郭明明,李 軍,秦麗麗
(長慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017300)
天然氣處理廠低溫分離器排液工藝優(yōu)化效果評價
郭明明,李 軍,秦麗麗
(長慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017300)
蘇里格天然氣處理廠三套低溫分離器采用間歇式排液方式,由于排液頻率高,導(dǎo)致電動球閥閥芯受損嚴(yán)重,維修工作量大的同時,人工控制排液存在攜液或竄壓的安全隱患。
低溫分離;間歇式;連續(xù)排液;效果評價
蘇里格天然氣處理廠三套低溫分離器接收經(jīng)丙烷蒸發(fā)器制冷后的天然氣,由于氣體溫度降低,其中所含游離態(tài)油水成分均凝結(jié)成液態(tài)聚集在低溫分離器底部,最后經(jīng)排液流程排至下游裝置進(jìn)行進(jìn)一步處理。低溫分離器液位設(shè)置高低限為30%~60%,達(dá)到高限時中控人員先將二次電動球閥打開,再打開一次電動球閥進(jìn)行排液,達(dá)到低限后立即關(guān)閉二次電動球閥及一次電動球閥,每次操作的排液量為0.25~0.30m3,單套裝置產(chǎn)液量約為5m3/d。
2.1 優(yōu)化選型
三套裝置區(qū)每天平均排液量大約12~15m3,最大排液量為0.4m3/次,最小排液量為0.281m3/次,排液次數(shù)為31~46次,排液間隔時間約為34~40min,可見排液頻次非常高。
本次選型目的為選出的調(diào)節(jié)閥能滿足連續(xù)排液要求,保障排液閥常開狀態(tài),調(diào)節(jié)閥作用方式選擇氣開式。設(shè)計所選用調(diào)節(jié)閥開度為50%。根據(jù)管徑為25mm,介質(zhì)流量為0.5m3/h,得出調(diào)節(jié)閥選型為氣動調(diào)節(jié)閥Samson-3251。
2.2 實(shí)施措施
新增排液流程實(shí)際安裝尺寸需要2.774m,原流程間距僅為2.10m,并且三套低溫分離器排液與下游三套凝液換熱器進(jìn)口互通,為實(shí)現(xiàn)隔離單獨(dú)實(shí)施不影響正常生產(chǎn)因此在全廠停產(chǎn)時首先組織將三套低溫分離器排液增設(shè)界區(qū)閥。供氣動調(diào)節(jié)閥和氣動截斷閥所用的儀表風(fēng)管線采用DN25 PN1.6不銹鋼管,由1#和3#裝置區(qū)主風(fēng)管分別接至1#和3#低溫分離器區(qū)域,然后引出兩根風(fēng)管分別接至氣動調(diào)節(jié)閥和氣動截斷閥,由1#低溫分離器處儀表風(fēng)管引出一路至2#低溫分離器處供氣動調(diào)節(jié)閥和氣動截斷閥用儀表風(fēng)。氣動截斷閥、流量計及氣動調(diào)節(jié)閥信號電纜鋪設(shè)由中控室鋪設(shè)鎧裝儀表電纜至現(xiàn)場中間接線箱,然后分出到氣動截斷閥、流量計及氣動調(diào)節(jié)閥,中控機(jī)柜接線、新建點(diǎn)下裝程序均在停產(chǎn)期間完成,現(xiàn)場布線安裝設(shè)備提前進(jìn)行,為后續(xù)實(shí)施奠定了安全可靠基礎(chǔ)。
2.3 優(yōu)化后工藝流程
選型優(yōu)化后低溫分離器排液方式由以前的間歇式改為連續(xù)式,具體為一次球閥為常開,氣動截斷閥避免了低溫分離器氣體竄入下游設(shè)備發(fā)生超壓現(xiàn)象,經(jīng)過流量計后氣動調(diào)節(jié)閥設(shè)置高低限45%~40%閥開,嚴(yán)格控制低溫分離器排液流量,實(shí)現(xiàn)小流量連續(xù)排液,最后設(shè)置止回閥確保安全平穩(wěn)運(yùn)行。
蘇里格天然氣處理廠低溫分離器排液流程改造優(yōu)化工程廠外預(yù)制及現(xiàn)場安裝工作歷時近一個半月完成,利用羅托克氣動截斷閥確保安全運(yùn)行、EHPROWRL72F25渦街流量計把控瞬時及累計總量,Samson-3251氣動調(diào)節(jié)閥控制排液量的工藝,自2014年10月初三套裝置低溫分離器排液流程優(yōu)化完成正式調(diào)試投運(yùn)以來,裝置實(shí)現(xiàn)了自動連續(xù)排液,運(yùn)行較為平穩(wěn)。
3.1 操作方便,自動化程度高
蘇里格天然氣處理廠選型優(yōu)化后排液工藝操作自動化程度提高,由液位連鎖控制閥門開關(guān)狀態(tài),通過兩周試運(yùn)行和摸索,最后結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際需求,低溫分離器液位高低限確定為45%~40%,三套低溫分離器自動排液,時間、流量、數(shù)據(jù)全部自動保存,有效確保了排液的及時性和準(zhǔn)確性。
3.2 降低勞動強(qiáng)度,有效把控作業(yè)風(fēng)險
優(yōu)化前,中控人員每隔半小時需對三套裝置的低溫分離器液位及相關(guān)下游設(shè)備壓力和液位進(jìn)行參數(shù)監(jiān)控并密切關(guān)注液位進(jìn)行排液,優(yōu)化后,員工手動操作閥門進(jìn)行頻繁排液工作量取消,降低了崗位員工勞動強(qiáng)度,取消了紙版記錄資料,實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公的同時確保了數(shù)據(jù)有據(jù)可查。
3.3 轉(zhuǎn)移工作重點(diǎn),提升全面監(jiān)控效率
由于中控崗位人員配置原本只有兩人,在三套低溫分離器排液工作上必須專人負(fù)責(zé),所花費(fèi)時間較長,其他一人需要將其他全部崗位參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、核對及記錄,工作壓力較大且不能長時間集中精力,通過本次工藝優(yōu)化,明顯減少了中控人員在低溫分離器排液工作上的大量時間,確保了在崗的兩位監(jiān)控人員都能將更多的時間和精力用在全廠參數(shù)監(jiān)控和分析上,有效提升了全面監(jiān)控效率。
3.4 延長設(shè)備使用壽命
由于間歇排液,凝液換熱器長期處于冷熱交替使用狀態(tài),造成溫度應(yīng)力較大,殼程容易產(chǎn)生裂紋,原則上不能滿足凝液換熱器運(yùn)行要求,為了達(dá)到持續(xù)排液恒溫加熱效果,通過調(diào)節(jié)閥來控制排液流量,保證低溫分離器定量連續(xù)的油水混合液進(jìn)入凝液換熱器管程,與殼程蒸汽進(jìn)行換熱,再通過控制蒸汽流量使得混合液加熱溫度達(dá)到45℃左右,確保液體能有效三相分離的同時延長凝液換熱器壽命。
通過將低溫分離器排液電動球閥改為調(diào)節(jié)閥,間歇式改為連續(xù)式,達(dá)到了低溫分離器自動連續(xù)排液、凝液換熱器持續(xù)恒溫加熱的效果,降低了員工手動操作工作量、提高了凝液換熱器運(yùn)行效率及閃蒸分離器分離效果。該項(xiàng)改造工作為氣田凝液分離系統(tǒng)儀表選型與改造提供了經(jīng)驗(yàn)。
[1] 蘇里格天然氣處理廠脫油脫水裝置區(qū)圖紙 制-5606 長慶勘探設(shè)計研究院.
Optimization Evaluation of Drainage Process of Low Temperature Separator in Natural Gas Plant
Guo Ming-ming,Li Jun,Qin Li-li
Sulige natural gas treatment plant three sets of low-temperature separator using intermittent drainage method,due to high frequency of discharge,resulting in severe damage to the electric ball valve spool,maintenance of large workload while the artif i cial control of drainage exists with liquid or Sneaky security risks.
low temperature separation;intermittent;continuous drainage;effect evaluation
F426.22
:A
:1003–6490(2017)04–0076–01
2017–04–02
郭明明(1984—),男,內(nèi)蒙古鄂爾多斯人,技術(shù)員,主要從事天然氣采氣工作。