王 真
(華電章丘發(fā)電有限公司,濟(jì)南 250200)
雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)改造降低發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫量的研究
王 真
(華電章丘發(fā)電有限公司,濟(jì)南 250200)
針對(duì)氫冷火力發(fā)電機(jī)組氫氣純度下降快,不但造成補(bǔ)氫量大,而且氫氣純度不合格,將會(huì)直接影響機(jī)組的安全。本文從密封油系統(tǒng)著手進(jìn)行分析,找出了密封油平衡閥、差壓閥調(diào)節(jié)不靈敏或卡澀原因,并增加密封油提純裝置。通過對(duì)密封油系統(tǒng)技術(shù)改造,完成了對(duì)策實(shí)施,并且驗(yàn)證了改造后的氫氣純度。
氫氣純度;補(bǔ)氫量;雙流環(huán)式密封油系統(tǒng);密封油提純裝置
華電章丘發(fā)電有限公司#4發(fā)電機(jī)組采用氫氣作為冷卻介質(zhì),因?yàn)闅錃鈱?dǎo)熱性好、比重小、擴(kuò)散快。為了保障機(jī)組穩(wěn)定、可靠、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,必須保證發(fā)電機(jī)組內(nèi)氫氣純度符合標(biāo)準(zhǔn)。
發(fā)電機(jī)氫氣純度下降快,不但造成補(bǔ)氫量大,氫氣純度不合格,將會(huì)直接影響機(jī)組的安全。如果氫氣純度下降至爆炸范圍內(nèi),極易造成發(fā)電機(jī)組氫氣爆炸;如果發(fā)電機(jī)氫氣純度降低1%,通風(fēng)摩擦損耗將增加11%。由于摩擦損耗的存在會(huì)使發(fā)電機(jī)內(nèi)構(gòu)件局部過熱導(dǎo)致發(fā)電機(jī)效率的降低。另外空氣中含有氮?dú)猓€會(huì)造成絕緣老化以及鐵芯及其金屬部件腐蝕;還會(huì)造成油進(jìn)入發(fā)電機(jī),如果未及時(shí)排出,油在發(fā)電機(jī)內(nèi)蒸發(fā)產(chǎn)生油煙蒸汽也造成很大的危害。 所以治理發(fā)電機(jī)氫氣純度降低過快和降低補(bǔ)氫量的問題勢(shì)在必行、刻不容緩。
氫氣的密封采用雙流環(huán)式氫油密封系統(tǒng)。運(yùn)行中額定氫氣壓力為0.31MPa,氫氣純度大于96%。發(fā)電機(jī)密封油供油系統(tǒng)為集裝式,由氫側(cè)和空側(cè)兩個(gè)各自獨(dú)立又互有聯(lián)系的油路組成,它們同時(shí)向雙流環(huán)式密封瓦供油??諅?cè)為開式循環(huán),氫側(cè)為閉式循環(huán)。系統(tǒng)供油直接由汽機(jī)潤(rùn)滑油回油母管U型管供給。運(yùn)行中油氫差壓維持0.084MPa,空氣側(cè)密封油差壓小于±490Pa。在實(shí)際運(yùn)行中,由于密封油系統(tǒng)竄油和油溫高等問題,#4發(fā)電機(jī)氫氣純度下降較快,采取多種辦法調(diào)整后效果不佳,目前平均補(bǔ)氫量為19m3/d,高于發(fā)電機(jī)廠家說明書給定的日均漏氫量8 m3/d。
3.1 氫氣中含有空氣的原因及措施
空氣進(jìn)入的主要方式有壓縮空氣與氫系統(tǒng)連接處閥門不嚴(yán)、發(fā)電機(jī)密封瓦空氫側(cè)竄油、混油,密封油箱長(zhǎng)期補(bǔ)油或排油運(yùn)行。機(jī)組停機(jī)后采用抽真空法進(jìn)行發(fā)電機(jī)氣體置換,退氫后期用壓縮空氣進(jìn)行死角排污,因?yàn)閴嚎s空氣的壓力高于氫壓,所以閥門不嚴(yán)會(huì)使壓縮空氣進(jìn)入氫系統(tǒng)。在壓縮空氣與氫氣系統(tǒng)連接處加裝堵板,防止壓縮空氣進(jìn)入氫氣系統(tǒng)。
機(jī)組大修期間,密封油系統(tǒng)中裝設(shè)了ZKJK-60Ⅱ型發(fā)電機(jī)氫氣提純裝置,改裝置根據(jù)油與水的沸點(diǎn)不同,通過加裝真空泵利用薄膜蒸發(fā)原理,使罐內(nèi)的真空不斷降低,油和水汽混合物中水汽的蒸汽分壓,達(dá)到脫水、脫汽及破乳化的效果,通過精密過濾器,濾除掉油中的顆粒雜質(zhì),從而達(dá)到油的精密凈化的目的。
3.2 密封瓦處空氫側(cè)密封油竄流的原因及處理措施
油氫壓差過高或過低、平衡閥跟蹤不好或工作失常、平衡閥空側(cè)、氫測(cè)壓力取樣管中的壓力損失不同及密封油瓦間隙過大,均可能造成密封瓦處空氫側(cè)密封油竄流。由于竄流的存在使空側(cè)密封油溶解的空氣經(jīng)密封瓦竄流至氫測(cè)密封油箱,析出后進(jìn)入發(fā)電機(jī),造成發(fā)電機(jī)氫氣純度下降。
對(duì)發(fā)電機(jī)密封瓦進(jìn)行檢查,嚴(yán)格按照發(fā)電機(jī)密封瓦檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修,調(diào)整密封瓦徑向總間隙、密封瓦油擋間隙以及擋油板間隙在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),安裝好后檢查密封瓦的靈活性,活動(dòng)自如降低密封瓦處的竄油。
3.3 密封油空、氫側(cè)平衡閥調(diào)節(jié)的影響及處理
通過運(yùn)行精細(xì)調(diào)整,降低空、氫側(cè)密封油差壓。調(diào)整前密封油空側(cè)壓力高于氫側(cè)壓力。這樣溶于油中的空氣與氫氣接觸,導(dǎo)致氫氣純度下降。調(diào)整后氫側(cè)密封油壓力高于空側(cè),氫側(cè)始終向空側(cè)竄油,保證氫氣純度。通過對(duì)發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)調(diào)整分析發(fā)現(xiàn),通過精細(xì)調(diào)整氫側(cè)密封油泵再循環(huán)手動(dòng)門,使平衡閥指針顯示值偏向氫側(cè)200Pa時(shí),氫側(cè)密封油箱補(bǔ)油、排油浮子閥溫度都較低,空氫側(cè)油壓正好達(dá)到平衡狀態(tài),減少系統(tǒng)竄油量。
加強(qiáng)油箱放水管理,嚴(yán)格執(zhí)行主油箱及在線濾油機(jī)放水定期工作。對(duì)密封油平衡閥進(jìn)行換型。由于系統(tǒng)自帶平衡閥工作不穩(wěn)定,易出現(xiàn)調(diào)節(jié)不靈敏及卡澀現(xiàn)象,大修中更換為新型的YPF—1型差壓閥。新平衡閥采用了杠桿式配重裝置來平衡由活塞及閥芯的自重對(duì)平衡精度的影響,改進(jìn)后增加了可調(diào)節(jié)裝置,使該閥能夠可靠的跟蹤并平衡空側(cè)系統(tǒng)油壓。當(dāng)密封瓦間隙大于設(shè)計(jì)值時(shí)通過調(diào)節(jié)平衡閥的出口油壓,減小密封瓦氫空兩側(cè)的串量。
3.4 密封油油氫差壓閥對(duì)氫氣純度影響及處理
油氫差壓是指空側(cè)密封油與氫氣的差壓,維持油氫差壓是由差壓閥來完成的。如果差壓閥工作不正常將直接導(dǎo)致油氫差壓過高或過低,同時(shí)由于氫側(cè)密封油壓是跟蹤空側(cè)密封油壓的,因此差壓閥工作不正常會(huì)使氫側(cè)油壓波動(dòng),也就引起平衡閥做出相應(yīng)的跟蹤調(diào)整從而加速了空氫側(cè)的竄油可能,甚至當(dāng)氫側(cè)油壓過高時(shí),氫側(cè)密封油將通過油擋進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi),造成發(fā)電機(jī)進(jìn)油。
3.5 密封油溫度對(duì)氫氣純度影響及措施
發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)冷卻水為閉式水,夏季工況閉式水溫度最高達(dá)到42℃,冷卻效果較差,密封油溫度最高達(dá)59℃,超過規(guī)程規(guī)定的43~49℃。油溫越高油中所攜帶的氣體越容易析出,從而使氫純度下降。另外,油溫的變化也會(huì)使密封瓦與軸承之間的間隙改變,從而使油的竄油量變化影響到氫氣純度。
將空氫側(cè)密封油冷卻器進(jìn)行改造:通過增大空氫測(cè)密封油冷油器換熱功率,改造冷卻水來源,由閉式水改為溫度更低的工業(yè)水,增強(qiáng)冷卻效果。經(jīng)過以上技改和調(diào)整,夏季工況密封油最高溫度由59℃降至52℃,不僅使密封油冷卻效果提高,而且有效降低了氫氣純度下降速度。
通過本課題小組的努力,發(fā)電機(jī)氫氣純度始終維持98.55%以上。補(bǔ)氫量由19m3/d下降至3m3/d。機(jī)組運(yùn)行的安全性得到了保證,每年可獲得的經(jīng)濟(jì)效益是34.05萬(wàn)元,安全效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著,本成果在氫冷發(fā)電機(jī)組中具備很廣泛的推廣性。
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.20.006
王真(1986-),男,山東安丘人,學(xué)士學(xué)位,主要從事汽輪發(fā)電機(jī)檢修工作。