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水泥選粉機(jī)內(nèi)部流場分析及優(yōu)化設(shè)計(jì)

2016-12-19 05:28馬治安
資源節(jié)約與環(huán)保 2016年11期
關(guān)鍵詞:圓臺分離器流場

王 珍 馬治安

(中國華電集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司北京100016)

水泥選粉機(jī)內(nèi)部流場分析及優(yōu)化設(shè)計(jì)

王 珍*馬治安

(中國華電集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司北京100016)

本文對水泥廠選粉機(jī)內(nèi)部流場進(jìn)行分析,由于選粉機(jī)內(nèi)部倒圓臺結(jié)構(gòu)和單側(cè)水平出風(fēng)流道設(shè)計(jì)導(dǎo)致選粉機(jī)下游壓損較大,占選粉機(jī)全流程壓損的82.9%。針對上述問題,本文提出了動(dòng)態(tài)分離器出口結(jié)構(gòu)改造方案,有效改善了內(nèi)部流場,降低局部流速,減小局部壓損,成功解決了水泥磨系統(tǒng)出力不足的問題,PO42.5水泥臺時(shí)出力由改造前120 t/h提高至改造后的152t/h。

選粉機(jī);流場分布;數(shù)值模擬

水泥選粉機(jī)的工作性能直接影響著水泥生產(chǎn)企業(yè)的水泥產(chǎn)量,因此如何提高水泥選粉機(jī)運(yùn)行性能成為水泥行業(yè)技術(shù)改造的重點(diǎn)[1-3]。本文通過對水泥選粉機(jī)內(nèi)部流場的分析,基于流場特性對水泥選粉機(jī)的優(yōu)化提出了合理的建議,為選粉機(jī)的優(yōu)化運(yùn)行提供了新思路。

1 幾何及計(jì)算模型

含粉氣流經(jīng)由切向入口進(jìn)入選粉機(jī)內(nèi)部,首先在下層分離空間通過撞擊和沉降達(dá)到初分離效果,之后經(jīng)過圓環(huán)通道由徑向流入動(dòng)態(tài)分離器,實(shí)現(xiàn)風(fēng)粉二次分離。處理后的氣流由軸向流出動(dòng)態(tài)分離器,轉(zhuǎn)由水平出口流出選粉機(jī)。

為分析選粉機(jī)內(nèi)部流場和壓力場特性,本文對選粉機(jī)內(nèi)部的流場進(jìn)行仿真分析,按照1:1比例繪制選粉機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)并生成網(wǎng)格。整個(gè)模型劃分網(wǎng)格單元數(shù)為1574656個(gè),節(jié)點(diǎn)數(shù)380090個(gè),計(jì)算條件選用120635m3/h風(fēng)量,即速度入口為16.2m/s。本模型中未考慮動(dòng)態(tài)分離器本體結(jié)構(gòu)。

本文通過對選粉機(jī)內(nèi)部流場的分析,獲取內(nèi)部壓力分布,進(jìn)而分析局部壓力損失和沿程壓力損失,同時(shí)結(jié)合動(dòng)態(tài)分離器本體壓力特性,研究選粉機(jī)系統(tǒng)的壓力分布特點(diǎn),從而提出選粉機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案。

2 計(jì)算結(jié)果分析

根據(jù)仿真計(jì)算,選粉機(jī)全流程壓降△P為2873.5 Pa,其中選粉機(jī)入口至動(dòng)態(tài)分離器壓降△P1為490.4Pa,動(dòng)態(tài)分離器至選粉機(jī)出口的壓降△P2為2383.1Pa,可見選粉機(jī)入口至動(dòng)態(tài)分離器之間的壓力損失△P1并不大,只占全流程壓損的17.1%,但含粉氣流經(jīng)過動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)向水平送風(fēng)道后,局部壓力損失急劇增大,導(dǎo)致動(dòng)態(tài)分離器至選粉機(jī)出口的壓損△P2占全流程壓損的82.9%。

圖1為選粉機(jī)中動(dòng)態(tài)分離器中心軸線所在截面速度分布,可見圓柱及圓臺段氣流速度相對較小,且分布較均勻。而由于動(dòng)態(tài)分離器出口的倒圓臺結(jié)構(gòu)和單側(cè)水平出口流道的影響,含粉氣流在流出動(dòng)態(tài)分離器時(shí),截面流速分布出現(xiàn)明顯不對稱,即接近水平流道側(cè)流體流速較大,最大流速達(dá)到65.3m/s,而遠(yuǎn)離水平流道側(cè)流體速度則較小,約為0m/s~20m/s。

水平流道中流體以45m/s~69m/s速度貼壁流過,而在水平流道中間區(qū)域存在一個(gè)停滯區(qū),是由流體高速運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)中間區(qū)域流體回流而形成的,導(dǎo)致該區(qū)域產(chǎn)生較大的能量耗散,以上結(jié)論與現(xiàn)場調(diào)研水平出風(fēng)流道下部存在明顯積灰的情況一致。

圖1 動(dòng)態(tài)分離器中心軸線所在截面的速度大小分布(m/s)

根據(jù)仿真結(jié)果可見,現(xiàn)有選粉機(jī)出口結(jié)構(gòu)(包括出口處倒圓臺結(jié)構(gòu)和單側(cè)水平出風(fēng)口)是導(dǎo)致選粉機(jī)出口區(qū)域流動(dòng)分布極不均勻的原因,并伴隨有局部渦流,導(dǎo)致選粉機(jī)內(nèi)部壓損大部分集中于該區(qū)域。

3 優(yōu)化方案

基于以上選粉機(jī)內(nèi)部流場特性,本文主要針對壓損較大的流動(dòng)區(qū)域進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,即拆除選粉機(jī)動(dòng)態(tài)分離器出口的倒圓臺結(jié)構(gòu),增大出口流通面積,緩解出口截面的速度分布不均勻性。

針對上述優(yōu)化方案進(jìn)行仿真計(jì)算,優(yōu)化改造后選粉機(jī)全流程壓降△P’降至1792.2 Pa,其中選粉機(jī)入口至動(dòng)態(tài)分離器壓降△P’1降至295.6 Pa,動(dòng)態(tài)分離器至選粉機(jī)出口的壓降△P’2降至1496.6 Pa,與改造前相比,△P’降低了37.6%,其中動(dòng)態(tài)分離器至選粉機(jī)出口的壓降改善貢獻(xiàn)約82.0%。同時(shí)動(dòng)態(tài)分離器出口最大速度減小至56.5m/s,降低約13.5%,且出口區(qū)域的渦流影響區(qū)域減小,明顯改善了該區(qū)域的能量耗散。

經(jīng)過實(shí)際生產(chǎn)測試,采用上述優(yōu)化方案改造后,選粉機(jī)PO42.5水泥臺時(shí)出力由改造前120 t/h提高至改造后的152 t/h,明顯改善了水泥磨系統(tǒng)出力問題。

4 結(jié)語

本文對水泥廠選粉機(jī)內(nèi)部流場進(jìn)行分析,由于選粉機(jī)內(nèi)部倒圓臺結(jié)構(gòu)和單側(cè)水平出風(fēng)流道設(shè)計(jì)導(dǎo)致選粉機(jī)下游壓損較大,占選粉機(jī)全流程壓損的82.9%。針對上述問題,本文提出了動(dòng)態(tài)分離器出口結(jié)構(gòu)改造方案,有效改善了內(nèi)部流場,降低局部流速,減小局部壓損,成功解決了水泥磨系統(tǒng)出力不足的問題,PO42.5水泥臺時(shí)出力由改造前120 t/h提高至改造后的152 t/h。

[1]馬劍華.水泥選粉機(jī)的優(yōu)化與改造.產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2013,12(6): 81-82.

[2]陳紹龍.水泥工業(yè)選粉機(jī)的優(yōu)化與優(yōu)選.遼寧建材,2007(3):39-40.

[3]王平,韓曉東.Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的優(yōu)化改造.水泥, 2014(6):39-41.

王珍(1983—),男,博士,工程師,主要研究方向?yàn)楦咝Ф嘞嗔鲃?dòng)仿真分析及節(jié)能減排技術(shù)研究。

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