賈 路,鄧 力,王 軍,史交齊,姬丙寅
1.中國(guó)石化西北油田分公司物資供應(yīng)管理中心(新疆輪臺(tái)841600)
2.西安三維應(yīng)力工程技術(shù)有限公司(陜西西安710075)
某油田平板閘閥失效分析
賈 路1,鄧 力1,王 軍2,史交齊2,姬丙寅2
1.中國(guó)石化西北油田分公司物資供應(yīng)管理中心(新疆輪臺(tái)841600)
2.西安三維應(yīng)力工程技術(shù)有限公司(陜西西安710075)
對(duì)某油田平板閘閥的外觀形貌、幾何尺寸、化學(xué)成分、顯微組織及力學(xué)性能等進(jìn)行了分析,并結(jié)合平板閘閥的受力狀態(tài)對(duì)其開裂原因進(jìn)行了研究。指出,閥門殼體底部存在的環(huán)形槽及焊縫處的焊接缺陷是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因,材質(zhì)拉伸性能不合格及閥內(nèi)流體存在腐蝕性對(duì)閥底開裂具有一定的誘發(fā)和促進(jìn)作用。
平板閘閥;開裂;腐蝕;縮孔
閘閥是輸氣站場(chǎng)中使用最為廣泛的裝置之一,其正常工作對(duì)于確保整個(gè)輸氣站場(chǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)具有不可替代的作用[1-7]。某油田平板閘閥底板出現(xiàn)開裂事故,造成四聯(lián)外輸管道緊急停輸和原油泄漏,至事故發(fā)生時(shí)該闡閥使用壽命接近兩年。為了避免此類事故再次發(fā)生,現(xiàn)場(chǎng)取樣對(duì)其進(jìn)行失效原因分析。
1.1 宏觀形貌分析
閥門示意圖如圖1,底板工藝孔蓋板焊接在底板上(底板中部預(yù)留工藝孔),設(shè)計(jì)時(shí)為緊密配合,無環(huán)形槽。閘閥失效位置位于殼體底板,從外部可觀察到長(zhǎng)約325mm的穿透性裂紋,裂紋向外側(cè)張裂(圖2),圖2中(b)和(c)中部圓形蓋板即為工藝孔蓋板。除開裂部位外,在閘閥殼體側(cè)壁可目測(cè)到一條長(zhǎng)約170mm的縱向裂紋,經(jīng)后面切樣確認(rèn)裂紋深度約19mm(占壁厚50%),如圖3所示。
1.2 幾何尺寸測(cè)量
采用超聲波測(cè)厚儀對(duì)閥門殼體壁厚進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果表明,閥門殼體壁厚為10.12~41.13mm,其中發(fā)現(xiàn)6個(gè)檢測(cè)點(diǎn)壁厚值(采用超聲波測(cè)厚儀,因該處有大量縮孔缺陷所致)明顯低于GB/T 12224-2005[8]《鋼制閥門一般要求》標(biāo)準(zhǔn)要求(內(nèi)徑400mm、公稱壓力6.3MPa時(shí)殼體最小壁厚≥22.6mm)。同時(shí)采用游標(biāo)卡尺測(cè)量底板切塊截面的壁厚值,圖4是底板切塊截面的壁厚值分布圖(每隔10mm)。測(cè)量結(jié)果表明,底板切塊截面的壁厚值范圍為30.85~39.61mm(未考慮底板環(huán)形槽帶來的壁厚損失,且圖紙中未設(shè)計(jì)該環(huán)形槽),未能滿足設(shè)計(jì)要求值(40mm)。
圖1 閥門示意圖
1.3 無損探傷
對(duì)閘閥殼體側(cè)壁外表面進(jìn)行磁粉探傷檢測(cè),在靠近圓柱截交區(qū)發(fā)現(xiàn)了三條裂紋(白圈內(nèi)),如圖5所示。
圖2 閥底裂紋形貌(中心為工藝孔蓋板)
圖3 閥門殼體側(cè)壁裂紋形貌
圖4 底板切塊截面的壁厚值分布圖
圖5 磁粉探傷裂紋形貌
在宏觀分析的基礎(chǔ)上選擇有代表性的樣塊,對(duì)其進(jìn)行切割處理。1#樣為閥門殼體側(cè)壁上有目視裂紋的樣塊(圖3)。2#樣為開裂的閥門殼體底板樣塊,閥門殼體底板失效裂紋處可觀察到一個(gè)圓形底蓋和3.24~4.47mm寬的環(huán)形槽(圖2),裂紋沿閥體工藝孔蓋板與底板的環(huán)焊縫處起裂,然后向兩端擴(kuò)展。3#樣為閥門殼體側(cè)壁壁厚(采用超聲波測(cè)厚儀)波動(dòng)較大樣塊,閥門殼體內(nèi)壁有大量腐蝕坑,其中3#樣塊內(nèi)部腐蝕坑最深達(dá)2.54mm,已超過2mm腐蝕裕量的設(shè)計(jì)要求。
從3#樣塊上取一個(gè)200×200mm的樣塊,對(duì)其內(nèi)、外表面進(jìn)行打磨,然后利用X射線探傷機(jī)和超聲波探傷儀進(jìn)行探傷。探傷結(jié)果表明,小樣塊內(nèi)含有較為嚴(yán)重的縮孔缺陷(參照ASTM E446-10[9]《Stan?dard reference radio graphs for steel castings up to 2in. (50.8mm)in thickness》標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)到CB4級(jí))。在開裂底板2#樣塊上取截面樣,也發(fā)現(xiàn)樣品截面上有嚴(yán)重的鑄造縮孔缺陷,最大孔洞寬約6mm,通過測(cè)量探入的細(xì)鐵絲長(zhǎng)度,測(cè)得孔洞深約16.89mm,見圖6。
2.1 化學(xué)成分分析
分別從1#、2#樣塊上取40×40mm化學(xué)分析樣品,并采用直讀光譜儀對(duì)樣品化學(xué)成分進(jìn)行分析,分析結(jié)果見表1。分析結(jié)果表明,樣品的化學(xué)成分及碳當(dāng)量符合GB/T 12229-2005[10]《通用閥門碳素鋼鑄件技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖6 閥門殼體底板材質(zhì)缺陷
2.2 力學(xué)性能分析
分別從1#、2#及3#樣塊上取Φ20mm的棒狀拉伸試樣進(jìn)行拉伸性能測(cè)試,試驗(yàn)結(jié)果見表2。拉伸試驗(yàn)結(jié)果表明,閥門殼體側(cè)面和底板的拉伸性能均不能滿足GB/T 12229-2005[9]《通用閥門碳素鋼鑄件技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)要求。1-1拉伸斷口形貌如圖7所示,從拉伸斷口可以看到大塊夾雜物。
表1 化學(xué)成分(wt%)
表2 拉伸試驗(yàn)結(jié)果
圖7 拉伸斷口形貌
布氏硬度測(cè)量結(jié)果表明(圖8),焊縫處的布氏硬度值最高,工藝孔蓋板次之,底板基體的布氏硬度值最低,這說明焊縫處的性能與母材存在很大差異。
2.3 顯微組織分析
對(duì)1#樣塊的顯微組織進(jìn)行分析,如圖9(a)和(b)所示。圖8(a)中的珠光體含量較多,此處檢測(cè)的顯微硬度值為182HV10。圖9(b)為1#樣塊正常組織(側(cè)壁大部分組織)的形貌圖,該區(qū)附近的鐵素體含量明顯較多,硬度為158HV10。2#樣塊顯微組織分析結(jié)果表明,焊縫中有夾渣,如圖9(c)及(d)所示。
圖8 布氏硬度測(cè)試點(diǎn)及示值
對(duì)焊縫區(qū)的形貌及產(chǎn)物進(jìn)行掃描電鏡分析,焊縫區(qū)的形貌如圖10所示。能譜分析結(jié)果表明,圖10中深灰色填充物有Ti、Na、Mg、Al、Si、O等元素的特征譜峰,表明焊縫處有大量夾雜物,能譜分析見圖11。
圖9 閘閥殼體顯微組織形貌
圖10 焊接接頭截面背散射像
圖11 焊接接頭能譜分析
2.4 斷口分析
從圖12可以看到,焊縫處存在一條明顯的裂紋,裂紋起始于接縫端部,并沿焊縫與母材的邊緣(焊趾)擴(kuò)展,使得底板的有效厚度進(jìn)一步減小,其中標(biāo)注處底板厚度為33.19mm,工藝孔蓋板厚度為31.40mm,拼接處底板厚度為21.66mm,焊縫高度(未考慮裂紋帶來的壁厚損失)約為11mm,未能滿足GB/T 12224-2005《鋼制閥門一般要求》標(biāo)準(zhǔn)[7]最小壁厚≥22.6mm的要求。
圖12 閥門殼體底板斷口形貌
綜合以上分析,該平板閘閥底板工藝孔蓋板與底板上部(占壁厚62%)為拼接連接(未觀察到焊縫),存在3.24~4.47mm寬的環(huán)形槽,而且兩部分結(jié)構(gòu)同軸度存在較大偏差。蓋板下部通過單面焊接的方式與底板焊接而成,焊縫熔池的厚度約11mm左右,并且采用機(jī)械方式去除外表面的焊縫外露余高,這使得整個(gè)工藝孔蓋板下部與底板的有效連接厚度(即焊縫厚度)僅相當(dāng)于底板厚度的33%,這相當(dāng)于蓋板拼接處人為制造了一條大的環(huán)形缺口缺陷,而且焊縫區(qū)存在裂紋和夾雜物,這是導(dǎo)致事故發(fā)生的首要因素。
此外,由于焊縫和母材的成分、組織差異較大,腐蝕電位不同,閥門殼體底板與工藝孔蓋板之間的環(huán)形槽內(nèi)也容易積存流體,引起縫隙腐蝕或局部加速腐蝕。加上閥底拉伸性能不合格、承受的溫度較高(閥門通過的流體最高溫度為70℃)及閘板反復(fù)開關(guān)等導(dǎo)致的循環(huán)應(yīng)力作用,最終導(dǎo)致閥底開裂。
1)閥門的拉伸性能不符合標(biāo)準(zhǔn)要求、鑄造缺陷較多、焊縫處存在大塊夾雜物及裂紋,且閥底有效壁厚遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)要求值。
2)閥門殼體底部存在環(huán)形槽及焊縫處存在焊接缺陷是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因,材質(zhì)拉伸性能不合格以及閥內(nèi)流體存在腐蝕性對(duì)閥底開裂具有一定的誘發(fā)作用。
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Themorphology,geometricalsize,chemicalcomposition,microstructureandmechanicalpropertiesoftheflatgatevalvesofaoil?fieldwereanalyzed,andthecrackingcausesoftheflatgatevalvearestudiedaccordingtothestressstateoftheflatgatevalve.Itispointedout that,theannulargrooveandtheweldingdefectsatthebottomofthevalvebodyarethemaincausesleadingtothecracking,theunqualifiedma?terialtensile performance andthecorrosivityof thefluid in thevalvehasacertaininducingand promotingeffecton thecracking of the valve bottom.
flat gate valve;cracking;corrosion;shrinkage
賈強(qiáng)
2016-05-11
賈路(1984-),男,現(xiàn)從事石油裝備物資的質(zhì)量管理和技術(shù)管理工作。