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基于臺達PLC的焊絲層繞機排線技術研究

2016-12-13 08:06臺達集團中達電通股份有限公司潘賢榮
電器工業(yè) 2016年11期
關鍵詞:線徑排線工字

/臺達集團中達電通股份有限公司 潘賢榮/

基于臺達PLC的焊絲層繞機排線技術研究

/臺達集團中達電通股份有限公司 潘賢榮/

焊絲層繞機是焊絲生產的關鍵設備之一,排線系統(tǒng)的好壞直接影響到單盤焊絲層繞效果。目前國內焊絲層繞及多采用機械凸輪,步進電機系統(tǒng),可靠性低且層繞速度無法提高。PLC電子凸輪功能的控制系統(tǒng)不受PLC掃描周期影響,可保證在工字盤兩端換向的快速響應。采用滯后角排線方式極大提高排線系統(tǒng)的穩(wěn)定性和降低層繞中焊絲塌陷的情況發(fā)生?,F(xiàn)場實踐證明該系統(tǒng)能夠提升層繞質量和生產效率,層繞最高線速度為1800米/分。

PLC;伺服電機;電子凸輪滯后角

0 引言

隨著工業(yè)自動化技術和焊接工藝的發(fā)展,對焊絲的需求大幅度增加。國內焊絲需求已經實現(xiàn)單盤層繞化供應,焊絲層繞機需求隨之加大。傳統(tǒng)的機械凸輪排線系統(tǒng)無法滿足不同規(guī)格線徑需求,步進電機排線系統(tǒng)雖然可以滿足焊絲線徑的變化,但低速時容易對排線機構造成沖擊,且響應頻率特性也限制了層繞的最高速度,伺服電機排線系統(tǒng)能夠快速響應,一般采用PLC進行脈沖控制,國內同類設備大多是垂直層繞,設備容易受到干擾,焊絲張力不穩(wěn)容易導致層繞塌陷的情況出現(xiàn),需要倒絲后重新層繞,大大降低層繞的效率?;跍蠼强刂频淖詣优啪€系統(tǒng)可提高排線的精度和穩(wěn)定性,通過運動控制型PLC電子凸輪功能實現(xiàn)排線單元的閉環(huán)控制,使焊絲以固定的滯后角度θ在收線盤工字輪上進行高速層繞。電子凸輪排線方式不受PLC掃描周期影響,換向的過程更加迅速,適應從細焊絲到粗焊絲全部線徑,操作簡單便捷等優(yōu)點。

1 層繞機的基本結構及工藝原理

焊絲層繞機主要由主放線電機、收線盤電機、排線伺服電機、絲杠及擺線器、張力擺桿及PLC控制系統(tǒng)組成。焊絲層繞機結構如圖1所示。

圖1 焊絲層繞機結構

焊絲層繞機工作原理為收線盤在連續(xù)轉動卷繞焊絲的同時,排線單元控制焊絲規(guī)則地排列在工字輪上,并且需要排列整齊,外觀美觀無塌陷,且排滿之后自動停車。這就要求收線盤每轉動一圈,排線單元就要在收線工字輪向前進一個線徑,如此周而復始地來回層繞,直到計米或者計重滿足設定值后自動停止。

2 控制系統(tǒng)結構及工作原理

在層繞機系統(tǒng)中,層繞過程出現(xiàn)塌陷現(xiàn)象時常發(fā)生,導致繞線不符合客戶需求,主要是由于焊絲線徑誤差,繞線工字輪誤差,系統(tǒng)計算誤差等造成,通過對國內外同類產品進行調查研究及通過大量現(xiàn)場試驗和分析,最終選擇利用電子凸輪來實現(xiàn)排線,具有更換線徑靈活,層繞速度高,層繞效果好的特點。根據(jù)焊絲的線徑,工字輪長度自動計算出每層繞制圈數(shù),并自動生成對應的電子凸輪曲線。

2.1 控制系統(tǒng)結構

焊絲層繞機控制系統(tǒng)由臺達脈沖型運動控制器DVP-20PM進行控制,通過實時采樣收線盤編碼器信號至內部處理,作為繞線主軸信號。20PM電子凸輪功能進行排線伺服精密控制,配合剎車,張力系統(tǒng)完成整個系統(tǒng)控制。層繞機系統(tǒng)控制框圖如圖2所示。

圖2 焊絲層繞機控制框圖

2.2 基于滯后角排線工作原理

層繞機自動排線單元如圖3所示。排線采用滯后角排線,伺服電機通過滾珠絲桿及滑軌推動排線器以一定角度排線。在收線工字輪的內經區(qū)域,當從一側向另一側排線時,整個排線區(qū)域分為兩個部分,兩頭換向區(qū)和中部排線部分,在中部排線部分采用固定滯后角跟隨排線,在兩頭換向區(qū)采用變角度跟隨排線。由于焊絲在層繞到工字輪邊緣時,會自動向相反方向層繞,在這個過程中不允許有超前角出現(xiàn),否則焊絲會出現(xiàn)縫隙,無法絲絲相扣,層繞出來的焊絲將不符合要求。因此兩頭換向區(qū)滯后角的設定和區(qū)域分割點的規(guī)劃顯得至關重要。

圖3 焊絲層繞機排線單元

通過電子凸輪曲線進行層繞跟隨規(guī)劃,從工字輪左邊緣層繞到右邊緣,再從右邊緣層繞回左邊緣為一個凸輪周期,凸輪排線方法可以省掉左右換向光電開關。以從左端到右端凸輪曲線控制為例,排線機構原點回歸后,焊絲靠在工字輪左邊緣,凸輪咬合,工字輪開始旋轉,排線機構靜止m圈,然后排線機構凸輪跟隨工字輪進行排線,靜止的圈數(shù)通過計算即可得到滯后角。排線至接近工字輪右邊緣時,排線單元加速追趕,補回剛才靜止的圈數(shù)m。排線單元整個換向過程如圖4所示。

圖4 排線單元換向過程

3 基于電子凸輪控制的程序設計

焊絲層繞及程序主要分為收線盤工字輪編碼器采樣程序,凸輪數(shù)據(jù)計算程序,排線單元凸輪曲線規(guī)劃,恒張力控制,主放線盤變頻器VF速度控制,收線盤速度跟隨等。

3.1 收線盤編碼器采樣

根據(jù)排線工藝要求,排線單元需要跟隨收線盤進行跟隨排線,收線盤末端設計安裝一個600線增量式編碼器來反應收線盤的位置關系,20PM 有專門的編碼器輸入接口,其接線方式如圖5所示。采用PLC內部MPG功能即可實現(xiàn)收線盤速度和脈沖個數(shù)的實時采樣。編碼器采樣PLC程序如圖6所示。

圖5 編碼器接線

圖6 編碼器采樣程序

3.2 排線單元凸輪關鍵點規(guī)劃

層繞機排線部分采用臺達脈沖型運動控制器DVP-20PM 內部電子凸輪功能實現(xiàn),通過臺達PMsoft PLC編程軟件可以很輕松地建立自己需求的凸輪曲線。

通過實驗測試對比發(fā)現(xiàn),凸輪咬合后收線軸開始收線,排線單元先靜止m圈(1~4圈)之后,此時排線單元出線口和收線工字盤之間已經拉出滯后角,此時排線單元開始實時跟隨收線盤勻速排線,排線到工字盤另一側邊緣附近最后n圈時,排線單元開始加速到邊緣,即收線軸轉m圈,排線單元走(m+n)根線徑距離,保證在到達邊緣時排線和收線盤是垂直關系。同樣,排線軸再次靜止m圈后反方向運動到起始點附件加速回到起始點,此為一個凸輪周期,整個層繞過程即為多個凸輪周期運動的組合,兩個凸輪周期間無需程序干預,凸輪自動加載執(zhí)行。根據(jù)排線工作原理,需要通過PMsfot軟件建立7個凸輪關鍵點,凸輪曲線規(guī)劃如圖7所示。主軸為收線盤編碼器采樣,從軸為排線單元位置。7個關鍵點運動關系如圖8所示。

圖7 排線單元凸輪曲線

圖8 凸輪運動關系

3.3 凸輪數(shù)據(jù)計算

電子凸輪規(guī)劃7個關鍵點是這個排線系統(tǒng)的關鍵參數(shù),如果更換線徑,則會通過PLC自動計算生成對應的凸輪關鍵點,工字盤層繞根數(shù)可以通過收線盤工字輪盤踞和線徑計算得出。計算公式如下

計算得到層繞根數(shù)只是半個周期的層繞根數(shù),層繞過程為一去一回,所以主軸的整個周期根數(shù)為2s,所有7個關鍵點的關系如下表所示。表中,p1為收線軸系數(shù),p2為排線軸系數(shù)。

表 凸輪關鍵點規(guī)劃

編碼器選用600線AB相輸出。當收線盤旋轉1圈,編碼器發(fā)出600×4=2400脈波,即p1=2400;系統(tǒng)選用絲杠導程L=2mm,減速機減速比為i=2.5∶1。通過如下公式即可得到p2。

系統(tǒng)電子凸輪關鍵點計算PLC程序如程序1和2所示。

3.4 凸輪實時更新

焊絲層繞機時常會更換不同的線徑進行加工,更換線徑時,PLC通過自動計算凸輪關鍵點之后,還需要對凸輪進行實時更新,凸輪實時更新采用PLC內部凸輪更新功能塊CamCurveUpdate實現(xiàn)。

程序1 主軸凸輪關鍵點計算

程序2 從軸凸輪關鍵點計算

4 結束語

焊絲層繞機采用臺達脈沖型運動控制器DVP-20PM電子凸輪功能控制,利用滯后角提升系統(tǒng)穩(wěn)定性的方法,可以使得焊絲層繞張力均勻,換向平穩(wěn),焊絲層繞質量和效率大大提高。通過若干工程設備實驗測試和客戶現(xiàn)場驗證,該方法完全符合焊絲層繞機系統(tǒng)工藝需求,性能達到業(yè)內領先水平。

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