摘要:本文以加工零件為載體,對(duì)大截面不銹鋼零件真空釬焊中存在的表面質(zhì)量、釬著率不達(dá)標(biāo),及液壓滲漏的問(wèn)題進(jìn)行了工藝驗(yàn)證,從工裝改進(jìn)、釬焊曲線選擇、間隙確定、釬料擱置等途徑開展工藝研究工作,對(duì)解決大截面釬焊引起的釬著率偏低和打壓滲漏等技術(shù)問(wèn)題有指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:大截面;真空釬
一、 零件結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及材質(zhì)
該零件由幅板和幅板內(nèi)安裝邊通過(guò)電阻點(diǎn)焊定位,采用真空釬焊而成(見圖1);零件釬焊縫的釬著率和打壓滲漏,是一個(gè)長(zhǎng)期困擾工藝的技術(shù)難題,一次交檢合格率低于60%。
零件材料均為奧氏體不銹鋼,牌號(hào)為:1Cr18Ni9Ti,幅板板料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GJB2295-1995,幅板內(nèi)安裝邊棒料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GJB2294-1995。
二、技術(shù)條件及工藝難點(diǎn)
1 釬焊技術(shù)條件
1.1 用5~10倍放大鏡100%外觀檢查釬焊縫,按QJ1156A-1996ⅡW級(jí)驗(yàn)收,即:
1)氣孔直徑不大于0.2mm; 2)溶蝕深度不大于0.2mm;
3)釬焊腳正面不允許未釬透; 4)釬焊后表面顏色為銀灰色。
1.2 "X"射線檢查釬焊縫:按QJ1156A-96ⅡN級(jí)驗(yàn)收, 即:釬著率≥85%。
1.3 著色檢查釬焊縫:QJ1156A-1996ⅡW級(jí)驗(yàn)收。
1.4 液壓試驗(yàn):用壓力為0.62 Mpa的煤油進(jìn)行密封試驗(yàn),保持5±0.5min,不允許有滲漏現(xiàn)象。
2 釬焊工藝難點(diǎn)
2.1 釬焊面積大,釬著率不易保證:該釬焊零件的釬焊搭接長(zhǎng)度(25.25mm)與薄件厚度(1.4mm)之比為18倍;而一般技術(shù)條件下,對(duì)使用鎳基釬料(本零件使用的釬料為BNi74CrSiB/GB/T10859-1989)等強(qiáng)度較高的釬焊接頭,釬焊搭接長(zhǎng)度與薄件厚度之比一般取2~3倍,最大搭接長(zhǎng)度不超過(guò)15mm。釬焊搭接長(zhǎng)度越長(zhǎng),釬焊面積越大,釬料越難于填滿間隙,易形成大量缺陷;
2.2 檢驗(yàn)釬焊縫致密性的液壓試驗(yàn)難于通過(guò),一次交檢合格率較低,為57.5%。
三、工藝研究?jī)?nèi)容及實(shí)施
1 零件釬焊采取的工藝措施
針對(duì)該零件真空釬焊存在的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析調(diào)研,目前該零件使用的真空爐(型號(hào)WF6391EQ)可成功的用于釬焊含Cr、Ti、Al等元素的合金鋼,如1Cr18Ni9Ti鋼;且焊件加熱、釬焊、冷卻全過(guò)程在真空條件下進(jìn)行,釬焊不需釬劑,避免了在焊接過(guò)程中金屬的氧化及釬焊接頭內(nèi)夾雜釬劑,降低接頭強(qiáng)度;與其他釬焊方法相比,所得到的釬焊接頭致密性好,強(qiáng)度高;且該工藝方法在企業(yè)已成功運(yùn)用于相同材料的零件焊接,說(shuō)明該零件選用真空釬焊的工藝方法是合理的;其零件釬焊質(zhì)量的提高,關(guān)鍵是結(jié)合該零件寬釬焊面積的特點(diǎn),在零件的釬前準(zhǔn)備、釬縫間隙的選擇、釬料的擱置、工裝的設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行系統(tǒng)分析,優(yōu)化工藝,采取的具體措施如下:
1.1 重新設(shè)計(jì)、制作工裝,將軟支撐改為硬支撐,改善釬縫成形;
1.2 試驗(yàn)件焊接,無(wú)損檢測(cè),金相分析,確定最佳釬焊間隙;
1.3 模擬件釬料擱置試驗(yàn),優(yōu)選釬料填加方式;
1.4 增加釬焊前對(duì)釬縫外圓手工氬弧打底的工藝試驗(yàn),解決打壓滲漏問(wèn)題。
綜合以上提出的工藝措施,結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,制定工藝試驗(yàn)方案如下:
設(shè)計(jì)工裝→工裝制作→改善釬縫成形→試驗(yàn)件釬焊→無(wú)損檢測(cè),金相分析→確定最佳釬焊間隙→
→對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行釬縫外觀、射線檢查、液壓試驗(yàn)→試驗(yàn)卡片及工藝評(píng)審→完善工藝。
2 釬焊工藝研究的實(shí)施
2.1 工裝的改善:滿足了釬縫圓角要求,避免了零件傾斜造成釬料積瘤等外觀質(zhì)量問(wèn)題;同時(shí)提高了零件的生產(chǎn)效率,由單爐釬焊8~9件,提高到13件/爐,如圖2。
2.2 按焊接工藝試驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行焊前模擬試件加工、試件焊接及焊后檢驗(yàn),確定最佳釬焊間隙及合理的釬焊參數(shù):
三、工藝研究結(jié)論及后續(xù)問(wèn)題
研究結(jié)論:通過(guò)試驗(yàn)件、模擬件的焊接分析和釬焊工裝的設(shè)計(jì)制作,確定了最佳釬焊間隙和釬焊外圓氬弧焊打底等工藝優(yōu)化措施,使零件釬焊一次交檢合格率由57.5%提高并穩(wěn)定在了100%;對(duì)解決大截面釬焊引起的釬著率偏低和打壓滲漏等技術(shù)問(wèn)題有指導(dǎo)意義。
后續(xù)問(wèn)題:真空釬焊用釬料粘結(jié)劑、阻流劑對(duì)釬焊爐有較大污染,后續(xù)應(yīng)合理選擇,降低設(shè)備的維護(hù)成本。
參考文獻(xiàn)
1. 《焊接數(shù)據(jù)手冊(cè)》 機(jī)械工業(yè)出版社
2. 《焊接工程缺欠分析與對(duì)策》 機(jī)械工業(yè)出版社
作者簡(jiǎn)介:
羅意(1976-7),男,漢族,四川省遂寧市人,高級(jí)工程師,碩士,一直在航天企事單位主要從事與焊接有關(guān)的工作。