呂航鷹
【摘要】數(shù)控車床加工內(nèi)錐型零件,其表面發(fā)白,不光是常見的質(zhì)量問題。實(shí)際加工過程中影響內(nèi)錐質(zhì)量的原因有很多,如有操作工技術(shù)熟練的原因;有夾具沒有夾緊的原因;有編程方面的原因;有PLC方面的原因;有刀具方面的原因;有加工材料性質(zhì)原因;有車床機(jī)械方面的原因;也有可能是參數(shù)設(shè)置的原因。本文結(jié)合實(shí)際過程中出現(xiàn)的問題,闡述解決問題的方法過程。
【關(guān)鍵詞】數(shù)控車;發(fā)白;內(nèi)錐;間隙;導(dǎo)軌
本文將以一臺經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床為例,其所用的系統(tǒng)為GSK928TEG系統(tǒng)。簡述三個(gè)月內(nèi),其產(chǎn)品出現(xiàn)車內(nèi)錐不光,發(fā)白等問題及解決辦法。
一、故障分析
該數(shù)車車內(nèi)錐出現(xiàn)光潔度不穩(wěn)定,即錐度表面不光,發(fā)白。研磨一下刀頭,沒做幾十個(gè)又出現(xiàn)發(fā)白,剛開始時(shí)可以做二、三百個(gè)與正常四,五百個(gè)相差不算太大,還以為操作工刀頭研磨的不夠好,或者是這顆刀頭質(zhì)量不過關(guān)造成的。換技術(shù)熟練程度最好的員工,并且換另外一臺正常生產(chǎn)的刀頭。但是結(jié)果還是一樣車內(nèi)錐不光。從原來二,三百個(gè)到后來只能生產(chǎn)十幾個(gè)合格的產(chǎn)品,其余內(nèi)錐表面都達(dá)不到要求,與正常的四,五百個(gè)相差實(shí)在太遠(yuǎn)。
為了證實(shí)該車床確實(shí)存在機(jī)械方面的原因。查閱該車床說明書,及該車變頻器,X、Z軸驅(qū)動器的說明書。該車是用東芝變頻器,F(xiàn)419號參數(shù)可以調(diào)節(jié)系統(tǒng)對變頻命令的相應(yīng)速度。即調(diào)整主軸的剛性,數(shù)據(jù)調(diào)大則剛性加強(qiáng),調(diào)小則剛性減弱。首先把參數(shù)Au2的參數(shù)調(diào)整為2,即矢量控制+自動調(diào)整。復(fù)位,手動啟動主軸,再把參數(shù)F419從原來20按說明書上的要求每次增加10%左右,一直調(diào)到50,不管調(diào)到多大,對車內(nèi)錐無變化,沒車幾個(gè)內(nèi)錐,內(nèi)錐表面就開始發(fā)白。又調(diào)X軸,Z軸驅(qū)動器參數(shù),該驅(qū)動器為DA98A交流伺服驅(qū)動器,它該調(diào)的參數(shù)是5號:速度比例增益。6號:速度積分時(shí)間常數(shù)。7號:轉(zhuǎn)矩制令濾波器。8號:速度檢測低通濾波器。9號:位置比例增益。10號:位置前饋增益。按照說明書調(diào)大調(diào)小增加剛性還是減小剛性,對車內(nèi)錐光潔度作用不大,還是跟原來一樣只能車幾十個(gè)內(nèi)錐表面就發(fā)白。證實(shí)該車存在機(jī)械方面的原因很大。
二、機(jī)械故障的診斷與維修
該車床從進(jìn)廠到出毛病,只生產(chǎn)了三個(gè)月的合格產(chǎn)品,所以首先考慮的還是增強(qiáng)主軸的剛性,把主軸電機(jī)原來110mm的皮帶輪換成60mm的皮帶輪,利用電機(jī)高速轉(zhuǎn)動的慣性來增強(qiáng)主軸的剛性,剛性確實(shí)有所提高,但是對車內(nèi)錐表面光潔度的作用還是不大。換主軸前座NN3011K/P5W33哈爾濱的滾珠軸承及主軸后座7209ACTA/P5DBB哈爾濱的配對軸承,車內(nèi)錐,內(nèi)錐表面還是發(fā)白。
手動快速移動X軸、Z軸無雜音,X軸、Z軸的絲杠及配對軸承問題應(yīng)當(dāng)不大??紤]到電機(jī)和絲杠使用梯形齒同步帶連接的,梯形齒同步帶與圓形齒同步帶相比應(yīng)當(dāng)是圓形齒的同步帶傳動性能好,傳遞的剛性強(qiáng)一些。所以把梯形齒同步帶及同步帶輪換成圓形齒同步帶及同步帶輪。最終效果還是不理想,車內(nèi)錐沒幾個(gè),內(nèi)錐表面就發(fā)白,沒辦法,只能把X軸、Z軸的配對軸承都換過,結(jié)果還是一樣,沒車幾個(gè)內(nèi)錐,內(nèi)錐表面就發(fā)白。
把百分表固定在Z軸拖板上,針頂著X軸拖板,用單步F20移動X軸,沿正方向移動2mm,又沿負(fù)方向移動2mm,百分表的指針相差0.01mm,這樣重復(fù)5次,每次的結(jié)果都一樣,證明X軸絲杠及軸承的反相間隙只有0.01mm,符合車床的標(biāo)準(zhǔn)。把百分表的針頂著拖板的左邊,左右推動X軸拖板,百分表的指針不動,X軸拖板的賽鐵位置正好,說明X向拖板幾乎無磨損。
把百分表固定在Z軸V型導(dǎo)軌上,針頂著Z軸拖板,用單步F20移動Z軸,正負(fù)方向各1mm,百分表的指針無相差,說明Z軸絲杠及軸承無間隙。左右推動大拖板,百分表的指針在0.02mm范圍內(nèi)轉(zhuǎn)動,說明Z軸拖板與Z軸導(dǎo)軌存在間隙,調(diào)緊Z軸賽鐵螺絲,每個(gè)螺絲只緊1/8圈,再用百分表打出Z周來回移動的間隙,當(dāng)每個(gè)螺絲擰到5/8圈時(shí)測出Z軸的反相間隙是0.1mm時(shí),固定賽鐵螺絲的螺母。左右推動Z軸拖板,指針紋絲不動,拖板V型槽與V型導(dǎo)軌已經(jīng)精密配合。夾上產(chǎn)品重新車內(nèi)錐,又可正常生產(chǎn)四,五百個(gè)左右的合格產(chǎn)品,試了幾天換了幾個(gè)刀頭都正常,說明故障已經(jīng)排除。
三、小結(jié)
該車在車內(nèi)錐不光,使人容易想到刀頭質(zhì)量的原因,員工技術(shù)的原因,主軸軸承及X軸,Z軸軸承,及絲杠的還壞,其實(shí)不然,Z軸拖板,V型槽與Z軸V型導(dǎo)軌的精密配合關(guān)系很大,如果有大的間隙,使Z軸絲杠螺母帶動Z軸托板移動時(shí),很容易產(chǎn)生抖動,引起做內(nèi)錐刀尖的脫落(肉眼看不出),才影響車內(nèi)錐表面發(fā)白的現(xiàn)象。
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