申磊++宋波
【摘 要】 原煤做為一次能源,在火電廠電力生產(chǎn)中起到至關(guān)重要的作用,隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展,大容量、高參數(shù)的燃煤發(fā)電機(jī)組日益增多,對原煤的需求劇增,造成燃煤發(fā)電機(jī)組不可能在生產(chǎn)中使用單一煤種,很多電廠使用印尼煤做為摻燒煤種。結(jié)合我廠的系統(tǒng)狀況,通過總結(jié)前期的摻燒經(jīng)驗(yàn),積極改變系統(tǒng)運(yùn)行方式,整理出一套摻燒印尼煤的最佳摻燒方案,除滿足電力生產(chǎn)對燃煤的基本需求外,對于輸煤系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)及鍋爐安全運(yùn)行是有利的。
【關(guān)鍵詞】 超臨界鍋爐 摻燒印尼煤 摻配方式 著火爆炸 運(yùn)行方式 安全運(yùn)行
1 概述
鍋爐是由哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司引進(jìn)三井巴布科克能源公司(Mitsui Babcock Energy Limited)技術(shù)生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。型號為HG1980/25.4-YM1。
鍋爐燃燒方式為前后墻對沖燃燒,前后墻各布置4層三井巴布科克公司生產(chǎn)的低NOX軸向旋流燃燒器(LNASB),每層各有4只,共32只。在最上層煤粉燃燒器上方,前后墻各布置1層燃燼風(fēng)口,每層布置7只,共14只燃燼風(fēng)口。每只燃燒器配有一只油槍,用于點(diǎn)火和助燃。
鍋爐設(shè)計(jì)煤種為神府東勝煤,校核煤種1為混煤,校核煤種2為大同煤。點(diǎn)火及助燃油為0號柴油。
鍋爐制粉系統(tǒng)為雙進(jìn)雙出鋼球磨正壓直吹系統(tǒng),磨煤機(jī)為4臺,每臺磨配兩臺給煤機(jī),分別布置于磨煤機(jī)兩側(cè)。
2 印尼煤摻配方式
2.1 分倉摻配方式
我司鍋爐制粉系統(tǒng)為雙進(jìn)雙出鋼球磨,每臺機(jī)共計(jì)四臺磨煤機(jī),每臺磨煤機(jī)對應(yīng)兩個(gè)煤倉,每臺機(jī)組共八個(gè)原煤倉。摻配主要按照按照以下排序:煤種熱量、硫份、揮發(fā)份三個(gè)主要影響因素進(jìn)行配比加倉。原則為:摻配硫份≤0.7%,發(fā)熱量≥4700千卡,揮發(fā)份≤30%,同時(shí)應(yīng)考慮灰分的配比情況,原則上摻配后灰分≤17%。將需要摻配的兩個(gè)煤種分別加入同一臺磨煤機(jī)的兩個(gè)煤倉,每臺磨煤機(jī)對應(yīng)的兩臺給煤機(jī)同時(shí)運(yùn)行,將兩種煤在磨煤機(jī)內(nèi)混合。
2.2 混摻摻配方式
因印尼煤本身具有高揮發(fā)、低灰分特點(diǎn),一般情況下,印尼煤空干基揮發(fā)分可達(dá)40%左右,極易發(fā)生自燃,給制粉系統(tǒng)的安全運(yùn)行會造成很大威脅。原有分倉摻配方式存在混配不均勻的缺點(diǎn),容易發(fā)生因混料不均,造成磨煤機(jī)爆炸。針對印尼煤的摻配選擇將兩種煤在進(jìn)入煤倉前進(jìn)行混配,避免這種情況發(fā)生。根據(jù)入廠煤的煤種是否符合摻配條件,采取兩種不同摻配方式,以下分別介紹這兩種摻配方式:
2.2.1 皮帶混配
如入廠煤不符合摻配的條件,即入廠煤灰分≤15%、揮發(fā)分≥30%的煤,直接堆放在煤場,再從煤場選擇可摻配的煤種與印尼煤分別使用兩臺斗輪機(jī)同時(shí)取用,各自取煤量控制在650t/h以下,分別通過209皮帶機(jī)上的入爐電子皮帶秤在210皮帶機(jī)上混合加入煤倉。這種摻配方式可以保證混配的均勻度,但在取用過程中,一定要保證兩臺斗輪機(jī)取煤都在要求范圍以下,不但不能保證混配均勻程度,且容易發(fā)生取煤量超限,造成撒煤或者堵煤。
2.2.2 平鋪混取摻配
如入廠煤符合摻配的條件,即入廠煤灰分≥15%、揮發(fā)分≤30%的煤,先將入廠煤采用回轉(zhuǎn)的堆煤方式平鋪在印尼煤煤堆上層(采用這種方式前提在堆煤時(shí)應(yīng)控制煤堆高度在8米左右,不能堆至最高),厚度約為1.5米左右,再將兩種煤同時(shí)取用加入煤倉,如圖1所示。這種摻配方式,即可不影響卸煤效率,還可使混配的均勻度達(dá)到最大,保證鍋爐制粉系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
3 印尼煤不同摻配方式下的對比
3.1 機(jī)組出力的影響
印尼煤采用分倉摻配方式下,對機(jī)組出力影響偏小,由于我廠使用的印尼煤發(fā)熱量相對較低,因此在進(jìn)行加倉時(shí),同一臺磨煤機(jī)的另外一個(gè)原煤倉加發(fā)熱量較高的煤種,在機(jī)組需要帶高負(fù)荷,鍋爐燃燒率滿足不了要求時(shí),可以增加同臺磨中高發(fā)熱量煤種一側(cè)給煤量,減小印尼煤在同臺磨中的摻燒比列,提高入爐煤的整體發(fā)熱量,滿足機(jī)組出力要求,因此此種方式下對機(jī)組負(fù)荷的調(diào)整方式上相對靈活。
印尼煤采用混摻摻配方式下,如同臺磨的對應(yīng)的兩個(gè)原煤倉中,一個(gè)倉使用摻配后的煤種,另一個(gè)倉為高發(fā)熱量的單一煤種時(shí),在機(jī)組負(fù)荷調(diào)整中不受限制,可采取分倉摻配的方式進(jìn)行調(diào)節(jié);如同臺磨的兩個(gè)原煤倉都加混摻印尼煤后的煤種時(shí),入爐煤的總體放熱量將固定,在機(jī)組負(fù)荷調(diào)整中,熱負(fù)荷調(diào)整的余地小,相對不靈活。
3.2 磨煤機(jī)干燥出力的影響
印尼煤采用分倉摻配方式下,由于印尼煤本身的高揮發(fā)分、低灰分的特性,容易自燃著火,對制粉系統(tǒng)的運(yùn)行帶來不安全因素,因此在磨煤機(jī)出口溫度的控制上,按照不超過60℃進(jìn)行控制,這樣講導(dǎo)致磨煤機(jī)入口溫度相對較低,引起對同臺磨的另一種煤種干燥不足,影響制粉系統(tǒng)的干燥出力,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)整體出力降低,增加電耗,且煤粉的溫度降低也會引起煤粉著火點(diǎn)推遲,火焰中心上移,對于鍋爐蒸汽溫度及受熱面金屬壁溫的控制不利。同時(shí)煤粉溫度的降低,也會造成煤粉在PC管中的流動性差,存在煤粉管道積粉的風(fēng)險(xiǎn)。
印尼煤采用混摻摻配方式下,煤的整體特性改變,降低了自燃著火的風(fēng)險(xiǎn),因此在磨煤機(jī)出口溫度的控制上,可以提高至70℃運(yùn)行,相應(yīng)的磨煤機(jī)入口溫度提高,增加了磨煤機(jī)的干燥出力的同時(shí)也保證了鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
3.3 制粉系統(tǒng)安全性的影響
印尼煤采用分倉摻配方式下,由于印尼煤的煤質(zhì)特性決定了印尼煤具有易自燃著火的特點(diǎn)。除易發(fā)生煤場堆煤自燃及輸煤系統(tǒng)死角自燃外,在進(jìn)入原煤倉及使用過程中也有著火的危險(xiǎn),容易在原煤倉、給煤機(jī)、磨煤機(jī)落煤管、磨煤機(jī)端部、煤粉分離器及PC管等處發(fā)生著火甚至出現(xiàn)制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸的惡性事故,對系統(tǒng)的安全運(yùn)行造成極大的隱患。特別是當(dāng)煤種中雜物較多時(shí),容易積存在煤粉分離器的回粉管和內(nèi)椎體處,導(dǎo)致分離器出來的細(xì)度不合格的煤粉不能正常下落至磨煤機(jī)內(nèi)繼續(xù)研磨,積存在此處發(fā)生自燃,引起磨煤機(jī)爆炸。2014年1月份,由于分倉摻燒印尼煤,共出現(xiàn)不同程度的制粉系統(tǒng)自燃著火故障15次。
針對此種加倉方式出現(xiàn)的問題,及時(shí)改進(jìn)了印尼煤的摻燒方式,采用摻配摻燒的方式,改變?nèi)霠t煤的煤種特性,降低制粉系統(tǒng)發(fā)生自燃著火的風(fēng)險(xiǎn),自調(diào)整印尼煤摻燒方式后,制粉系統(tǒng)運(yùn)行情況良好,未發(fā)生著火事件。
3.4 鍋爐金屬腐蝕的影響
我廠使用的印尼煤具有低硫分的特性,對于防止鍋爐金屬的腐蝕是有利的,采取分倉摻燒方式下,入爐煤的加權(quán)硫分并不高,由于我廠燃燒器布置方式為前后墻對沖,磨煤機(jī)的半側(cè)對應(yīng)一側(cè)墻,在分倉摻燒階段,高硫分煤種對應(yīng)的燃燒器區(qū)域仍處于煙氣硫分較高的運(yùn)行環(huán)境中,會導(dǎo)致鍋爐局部腐蝕嚴(yán)重,對鍋爐的安全運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。
采用混摻方式下,在入爐煤加權(quán)硫分一定的情況下,各燃燒器區(qū)域的煙氣硫分趨于均勻,有效緩解了局部受熱面腐蝕問題。
3.5 磨煤機(jī)停運(yùn)方式的影響
印尼煤采用分倉摻燒方式時(shí),由于印尼煤的易自燃著火的特性,決定了在磨煤機(jī)停運(yùn)階段需對磨煤機(jī)筒體內(nèi)的煤利用另外一側(cè)不易自燃的煤種進(jìn)行置換,即加大另一側(cè)給煤機(jī)的給煤量,同時(shí)減小印尼煤的摻燒比列,此過程大約需要20-30min,同時(shí)為防止吹空停磨過程中發(fā)生爆炸事件,因此在吹空使用印尼煤的磨煤機(jī)時(shí),需控制磨煤機(jī)入口溫降速度,控制在4℃/min,同時(shí)給煤機(jī)停運(yùn)至磨煤機(jī)吹空停運(yùn)期間需投入磨煤機(jī)筒體惰化蒸汽,磨煤機(jī)停運(yùn)后PC管需每根吹掃20min,單次磨煤機(jī)停運(yùn)(不包括PC管吹掃時(shí)間)共需要事件1.5小時(shí)左右,增加了磨煤機(jī)的電耗,且投入惰化蒸汽后筒體吹空效果差,容易有積粉存在。
采用印尼煤混摻方式下,由于煤種特性發(fā)生變化,極大降低了印尼煤自燃著火的風(fēng)險(xiǎn),在磨煤機(jī)吹灰停運(yùn)階段煤種置換時(shí)間可縮短至10min左右,磨煤機(jī)入口進(jìn)行滑溫的速率可控制在10℃/min,且不適用惰化蒸汽,PC管吹掃時(shí)間控制在10min,單次磨煤機(jī)吹空停運(yùn)時(shí)間(不包括PC管吹掃時(shí)間)共需要40-50min左右,極大程度上減少了磨煤機(jī)的停運(yùn)階段需要的時(shí)間,減少運(yùn)行操作量的同時(shí)也降低了磨煤機(jī)的電耗、降低了制粉系統(tǒng)空轉(zhuǎn)時(shí)間,達(dá)到降低設(shè)備損耗的目的。
4 結(jié)語
印尼煤的特性決定了其更容易引發(fā)輸煤系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)著火事件,通過調(diào)整印尼煤的摻燒方式,采用混摻的摻配方式。提高了系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,提高了機(jī)組出力,提高了鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,降低了設(shè)備的磨損,對火電廠電力生產(chǎn)中合理使用印尼煤有著重要的意義。
參考文獻(xiàn):
[1]錢瑾,王培紅,曹祖慶.中間再熱機(jī)組再熱前后抽汽供熱方案研究[J].華東電力,2010,01.
[2]趙忠東,薛青鴻.660MW超超臨界鍋爐效率分析[J].華電技術(shù),2010,12.
[3]譚厚章,苗楊,王洋,王學(xué)斌,徐通模.煤質(zhì)多變下火電廠最經(jīng)濟(jì)煤種決策[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2009,14.
[4]張殿平,鄧堅(jiān),鐘禮今,王國強(qiáng),方慶艷,張成,陳剛.印尼煤摻燒方式對鍋爐運(yùn)行性能的影響[J].廣東電力,2015,03.