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煅燒車間尾氣系統(tǒng)改進

2017-04-20 03:08李敬輝
純堿工業(yè) 2017年2期
關(guān)鍵詞:爐氣洗滌液純堿

李敬輝

(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)

煅燒車間尾氣系統(tǒng)改進

李敬輝

(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)

通過對煅燒車間尾氣系統(tǒng)改進,針對存在的主要影響因素,提出了優(yōu)化改進措施,并進行了效果驗證,為穩(wěn)定生產(chǎn)做出成效,節(jié)約生產(chǎn)成本消耗。

煅燒;涼堿尾氣;離心通風機;涼堿輕灰粉碎機;洗滌液

輕灰煅燒爐出來的高溫純堿溫度在160~190 ℃,高溫純堿經(jīng)過刮板機,輸送到?jīng)鰤A設(shè)備內(nèi),從涼堿設(shè)備內(nèi)冷卻后出來的成品堿溫度≤90 ℃,然后到成品輕灰皮帶。輕灰蒸汽煅燒爐分解產(chǎn)生的爐氣經(jīng)旋風分離器、熱堿液塔、熱母液洗滌塔進行洗滌堿塵,然后爐氣進入螺旋板換熱器,被循環(huán)水間接冷卻,從螺旋板換熱器出來的爐氣進入爐氣洗滌塔,爐氣在塔內(nèi)被凈氨洗水直接逆流洗滌后由壓縮送往碳濾制堿。在生產(chǎn)過程中,涼堿冷卻設(shè)備故障率明顯升高,設(shè)備內(nèi)部結(jié)疤,清理頻繁,設(shè)備運行不穩(wěn)定;擴產(chǎn)后重堿凈氨洗水平衡較困難,送往煅燒爐氣洗滌塔內(nèi)的凈氨洗水量明顯不足,使爐氣中的氨得不到充分的洗滌,導致洗滌后爐氣中含氨偏高,影響壓縮機穩(wěn)定運行。為消除隱患,保證設(shè)備穩(wěn)定運行,降低生產(chǎn)成本,對存在問題進行優(yōu)化改進。

1 涼堿尾氣系統(tǒng)改造

1.1 涼堿尾氣系統(tǒng)存在的缺陷

高溫純堿在刮板機內(nèi)運行,在運行過程中純堿的熱量逐步發(fā)散,在刮板機內(nèi)產(chǎn)生水蒸汽,由于沒有出汽管線,水蒸汽就會在下料溜口,涼堿機葉片,以及換熱板之間冷凝成水,然后與純堿混合結(jié)成堿疤。該堿疤危害極大,不僅使設(shè)備的處理能力降低,而且嚴重時會卡?;虮锿TO(shè)備,造成設(shè)備故障。同時由于堿疤的大量存在,操作人員必須經(jīng)常性的清理系統(tǒng)。造成此現(xiàn)象的主要問題有:

1)涼堿系統(tǒng)部分設(shè)備沒有設(shè)計出汽管線裝置,易造成設(shè)備內(nèi)部結(jié)疤。

2)重灰粉體流涼堿機出汽管線引風量太小,不能滿足生產(chǎn)要求。

3)三臺輕灰涼堿機進料現(xiàn)使用插板調(diào)節(jié),難以及時控制進堿量的大小,且無出汽管線裝置,進料溜管易結(jié)疤。

1.2 改造項目實施情況

2016年4月份對涼堿尾氣系統(tǒng)加設(shè)離心通風機進行改造。增加一臺離心通風機設(shè)在涼堿廠房四樓,離心通風機性能參數(shù):

[9]胡麗娜:《時間:童話的“阿德涅彩線”——論童話的敘事結(jié)構(gòu)》,浙江師范大學碩士學位論文,2004年,第18頁。

電機型號:YX3E-200L -4F1

電機功率:30 kW

電機轉(zhuǎn)速:1 475 r/min

離心通風機型號:9-26-8D

離心通風機轉(zhuǎn)速:1 450 r/min

離心通風機流量:12 090~15 387 m3/h

針對三臺輕灰涼堿機進料現(xiàn)使用插板調(diào)節(jié),難以控制量的大小現(xiàn)狀,現(xiàn)已編制在三臺輕灰涼堿機進料口加設(shè)帶變頻器的翻板下料閥技改項目,通過變頻下料閥根據(jù)下料量進行變頻調(diào)節(jié),同時也起到汽封的作用,這一技改措施正在準備中。

1.3 改造項目實現(xiàn)的效果

通過對涼堿尾氣系統(tǒng)改造后的運行狀況來看,取得了較好的效果。首先熱的水蒸汽被吸走后,各個下料溜管的結(jié)疤大大減少,三臺輕灰涼堿機的能力提高了20%左右。使涼堿輕重灰出堿溫度由90 ℃降到70 ℃左右,保證了成品皮帶機的穩(wěn)定運行,涼堿爐分布板下壓力由10 kPa增至29 kPa,涼堿爐爐頂負壓由-20 Pa增至-100 Pa。其次重灰粉體流涼堿機的使用周期得以延長,由原來的每月一清理,改為目前的四月一清理。尾氣管線加設(shè)了噴淋裝置后,使得崗位的清理更為便利、簡單,大大的降低了崗位職工的工作量,同時也改善了現(xiàn)場環(huán)境。表1為涼堿尾氣系統(tǒng)改造前、后主要指標對比。

表1 涼堿尾氣系統(tǒng)改造前、后主要指標對比

2 涼堿輕灰粉碎系統(tǒng)改造

2.1 涼堿輕灰粉碎系統(tǒng)存在的缺陷

輕灰堿篩篩過后的大顆粒經(jīng)輕灰粉碎機粉碎后由粉碎機下刮板、斗提、絞籠輸送至輕灰分配刮板機,然后再進入輕灰堿篩進行篩選。在使用過程中輕灰粉碎機斗提振動大,運行一直不穩(wěn)定,長期處于停車檢修狀態(tài),造成輕灰堿篩篩過后的大顆粒經(jīng)輕灰粉碎機粉碎后通過外放溜管進行外放,外放的粉碎顆粒裝袋運至回收進行化堿,且現(xiàn)場環(huán)境污染嚴重。

2.2 改造項目實施情況

2016年8月對涼堿輕灰粉碎機、粉碎機下刮板、斗提、絞籠進行拆除改造,將輕灰堿篩篩過后的大顆粒通過DN150溜管經(jīng)絞籠輸送至不銹鋼化堿池內(nèi)進行化堿,不銹鋼化堿池長1 500 mm,寬1 000 mm,高1 000 mm,池內(nèi)分化堿區(qū)、過濾區(qū)、回流區(qū),化堿池進口是回收循環(huán)純堿液, 進口管線是DN50不銹鋼管,出口管線是DN150不銹鋼管,出口管線接至回收配堿槽內(nèi),配堿槽內(nèi)堿液用純堿液泵送往鹽水苛化崗位。

2.3 改造項目實現(xiàn)的效果

通過對涼堿輕灰粉碎系統(tǒng)改造后的運行狀況來看,現(xiàn)場環(huán)境得到了美化,減少了檢修費用,拆除輕灰粉碎機、粉碎機下刮板、斗提機后振動噪音徹底消失,且節(jié)約電耗11.5 kWh,同時減輕了職工將外放堿球裝袋運至回收化堿的勞動強度,給職工創(chuàng)造了良好地操作環(huán)境。

3 洗滌液循環(huán)使用改造

3.1 洗滌后爐氣系統(tǒng)存在的缺陷

由于重堿凈氨洗水量不足,爐氣中的氨得不到充分的洗滌,從而使輕灰爐氣中含氨高造成壓縮機末冷器氣側(cè)出現(xiàn)銨結(jié)晶,影響壓縮機穩(wěn)定運行。造成此現(xiàn)象的主要問題有:

1)建廠時爐氣洗滌塔按年產(chǎn)60萬t純堿生產(chǎn)能力處理爐氣,目前生產(chǎn)規(guī)模已擴產(chǎn)到年產(chǎn)120萬t純堿,爐氣洗滌塔洗滌爐氣能力不足,不能滿足生產(chǎn)需要,造成爐氣中含氨較高,影響下道工序壓縮機正常運行。

2)夏季氣溫較高,為了滿足生產(chǎn)需要,重堿凈氨洗水補水量明顯不足,需煅燒車間往爐氣洗滌塔補充大量脫鹽水供重堿濾過使用,一年補充大約四個月,一個班補充約50 m3,造成噸堿成本消耗增加。

3)原設(shè)計爐氣洗滌塔凈氨洗水42.4 m3/h,擴產(chǎn)后爐氣洗滌塔凈氨洗水量需90 m3/h才能滿足生產(chǎn)需要,目前爐氣洗滌塔凈氨洗水量只能達到72 m3/h,凈氨洗水量嚴重不足,造成爐氣不能充分洗滌,洗滌后爐氣中含氨較高,影響下道工序壓縮機正常運行。

3.2 改造項目實施情況

針對爐氣不能在爐氣洗滌塔內(nèi)充分洗滌,為減少送往壓縮的爐氣中含氨量,減緩壓縮機末冷器氣側(cè)出現(xiàn)銨結(jié)晶現(xiàn)狀,2016年11月對洗滌液管線進行改造,將洗滌液泵進口管線增加一DN80甩頭,用漿液閥(Z73X-10,DN80)調(diào)節(jié)洗滌液流量,把洗滌液25 m3/h經(jīng)三樓凈氨洗水高位槽與凈氨洗水混合后進入爐氣洗滌塔內(nèi)循環(huán)使用。

3.3 改造項目實現(xiàn)的效果

改造后凈氨洗水量能達到90~95 m3/h,同時又將凈氨洗水溫度由32 ℃提高到37 ℃,根據(jù)冬季指標生產(chǎn)控制需要,將螺旋板換熱器出氣溫度控制在40~45 ℃,爐氣洗滌塔出氣溫度控制在37~39 ℃,送往壓縮的爐氣中含氨量明顯減少,壓縮機運行得到有效控制,運行周期延長一倍。表2為洗滌后爐氣系統(tǒng)改造前、后主要指標對比。

表2 爐氣系統(tǒng)改造前、后主要指標對比

4 結(jié) 語

通過涼堿尾氣系統(tǒng)、涼堿輕灰粉碎系統(tǒng)改造,洗滌液循環(huán)使用改造,基本解決了涼堿各溜管結(jié)疤,輕灰粉碎系統(tǒng)穩(wěn)定運行,洗滌液含氨指標量下降,重堿壓縮機運行周期延長。但仍需對煅燒車間尾氣系統(tǒng)存在的一些問題進一步探索改進,使其達到最佳狀態(tài)。筆者認為涼堿輕灰系統(tǒng)應新增一臺輕灰粉體流涼堿機,可有效地冷卻純堿,是一種低成本、低能耗、無粉塵的純堿冷卻裝置。同時新增一臺爐氣洗滌塔,與現(xiàn)有的爐氣洗滌塔并聯(lián)使用,可提高爐氣洗滌塔的生產(chǎn)能力,降低爐氣中的氨含量,延長重堿車間壓縮機運行周期,降低噸堿成本消耗,爐氣洗滌塔的洗滌降溫能力增強,另外可以提高螺旋板的出汽溫度,將該項指標控制在指標上限,減少爐氣大橫管和水封管的銨結(jié)晶的機率,從而保證爐氣后系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行。

[1] 陳學勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學技術(shù)出版社,1989

TQ114.16

B

1005-8370(2017)02-40-03

2017-02-15

李敬輝(1976—),本科,連云港堿業(yè)有限公司工程師。

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