李軍 丁月里 鄒健(中安信科技有限公司,河北廊坊 065000)
如何減少碳纖維碳化過程中氧和水汽對石墨和碳纖維的氧化
李軍 丁月里 鄒?。ㄖ邪残趴萍加邢薰?,河北廊坊 065000)
聚丙烯腈基碳纖維碳化過程為關鍵過程,低溫碳化爐和高溫碳化爐為關鍵設備,其核心技術是寬口碳化爐及其配套的迷宮密封,防止是空氣和運行絲束中的氧氣和水汽進入碳化爐是生產(chǎn)中的重中之重,一種新式的密封設計徹底解決了此問題,可大大延長碳化爐的使用壽命,并提高碳纖維的力學性能。
碳纖維;碳化爐;迷宮密封;露點和氧含量
在制造聚丙烯腈基碳纖維過程中,碳化過程是一復雜的物理化學變化和結構轉(zhuǎn)化的過程,是在惰性氣體保護下發(fā)生熱分解、熱縮聚過程。其結果使預氧絲的梯形結構轉(zhuǎn)化為碳纖維的亂層石墨結構。
在碳化工段,關鍵設備是碳化爐,核心技術是爐口的設計以及配套的迷宮密封裝置。碳化爐分為低溫碳化爐(300-800℃)和高溫碳化爐(900-1600℃)兩種,兩者形成溫度梯度,使固相碳化循序進行,使結構轉(zhuǎn)化可控進行。兩者的共同特點是在惰性氣氛中進行化學反應,防止爐外空氣向爐內(nèi)滲入是一個核心技術,即高效迷宮密封裝置成為配套的技術關鍵設備之一。特別是碳化爐的爐口寬在1m以上,如此寬的路口密封技術成為設計碳化爐的主要技術難度之一?,F(xiàn)在提出的所謂“大通道”碳纖維生產(chǎn)線,全線幾乎不收幅,這就需要設計寬口碳化爐。開口小的碳化爐,必然形成收幅(由預氧化爐到低溫碳化爐)和擴幅(由高溫爐到表面處理)的現(xiàn)象出現(xiàn),導致亂位和毛絲、斷絲現(xiàn)象出現(xiàn),導致碳纖維性能下降,嚴重影響到制取優(yōu)質(zhì)單向預浸料,限制其應用范圍【1】。
碳化是在惰性氣氛中進行熱解和縮聚反應,碳化爐內(nèi)不能有氧的存在。但是仍有微量氧和水汽進入碳化爐內(nèi)。氧和水汽進入碳化爐內(nèi)有三種路徑,即:
(1)擴散進入:在濃差作用下,通過絲束進出口進入爐內(nèi);
(2)吸附進入:單絲之間吸附或夾帶的空氣隨絲束運行帶入爐內(nèi),大絲束更為嚴重;
(3)密封高純氮其中的微量氧和水,一般要求氧和水含量應在2ppm以下。
碳化爐兩端的非接觸式迷宮密封裝置就是防止爐外空氣滲入爐內(nèi)和爐內(nèi)廢氣滲到爐外的裝置。傳統(tǒng)碳化爐為臥式碳化爐的非接觸式迷宮密封裝置。擋板之間構成膨脹室,擋板數(shù)在6塊以上,構成5個以上的膨脹室;氮氣入口至少在2個以上,最好是每個膨脹室有一個氮氣入口,氮氣的噴出速度在0.1-1.0m/s之間,噴出氣流方向就目前各國生產(chǎn)的碳化爐基本都為垂直運行絲束方向,遇到平板,產(chǎn)生亂流,吹掃絲束單絲之間吸附或夾帶的空氣,可防止絲束把空氣帶入碳化爐。吹掃效果列于表1,由表1列出的數(shù)據(jù)可知,當N2的噴出速度低于0.1m/s時氣封效果差,爐內(nèi)微量氧含量高達32PPM,露點高達8℃,毛絲數(shù)多;當噴射速度大于1.0m/s時,耗氣量大,氣封效果沒有顯著提高;當N2噴出速度穩(wěn)定在0.5m/s時,氣封吹掃效果較好,而絲束下方為扁平結構的氣封吹掃效果比膨脹室好【2】。
經(jīng)過調(diào)節(jié)各種工藝參數(shù),碳化爐內(nèi)的微量氧含量仍在10-25ppm之間,露點也在-5℃至8℃之間。這樣的氧含量和露點,在高溫情況下氧和水汽會腐蝕高溫碳化爐的石墨馬弗,降低高溫爐的使用壽命,并且在高溫工況下氧化正在碳化過程中的碳纖維,降低碳纖維的力學性能,導致無法生產(chǎn)出高性能的碳纖維。
表1 迷宮密封機構及密封吹掃結果
中安信科技有限公司設計的碳化爐氮氣密封裝置摒棄了原有傳統(tǒng)的單純用對流產(chǎn)生亂流的方式除去進入碳化爐的碳纖維中的氧氣和水汽,傳統(tǒng)的氮氣密封設計氮氣與絲束的運行方式主要為垂直吹風的方式,夾雜在絲束中氧氣和水即使被氮氣吹出來,由于氣流混亂不穩(wěn)定亂串導致部分氧氣和水汽進入爐體內(nèi),導致石墨被氧化,我們設計的氮氣密封吹風方式采用與絲束有相同的夾角,比之傳統(tǒng)的垂直吹風有以下優(yōu)點:
(1)氮氣密封腔內(nèi)的氮氣流向一致,帶動絲束中微氧和水汽也隨之一致流動;
(2)氮氣流與絲束運行方向為反向,可徹底的除去絲束中微氧和水汽;
(3)氮氣流形成多道向外的氣簾,使外界的空氣無法進入爐內(nèi)。詳見圖一:
圖一
我們采用與絲束不同的夾角,不同風速的情況下進行實驗,統(tǒng)計碳化爐中氧含量和露點的數(shù)據(jù),詳見表2。由表中可見當N2的噴出速度為0.5m/s時,與絲束夾角為70度時,氣封效果差,爐內(nèi)微量氧含量為12PPM,露點-5℃;當噴射速度0.8m/s時,耗氣量大,氣封效果沒有顯著提高。當N2期噴出速度穩(wěn)定在0.5m/s時,與絲束夾角為45度和40度時,氧含量和露點最好,但是夾角為40度時毛絲較多,且大量的氮氣直接吹出爐外,所以夾角為45度時為最佳。碳化爐入口氮氣密封通過此次改造,大大降低了入口處氧和水汽的含量,降低了對高溫爐的石墨的腐蝕,提高了高溫爐內(nèi)石墨馬弗的壽命,碳纖維的力學性能也提高了5%。
表2 氮氣噴出與絲束的夾角不同的吹掃結果
(1)碳化爐氮氣密封吹風與絲束運行垂直除氧和水汽的效果不好,應采取與絲束約45度夾角的向外吹風的方式除氧效果更佳;
(2)除氧氮氣的流向應與絲束的運行方式相反,這樣形成一股穩(wěn)定的向外的氣簾和氣流,可以更容易的將絲束中的空氣帶出爐體外,以防空氣亂串;
(3)碳化過程中低氧含量和露點是生產(chǎn)高性能碳纖維的前提。
[1]賀福.碳纖維及其應用技術[M].北京:化學工業(yè)出版社, 2004.
[2]賀福,李潤民生產(chǎn)碳纖維的關鍵設備-碳化爐(中國科學院山西煤炭化學研究所,太原030001).
鄒?。海?978-),男,湖北武漢人,博士,主要從事高強及高模量碳纖維生產(chǎn)及工藝的研究
李軍(1983-),男,山東威海人,本科,主要從事高強及高模量碳纖維生產(chǎn)及設備的研究。
丁月里(1984-),女,湖南衡陽人,本科,主要從事高強及高模量碳纖維生產(chǎn)及設備的研究,碳纖維原絲、碳絲及復材的檢測及研究。