劉海興 上海鐵路局杭州工務(wù)段
高速鐵路無砟道岔岔枕螺栓失效原因及整治
劉海興 上海鐵路局杭州工務(wù)段
本文針對(duì)滬昆高鐵浙江段在提前介入過程中發(fā)現(xiàn)部分無砟道岔岔枕螺栓失效,針對(duì)此情況探討無砟道岔岔枕螺栓失效原因及整治措施,以便相類似情況可以借鑒。
高速鐵路 無砟道岔岔枕螺栓失效 原因分析 整治措施
滬昆高鐵浙江段于2009年開始建設(shè),2013年10月道岔開始鋪軌,2014年12月開通運(yùn)營,無砟道岔總數(shù)60組,型號(hào)有P60-18和P60-42兩種,其中P60-18道岔圖號(hào)有GLC(07)02W、客專線(07)009兩種,P60-42圖號(hào)有客專線(07)006一種。無砟道床區(qū)間采用CRTSⅡ型板式無砟軌道,道岔區(qū)道床有兩種形式,板式無砟道床和軌枕埋入式無砟道床,正線道岔主要采用板式無砟道床,到發(fā)線道岔主要采用軌枕埋入式無砟道床。在提前介入過程中發(fā)現(xiàn)部分道岔岔枕螺栓失效,總計(jì)發(fā)現(xiàn)有5組道岔12只岔枕螺栓失效,岔枕螺栓失效導(dǎo)致扣件與岔枕板聯(lián)結(jié)不穩(wěn)固,造成軌道幾何尺寸超限、軌道彈性不均勻,嚴(yán)重影響線路質(zhì)量及行車安全。所以擺在面前的是要找到造成無砟道岔岔枕螺栓失效的原因,并針對(duì)性地提出整治措施,確保高鐵行車安全。
通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和統(tǒng)計(jì)分析,無砟道岔岔枕螺栓失效有兩種類型:一種是螺栓卡在預(yù)埋螺栓套筒的螺母中,擰動(dòng)螺栓時(shí)螺母或預(yù)埋螺栓帽蓋跟著轉(zhuǎn)動(dòng),出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,即預(yù)埋套筒中的螺栓擰不進(jìn)去也擰不出來。另一種是螺栓無法擰進(jìn)套筒,但可以擰出套筒。
上述兩種無砟道岔岔枕螺栓失效的主要原因?yàn)椴碚砺菟ㄔ跀Q入螺母中時(shí)施工不當(dāng),沒有擺放好螺栓端頭在螺母中的位置,螺紋沒有吻合;因?yàn)殡s物進(jìn)入螺栓孔沒有清除干凈,螺栓無法正常擰入;在道岔鋪設(shè)和養(yǎng)護(hù)施工時(shí)強(qiáng)行擰入螺栓,導(dǎo)致岔枕螺栓失效。
(1)技術(shù)準(zhǔn)備:現(xiàn)場(chǎng)查勘,統(tǒng)計(jì)錨固螺栓病害類型及數(shù)量,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)記,制定改錨計(jì)劃。(2)工機(jī)具準(zhǔn)備:鋼筋掃描儀、水鉆及鉆頭、角磨機(jī)、切割機(jī)、調(diào)膠容器、小型空壓機(jī)、電熱吹風(fēng)機(jī)、道尺、弦線、支距尺、鋼卷尺、照明設(shè)備等。(3)材料準(zhǔn)備:樹脂砂漿、預(yù)埋套筒、錨固螺栓。
(1)針對(duì)螺孔里有雜物造成螺栓無法正常擰入造成的螺栓失效,采用以下方法:
①拆除扣件,用扭力扳手松開完好一端的岔枕螺栓,并取出,依次取下彈條、鋼軌下的軌枕墊板、彈性基板和道岔板間的扣件墊板,并擺放整齊。 ②掏取雜物,用鋼釬將螺孔內(nèi)雜物撬松,使用自制鐵勺將孔內(nèi)雜物掏出,并用吹風(fēng)機(jī)反復(fù)清理。③重復(fù)上述兩個(gè)步驟,直至螺栓能夠完全擰入螺栓孔為止。④安裝彈性基板和扣件,軌道精調(diào),清理雜物,開通線路。
(2)針對(duì)預(yù)埋套筒螺母絲失效,或反復(fù)掏取雜物、更換新螺栓還是不能完全擰入螺栓孔的情況,采用將預(yù)埋套筒用高性能鉆機(jī)取出,利用早期強(qiáng)度高、界面粘結(jié)性能好、耐腐耐候性好的樹脂材料重新植入套筒,再恢復(fù)扣件系統(tǒng)。具體步驟如下:
①拆除病害螺栓處扣件。拆除扣件時(shí),用扭力扳手松開完好一端的岔枕螺栓,并取出;依次取下彈條、鋼軌下的軌枕墊板、彈性基板和道岔板間的扣件墊板,并擺放整齊。
②鉆孔。主要步驟為:標(biāo)記鉆孔位置→鋼筋探測(cè)→鉆機(jī)定位。利用自制的套筒定位器準(zhǔn)確標(biāo)記套筒位置,用鋼筋掃描儀探明軌枕內(nèi)鋼筋位置,根據(jù)鋼筋分布選用合適直徑的鉆頭,將鉆機(jī)通過支架系統(tǒng)定位,確保鉆頭中心對(duì)準(zhǔn)套筒中心,調(diào)節(jié)鉆頭垂直度并固定。
鉆機(jī)定位時(shí),利用鉆桿上的豎向定位氣泡糾正鉆桿垂直度,利用鉆頭底端圓周與預(yù)先畫好的定位圓圈相對(duì)應(yīng)來確定鉆頭平面位置。鉆孔時(shí),先初步施壓推進(jìn)桿進(jìn)行試鉆,待孔位確定后,再穩(wěn)步施壓平穩(wěn)鉆進(jìn)。鉆進(jìn)過程中,注意及時(shí)加水,防止干鉆損傷鉆頭,注意保持鉆機(jī)平穩(wěn),密切觀察鉆進(jìn)深度,達(dá)到設(shè)計(jì)深度后即停止鉆進(jìn),取出鉆芯,檢查鉆孔是否到位,若深度不夠或取芯困難,繼續(xù)鉆進(jìn),直至滿足要求。
③鑿毛。為加強(qiáng)樹脂砂漿與混凝土的粘結(jié)效果,采用電鎬將孔內(nèi)壁進(jìn)行鑿毛。
④清孔。用自制鐵勺清理混凝土渣塊,對(duì)孔底難以清理的混凝土塊采用電鎬再次鑿除,然后用高壓水槍對(duì)孔內(nèi)進(jìn)行清洗、用海綿將孔內(nèi)水漬吸收干凈、用電吹風(fēng)將孔內(nèi)壁吹干燥,最后清理孔邊沿灰塵及雜物,為注膠做準(zhǔn)備。
⑤植入套筒。預(yù)埋套筒采用樹脂砂漿進(jìn)行粘結(jié),樹脂砂漿為有機(jī)高分子復(fù)合材料,凝膠快、早期強(qiáng)度高、韌性好。套管定位采用自制套管定位器進(jìn)行定位,套管高程控制采用預(yù)先在套管內(nèi)旋入螺桿進(jìn)行調(diào)整。主要工序:孔壁檢查→制備砂漿→套管定位→砂漿澆筑。注膠前再次檢查孔內(nèi)壁是否干凈且干燥,如不滿足要求需再次清孔。然后按照樹脂砂漿產(chǎn)品說明書制備樹脂砂漿。初次注漿量宜為鉆孔體積的三分之二,然后將螺桿旋入套筒后,固定于套筒定位器上,整體緩緩旋入砂漿中,直到套筒頂口面與岔枕板面在同一平面上。然后繼續(xù)注漿至岔枕板面,用專用刮刀刮平,刮出多余砂漿棄置專用垃圾袋內(nèi)。
⑥恢復(fù)扣件。待膠體初步凝固后,適時(shí)將螺桿輕輕旋出,并移除套筒定位器,由于膠體強(qiáng)度還未產(chǎn)生,操作時(shí)要輕微、緩慢旋入,不可使套筒移位或傾斜。定位螺栓拆除后,及時(shí)恢復(fù)螺栓及扣件系統(tǒng)。恢復(fù)扣件系統(tǒng)時(shí),錨固螺栓需用專用扭力扳手,扣件擰入以彈條三點(diǎn)密貼為準(zhǔn)。
⑦軌道精調(diào)。對(duì)道岔軌距、水平、高低、方向、支距、查照間隔、護(hù)背距離等幾何尺寸進(jìn)行測(cè)量、檢查,對(duì)超過道岔靜態(tài)幾何尺寸容許偏差管理值的開展軌道精調(diào)。
⑧清理現(xiàn)場(chǎng)。施工完成后,及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng),施工機(jī)具、材料、施工垃圾等需全部清理至線路外,做到工完料清。
高速鐵路無砟道岔螺栓失效現(xiàn)象并非只在滬昆高鐵浙江段出現(xiàn),在已建成的高鐵線路上多有發(fā)生,道岔螺栓失效會(huì)嚴(yán)重影響道岔與無砟道床的聯(lián)接,使列車荷載不能通過道岔螺栓傳遞給基礎(chǔ)道床,從而使道岔產(chǎn)生水平位移甚至垂向位移,導(dǎo)致道岔靜態(tài)幾何尺寸超限,嚴(yán)重影響行車安全,通過本文描述的整治方法能有效地解決無砟道岔螺栓失效問題,經(jīng)運(yùn)營檢驗(yàn)效果良好。同時(shí)希望通過本文引起大家對(duì)道岔水平螺栓失效的重視,能更好地幫助大家預(yù)防和處理高速鐵路道岔水平螺栓失效。
[1]《高速鐵路無砟軌道線路維修規(guī)則》(鐵運(yùn)〔2012〕83號(hào))
[2]鄧昌大.德國BWG無砟道岔岔枕螺栓失效的整修技術(shù)[J].鐵道運(yùn)營技術(shù),2015,21(13).