3)無(wú)強(qiáng)催化強(qiáng)氧化裝置:在低溫狀態(tài)下(環(huán)境溫度小于145℃)氮氧化物在主塔中的溶解性不夠,并且沒(méi)有相應(yīng)的強(qiáng)催化強(qiáng)氧化裝置或試劑,導(dǎo)致大部分的一氧化氮在系統(tǒng)中無(wú)法發(fā)生反應(yīng),大部分沒(méi)有去除就直接排放;(4)系統(tǒng)調(diào)試未達(dá)到最佳:整個(gè)系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行的時(shí)間不夠,乙方單位技術(shù)負(fù)責(zé)人未將系統(tǒng)調(diào)節(jié)到最佳工況,處理效率仍有提升的空間;(5)噴淋裝置過(guò)少:主塔上噴淋裝置不夠,應(yīng)增強(qiáng)噴淋效果,加大霧化區(qū)域用以達(dá)到更好的除塵效果。
3.1爐內(nèi)溫度過(guò)低問(wèn)題
1號(hào)爐爐膛出口溫度偏低,根據(jù)爐內(nèi)脫硝效率對(duì)溫度的要求,要確保其爐膛出口溫度控制合理得當(dāng),而從目前控制手段來(lái)看,1號(hào)、2號(hào)爐由于爐型本身結(jié)構(gòu)問(wèn)題,其爐膛內(nèi)的煙氣溫度難以達(dá)到800℃以上,建議從控制蒸發(fā)量的角度來(lái)著手處理,將蒸發(fā)量控制在65t/h以上,以降低鍋爐煙氣含氧量,盡量控制在6.0%以?xún)?nèi),同時(shí)在運(yùn)行中盡量保持運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,確保鍋爐能夠調(diào)整到最佳工況。
3.2爐內(nèi)氮氧化物組分問(wèn)題
進(jìn)一步測(cè)定項(xiàng)目排放煙氣中NO在NOx中的比例,若確認(rèn)該項(xiàng)目工程中的煙氣中排放的NO含量確實(shí)較其他企業(yè)鍋爐的排放值更高,則應(yīng)當(dāng)及時(shí)與環(huán)保部門(mén)協(xié)商換算系數(shù)適當(dāng)變動(dòng)的可能性,從而確定符合該項(xiàng)目的煙氣排放折算值。
3.3無(wú)強(qiáng)催化強(qiáng)氧化裝置的問(wèn)題
考慮在進(jìn)口風(fēng)管擋板門(mén)位置加裝溶液加料裝置,通過(guò)采用特殊氧化劑;也可考慮在氨法脫硫基礎(chǔ)上,在煙氣中加入臭氧,使NOX氧化,再被氨化溶液吸收。
3.4爐內(nèi)初始產(chǎn)生的氮氧化物含量偏高問(wèn)題
1號(hào)、2號(hào)爐平常運(yùn)行床溫偏高(950℃以上),由于床溫控制過(guò)高,將引起煙氣當(dāng)中的氮氧化物含量大大升高,最高升至400mg/m3以上,根據(jù)目前爐內(nèi)脫硫效率,其原始排放值控制在350mg/m3以?xún)?nèi),建議在鍋爐內(nèi)進(jìn)行風(fēng)量分級(jí)調(diào)整控制,從而降低鍋爐出口煙氣含氧量,盡量降低鍋爐床溫在900℃以?xún)?nèi)運(yùn)行。
綜上所述,參照國(guó)內(nèi)外脫硫脫硝除塵項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及專(zhuān)家的預(yù)估判斷,認(rèn)為該脫硫脫硝除塵一體化項(xiàng)目在脫硝及除塵效率方面仍有一定的提升空間。積極分析探討效率低下的原因,嘗試多種調(diào)試解決方案,確保該改造項(xiàng)目能夠達(dá)到預(yù)期的效果,從而完成市政府下達(dá)環(huán)保節(jié)能減排的要求。
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易成(1988-),男,,湖南衡陽(yáng)人,環(huán)境工程本科畢業(yè),南華大學(xué)在職研究生,助理工程師,研究方向:脫硫脫硝。