摘 要:改進(jìn)常規(guī)以石英砂和高濃度液堿為原料生產(chǎn)五水偏硅酸鈉的溶液結(jié)晶法生產(chǎn)工藝和設(shè)備,采用本地豐富的石英砂硅礦資源和公司自產(chǎn)30%~32%液體燒堿為原料生產(chǎn)五水偏硅酸鈉,免除液堿蒸發(fā)濃縮的過程,減少蒸汽消耗,同時(shí)延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,降低生產(chǎn)成本,節(jié)能降耗。
關(guān)鍵詞:五水偏硅酸鈉;石英砂;液體燒堿;節(jié)能降耗
五水偏硅酸鈉又名五水合硅酸鈉、水合硅酸鈉,分子式為Na2SiO3·5H2O(通常寫作SiO2·Na2O·5H2O),是一種無毒、無味、無公害的白色粉末或結(jié)晶顆粒,屬于無機(jī)鹽產(chǎn)品,具有去垢、乳化、分散、濕潤(rùn)、滲透性及對(duì)PH值有緩沖能力。五水偏硅酸鈉在洗滌劑、陶瓷、電鍍、紡織、印染、造紙、水泥、混凝土、耐火材料、油脂和皮革加工等工業(yè)領(lǐng)域有著大量的應(yīng)用,被國(guó)家列為“我國(guó)優(yōu)先發(fā)展的精細(xì)化學(xué)品”和“今后我國(guó)無機(jī)化工產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)”之一。
五水偏硅酸鈉的生產(chǎn)通常是用石英砂SiO2和純堿NaCO3(或燒堿NaOH)反應(yīng)生產(chǎn)硅酸鈉,再以燒堿調(diào)節(jié)硅鈉比而制得,也可以直接以硅酸鈉和燒堿為原料進(jìn)行制備。目前五水偏硅酸鈉的生產(chǎn)方法有溶液結(jié)晶法、熔固結(jié)晶法、造粒法等。
我公司所處廣西柳城縣擁有儲(chǔ)量豐富、二氧化硅含量達(dá)90%以上的高品質(zhì)石英砂硅礦資源,并且公司氯堿裝置自產(chǎn)32%離子膜燒堿,因此公司擬利用本地石英砂和自產(chǎn)液堿為原料生產(chǎn)五水偏硅酸鈉產(chǎn)品,以延伸氯堿下游產(chǎn)業(yè)鏈。
1 在常規(guī)溶液結(jié)晶法生產(chǎn)五水偏硅酸鈉的工藝方法中存在的缺陷
1.1 通常以二氧化硅含量為90%以上的石英砂和含量為38%~80%的液堿為原料,反應(yīng)完成后經(jīng)過冷卻結(jié)晶制得。由于需要的燒堿溶液濃度為38%以上,這樣必須對(duì)電解出來的32%左右的燒堿進(jìn)行蒸發(fā)濃縮才能使用,不僅延長(zhǎng)了生產(chǎn)時(shí)間,還造成了蒸汽能源消耗的浪費(fèi),導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高。
1.2 業(yè)內(nèi)一般采用傳統(tǒng)三足離心機(jī)、母液循環(huán)法生產(chǎn)五水偏硅酸鈉,存在固液分離不理想、勞動(dòng)強(qiáng)度大、人員配置多等缺陷。
1.3 業(yè)內(nèi)一般采用噴霧造粒干燥工藝用于大規(guī)模生產(chǎn)時(shí),存在物料溫度較高,易腐蝕干燥機(jī)設(shè)備,造成使用壽命短等缺陷。
針對(duì)上述問題,我公司于2014年成立了技改專項(xiàng)課題小組,研究對(duì)常規(guī)溶液結(jié)晶法五水偏硅酸鈉生產(chǎn)工藝設(shè)備進(jìn)行部分改進(jìn),以期能夠?qū)崿F(xiàn)大幅節(jié)能降耗降,從而降低生產(chǎn)成本。經(jīng)與設(shè)計(jì)單位深入探討及裝置試生產(chǎn)期間的多次試驗(yàn)改進(jìn),現(xiàn)已成功解決上述常規(guī)生產(chǎn)工藝中存在的各項(xiàng)缺陷。
2 改進(jìn)措施
2.1 生產(chǎn)原料由原來使用的50%燒堿改為32%燒堿,即利用氯堿裝置產(chǎn)出的起始溫度為88℃的32%熱液堿,與預(yù)處理過的石英砂按一定比例(依預(yù)定模數(shù)而定,如m=2.4)投入混合反應(yīng)釜,通入少量蒸汽(0.33t)在100~150℃的溫度范圍內(nèi)反應(yīng)制得硅酸鈉溶液。在后續(xù)調(diào)模過程中同樣以88℃的32%熱堿加入,通入少量蒸汽(0.113t)進(jìn)行濃縮。
此改造的好處在于,不僅免除了30%~32%液堿蒸發(fā)濃縮的過程,減少了液堿蒸發(fā)1.2t/t的蒸汽消耗;而且充分利用了熱液堿的能量,提高了反應(yīng)釜內(nèi)物料的初始溫度,縮短了物料的加熱升溫升壓過程時(shí)間,大大地減少了蒸汽用量,節(jié)約了能耗。經(jīng)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)比較,生產(chǎn)1噸成品能夠節(jié)約約19%的蒸汽。
2.2 采用自動(dòng)活塞離心機(jī)替代傳統(tǒng)的三足離心機(jī)設(shè)備,通過試驗(yàn)調(diào)整優(yōu)化濾板縫隙,實(shí)現(xiàn)無人值守自動(dòng)固液分離,提高了生產(chǎn)效率,并降低了成本。
2.3 采用連續(xù)霧化造粒干燥工藝,在流化床干燥機(jī)內(nèi)增加篩分裝置,采用二次篩分形式,增加高溫物料的冷卻環(huán)節(jié);并在霧化造粒干燥過程中,用冷風(fēng)機(jī)通入自然風(fēng),將常規(guī)的控制指標(biāo)110℃改進(jìn)為80~90℃,以減小對(duì)干燥機(jī)的腐蝕和磨損,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。
目前我公司已成功地建成了2萬t/a偏硅酸鈉生產(chǎn)線一條,并實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。通過對(duì)上述常規(guī)五水偏硅酸鈉生產(chǎn)方法中相關(guān)工藝設(shè)備的改進(jìn),極大地降低了能源消耗,提高了生產(chǎn)效率和設(shè)備壽命,實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
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作者簡(jiǎn)介:唐荷(1981.12- ),本科,廣西人,柳州東風(fēng)化工股份有限公司,從事工作:負(fù)責(zé)公司研發(fā)、技術(shù)、質(zhì)量、信息化、新項(xiàng)目管理工作。