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國產(chǎn)搬運機器人在國產(chǎn)汽車沖壓生產(chǎn)線中的應(yīng)用

2016-11-29 13:54葉愛萍張少偉謝衛(wèi)林林志強
制造業(yè)自動化 2016年2期
關(guān)鍵詞:裝箱皮帶機工件

賈 沛,葉愛萍,張少偉,謝衛(wèi)林,林志強

(1.北京機械工業(yè)自動化研究所,北京 100120;2.廣州汽車集團乘用車有限公司,廣州 511434;3.廣州數(shù)控設(shè)備有限公司,廣州 510165)

國產(chǎn)搬運機器人在國產(chǎn)汽車沖壓生產(chǎn)線中的應(yīng)用

賈 沛1,葉愛萍1,張少偉2,謝衛(wèi)林2,林志強3

(1.北京機械工業(yè)自動化研究所,北京 100120;2.廣州汽車集團乘用車有限公司,廣州 511434;3.廣州數(shù)控設(shè)備有限公司,廣州 510165)

主要從項目實際出發(fā),介紹廣汽乘用車生產(chǎn)線上國產(chǎn)搬運機器人的應(yīng)用情況,著重從國產(chǎn)機器人性能及完成的功能等方面展開詳細(xì)介紹,并對國產(chǎn)機器人關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行介紹,最后通過國產(chǎn)機器人和進(jìn)口機器人的對比指出國產(chǎn)機器人在汽車生產(chǎn)線中存在的不足,為國產(chǎn)機器人改進(jìn)提供部分依據(jù)。

國產(chǎn)機器人;機器視覺;搬運;裝車

0 引言

由于我國近年來人力成本不斷提高,導(dǎo)致了很多企業(yè)招工難的問題越來越突出;同時為了提高工作效率和提高產(chǎn)品品質(zhì),越來越多的生產(chǎn)廠家采用工業(yè)機器人替代人工完成生產(chǎn)任務(wù)。工業(yè)機器人自上世紀(jì)60年代問世以來,在各種應(yīng)用上已經(jīng)發(fā)展的較為成熟,我國從1986年第一次開始在生產(chǎn)中使用工業(yè)機器人,直到現(xiàn)在,我國的絕大多數(shù)行業(yè)中都有工業(yè)機器人的應(yīng)用,但其中80%以上采用了進(jìn)口機器人。目前國外工業(yè)機器人的四大供應(yīng)商分別為瑞士ABB、日本FANUC、日本YASKAWA以及德國KUKA。國內(nèi)逐步走向成熟的機器人廠家有廣州數(shù)控、沈陽新松、南京埃斯頓、安徽埃夫特等。由于大部分的國產(chǎn)機器人的核心部件都依靠進(jìn)口,另外我國機器人的研發(fā)起步較晚,導(dǎo)致目前國產(chǎn)機器人的功能及穩(wěn)定性等方面與國外機器人相比仍存在一定的差距。

隨著我國經(jīng)濟的不斷穩(wěn)步發(fā)展,未來幾年國內(nèi)市場對機器人需求量會不斷增長。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會預(yù)測,到2016年,中國工業(yè)機器人保有量有望超過13萬臺,同時也成為全球需求最大的工業(yè)機器人市場[1]。但是各種工業(yè)使用環(huán)境對機器人的要求是在完成相應(yīng)功能的基礎(chǔ)上,須保證系統(tǒng)穩(wěn)定性高,故障越少越好,如果出現(xiàn)故障需要及時找到原因并及時解決。這些需求無疑對國產(chǎn)機器人的發(fā)展應(yīng)用提出了更高的要求。因此,國產(chǎn)機器人必須要抓住各種契機,通過大量投入應(yīng)用,不斷地完善創(chuàng)新,從而實現(xiàn)替代進(jìn)口,降低企業(yè)制造成本的目標(biāo)。

為提升國產(chǎn)機器人發(fā)展水平,在2010年國務(wù)院將高端智能裝備制造列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,其中明確工業(yè)機器人是重點發(fā)展方向。在這種環(huán)境下,同時針對國產(chǎn)品牌汽車覆蓋件高效制造的需要,我們在“高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”重大專項支持開發(fā)的國產(chǎn)伺服及機械壓力機智能化沖壓應(yīng)用示范生產(chǎn)線中使用國產(chǎn)機器人完成轎車沖壓覆蓋件的搬運碼垛,下面將詳細(xì)介紹國產(chǎn)機器人在廣汽汽車覆蓋件沖壓生產(chǎn)線上的具體應(yīng)用。

1 國產(chǎn)機器人搬運及裝箱系統(tǒng)

國產(chǎn)機器人搬運及裝箱系統(tǒng)是廣汽轎車覆蓋件沖壓生產(chǎn)示范線(如圖1所示)線尾的沖壓件的搬運裝車及配套輸送系統(tǒng),主要是將生產(chǎn)線沖壓完的汽車覆蓋件通過人工打磨并判斷是否合格,通過傳送帶和機器人配合完成合格品和不合格品的裝箱及輸送,具體描述如下。

1)工件由壓機Press5制造完成后,經(jīng)ABB下料機器人R61取件后根據(jù)需要放到線尾的雙向皮帶機上(一個方向輸送到人工裝箱皮帶線,另一個方向輸送到自動裝箱皮帶線),如需自動裝箱,則設(shè)置雙向皮帶機方向為自動裝箱狀態(tài),并通過一條彎道皮帶線輸送到一條直線皮帶線(皮帶線速度恒定且正常情況下不暫停)。質(zhì)檢工人在零件輸送過程中完成零件打磨和質(zhì)檢,并按下相應(yīng)按鈕給出是否合格信號,系統(tǒng)得到信號后協(xié)調(diào)1~4號國產(chǎn)機器人去準(zhǔn)備,等待視覺系統(tǒng)對零件進(jìn)行線上位置和方向確定好后,做相應(yīng)的姿態(tài)調(diào)整,并在適當(dāng)?shù)奈恢眠M(jìn)行工件的在線抓取,抓取零件后放置到相應(yīng)的臺車上,從而完成機器人自動搬運和裝車。

2)裝車完成后,系統(tǒng)自動進(jìn)行聲光提示,提醒操作工完成滿車的叉取和空車的更換,空車更換完畢后系統(tǒng)進(jìn)入新的裝車循環(huán)。

圖1 廣汽汽車生產(chǎn)線整線布局圖

1.1系統(tǒng)構(gòu)成

國產(chǎn)機器人搬運及裝箱系統(tǒng)由4臺國產(chǎn)6軸搬運機器人、配套的機器視覺系統(tǒng)、輸送皮帶線、安全圍欄、安全升降門和相應(yīng)的控制系統(tǒng)組成。

1.2廣數(shù)RB165機器人

系統(tǒng)中所采用廣州數(shù)控設(shè)備有限公司自出研發(fā)生產(chǎn)的RB165型工業(yè)機器人,其機器人控制器、伺服電機和伺服驅(qū)動等關(guān)鍵功能部件均由廣數(shù)自主生產(chǎn),該機器人主要應(yīng)用于打磨、拋光、機床上下料、沖壓自動化生產(chǎn)線的自動搬運等。

通過分析項目需求和性能指標(biāo),在選取機器人時分別調(diào)研了廣州數(shù)控和進(jìn)口機器人的基本情況,整理得到國內(nèi)機器人與進(jìn)口廠家機器人的對比信息表,如表1所示。

表1 國產(chǎn)及進(jìn)口機器人對比信息表

通過綜合比較,我們可以看到國產(chǎn)機器人雖然價格比進(jìn)口機器人便宜,但在性能仍有一定差距。我們最終選用的廣州數(shù)控生產(chǎn)的RB165機器人,如圖2所示。目前這款機器人的90%以上關(guān)鍵部件、機器人控制系統(tǒng)、機器人伺服電機及驅(qū)動等已經(jīng)實現(xiàn)自主研發(fā)生產(chǎn),只有RV減速機現(xiàn)靠日本進(jìn)口,但目前也在自主研發(fā)生產(chǎn)RV減速器,已經(jīng)配在部分機型上使用,效果較理想。

圖2 廣數(shù)RB165機器人圖示

1.3控制系統(tǒng)

RB165機器人的伺服驅(qū)動電機采用了廣數(shù)自主研發(fā)的交流伺服電機,并在機器人設(shè)計中研究了轉(zhuǎn)矩波動和動態(tài)時間響應(yīng)參數(shù)等關(guān)鍵技術(shù)[2]。

1.4皮帶機控制系統(tǒng)

彎道和直道皮帶機均采用國產(chǎn)皮帶機,其運行速度為10~45米/分鐘可調(diào),皮帶機尾部設(shè)置移動式鈑金臺,尺寸為2290mm×1800mm×950mm(長×寬×高),用于零件線尾搬運,皮帶機高度為1000mm,可調(diào)范圍為±100mm。皮帶線具備啟動、停止功能,同時可以根據(jù)壓機的生產(chǎn)節(jié)拍來調(diào)節(jié)皮帶線傳送速度,配合機器人和視覺來移動抓取工件。

圖3 RB165機器人控制系統(tǒng)組成

1.5視覺跟蹤抓取系統(tǒng)

由于本系統(tǒng)中的機器人視覺系統(tǒng)采用兩套康耐視(Cognex)的In-Sight5403視覺系統(tǒng)完成圖像采集、視覺處理和工件跟蹤定位,每兩臺機器人通過工業(yè)以太網(wǎng)共用一套視覺系統(tǒng)。視覺系統(tǒng)的靜態(tài)分辨率為1600×1200,位深為256個灰度級別,內(nèi)置兩個高速輸出,同時支持TCP/IP協(xié)議和RS-232C協(xié)議通信,在使用以太網(wǎng)連接時,可以通過網(wǎng)絡(luò)交換機連接多個設(shè)備,便于與機器人進(jìn)行通信。圖4為康奈視In-sight瀏覽器軟件對5403進(jìn)行配置的界面示意。

圖4 通過In-sight瀏覽器軟件配置5403

1.6端拾器設(shè)計

本系統(tǒng)中要求4臺機器人端拾器規(guī)格完全一樣,采用真空吸件方式,端拾器上預(yù)留氣管接口,并配有真空檢測及顯示,并且和整個系統(tǒng)連鎖。由于汽車覆蓋件多種多樣,且不規(guī)則,表面凹凸不平,所以機器人端拾器的設(shè)計需要根據(jù)各種沖壓件的外貌進(jìn)行支架的長短和方向的細(xì)微調(diào)整。每套端拾器包含兩套真空發(fā)生器及8套真空吸盤。圖5為系統(tǒng)中所用端拾器的三維設(shè)計模型示意。

圖5 機器人端拾器3D設(shè)計模型

1.7系統(tǒng)工作流程

按照要求,四臺國產(chǎn)機器人分工合作完成每分鐘6~10件的節(jié)拍,由皮帶機系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)和機器人組來配合完成工件的在線抓取和裝箱,時序圖如圖6所示,系統(tǒng)工作流程如下:

圖6 國產(chǎn)機器人搬運及裝箱系統(tǒng)時序圖

如果皮帶機上檢測到有工件且已經(jīng)到位,則啟動視覺控制系統(tǒng)。

視覺控制系統(tǒng)拍照并識別后進(jìn)入控制系統(tǒng)。

如果工件是合格品,則通知1、2號機器人組,并返回各自的空閑狀態(tài)信息。如果1、2號機器人至少有一個空閑,則發(fā)出指令指定其中一個機器人準(zhǔn)備姿態(tài)調(diào)整和適時抓??;機器人接到任務(wù)指令,啟動工作,進(jìn)入相應(yīng)工作程序,工作程序完成后,返回給控制系統(tǒng)完成信息,并更新自己狀態(tài)為空閑;如果1、2號機器人都忙,則使用3、4號機器人輔助抓取,機器人接到任務(wù)指令,啟動工作,進(jìn)入相應(yīng)工作程序,工作程序完成后,返回給控制系統(tǒng)完成信息,并更新自己狀態(tài)為空閑。

如果工件是不合格品,則通知3、4號機器人組,并返回各自的空閑狀態(tài)信息;如果3、4號機器人至少有一個空閑,則發(fā)出指令指定其中一個機器人準(zhǔn)備姿態(tài)調(diào)整和適時抓?。粰C器人接到任務(wù)指令,啟動工作,進(jìn)入相應(yīng)工作程序。工作程序完成后,返回給控制系統(tǒng)完成信息,并更新自己狀態(tài)為空閑;如果3、4號機器人都忙,則人工輔助完成搬運和裝箱。

2 關(guān)鍵技術(shù)解析

項目中機器人抓取成功與否的關(guān)鍵在于機器人與視覺系統(tǒng)的協(xié)同定位,在項目中視覺系統(tǒng)要完成工件的精確定位,主要存在以下問題:1)抓取的工件尺寸規(guī)格比較大,超過了1000mm×1500mm,同時工件的形狀比較復(fù)雜;2)工件到達(dá)抓取工位前,需要通過一條半徑3500mm的90°的轉(zhuǎn)彎皮帶機,工件在轉(zhuǎn)向后的位姿偏差較大;3)工件運行速度較快,正常工作時超過25米/分鐘;4)由于現(xiàn)場工作空間限制,導(dǎo)致機器人抓取工件后姿態(tài)調(diào)整幅度較大。

通過對以上問題進(jìn)行分析后最終選取了康奈視的5403相機和25mm的鏡頭,設(shè)定工作距離大于2400mm,在機器人抓取工位前安裝有一套對射傳感器,作為視覺定位的觸發(fā)信號。測試前對視覺系統(tǒng)需設(shè)置工件圖像捕捉、機器視覺與機器人的坐標(biāo)標(biāo)定等工作,另外在現(xiàn)場聯(lián)調(diào)時還需要根據(jù)實際情況完成機器人坐標(biāo)系進(jìn)行矯正、工件圖像角度補償,最終完成了工件的準(zhǔn)確抓取。

3 結(jié)束語

工業(yè)機器人市場競爭越來越激烈,中國制造業(yè)面臨著與國際接軌,參與國際分工的巨大挑戰(zhàn)[3]。國產(chǎn)機器人在整體性能上與國際水平存在一定的差距,在核心技術(shù)的創(chuàng)新方面嚴(yán)重依賴進(jìn)口,這無疑給國產(chǎn)機器人發(fā)展帶來較大的阻力。為此,國產(chǎn)機器人需要在控制器、減速機等關(guān)鍵部件上加大自主研發(fā)力度,在提高整體性能的基礎(chǔ)上,不斷降低成本,減少與國外機器人之間的綜合差距,從而不斷抵制國外機器人占據(jù)國內(nèi)市場的現(xiàn)象,充分發(fā)展中國本土化制造業(yè),從而在世界制造業(yè)中博得一席之地。

[1] 郭紀(jì)斌.國產(chǎn)工業(yè)機器人現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢研究[J].中國科技縱橫,2015,(10):206-206,208.

[2] 劉洋洋.廣數(shù)機器人專用伺服電機技術(shù)分析[J].機電信息,2015,(12):93-94.

[3] 湯嘉榮.淺析我國工業(yè)機器人的發(fā)展與研究[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2012,(32):94.

Application of domestic moving robot in automobile production line

JIA Pei1, YE Ai-ping1, ZHANG Shao-wei2, XIE Wei-lin2, LIN Zhi-qiang3

TP249

A

1009-0134(2016)02-0071-04

2015-12-17

國家科技重大專項資助

賈沛(1975 -),男,高級工程師,本科,研究方向為自動化技術(shù)應(yīng)用。

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