蔣記偉 李正國 李曄旻 白雪松
(中石化華北石油工程有限公司井下作業(yè)分公司, 鄭州 450042)
?
雙級固井工藝在彰武斷陷的應(yīng)用
蔣記偉 李正國 李曄旻 白雪松
(中石化華北石油工程有限公司井下作業(yè)分公司, 鄭州 450042)
彰武斷陷是中石化東北油氣分公司的新勘探區(qū)塊。該區(qū)塊由于地層壓力系統(tǒng)比較復(fù)雜、油層跨度大、單層薄等特點,采用常規(guī)方式固井存在漏失嚴(yán)重、驅(qū)替效率低等一系列的問題。針對此進(jìn)行研究,提出了低壓易漏失井雙級固井工藝及相應(yīng)的技術(shù)措施?,F(xiàn)場應(yīng)用效果表明,雙級固井技術(shù)能有效降低低壓易漏失井注水泥漿過程中的環(huán)空壓力,減少固井過程中發(fā)生漏失的可能性,使固井質(zhì)量得到明顯提高。
雙級固井; 承壓試驗; 彰武斷陷; 低壓; 漏失
彰武斷陷位于松南新區(qū)南部,為東斷西超的單斷式箕狀斷陷,地理位置位于大冷斷陷以南,彰東斷陷以西,姚堡斷陷以北,呈近南北走向(見圖1)。彰武斷陷自上而下發(fā)育阜新組、沙海組、九佛堂組及義縣組地層[1-3]。彰武斷陷因構(gòu)造部位較低,二開Φ139.7 mm油層套管下深多為2 000 m左右,主要封固九佛堂組及以上地層。
圖1 彰武斷陷地理位置圖
1.1 地層壓力系統(tǒng)復(fù)雜
彰武斷陷8區(qū)主力油氣層位于沙海組及九佛堂組。對6口井沙海組壓裂壓力數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表明,沙海組壓力體系復(fù)雜,破裂當(dāng)量密度區(qū)間大,為0.62 — 3.00 gcm3,因此較難準(zhǔn)確把握地層壓力情況。彰武斷陷8區(qū)沙海組破裂壓力數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 彰武斷陷8區(qū)沙海組破裂壓力數(shù)據(jù)表
九佛堂組地層破裂當(dāng)量密度與井深關(guān)系如圖2所示:(1) 整體地層壓力變化較大,46口井中地層平均破裂當(dāng)量密度在1.50 gcm3以下的約占41%,在1.50 gcm3以上的約占59%,在1.65 gcm3以上的約占50%;(2) 在井深1 400 m以上時,地層破裂當(dāng)量密度在1.30 gcm3以下的僅占28.6%。
圖2 九佛堂組地層破裂當(dāng)量密度與井深關(guān)系曲線
彰武斷陷群存在多種構(gòu)造,裂縫發(fā)育。沙海組地層溫度低、物性膠結(jié)差、存在高滲地層、井徑擴徑嚴(yán)重、地層破裂壓力低是造成上部漏失的主要原因。九佛堂組鉆遇垂直裂縫,多發(fā)生惡性漏失,如ZW3-3井;鉆遇橫向裂縫,多發(fā)生瞬間漏失;隨鉆堵漏后可繼續(xù)鉆進(jìn),后期固井較少發(fā)生漏失,多為橫向裂縫定容性漏失,如ZW8-3井。
1.3 油層跨度大、單層薄
彰武斷陷8區(qū)塊油層位置為700 — 2 300 m,跨度為1 600 m,單層厚度介于0.7~7.0 m。水泥漿液柱設(shè)計要保證油層固井質(zhì)量且兼顧防漏,大段封固難度大。
1.4 驅(qū)替與防漏間存在矛盾
采用小排量驅(qū)替方式防漏,定向井中小排量驅(qū)替易導(dǎo)致水泥漿高邊追進(jìn),低邊無法實現(xiàn)有效驅(qū)替,難以保障畸形井段以及第2膠結(jié)界面的固井質(zhì)量,給套管射孔開采帶來層間互串等突出問題。
1.5 低密度水泥漿體系低溫性能難以實現(xiàn)
1.6 套管不易居中
彰武斷陷8區(qū)塊開發(fā)井多為定向井,造斜點一般位于260~886 m,斜井段長667~2 055 m,套管貼邊,居中困難,驅(qū)替水泥漿易高邊串流,造成油層段封固質(zhì)量較差。
雙級固井工藝是分2次完成注水泥漿施工作業(yè)的一種工藝。該工藝可以避免一次性封固段過長的弊端,降低低壓易漏失井注水泥漿過程中的環(huán)空壓力,減少固井過程中發(fā)生漏失的風(fēng)險。該工藝可以有效封隔異常地層,保護(hù)油氣層,在解決封固層段上下溫差大、水泥漿性能難以調(diào)節(jié)等方面具有明顯的優(yōu)勢,是目前采用最多的一種防漏固井工藝[4]。
2.1 分級箍安放位置
依據(jù)油氣水層、漏層位置及電測井徑曲線,分級箍盡可能選擇安放在地層較為穩(wěn)定、井徑規(guī)則、避開漏層的井段[5-6]。在彰武斷陷8區(qū)塊,對于完井深度介于2 000~2 500 m的井,分級箍一般放置在 1 250 — 1 600 m的井段。
2.2 水泥漿實驗關(guān)鍵參數(shù)的確定
水泥漿稠化實驗溫度是控制水泥漿稠化時間與排量的關(guān)鍵參數(shù),該參數(shù)的取值準(zhǔn)確與否關(guān)系到整個防漏工藝的實現(xiàn),對彰武斷陷15口井出口溫度進(jìn)行現(xiàn)場測量[7](見表2),分析循環(huán)周對溫度的影響,確定溫度梯度為3 ℃100 m,據(jù)此計算井底循環(huán)溫度。
表2 彰武斷陷地層溫度數(shù)據(jù)表
同時,可采用式(1)推算、驗證井底循環(huán)溫度。
TC=Hw168+TE
(1)
式中:TC—— 井底循環(huán)溫度,℃;
Hw—— 井的垂深,m;
TE—— 出口循環(huán)溫度,℃。
2.3 水泥漿設(shè)計
采用低密度水泥漿可以降低環(huán)空靜液柱壓力,減小環(huán)空靜液柱壓力與地層孔隙壓力間的壓差,從而以合理的壓差固井,既不會壓漏地層,也不會使油氣水竄入環(huán)空,有利于保護(hù)油氣層[4]。密度計算可參考式(2)[8]:
(2)
式中:ρmax—— 注漿、替漿時漏層所承受的最大壓力當(dāng)量密度,gcm3;
ρf—— 注水泥漿前鉆井液的密度,gcm3;
pd—— 低壓漏層的循環(huán)壓降,MPa;
H—— 產(chǎn)生漏失處的垂深,m;
g—— 重力加速度,ms2;
ρd—— 低壓漏層鉆井液當(dāng)量密度,gcm3。
2.4 注漿及驅(qū)替工藝優(yōu)化
采用前置液紊流,后期尾漿塞流的復(fù)合注漿工藝。在保證施工安全的前提條件下,塞流以小排量驅(qū)替至碰壓。替漿時間與常規(guī)密度水泥漿稠化時間接近,實現(xiàn)驅(qū)替到位即凝固封堵油層及漏層,確保油氣層固井質(zhì)量。
2.5 前置液設(shè)計
前置液包括沖洗液和隔離液,一級、二級固井中要求注入與水泥漿、鉆井液相容性好,具有隔離、稀釋及驅(qū)替作用的前置液,能延長接觸時間,提高頂替效率。
2.6 前導(dǎo)漿設(shè)計
一級、二級固井中,注入與原漿配方相同、密度較低、抗污染、流動能力強的前導(dǎo)漿,以提高頂替效率。
2.7 內(nèi)置液應(yīng)用
一級替漿過程中,在分級箍上下位置采用具有一定黏度、切力和抗高溫穩(wěn)定的特制內(nèi)置液,避免鉆井液或水泥漿中固相顆粒在靜壓作用下侵入分級箍,堵塞密封件與關(guān)閉套、打開套之間的間隙。
3.1 井眼準(zhǔn)備
為保證技術(shù)套管順利下到位,下套管前采用原鉆具進(jìn)行通井,對起鉆遇阻、遇卡、縮徑井段和井眼曲率變化大的井段反復(fù)劃眼或進(jìn)行短起下,保證套管順利下入。調(diào)整鉆井液性能,將黏度控制在50~60 s且動塑比大于等于0.5,失水控制在5 mL,泥餅厚度小于等于0.5 mm;增強鉆井液的潤滑性,使摩阻系數(shù)小于等于0.08,確保井壁穩(wěn)定,保證油氣上竄速度小于10 mh。
3.2 地層承壓試驗及堵漏
為防止固井過程中漏失的發(fā)生,在下套管施工作業(yè)前,進(jìn)行地層承壓試驗以檢測地層的承壓強度,主要方法有靜態(tài)承壓和動態(tài)承壓[9]。首先考慮靜態(tài)承壓,依據(jù)固井時的環(huán)空靜液柱壓力和循環(huán)摩阻,在井底打重漿或者井口加回壓,模擬計算井底和分級箍處地層的當(dāng)量泥漿密度。若發(fā)生漏失,一方面采取動態(tài)承壓,提高鉆井液密度,以合適的排量循環(huán),模擬井底及分級箍處的地層壓力;另一方面進(jìn)行堵漏,確保承壓值達(dá)到固井要求。
3.3 套管及附件準(zhǔn)備
采用的管串組合為:Φ139.7 mm浮鞋+1根Φ139.7 mm套管+浮箍+1根Φ139.7 mm套管+Φ139.7 mm碰壓座+Φ139.7 mm套管串+Φ139.7 mm免鉆分級箍+Φ139.7 mm套管串+聯(lián)頂節(jié)。
3.4 加放扶正器,提高套管居中度
為保證套管居中,提高頂替效率,分級箍上下3根套管每根套管分別加放1只扶正器,造斜點上下5根套管每根套管分別加放1只扶正器,穩(wěn)斜井段2根套管分別加放1只扶正器,造斜點以上在井段 40~50 m處加1只扶正器,扶正器規(guī)格型號均為Φ139.7 mm×215.9 mm彈性扶正器。
3.5 采用雙凝雙密度水泥漿體系
通過地層承壓試驗及計算分析,綜合考慮該區(qū)塊防漏問題,一、二級固井均采用雙凝雙密度水泥漿體系。一級采用密度分別為1.50、1.65 gcm3的雙凝雙密度水泥漿封固主力油層,驅(qū)替到位后快速凝固;二級采用的密度分別為1.30~1.35、1.65 gcm3的雙凝雙密度水泥漿填充及封固油層上部井段,降低環(huán)空靜液柱壓力從而實現(xiàn)防漏。根據(jù)顆粒級配原理,利用油井水泥、微硅、漂珠進(jìn)行顆粒級配,優(yōu)選水泥漿添加劑。通過室內(nèi)實驗,調(diào)配出性能穩(wěn)定的水泥漿配方。具體配方如表3所示。
3.6 提高頂替效率
3.7 防漏措施
(1) 下套管期間井口專人坐崗觀察返漿情況,發(fā)現(xiàn)漏失及時處理。
(2) 套管到位后,嚴(yán)格執(zhí)行0.2~0.3 m3min單凡爾小排量頂通,逐步提高排量至1.6~1.8 m3min,循環(huán)不少于2周,觀察震動篩返出及泥漿罐液面變化情況。固井之前確保震動篩保持干凈。
(3) 替漿后期控制排量小于等于1 m3min,當(dāng)替漿剩余最后5 m3時,將排量降至0.2~0.3 m3min 至碰壓。
表3 雙凝雙密度水泥漿配方表
ZW501井二開鉆頭Φ215.9 mm,完鉆井深 2 414.85 m。該井鉆至井深2 365.55、2 414.85 m(義縣組)時先后發(fā)生2次漏失,共漏失泥漿60 m3,堵漏漿50 m3。為降低固井過程中發(fā)生漏失的風(fēng)險,固井前要求進(jìn)行地層承壓試驗,承壓值為 3 MPa。下光鉆桿將密度為1.12 gcm3,黏度為90 s的堵漏泥漿20 m3打入井底后起鉆至2 000 m關(guān)井,開始單缸緩慢承壓,最大承壓值為2.5 MPa,穩(wěn)壓1.5 MPa保持了20 min,當(dāng)量密度為1.23 gcm3,承壓值未達(dá)到固井要求。后決定對井段2 340 — 2 390 m進(jìn)行水泥塞施工,掃塞至2 360 m。該井套管下深 2 355.50 m,分級箍位于1 492.61 — 1 493.62 m,管串結(jié)構(gòu)為:引鞋(0.37 m)+浮箍(0.22 m)+1根N80×Φ139.7 mm×LTC(9.65 m)套管+碰壓座(0.24 m)+ 61根N80×Φ139.7 mm×LTC(656.17 m)套管+定位短節(jié)(2.02 m)+18根N80×Φ139.7 mm×LTC(193.21 m)套管+免鉆分級箍(1.01 m)+ 140根N80×Φ139.7 mm×LTC(1 487.61 m)套管+聯(lián)入(5 m)+水泥頭。
雙級固井技術(shù)在彰武斷陷8區(qū)9口井現(xiàn)場應(yīng)用表明:固井質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)到89.0%;而5口井應(yīng)用常規(guī)單級固井技術(shù)的優(yōu)良率僅為60.0%。
(1) 針對彰武斷陷常規(guī)固井中存在的固井技術(shù)難題進(jìn)行研究分析,提出了彰武斷陷低壓易漏失井雙級固井工藝及相應(yīng)的技術(shù)措施。
(2) 雙級固井工藝技術(shù)能避免一次性封固段過長的弊端,能有效降低低壓易漏失井注水泥漿過程中的環(huán)空壓力,減少固井過程中發(fā)生漏失的風(fēng)險。彰武斷陷8區(qū)9口井的現(xiàn)場應(yīng)用表明固井質(zhì)量得到了明顯提高。
(3) 提高彰武斷陷油層套管固井質(zhì)量是一項系統(tǒng)的工程,需要綜合考慮分級箍安放、水泥漿設(shè)計、注漿及驅(qū)替工藝優(yōu)化、前置液設(shè)計等影響因素。
(4) 地層承壓堵漏試驗可以有效檢測地層的承壓能力,降低下套管、固井施工作業(yè)中發(fā)生漏失的可能性。
[1] 趙洪偉.松南新區(qū)彰武斷陷油氣地質(zhì)特征及成藏條件分析[J].世界地質(zhì),2012,31(4):921-929.
[2] 劉玉華,張建麗.松南新區(qū)重點斷陷九佛堂組烴源巖影響因素研究[J].斷塊油氣藏,2014,21(5):555-559.
[3] 戴勝群,范閩,方紅,等.彰武斷陷九佛堂組扇體形態(tài)分布研究[J].長江大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2014,11(8):1-4.
[4] 張明華,秦德威,鄭曉志.低壓易漏失井雙級固井技術(shù)探討[J].長江大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2013,35(8):103-106.
[5] 陳超,何青琴,何世明,等.雙級固井關(guān)鍵工藝[J].鉆采工藝,2009,32(4):14-16.
[6] 胡旭光,何世明,彭曉剛,等.雙級固井技術(shù)在塔里木哈拉哈塘區(qū)塊的應(yīng)用[J].天然氣勘探與開發(fā),2014,37(4):69-72.
[7] 陳曉峰,馬艷超.低密高強水泥漿體系在彰武8-1井的應(yīng)用[J].內(nèi)蒙古石油化工,2013,39(20):151-153.
[8] 劉崇建,黃伯宗,徐同臺,等.油氣井注水泥理論與應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,2001:369-370.
[9] 豆兆永.雙級固井工藝技術(shù)在普光氣田的研究應(yīng)用[J].西部探礦工程,2014,26(10):25-27.
Research and Application of Two-Stage Cementing Technology for Zhangwu Fault Depression
JIANGJiweiLIZhengguoLIYeminBAIXuesong
(Downhole Branch, North China Petroleum Engineering Co. Ltd., SINOPEC, Zhengzhou 450042, China)
Zhangwu faulted depression is a new exploration block of Northeast oil and gas company of Sinopec. Due to the problems of complicated pressure system, large span of oil reservoir and thin single-layer, serious leakage and low displacement efficiency exist for the conventional cementing operation in Zhangwu fault depression. So in this paper research and analysis are conducted and two-stage cementing technology and corresponding technical measures are proposed. Oil field application showed that two-stage cementing technology can effectively decrease the annulus pressure of cementing for low-pressure and easy-leakage well, reduce the possibility of leakage occurred during cementing and improve cementing quality significantly.
two-stage cementing technology; formation leak off test; Zhangwu fault depression; low pressure; leakage
2016-01-20
國家科技重大專項“低滲油氣田完井關(guān)鍵技術(shù)”(2011ZX05022-006)
蔣記偉(1986 — ),男,碩士,助理工程師,研究方向為固井工程。
TE256
A
1673-1980(2016)05-0058-05