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清熱解毒口服液GMP驗(yàn)證的探討

2016-12-27 16:28黃廣偉
科學(xué)與財富 2016年29期
關(guān)鍵詞:口服液探討

黃廣偉

摘 要:隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高,人們的生活質(zhì)量也在大幅度提升,對藥品的生產(chǎn)水平也引起了高度重視。相關(guān)人員依據(jù)新版GMP自檢所得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)論對清熱解毒口服液的相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝等進(jìn)行了驗(yàn)證,從而確保該口服液能夠符合我國藥品生產(chǎn)要求。對此,筆者依據(jù)多年經(jīng)驗(yàn)總結(jié)相關(guān)見解,提供給相關(guān)人士,旨在促進(jìn)我國藥品行業(yè)的不斷發(fā)展,為我國的經(jīng)濟(jì)繁榮做出貢獻(xiàn)。

關(guān)鍵詞:口服液;GMP驗(yàn)證;探討

世界上第一個GMP(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范)1962年在外國誕生。GMP的理論在6年多時間的實(shí)踐中經(jīng)受了考驗(yàn),獲得了發(fā)展,它在藥品生產(chǎn)和質(zhì)量保證中的積極作用逐漸被各國政府所接受。1969年WHO(世界衛(wèi)生組織)GMP的公布標(biāo)志著GMP的理論和實(shí)踐從那時候起已經(jīng)從一國走向世界。對此,本文主要從以下幾方面進(jìn)行驗(yàn)證,僅供參考。

1 空調(diào)凈化系統(tǒng)的再驗(yàn)證

相關(guān)人員依據(jù)2010版GMP的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對空調(diào)凈化體系采取GMP檢查的過程所產(chǎn)生的問題進(jìn)行改造,具體體現(xiàn)以下幾點(diǎn):首先,相關(guān)人員需要對潔凈區(qū)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)母脑?,對相關(guān)彩鋼板進(jìn)行處理,然后將地面重新用適當(dāng)?shù)牟牧霞右蕴幚?,與此同時還能夠?qū)艋芰右蕴岣?;口服液車間潔凈區(qū)的規(guī)范要求是30萬級凈化,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,該公司將潔凈區(qū)的等級設(shè)置為10萬級,為今后的發(fā)展留下很大的空間。

即使空調(diào)凈化體系符已經(jīng)符合潔凈要求,然而考慮到倘若遇到惡劣的氣候情況:比如臺風(fēng)的侵襲,當(dāng)系統(tǒng)已經(jīng)停止運(yùn)作以后,外界所產(chǎn)生的風(fēng)壓入侵到HVAC系統(tǒng)中,因?yàn)樵撓到y(tǒng)內(nèi)部的回風(fēng)管路在過濾器的前面,這樣風(fēng)壓就會順著兩個方向而侵入到該系統(tǒng)中。這樣就需要相關(guān)人員對回風(fēng)口安裝相應(yīng)的風(fēng)壓聯(lián)動閥,從而禁止惡劣的氣候?qū)崈魠^(qū)帶來的影響。

通過相關(guān)實(shí)驗(yàn)可以得知:在口服液的車間空調(diào)凈化體系中通過適當(dāng)?shù)母脑煲院?,不同?xiàng)目的性能依然滿足10萬級的凈化級別,符合當(dāng)前生產(chǎn)工藝的潔凈標(biāo)準(zhǔn),能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2 純化水系統(tǒng)的再驗(yàn)證

根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局頒布的GMP(2010修訂)定義:“純化水為蒸餾法、離子交換法、反滲透法或其它適宜的方法制得到供藥用的水,不含任何附加劑?!币蟆爸扑幧a(chǎn)過程的驗(yàn)證必須是包括工藝水系統(tǒng)”。其中純化水作為注射用水的原料,及非無菌原料的工藝用水,在制藥過程占極為重要的作用,作為新建制藥廠或進(jìn)行GMP改造的制藥廠,在選擇純化水系統(tǒng)時,應(yīng)非常注重其系統(tǒng)的工藝過程合理性,而生產(chǎn)前的驗(yàn)證工作則是檢驗(yàn)該系統(tǒng)是否滿足工藝要求最科學(xué)最嚴(yán)格的方法。

相關(guān)人員依據(jù)2010版GMP的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對純化水車間位置做出了驗(yàn)證,對不同公用設(shè)施進(jìn)行了改造,如管道、風(fēng)口等,并且對改造以后的純化系統(tǒng)做出了相應(yīng)的驗(yàn)證。

依據(jù)該實(shí)驗(yàn)可以看出,該純化體系通過適當(dāng)?shù)母脑煲院?,無論是管路、設(shè)備亦或是公共設(shè)施等都能夠滿足GMP的標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到當(dāng)前生產(chǎn)的需要,對循環(huán)系統(tǒng)不會帶來污染情況,而且水質(zhì)可以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,提供正常的水源,滿足我國相關(guān)藥典的要求。

即使該套純化水體系能夠滿足GMP標(biāo)準(zhǔn)要求的純化水,但是其存在的不足之處,如花費(fèi)的成本較多、回收率不高等方面存在缺陷。

3 主要設(shè)備的再驗(yàn)證及人員培訓(xùn)

該配液罐位于口服液制劑車問的配液工序。由于最近兩年口服液產(chǎn)量加大,原有配液罐已不能適應(yīng)生產(chǎn)要求,針對此生產(chǎn)瓶頸,我們對配液罐進(jìn)行改造:改造前配液罐設(shè)備能力:500L配液罐,生產(chǎn)效率3萬支/罐。改造后配液罐設(shè)備能力及優(yōu)點(diǎn):1500L配液罐,生產(chǎn)效率可達(dá)13萬支/罐。該配液罐采用316L不銹鋼材質(zhì)制造,配有機(jī)械密封的攪拌裝置,較原500L配液罐罐進(jìn)行優(yōu)化,罐底傾斜便于排液或排污,該配液罐體有溫度計、液位計、安全閥(夾層)等,使得各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)可以直接讀出,節(jié)省了單獨(dú)測量時間。由于原配液罐的設(shè)備落后,攪拌效率低,本次更換大容量配液罐后對攪拌時間攪拌效果進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)。

就配液工序更換設(shè)備來說,因?yàn)樯a(chǎn)數(shù)量比較大,將以往500L配液罐轉(zhuǎn)變成1500L的配液罐,并且對新設(shè)備做出了相應(yīng)的驗(yàn)證。當(dāng)制液量從原來的500L擴(kuò)展到1500L,因?yàn)樾略O(shè)備有著較高的攪拌效率,而且還擁有相應(yīng)的溫度計,在確保產(chǎn)品質(zhì)量的條件下,可以將原來的攪拌時間的30min變成20min,而測量時間也相應(yīng)的編程15min,這樣就可以節(jié)約很多的時間,因此所得到的結(jié)論為:該配液罐將制液產(chǎn)量加以提升,節(jié)約了很多的時間,使其生產(chǎn)水平也在大幅度提高。

相關(guān)人員依據(jù)對過濾體系中含有的濾材進(jìn)行了詳細(xì)的比對試驗(yàn),對所得到的結(jié)果來判斷清熱解毒口服液中的過濾體系有著較好的澄清度,不但可以確保產(chǎn)品質(zhì)量,而且又在一定程度上避免了損耗的現(xiàn)象,因此該過濾體系中應(yīng)當(dāng)使用了濾紙做好過濾。

該清熱解毒口服液里面的包裝模式是將以往的小口瓶變成大口瓶,設(shè)備也變成相應(yīng)的大口瓶設(shè)備,有著較高的生產(chǎn)水平,在一定程度上節(jié)約了資金,所得到的均滿足生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),為清洗、殺菌帶來益處,可以起到預(yù)防污染的作用,完全可以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

相關(guān)人員通過對壓力蒸汽滅菌器進(jìn)行了相應(yīng)的檢修以及驗(yàn)證工作,很好的說明該設(shè)備在滅菌過程中,對不同測試點(diǎn)的相關(guān)溫度是否達(dá)到滅菌溫度進(jìn)行了研究,可以看出所產(chǎn)生的溫度處于均勻的狀態(tài),從而很好的表明該設(shè)備在滅菌過程可以實(shí)現(xiàn)可靠的目的,為產(chǎn)品起到滅菌作用提供主要依據(jù)。

通過對人員的培訓(xùn),把2010版GMP的規(guī)范要求逐步滲透到員工的意識當(dāng)中,促使整體素質(zhì)提高,在知識、工作技能方面不斷提高,明確各自的工作職責(zé)。通過全面學(xué)習(xí)規(guī)范操作規(guī)程等系統(tǒng)文件,減少人為差錯的可能性,更好的保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4 生產(chǎn)工藝的再驗(yàn)證

藥品的質(zhì)量關(guān)乎人民健康和社會安定,因此,保證藥品質(zhì)量具有極其重要的作用,而保證和提高藥品質(zhì)量的核心問題就是藥品生產(chǎn)工藝的驗(yàn)證環(huán)節(jié),該驗(yàn)證能夠保證產(chǎn)出藥品的質(zhì)量,保證人民的健康,還能夠?qū)λ幤飞a(chǎn)企業(yè)起到監(jiān)督保障作用,確保產(chǎn)出質(zhì)量過關(guān)的藥品。

經(jīng)過對清熱解毒口服液111003,111004,111005——批產(chǎn)品全過程工藝的驗(yàn)證確認(rèn),其結(jié)果符合驗(yàn)證方案標(biāo)準(zhǔn),所得數(shù)據(jù)證明按照現(xiàn)行的操作規(guī)程生產(chǎn)所獲得的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。確認(rèn)該廠房、設(shè)備(設(shè)施)經(jīng)改造、生產(chǎn)工藝優(yōu)化后能更好節(jié)約成本,提高生產(chǎn)效率,創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價值。

結(jié)束語

通過以上內(nèi)容的論述,可以得知:本文主要從GMP驗(yàn)證的概述、空調(diào)凈化系統(tǒng)的再驗(yàn)證、純化水系統(tǒng)的再驗(yàn)證、主要設(shè)備的再驗(yàn)證及人員培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝的再驗(yàn)證等方面對清熱解毒口服液采取GMP驗(yàn)證進(jìn)行了分析,并得出相應(yīng)的解決方案。這樣就要求相關(guān)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對藥品的生產(chǎn)流程做到嚴(yán)格的控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量,從而推動藥品行業(yè)的不斷進(jìn)步,為我國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)。

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