李冬春,侯立剛
(寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司,上海寶山201999)
INMO結(jié)晶器一個典型液壓故障的分析及改進(jìn)
李冬春,侯立剛
(寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司,上海寶山201999)
簡要介紹了INMO結(jié)晶器液壓系統(tǒng)的工作原理,闡述了INMO結(jié)晶器一個典型液壓故障的分析及改進(jìn)方法,并重點(diǎn)分析了液控單向閥性能隨工況的變化而變化的特點(diǎn),為正確使用液控單向閥提出了一定的參考意見。
INMO結(jié)晶器;液壓系統(tǒng);液控單向閥
寶山鋼鐵股份有限公司煉鋼廠的4#板坯連鑄機(jī)為現(xiàn)代化的高拉速雙流板坯連鑄機(jī)。為了實(shí)現(xiàn)高效連鑄,采用達(dá)涅利公司開發(fā)的結(jié)晶器和結(jié)晶器液壓振動INMO(IntegralMotion)系統(tǒng)。INMO結(jié)晶器是Danieli的一項(xiàng)專利技術(shù),它是結(jié)晶器和振動機(jī)構(gòu)組合成一體,振動質(zhì)量小,提供相對于鑄流中心線的結(jié)晶器振動的精確導(dǎo)向[1]。系統(tǒng)本身所具有的良好的穩(wěn)定性也可減少漏鋼危險,提高鑄機(jī)生產(chǎn)能力和操作靈活性,滿足生產(chǎn)品種要求。
該INMO結(jié)晶器液壓系統(tǒng)原理圖(如圖1所示)[2]。該振動閥臺有兩套控制振動油缸的閥組,一用一備(圖1所示僅為單個流一側(cè)的結(jié)晶器振動閥臺,另一側(cè)與此相同),以確保結(jié)晶器振動裝置正常工作,提高系統(tǒng)可靠性。二位四通電磁換向閥1051為液控單向閥1071、1072、1073的控制閥。這三個液控單向閥控制著伺服閥118的P口、B口和A口油路的通斷。當(dāng)電磁換向閥1051b端得電時,該伺服閥的P口、B口和A口油路全部暢通,這是伺服閥正常工作的先決條件;當(dāng)電磁換向閥1051a端得電時,該伺服閥的P口、B口和A口油路全部鎖死,從而確保振動油缸被鎖緊,此時,即使給該伺服閥以控制信號,也不能驅(qū)動振動油缸動作。在系統(tǒng)正常振動過程中,該1071、1072、1073液控單向閥一直處于開啟狀態(tài)。
圖1 寶鋼4#連鑄機(jī)INMO結(jié)晶器液壓系統(tǒng)原理圖Fig.1 Hydraulic system diagram of Baosteel4#INMOmold
2.1故障現(xiàn)象
該系統(tǒng)于2006年12月份投入使用,使用到2015年年初,多次發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)在振動頻率上升后,單側(cè)實(shí)際振動曲線跟不上目標(biāo)曲線,導(dǎo)致振動不同步報警停車。其典型故障曲線如圖2所示。
圖2 INMO結(jié)晶器故障時振動曲線Fig.2 Vibration curve of INMO mo ld with fau lt
故障發(fā)生后,根據(jù)故障油缸位移曲線,判斷為故障側(cè)液壓裝置存在內(nèi)泄漏或流量供給不足?,F(xiàn)場花費(fèi)大量時間排除了油缸內(nèi)泄,安全閥內(nèi)泄和伺服閥性能劣化等故障原因,故障依舊,后來檢測原理圖上1111處測壓點(diǎn)的壓力,發(fā)現(xiàn)該處壓力僅有9MPa左右,在更換1071、1072、1073液壓單向閥后,振動曲線恢復(fù)正常。
2.2故障分析
調(diào)取該振動液壓系統(tǒng)工作時,伺服閥P、A、B口壓力曲線,發(fā)現(xiàn)在振動油缸動作時,壓力均有幅度2MPa~3MPa周期波動(壓力曲線如圖3所示),而且從現(xiàn)場使用情況來看,其振動頻率越高,其壓力波動越大。
圖3 INMO結(jié)晶器振動時壓力曲線Fig.3 Pressure curve of INMOmold in vibration
圖4 液控單向閥(SL型)性能曲線Fig.4 Perform ance curve ofpilot-controlled check valve(SL type)
查閱該107液控單向閥(SL型)性能曲線(如圖4所示)[3],其閥口開啟所需要X口的壓力如圖4所示。在INMO結(jié)晶器振動過程中,因該單向閥A、B口有壓力波動,導(dǎo)致液控單向閥閥芯2一直在開啟位置跟隨抖動。在長時間運(yùn)動使用后,控制活塞4與閥體1磨損,導(dǎo)致控制活塞4控制側(cè)壓力下降。而在高頻率振動時,壓力下降越嚴(yán)重,進(jìn)而導(dǎo)致該閥閥芯2開啟不足而節(jié)流,產(chǎn)生如圖2所示的故障現(xiàn)象。
故障后,解體下線的107液控單向閥,證實(shí)控制活塞4與閥體1磨損嚴(yán)重(如圖5所示)。
圖5 液控單向閥控制活塞與閥體磨損狀況Fig.5Wear condition of controlpiston and the valve of pilot-contro lled check valve
從上述分析可以看出,該系統(tǒng)在設(shè)計上未充分考慮結(jié)晶器振動時,管路壓力波動對SL型液控單向閥的影響。為克服系統(tǒng)此處不足,保障現(xiàn)場運(yùn)行穩(wěn)定,消除故障隱患,可采取如下措施:
第一,定期檢查該處液控單向閥控制口處壓力(建議每2個月),如壓力低于18MPa,說明閥芯和閥體磨損嚴(yán)重,立即更換。
第二,將該處SL型液控單向閥替換成SV型(帶預(yù)釋壓功能)[3],降低X口的壓力控制壓力,減少管路壓力波動對液控單向閥閥芯2的影響。
圖6 液控單向閥(SV型)性能曲線Fig.6 Perform ance curve ofpilot-controlled check valve(SV type)
通過對INMO結(jié)晶器的此種液壓故障的分析,提出了幾點(diǎn)處理方法。該方法在現(xiàn)場實(shí)踐使用下來,一直運(yùn)行正常,并有效克服了該液壓系統(tǒng)設(shè)計時的隱患。該方法對同類使用INMO結(jié)晶器振動的故障處理有一定的參考價值。
[1]寶鋼4#連鑄機(jī)技術(shù)附件[Z].上海寶鋼,2005:15-18.
[2]寶鋼四號連鑄機(jī)DANIELI技術(shù)資料[Z].2006.
[3]博世力士樂工業(yè)液壓產(chǎn)品樣本工業(yè)液壓元件(第一冊)[Z].RC21 468/02.03:1-6.
Analysis and im provem ent for a typical hydraulic system m alfunction of INMO mould
LI Dong-chun,HOU Li-gang
(Baosteel Engineering Technology Group Co.,Ltd.,Baoshan 201999,China)
Thispaperbriefly introduces theworking principleof INMOmold hydraulic system,expounds the improvement fora typicalhydraulic systemmalfunction of INMOmould,and analyzes the characteristic ofpilot-controlled check valve thatperformance varieswith theworking conditions,and proposed some suggestions for the usingofpilot-controlled check valve.
INMOmould;Hydraulic system;Pilot-controlled check valve
TH137
A
1674-8646(2016)18-0014-03
2016-08-09
李冬春(1976-),女,黑龍江伊春人,碩士研究生,主要從事冶金機(jī)械相關(guān)應(yīng)用設(shè)計工作。