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AECS—2000在機(jī)組AGC控制中的應(yīng)用

2016-12-14 08:55華曉虎王琳賈曉紅
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2016年20期
關(guān)鍵詞:協(xié)調(diào)控制

華曉虎++王琳++賈曉紅

摘要:針對北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠300MW級火電機(jī)組AGC控制中存在的負(fù)荷升降速率偏慢、負(fù)荷大幅變動時(shí)機(jī)組主要參數(shù)波動大、無法適應(yīng)煤質(zhì)變化等現(xiàn)實(shí)問題,本文提出結(jié)合模型預(yù)測控制技術(shù)及DEB直接能量平衡控制策略的新型AGC控制解決方案,并通過AECS-2000先進(jìn)過程控制系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)施,通過實(shí)際應(yīng)用表明:即便在電網(wǎng)AGC指令反復(fù)上下大幅度變動、單邊連續(xù)大幅度上漲或下降、小幅度微量調(diào)整等各種實(shí)際工況下,AECS-2000先進(jìn)過程控制系統(tǒng)均能保證機(jī)組AGC負(fù)荷升降速率滿足蒙西電網(wǎng)1.5%PE/min的要求,且在此過程中,機(jī)組主要控制參數(shù)平穩(wěn)變動,保證機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:DEB; 模型預(yù)測控制;AGC控制;協(xié)調(diào)控制;先進(jìn)過程控制

中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)07(b)-0000-00

引言

北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠1號300MW機(jī)組原AGC控制采用常規(guī)負(fù)荷前饋+PID的有差調(diào)節(jié),為響應(yīng)電網(wǎng)要求,試投運(yùn)AGC系統(tǒng),期間發(fā)現(xiàn)AGC系統(tǒng)受煤質(zhì)變化(煤種熱值變化幅度達(dá)30%左右)等影響,調(diào)節(jié)品質(zhì)無法滿足電網(wǎng)需求,負(fù)荷升降速率僅能達(dá)到0.4%PE/min,若繼續(xù)提高負(fù)荷升降速率則機(jī)組主汽壓力、溫度等參數(shù)劇烈波動,嚴(yán)重影響機(jī)組安全,鑒于此,北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠與控軟自動化技術(shù)(北京)有限公司聯(lián)手分析了AGC控制存在的問題及影響AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)的因素,提出了使用AECS-2000先進(jìn)過程控制系統(tǒng)結(jié)合現(xiàn)行DCS控制系統(tǒng)對AGC控制(包括汽機(jī)、鍋爐控制)進(jìn)行基于模型預(yù)測控制技術(shù)及DEB直接能量平衡控制策略的新型AGC控制解決方案改造的建議,使AGC系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì)大幅提高,減小機(jī)組主要參數(shù)波動幅度,確保AGC系統(tǒng)的正常、安全投運(yùn)。

1. 包頭第一熱電廠#1機(jī)組AGC系統(tǒng)現(xiàn)狀及分析

包頭第一熱電廠#1機(jī)組未優(yōu)化前試投運(yùn)AGC系統(tǒng)期間,實(shí)際負(fù)荷速率僅能達(dá)到1.2MW/MIN,大負(fù)荷變工況時(shí)主汽壓力波動比較劇烈,偏差最大達(dá)到1.3MPa,機(jī)組主汽壓力、主汽溫度穩(wěn)定時(shí)間超過50分鐘。

通過綜合分析,影響我廠#1機(jī)組AGC性能的主要包含如下內(nèi)容:

1.1. 煤質(zhì)變化幅度大,設(shè)計(jì)滿發(fā)負(fù)荷煤量為130噸,實(shí)際滿發(fā)負(fù)荷煤量從150噸到200噸來回變動,機(jī)組原有AGC控制采用DIB直接指令平衡控制策略,往往煤質(zhì)變化影響到主汽壓力變化后,鍋爐主控指令才開始變化,若此時(shí)再遇上AGC要求升降負(fù)荷,原有負(fù)荷前饋無法匹配新煤質(zhì)工況,就加劇了主汽壓力波動,導(dǎo)致最后不得不退出AGC控制。

1.2. 鍋爐風(fēng)煤比曲線與實(shí)際燃煤無法匹配,導(dǎo)致送風(fēng)自動高負(fù)荷時(shí)投不上,導(dǎo)致進(jìn)入爐膛的風(fēng)量無法及時(shí)改變,鍋爐燃燒變緩。

1.3. 給煤機(jī)純機(jī)械延時(shí)太大,煤需求指令下達(dá)到給煤機(jī)后,30秒后給煤機(jī)才開始實(shí)際有效增減給煤量,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)純延時(shí)變大,燃燒更加緩慢。

1.4. 鍋爐各級減溫自動因基建原因使得減溫器前后溫度測點(diǎn)位置不準(zhǔn)確,減溫控制的測量信號在調(diào)整中不能及時(shí)反應(yīng)減溫效果;減溫水調(diào)門流量特性差,減溫調(diào)門死區(qū)過大,調(diào)門開度20%不過量,開度在60%以上閥門到了飽和區(qū),這樣的閥門特性無法滿足減溫自動的調(diào)節(jié);減溫自動雖是串級調(diào)節(jié)控制,但對機(jī)組負(fù)荷波動較大帶來的主汽溫度變化難以控制,因此常常出現(xiàn)主汽溫度在負(fù)荷波動20MW的情況下超溫7~8℃的現(xiàn)象。

1.5. 鍋爐汽包水位測量自建廠以來一直存在靜態(tài)偏差超差的問題。汽包水位調(diào)節(jié)在定值擾動下,調(diào)節(jié)過程時(shí)間在3分鐘內(nèi),穩(wěn)態(tài)偏差為60~80mm,調(diào)節(jié)參數(shù)有待整定。

2. 解決方案

2.1. 針對機(jī)組主要由于煤質(zhì)變化頻繁、鍋爐響應(yīng)遲緩,慣性大(自然狀況下煤--主汽壓力影響延時(shí)約4MIN,壓力過渡到穩(wěn)定狀態(tài)需時(shí)約25MIN)導(dǎo)致的鍋爐側(cè)能量供給無法滿足汽機(jī)側(cè)能量需求,加劇汽機(jī)和鍋爐兩個(gè)互為耦合關(guān)系的系統(tǒng)的不匹配程度,影響到負(fù)荷響應(yīng)及鍋爐的穩(wěn)定,最終導(dǎo)致AGC系統(tǒng)無法穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)運(yùn)行的現(xiàn)狀,我們開發(fā)了以能量需求為核心、以模型預(yù)測控制為手段的新型協(xié)調(diào)控制策略,以能量需求消除煤質(zhì)變化頻繁的影響,以模型預(yù)測控制消除鍋爐響應(yīng)遲緩、慣性大帶來的主汽壓力劇烈波動,即采用AECS-2000先進(jìn)控制系統(tǒng)(Advanced Process Control簡稱APC)替代機(jī)組原協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中爐主控部分,簡單原理圖如下:

2.2. 送風(fēng)自動控制優(yōu)化,修正風(fēng)煤比曲線,保證鍋爐燃燒所需空氣量;通過更換風(fēng)量測量裝置及對風(fēng)量測量信號的修正提高鍋爐總風(fēng)量的測量準(zhǔn)確性,在控制回路中加強(qiáng)負(fù)荷前饋?zhàn)饔?,滿足機(jī)組負(fù)荷變化時(shí)對風(fēng)量的需求,加強(qiáng)爐膛氧量的校正作用。

2.3. 汽包水位測量裝置更換為內(nèi)置差壓水位計(jì),克服了環(huán)境溫度對單室平衡容器及參比水柱內(nèi)水密度的影響,使信號更穩(wěn)定,測量的附加誤差更小,補(bǔ)償公式更簡單,結(jié)果更準(zhǔn)確;調(diào)整汽包水位控制參數(shù),加強(qiáng)積分作用,減小靜態(tài)偏差在允許范圍內(nèi)。

2.4. 兩臺機(jī)組給煤量計(jì)量進(jìn)行改造,更換給煤機(jī)稱重裝置和給煤機(jī)控制積算器,提高給煤量計(jì)量準(zhǔn)確度;給煤機(jī)控制改進(jìn),優(yōu)化給煤機(jī)保護(hù)邏輯,將電機(jī)測速裝置移位,解決了測速探頭易損問題;對于磨煤機(jī)制粉系統(tǒng),對磨煤機(jī)磨輥加載油壓變化做了簡單的自動控制 ,根據(jù)磨煤機(jī)煤量變化,及時(shí)調(diào)整磨煤機(jī)磨輥的加載油壓,確保磨煤機(jī)在負(fù)荷變化過程中及時(shí)向爐膛提供燃料。

2.5. 檢查核對減溫自動控制回路溫度信號的測量位置的正確性;嚴(yán)格檢修減溫水調(diào)整門的執(zhí)行機(jī)構(gòu),調(diào)高閥門動作精度;優(yōu)化調(diào)整控制參數(shù);增加負(fù)荷前饋?zhàn)饔?,減小主汽壓力和蒸汽流量變化對主汽溫度和再熱蒸汽溫度的影響。

3、AECS-2000先進(jìn)過程控制系統(tǒng)應(yīng)用的總結(jié)及經(jīng)濟(jì)性分析

AECS-2000先進(jìn)過程控制系統(tǒng)通過將模型預(yù)測控制與DEB直接能量平衡控制策略有機(jī)結(jié)合,從根本性上解決了目前火電機(jī)組AGC控制中普遍存在的主汽壓力響應(yīng)滯后大、慣性大、煤質(zhì)變化頻繁等老大難問題,提高機(jī)組AGC調(diào)節(jié)品質(zhì),為電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的保證;同時(shí)AECS-2000先進(jìn)過程控制系統(tǒng)由于還提供了豐富的主流先進(jìn)控制模塊(如內(nèi)??刂?、協(xié)調(diào)控制、解耦控制等)和友好的人機(jī)交互功能,只需要幾個(gè)模塊的簡單組合就能完成十分復(fù)雜的過程控制方案,因此適用性強(qiáng),具有廣闊的推廣空間。

AECS-2000先進(jìn)過程控制系統(tǒng)優(yōu)化#1機(jī)組AGC后的效益分析:我廠#1機(jī)組AGC優(yōu)化后,機(jī)組直接經(jīng)濟(jì)效益為電網(wǎng)公司AGC系統(tǒng)考核電量,每月考核電量可由目前被罰電量轉(zhuǎn)為每月被獎勵1000MW—2000MW之間,以上網(wǎng)電價(jià)0.3元計(jì)算,每月平均約節(jié)約30萬—60萬元,一年節(jié)約大約360萬元—720萬元左右;間接經(jīng)濟(jì)性主要體現(xiàn)在機(jī)組穩(wěn)定安全運(yùn)行,減少機(jī)組蒸汽參數(shù)波動,減少風(fēng)、煤、水的波動,延長鍋爐管材壽命,減少爆管,年約產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益150萬元左右,綜合直接和間接經(jīng)濟(jì)效益,我廠#1機(jī)組AGC優(yōu)化后,單臺機(jī)組年經(jīng)濟(jì)效益約為870萬以上。

參考文獻(xiàn):

[1]孫奎明,時(shí)海剛.熱工自動化[M].中國電力出版社,2006 ISBN7-5083-3722-0.

[2]張鐵軍,呂劍虹,華志剛, 機(jī)爐協(xié)調(diào)系統(tǒng)的模糊增益調(diào)度預(yù)測控制[J]中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2005,25(4): 158-165.

[3]畢貞福,王文寬,孟祥榮.火力發(fā)電廠熱工自動控制實(shí)用技術(shù)[M].中國電力出版社,2008 ISBN978-7-5083-6246-5.

一定保留:

【作者簡介】

1.華曉虎(1974.6-),男,呼和浩特市人,大學(xué)本科,工程師,研究方向:電氣自動化及其應(yīng)用

2.王琳(1978.2-),男,山東濰坊人,大學(xué)本科,工程師,研究方向:火電廠自動控制

3.賈曉紅(1969.10-),女,內(nèi)蒙古包頭人,大學(xué)本科,高級工程師,研究方向:熱工自動化

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