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硫系易切削鋼冶煉生產(chǎn)實踐

2016-12-03 01:39:14趙孝章南京鋼鐵聯(lián)合有限公司第二煉鋼廠
低碳世界 2016年31期
關鍵詞:切削性能鋼包水口

趙孝章(南京鋼鐵聯(lián)合有限公司第二煉鋼廠)

硫系易切削鋼冶煉生產(chǎn)實踐

趙孝章(南京鋼鐵聯(lián)合有限公司第二煉鋼廠)

本文主要介紹南鋼第二煉鋼廠在硫系易切削鋼生產(chǎn)過程中遇到難點,結合本廠實際情況,一一加以解決,成功研發(fā)硫系易切削鋼并形成批量生產(chǎn)。

易切削鋼;工藝;形態(tài)

前言

易切削鋼是主要供自動機床進行高速切削制接機械零部件用鋼,其特點是硫、磷含量較一般碳素鋼高出數(shù)倍。由于硫、磷含量的增高,增加了鋼的易切削性能,從而大大提高機床的切削速度。隨著制作業(yè)及汽車行業(yè)的快速發(fā)展,國內(nèi)數(shù)控車床的使用量近年上升很快,易切削鋼的使用前景良好。易切削鋼可分為硫系、鉛系、鈣系等類型。近年來隨著全球?qū)Νh(huán)境意識的提高,相對環(huán)保的硫系易切削鋼需求越來越大。為適應市場的需求,南鋼也研發(fā)硫系易切削鋼,通過近幾年生產(chǎn)實踐,南鋼第二煉鋼廠硫系易切削鋼質(zhì)量性能穩(wěn)定,受到廣大客戶好評,在市場占有率也得到很大提高。

1 冶煉工藝難點

1.1精煉工序Mn、S成分波動大

此鋼成分波動較大,隨著氧位的下降,鋼水中Mn、S元素增長較多,給成分配比造成一定的難度。

1.2化驗難度大

在沒有開發(fā)易切削鋼之前一般都是化驗低硫鋼,易切削鋼是高硫鋼(比原來要高一個數(shù)量級),用光譜化驗曾遇到一些技術問題。需要碳硫儀化驗,另外,由于低硅、高氧,鋼樣上容易出現(xiàn)麻點,化驗困難。因此,化驗周期比其他鋼種長很多,有時需要打好幾個樣子才能化驗出來,對生產(chǎn)節(jié)奏影響較大。

1.3氧位控制難度大

鋼水氧位高,冶煉過程氧位反彈大,需要控制好終點氧位,氧位過高,容易產(chǎn)生氣泡;氧位過低,造成鋼水發(fā)粘。因此過程氧位控制難度較大。

1.4增S過程控制難度大

(1)利用轉(zhuǎn)爐脫硫率低的特點提高人爐鋼鐵料中硫含量,采用高硫鐵水+高硫廢鋼或硫鐵合金并配合在鋼包加硫鐵或喂硫線的方式。優(yōu)點:出鋼溫降較小,缺點:在出鋼時要等鋼水終點成分出來后配加含硫合金,生產(chǎn)節(jié)奏受影響。

(2)在出鋼時向鋼包加硫鐵。優(yōu)點:不影響生產(chǎn)節(jié)奏、出鋼溫降最小,缺點:因硫磺熔點低、密度小收得率不穩(wěn)定,而且部分硫被鋼液和空氣氧化為二氧化硫,污染環(huán)境。

(3)直接在鋼包加硫鐵合金增S,優(yōu)點:不影響生產(chǎn)節(jié)奏、吸收率穩(wěn)定,缺點:合金加入量多導致出鋼溫降大。

1.5水口結瘤

研究表明鋼中夾雜物呈球形或紡錘形有利于鋼的切削性能。含硫高易切削鋼在用連鑄方法進行生產(chǎn)時,添加鈣可改善硫化物形態(tài)。鈣作為特殊脫氧劑,與氧化鋁形成復合鈣鋁氧化物,在此基礎上包裹一層較軟的鈣錳硫化物,有利于提高切削性能和力學性能。[1]但由于生成的CaS和CaO-A12O3非金屬夾雜物在水口處沉積,易造成鋼包水口、中間包水口結瘤而使水口堵塞,影響連鑄生產(chǎn)的正常進行。

2 冶煉工藝研究與對策

2.1S含量及Mn含量的控制

硫系易切削鋼S含量較高。為保證鋼的表面質(zhì)量以及降低鋼的冷熱脆敏感性。冶煉過程對S的控制非常重要。通過多次工藝試驗,摸索出一整套的穩(wěn)定鋼水S含量的工藝參數(shù):即以爐前添加硫鐵合金為主,控制鋼水S含量,進線、LF爐微調(diào)為輔調(diào)整S含量。減輕鋼水S含量溶解不均勻,降低S偏析;由于堿性渣有較多的自由O,因而具有較大的脫硫能力。但為保證硫的分配比,熔渣又必須有一定的堿度,故改變造渣工藝,造低堿度渣,可保證鋼中渣子不吸收硫或少吸收硫。

2.2解決化驗節(jié)奏問題

(1)每次取雙樣,C、S成分用碳硫儀分析,其他成分用光譜分析,節(jié)約化驗時間;

(2)采用專用取樣器;

(3)適當提高硅含量。

2.3鋼中氧含量的控制

對于易切削鋼,合適的氧含量可以促使鋼中的MnS呈紡錘形或橢球形,有利于改善切削性能。然而,易切削鋼中的氧含量并非越高越好,氧含量過高會影響鑄坯的表面質(zhì)量,產(chǎn)生皮下氣泡,并且氧化物夾雜含量高對磨損不利,最終也會影響成品的性能。

經(jīng)過試驗,通過對鋼水活度氧的控制來達到成品材全[O]的要求,對不同的鋼種采用不同的脫氧方式。摸索出鋼水脫氧工藝控制方法。主要通過精煉站喂線脫氧確保出站活度氧(20~40)×10-6,縮小連澆爐次的氧含量差距(見表1~2)。

表1 改變脫氧方式之前LF爐進出站氧含量統(tǒng)計表

從表1、表2可以看出,改變脫氧方式過后,鋼水進LF爐的氧位有很大下降,且出站氧位比較穩(wěn)定,爐次間氧位差較以前小。

2.4增S方式

通過不斷生產(chǎn)摸索,南鋼第二煉鋼廠最終采用直接在鋼包加硫鐵合金增S方式,在LF爐微調(diào)S成分。為了避免出鋼溫度低,提高轉(zhuǎn)爐出鋼溫度。

2.5解決水口結瘤

(1)確保軟吹氬時間,使CaS和CaO-A12O3復合夾雜物能充分上??;

(2)采用保護澆注;

(3)水口選用大型號水口;

(4)嚴格控制鋼包與中間包的鋼水溫度,保證鋼水過熱度在25~40℃之間(隨著中問包鋼水的溫度降低,水口堵塞的頻率增加)。

2.6鋼中Mn/S比的控制

控制好Mn/S是控制該鋼成分的關鍵,MnS的含量是影響硫系易切削鋼切削性能和加工性能的主要因素,Mn/S的高低對MnS、FeS的生成數(shù)量以及分布形態(tài)有著較為直接的影響.對鋼材的組織分布和機械性能的影響比較明顯;所以適當?shù)腗n/S控制,可以減少非MnS夾雜物的存在,有利于易切削鋼的軋制和改善切削性能.Mn/S控制最佳范圍在3.0~5.0[2]。

通過合金加入量及S含量的控制,LF爐依據(jù)鋼水S含量添加FeMn合金微調(diào)鋼水Mn含量。確保鋼中Mn/S比在3.0~5.0。對鋼中硫化物夾雜進行了有效變性,提高了切削性能。

2.7連鑄坯質(zhì)量控制

易切削鋼是世界三大難以連鑄的鋼種之一,其連鑄工藝開發(fā)的難點主要在于:易切削鋼的高氧含量、高硫含量大大降低了鋼水表面張力,使鋼渣分離困難,造成鋼渣混卷,形成大量表面及皮下缺陷,甚至漏鋼。使連鑄生產(chǎn)難以進行:易切削鋼中Mn、O含量高,高溫下會與耐火材料中的某些成分發(fā)生理化反應,使耐火材料侵蝕。在連鑄生產(chǎn)中造成溢鋼或中間包漏鋼等現(xiàn)象;易切削鋼鋼液粘度大,流動性差,為保證其可澆性必須提高澆注溫度。但同時易切削鋼又是裂紋敏感鋼種,必須采用弱冷制度,這些相互矛盾的要求使易切削鋼由模鑄工藝轉(zhuǎn)變?yōu)檫B鑄工藝非常困難。一度成為連鑄工作者的難點[3]。

因此結晶器保護渣也是影響鑄坯表面的關鍵因素。通過試驗研制開發(fā)了一種高堿度易切削鋼連鑄結晶器專用保護渣。該渣加入了一種特殊的還原劑。通過還原劑與彎月面處S、O反應,生成的硫化物和氧化物為保護渣吸收,降低了彎月面處S、O。同時該渣在使用中保溫性好,粘度較低。結晶器傳熱均勻,潤滑鑄坯能力好,沒有出現(xiàn)因潤滑不良導致的漏鋼情況,鑄坯表面質(zhì)量和內(nèi)部質(zhì)量基本滿足大生產(chǎn)要求。

3 結語

南鋼第二煉鋼廠自研發(fā)硫系易切削鋼以來,經(jīng)過試制、小批量生產(chǎn)、批量生產(chǎn)三個階段。已成功開發(fā)出SUM23HS、1215MS、CN1215B等硫系易切削鋼。連澆爐數(shù)由7.17爐提高到11.03爐,摔坯量由0.74t/爐降到目前0t/爐。從開發(fā)的整體情況來看,該廠硫系易切削鋼的生產(chǎn)工藝成熟,也得到了用戶的認可和好評,用戶需求不斷擴大。

[1]張景宜,李子林,段貴生,劉社牛,石成剛,蘇曉峰.易切削鋼生產(chǎn)工藝技術探討[J].河南冶金,2007,15(4):30~32.

[2]Rama Bommaraju.易切削鋼連鑄坯縱裂及凹陷的成因及預防[A].第一屆歐洲連鑄會議譯文集[C].弗羅倫薩:1991.81~389.

[3]田樹生,周小麗,徐瑞軍.硫系易切削鋼的研發(fā)[J].金屬材料與冶金工程,2008,36(6):17~20,29.

TG142.7

A

2095-2066(2016)31-0283-02

2016-10-8

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