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高砷酸性廢水治理工藝研究

2017-01-12 09:33:39李輝
山東工業(yè)技術(shù) 2016年24期

李輝

摘 要:本文通過用硫化鈉法+石灰鐵鹽、石灰鐵鹽法+電化學(xué)法,對(duì)云錫某鉛冶煉企業(yè)高砷酸性廢水處理試驗(yàn),研究探索適宜的治理工藝,通過對(duì)比分析,采用石灰鐵鹽法+電化學(xué)法在穩(wěn)定性、先進(jìn)性等方面優(yōu)勢(shì)明顯,并且有利于廢水進(jìn)入深度處理回用。

關(guān)鍵詞:高砷酸性廢水;治理工藝;試驗(yàn)與研究;治理工藝比較

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.24.045

0 引言

砷是一種劇毒的物質(zhì),對(duì)人體和環(huán)境危害大,屬國(guó)家一類污染物,最高允許排放質(zhì)量濃度為0.3mg/L,而常見的銅、鉛、鋅、錫的硫化精礦中,多伴生有一定數(shù)量的砷,經(jīng)熔煉其中大部分硫、砷被氧化揮發(fā)進(jìn)入氣體,淋洗凈化后生成含砷的酸性廢水,其中大多為三價(jià)狀態(tài)的砷,要處理這類廢水并使之達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)是非常困難的。

云錫某鉛冶煉企業(yè)2010年7月建成投產(chǎn),處理物料含砷原設(shè)計(jì)﹤0.3%,從2013年4月開始,由于處理物料變化,含砷上升至0.7%以上,最高超設(shè)計(jì)值5倍以上,原設(shè)計(jì)采用硫化法+石灰鐵鹽法工藝進(jìn)行處理,當(dāng)砷含量升高后,不能滿足生產(chǎn)和環(huán)保要求,須對(duì)治理工藝研究改進(jìn)完善。

1 現(xiàn)狀及其工藝流程

(1)現(xiàn)工藝流程。已建有完整的污水處理系統(tǒng)。污酸處理:采用硫化處理工藝;處理物料為污酸和尾氣處理堿洗混合液;處理規(guī)模250m3/d;中和處理:采用一級(jí)石灰鐵鹽處理工藝;處理物料為污酸處理出液和一般酸性廢水;理規(guī)模900m3/d;深度處理:采用一體化凈水器處理工藝;處理物料為中和處理出液和生產(chǎn)廢水;處理規(guī)模2100m3/d。(2)運(yùn)行情況。該工藝2013年處理物料、污酸含砷量在設(shè)計(jì)范圍,污酸污水處理水質(zhì)能夠達(dá)標(biāo)。2013年4月22日開始,污酸中砷含量高,連續(xù)運(yùn)行就難處理達(dá)標(biāo)。當(dāng)頂吹爐處理的鉛物料含砷﹥1.0%,污酸含砷﹥12000mg/L以上,即使污酸量小于設(shè)計(jì)量,現(xiàn)工藝也無法處理砷達(dá)標(biāo),需要治理改進(jìn)。

2 高砷酸性廢水治理工藝

對(duì)于高砷污酸,目前國(guó)內(nèi)通常采用硫化法+石灰鐵鹽法、石灰鐵鹽+電化學(xué)法、生物制劑+石灰鐵鹽法組合工藝進(jìn)行處理。

2.1 硫化鈉法

高濃度的含砷污酸多采用硫化法在酸性條件下進(jìn)行預(yù)處理,現(xiàn)工藝通過電位值控制往含砷廢水中添加Na2S溶液,使廢水中的銅、砷等離子經(jīng)硫化反應(yīng)生成CuS和As2S3等沉淀物,通過沉降和固液分離后以濾餅形式回收。

2.2 石灰鐵鹽法

砷酸鹽和亞砷酸鹽與大多數(shù)多價(jià)金屬特別是鐵離子能形成穩(wěn)定的絡(luò)合物,這些絡(luò)合物被金屬氫氧化物凝聚物所吸附共沉。這也是多使用氫氧化鐵處理含砷廢水的主要原因之一。用此法處理砷酸鹽(即五價(jià)砷)比處理亞砷酸鹽(三價(jià)砷)效果好。

2.3 電化學(xué)法

電化學(xué)法是在電場(chǎng)的作用下,是以鐵金屬為陽極,在直流電的作用下,陽極被溶蝕,產(chǎn)生Fe等離子,在經(jīng)一系列水解、聚合及絮凝劑的氧化過程,形成各種羥基絡(luò)合物、多核羥基絡(luò)合物以至氫氧化物,使污水中的膠態(tài)雜質(zhì)、懸浮雜質(zhì)凝聚沉淀而分離;同時(shí),帶電的污染物顆粒在電場(chǎng)中泳動(dòng),其部分電荷被電極中和而促使其脫穩(wěn)聚沉。其原理為:電化學(xué)法中常用的電極材料為鋁或鐵,在陽極和陰極之間通以直流電,發(fā)生的電極反應(yīng)。

2.4 生物制劑法

生物制劑是以硫桿菌為主的復(fù)合功能菌群代謝產(chǎn)物與其它無機(jī)化合物進(jìn)行組分設(shè)計(jì),富含大量羥基、巰基、羧基、氨基等功能基團(tuán)組的水處理劑。可直接用于酸性廢水的處理, 彌補(bǔ)了傳統(tǒng)氫氧化物沉淀法不宜在酸性條件下使用的不足。但在砷濃度30g/L以上的污酸沒有生產(chǎn)應(yīng)用實(shí)例。

為此,因生物制劑在高砷酸性廢水沒有生產(chǎn)應(yīng)用,選擇有工業(yè)應(yīng)用的硫化法+石灰鐵鹽法、石灰鐵鹽+電化學(xué)法的組合進(jìn)行比較。

3 試驗(yàn)

3.1 試驗(yàn)的目的

(1)試驗(yàn)工藝處理高砷酸性廢水主要污染物出水水質(zhì)能否達(dá)到《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》限值要求,能否滿足現(xiàn)生產(chǎn)廢水深度處理進(jìn)水水質(zhì)要求。(2)通過試驗(yàn)結(jié)果分析比較,選擇適宜的治理工藝,對(duì)高砷酸性廢水治理工藝改進(jìn)方案設(shè)計(jì)提供依據(jù)和數(shù)據(jù)資料。

3.2 二級(jí)硫化法處理試驗(yàn)

針對(duì)污酸砷含量升高后,一級(jí)硫化法無法滿足處理要求的情況下,采用二級(jí)硫化鈉法進(jìn)行小試驗(yàn)探索,即一級(jí)加硫化鈉反應(yīng)完成后,沉淀過濾,濾液再加硫化鈉反應(yīng),沉淀過濾后濾液進(jìn)入下段工藝。

3.3 石灰鐵鹽法+電化學(xué)法組合工藝試驗(yàn)

污酸經(jīng)石灰鐵鹽+電化學(xué)處理后廢水,以及綜合污水直接進(jìn)電化學(xué)處理后廢水經(jīng)達(dá)到《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中As、Cd、Pb、Zn等重金屬的指標(biāo);出水電導(dǎo)率在5480~9033μS/cm之間,經(jīng)堿軟化除鈣后,能達(dá)到廢水深度處理要求;污酸處理氟的去除率>98.7%,含氟在15.9~21.45mg/L,未達(dá)到試驗(yàn)出水水質(zhì)指標(biāo)(<8mg/L)要求,需要在保證除砷石灰用量的前提下,適量增加石灰投加量,提高氟的去除率,確保處理達(dá)標(biāo)。

4 結(jié)語

(1)用二硫化法+石灰鐵鹽法處理污酸存在著:因酸度低,除砷還需加硫酸保持反應(yīng)PH值,不經(jīng)濟(jì);反應(yīng)過程會(huì)產(chǎn)生硫化氫、二氧硫有害氣體,存在環(huán)境安全隱患。(2)用石灰鐵鹽+電化學(xué)法處理污酸,酸度低利于石灰鐵鹽預(yù)處理,而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵工藝是電化學(xué)工藝裝置,整個(gè)工藝僅控制PH值、電流、電壓,可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和遠(yuǎn)程控制。(3)污酸砷濃度高達(dá)50000mg/L,任何處理工藝都有局限性,應(yīng)從源頭加以控制,減少砷進(jìn)入污酸廢水;同時(shí)降低含氟量,才有利于高砷酸性廢水治理達(dá)標(biāo)回用。(4)建議和措施:建議用石灰鐵鹽+電化學(xué)對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行改進(jìn)。具體措施:1)充分利用或利舊現(xiàn)有污水處理站的設(shè)備,降低系統(tǒng)的投資成本;2)取消現(xiàn)有硫化工藝段,消除安全隱患;結(jié)合廢水站現(xiàn)有的處理工藝特點(diǎn),增加一套處理量為900m?/d的電化學(xué)深度處理系統(tǒng),減少運(yùn)行費(fèi)用,確保處理的污酸廢水出水重金屬穩(wěn)定達(dá)標(biāo)準(zhǔn);3)優(yōu)化工藝運(yùn)行過程控制,使各單元運(yùn)行能夠達(dá)到自動(dòng)化控制,盡可能保障系統(tǒng)操作控制運(yùn)行的穩(wěn)定性,保證處理效果,降低操作勞動(dòng)強(qiáng)度。改造石灰乳制備系統(tǒng),提高石灰乳質(zhì)量,完善流量計(jì)量、PH檢測(cè)裝置,避免石灰投加不確定性,多加石灰造成浪費(fèi)及產(chǎn)生很大渣量,少投加又達(dá)不到預(yù)處理效果的情況發(fā)生。4)增加軟化系統(tǒng),降低水質(zhì)硬度。5)在以上措施實(shí)施基礎(chǔ)上,從工藝布局上整體優(yōu)化現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng),以達(dá)到廢水處理系統(tǒng)操作控制及維護(hù)簡(jiǎn)便的目的,使廢水處理后能夠達(dá)標(biāo)并能進(jìn)入現(xiàn)有深度處理系統(tǒng)。

參考文獻(xiàn):

[1]邱立萍,莫曉丹.砷污染處理的工業(yè)應(yīng)用研究[J].工業(yè)水處理.

[2]張宏偉.云錫鉛業(yè)分公司廢水系統(tǒng)升級(jí)改造工程可行性研究報(bào)告.

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