田小慶,王志文,田小華
(河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工分公司,河南鶴壁 458000)
甲醇廠各單元CO2與N2工況對(duì)比
田小慶,王志文,田小華
(河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工分公司,河南鶴壁 458000)
介紹了甲醇廠各單元的具體情況,提出了將殼牌氣化爐由原來的N2輸煤改為CO2輸煤。技改完成后,大大優(yōu)化了甲醇廠各單元的操作工藝,延長(zhǎng)變換單元和合成單元的催化劑使用壽命,并成功解決了氣化裝置堵渣、積灰等問題,裝置負(fù)荷從不足80%提升至100%,甲醇同比增產(chǎn)35%,殼牌氣化爐在線運(yùn)行突破100 d,精甲醇日產(chǎn)量突破1 842 t,甲醇生產(chǎn)成本下降了40%。
甲醇;殼牌氣化爐;二氧化碳;氮?dú)?/p>
河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工分公司甲醇廠年產(chǎn)600 kt甲醇,副產(chǎn)6 kt硫酸,采用低水氣比耐硫變換、魯奇公司低溫甲醇洗、托普索公司低壓甲醇合成、WSA硫回收、天大北洋五塔精餾、普里森膜氫回收等工藝技術(shù)。該甲醇廠共分為4個(gè)崗位和11個(gè)單元,具體情況如下。
CO2壓縮機(jī)組:兩缸四段,主要負(fù)責(zé)將脫酸單元產(chǎn)生的CO2氣體從0.02 MPa加壓至5.2 MPa 和8.2 MPa,然后送至氣化爐作為煤粉載體。
變換單元:煤氣化的下游裝置,其目的和作用是將粗煤氣中過高含量的CO變換成CO2,同時(shí)副產(chǎn)H2,以調(diào)整煤氣中CO和H2含量;采用寬溫耐硫部分變換工藝,選用低水汽比寬溫耐硫變換催化劑,具有能耗低的特點(diǎn)。
凈化單元:采用魯奇公司開發(fā)的低溫甲醇洗工藝,利用甲醇在低溫下良好的物理吸收性能,用兩步法脫除煤氣及變換氣中的H2S,COS及CO2等酸性氣體。
硫回收單元:將尾氣中的H2S和COS轉(zhuǎn)換為質(zhì)量分?jǐn)?shù)98%的硫酸,同時(shí)使尾氣排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并能副產(chǎn)硫酸和中壓蒸汽,既環(huán)保又節(jié)能。本裝置采用托普索公司設(shè)計(jì)的WSA濕接觸法硫回收工藝,并采用較成熟的高溫?zé)岱磻?yīng)和三級(jí)催化反應(yīng)的克勞斯硫回收工藝。
合成單元:采用托普索技術(shù)和高效銅基催化劑。由于催化劑對(duì)原料氣要求嚴(yán)格,所以要先進(jìn)行精脫硫,氣體中硫體積分?jǐn)?shù)在5×10-9以下才能進(jìn)入甲醇合成塔。甲醇合成塔是本裝置的核心設(shè)備,為管殼式恒溫合成塔,塔直徑4 000 mm、管高7 800 mm,管內(nèi)裝填43 m3催化劑,殼側(cè)充滿2.7 MPa、230 ℃的沸水,可及時(shí)有效移走反應(yīng)熱,使反應(yīng)在恒溫下進(jìn)行。
甲醇精餾單元:采用天大北洋技術(shù),以填料加塔盤混裝為塔內(nèi)件的三塔+回收塔精餾工藝,它是目前技術(shù)較先進(jìn)、工藝成熟、使用廣泛的一種工藝。
氫回收單元:采用大連天邦膜分離器技術(shù),其特點(diǎn)是回收率高、節(jié)能,原料氣經(jīng)11根膜分離后,回收率可達(dá)90%。
在殼牌氣化爐煤氣化制甲醇試生產(chǎn)的過程中,氣化煤粉輸送采用空分裝置所產(chǎn)的高壓N2。由于N2為惰性氣體,在進(jìn)入合成單元前無法排出,使得粗煤氣中大量的N2被送至甲醇裝置;而在甲醇合成工藝中,為了維持整個(gè)系統(tǒng)正常生產(chǎn)必須進(jìn)行惰性氣體的放空,便會(huì)造成大量有效氣體夾帶損失。
為實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效,本裝置設(shè)置了1臺(tái)離心式CO2壓縮機(jī)(03機(jī)組),并且在CO2汽提塔塔頂放空至03機(jī)組進(jìn)口管線之間增加1根Ф 800 mm的低壓N2管線。03機(jī)組開車時(shí)將N2閥全開,待到03機(jī)組三段出口和四段出口氣體完全送至氣化爐并且運(yùn)行穩(wěn)定后,再將Ф 800 mm低壓N2閥關(guān)小,這樣就可將低溫甲醇洗單元脫除的CO2加壓后送至氣化爐,以替代輸送煤粉用的N2,節(jié)省的N2不但能夠以液氮形式外賣,而且CO2回收至氣化爐前可實(shí)現(xiàn)爐前補(bǔ)碳,增加了系統(tǒng)的總碳量。在甲醇行情不理想的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,對(duì)甲醇裝置的優(yōu)化有明顯意義,并且用CO2輸煤比N2輸煤更符合煤制甲醇的工藝要求。
3.1 氣體成分的變化
N2輸煤工況和CO2輸煤工況下氣體成分分別如表1和表2所示。
表1 N2輸煤工況下氣體成分(體積分?jǐn)?shù)) %
注: 氫回收滲透氣和氫回收非滲透氣中φ(CH3OH)分別為9.85×10-6和72.62×10-6,酸脫單元出口φ(H2S)為0.15×10-6,變換單元進(jìn)口φ(COS)為0.02%
表2 CO2輸煤工況下氣體成分(體積分?jǐn)?shù)) %
注: 氫回收滲透氣和氫回收非滲透氣中φ(CH3OH)分別為8.68×10-6和70.37×10-6,酸脫單元出口φ(H2S)為0.09×10-6,變換單元進(jìn)口φ(COS)為0.03%
從表2可以看出:氣化裝置采用CO2輸送煤粉后,由于CO2本身是系統(tǒng)反應(yīng)氣體,在增加有效氣體的同時(shí)合成系統(tǒng)惰性氣體較少,合成塔反應(yīng)比較理想,送至氫回收單元弛放氣流量也減少至10 000 m3/h以內(nèi),從而減少了有效氣體的損失。另外,進(jìn)合成單元的CO2含量升高對(duì)合成生產(chǎn)和催化劑保護(hù)是有利的,對(duì)于銅系催化劑,CO2既有動(dòng)力學(xué)方面的作用又具有化學(xué)助劑的作用,歸納起來的有利方面有:①含有一定量的CO2可促進(jìn)甲醇產(chǎn)率的提高;②提高催化劑的選擇性,降低醚類等副反應(yīng)的發(fā)生;③更有利于調(diào)節(jié)溫度,防止超溫,延長(zhǎng)催化劑的使用壽命;④防止催化劑積炭。但是,合成單元CO2含量升高也有不利的方面,與CO合成甲醇相比,每生成1 kg甲醇要多消耗0.7 m3的H2。
3.2 工藝操作的影響
3.2.1 氣化爐N2輸煤工況
變換單元?dú)饣b置來氣溫度達(dá)172 ℃(設(shè)計(jì)溫度指標(biāo)為166 ℃),造成變換爐進(jìn)口氣體溫度高、催化劑床層溫度高,縮短了催化劑的使用壽命。由于氣化裝置來氣溫度高,使得變換爐水氣比偏高,并且使得CO含量偏低,為了穩(wěn)定生產(chǎn)需開變換爐大旁路,使部分氣體不經(jīng)變換爐直接進(jìn)入下一工序,從而增加了酸脫單元的負(fù)荷。由于氣體中雜質(zhì)含量較多,增加了酸脫單元甲醇液體中的積灰量,造成各動(dòng)設(shè)備入口過濾器和精餾塔的堵塞,同時(shí)由于合成氣中N2含量高、CO2含量較少,影響了CO2汽提量,從而使得吸收塔塔溫偏高,影響H2S的吸收,造成合成氣中H2S含量相對(duì)偏高。為了嚴(yán)控操作指標(biāo),需要加大再生塔的負(fù)荷和增加甲醇外排量,同時(shí)由于合成氣中的N2含量較高,使得進(jìn)入合成單元的有效氣體含量相對(duì)減少,氣體放空量達(dá)50 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),造成了部分有效氣體的損失,增加了生產(chǎn)成本,并且由于CO2含量低,造成甲醇合成反應(yīng)中副反應(yīng)增多,導(dǎo)致粗甲醇中的乙醇、甲酸甲酯含量增加,從而加重了精餾單元的負(fù)荷。
3.2.2 氣化爐CO2輸煤工況
變換單元來氣溫度達(dá)165 ℃,符合設(shè)計(jì)指標(biāo),降低了各變換爐的入口氣體溫度,延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命,并且能夠很好地調(diào)節(jié)各變換爐的水氣比,有利于合成單元?dú)涮急鹊恼{(diào)節(jié)。由于送煤工況的調(diào)整,氣體成分發(fā)生變化,使得酸脫單元吸收塔的溫度大幅降低,有利于H2S的吸收,減少了酸脫單元甲醇的外排量,并且大大降低了合成氣中H2S含量,保護(hù)了合成單元的催化劑,并且使得合成單元的放空量降至9 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),有效提高了甲醇產(chǎn)量,降低了能耗。
N2輸煤工況和CO2輸煤工況下能耗對(duì)比情況如表3所示。
表3 N2輸煤工況和CO2輸煤工況下能耗對(duì)比情況
通過技改,將殼牌氣化爐由原來的N2輸煤改為CO2輸煤,大大優(yōu)化了甲醇各單元的操作工藝,延長(zhǎng)了變換單元和合成單元的催化劑使用壽命,降低了生產(chǎn)成本,并成功解決了氣化裝置堵渣、積灰等問題,裝置負(fù)荷從不足80%提升至100%,甲醇同比增產(chǎn)35%,殼牌氣化爐在線運(yùn)行突破100 d,精甲醇日產(chǎn)量突破1 842 t,甲醇生產(chǎn)成本下降了40%,體現(xiàn)了該工藝的先進(jìn)性和優(yōu)越性。
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1674- 2931(2017)03- 0003- 03
2016- 06- 28)