時(shí)杰
(青島海晶化工集團(tuán)有限公司,山東 青島 266042)
三效逆流降膜蒸發(fā)裝置試運(yùn)行總結(jié)
時(shí)杰
(青島海晶化工集團(tuán)有限公司,山東 青島 266042)
介紹了青島海晶化工集團(tuán)有限公司三效逆流降膜蒸發(fā)裝置的工藝流程、特點(diǎn)、試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及解決措施。
燒堿;蒸發(fā);三效逆流降膜工藝;試運(yùn)行
青島海晶化工集團(tuán)有限公司(以下簡稱“海晶化工”)于2010年啟動(dòng)搬遷。搬遷前,老廠區(qū)堿蒸發(fā)裝置分別采用賽特的雙效順流蒸發(fā)裝置和博特的雙效逆流蒸發(fā)裝置。搬遷后,引進(jìn)了瑞士博特公司的三效逆流降膜蒸發(fā)工藝。2015年12月,堿蒸發(fā)裝置進(jìn)行試運(yùn)行,后因碼頭開放許可影響,于當(dāng)年12月底停車。試運(yùn)行期間,該裝置運(yùn)行情況良好,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求。下面對該堿蒸發(fā)裝置調(diào)試和試運(yùn)行情況進(jìn)行簡單的介紹。
1.1 裝置簡介
海晶化工三效逆流蒸發(fā)裝置用于將32%淡堿蒸發(fā)濃縮成50%燒堿,生產(chǎn)能力為25萬t/a(折百堿),該裝置由下列部分組成。
(1)降膜蒸發(fā)器。以“一次流過”模式運(yùn)行的降膜蒸發(fā)器和二次蒸汽分離器為一體式設(shè)計(jì)。蒸發(fā)器配有完全自控的再循環(huán)管線,使裝置在低負(fù)荷下可以運(yùn)轉(zhuǎn)。各個(gè)蒸發(fā)器的頂部裝有流量表(此表控制到蒸發(fā)器的最小流量)、再循環(huán)管線和自控閥門,以保證蒸發(fā)器在給定的工作范圍內(nèi)最適當(dāng)?shù)哪ず穸取?/p>
第一級降膜蒸發(fā)器,使用來自第二級蒸發(fā)器的二次蒸汽加熱;第二級降膜蒸發(fā)器,使用來自第三級蒸發(fā)器的二次蒸汽加熱;第三級降膜蒸發(fā)器使用中壓生蒸汽加熱。
(2)冷凝系統(tǒng)用于真空二次蒸汽和二次蒸汽冷凝液收集/循環(huán)單元。
(3)換熱器用于預(yù)熱各級蒸發(fā)器之間的燒堿,以降低蒸汽消耗。
(4)儀表和控制系統(tǒng)用于工藝裝置自動(dòng)運(yùn)行。
1.2 裝置特點(diǎn)
與老廠區(qū)雙效蒸發(fā)工藝相比,該三效逆流降膜蒸發(fā)裝置由于更加充分地利用了生蒸汽冷凝液、50%堿液以及系統(tǒng)產(chǎn)生的二次蒸汽的熱量,能耗低、蒸汽利用率高、設(shè)備能力大,更加節(jié)能。
(1)三效逆流降膜蒸發(fā)系統(tǒng)充分利用了生蒸汽的熱量和三效蒸發(fā)器所生產(chǎn)的50%堿溶液的溫度,并且兩次利用了系統(tǒng)產(chǎn)生的二次蒸汽的熱量。
(2)三效蒸發(fā)器的蒸汽冷凝液用于加熱一效蒸發(fā)器、二效蒸發(fā)器生產(chǎn)的37%、42%的堿,充分利用了冷凝液的熱能。
(3)三效產(chǎn)出的高溫50%堿用于預(yù)熱一效蒸發(fā)器、二效蒸發(fā)器生產(chǎn)的37%、42%的堿,這樣,預(yù)熱完畢后50%的堿溫度可以達(dá)到70℃左右,充分利用了高溫堿的熱能,同時(shí),可以減少冷卻器的冷卻水的使用量,降低了冷卻水的運(yùn)行成本。
(4)三效蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽作為二效蒸發(fā)器的加熱源,二效蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽作為一效蒸發(fā)器的加熱熱源,做到了熱能的有效利用。
32%的NaOH溶液被送入第一級蒸發(fā)器,EV-1101降膜蒸發(fā)器物料測的壓力是負(fù)壓。液堿一次流過的過程中,被蒸發(fā)至37%。產(chǎn)生的二次蒸汽通過D-1101管道被送至C-7101表面冷凝器。在表面冷凝器中,二次蒸汽被冷卻水間接冷凝,惰性氣體被P-7102水環(huán)真空泵抽出。
通過泵P-1101將37%液堿從第一級蒸發(fā)器底部排出,液堿流過HE-1511和HE-1521換熱器。流經(jīng)換熱器時(shí),37%液堿被加熱。
液堿在一次流過第二級蒸發(fā)器EV-1201時(shí),物料側(cè)的壓力是負(fù)壓,堿液被濃縮至42%。此處產(chǎn)生的二次蒸汽用于加熱第一級蒸發(fā)器。
通過泵P-1201將42%液堿從第二級蒸發(fā)器底部排出,然后流過板式換熱器HE-1515/管殼式換熱器HE-1541和HE-1551。流經(jīng)這些換熱器的過程中,42%液堿被50%的熱堿和蒸汽冷凝液加熱。
在一次流過第三級蒸發(fā)器,降膜蒸發(fā)器EV-1301,產(chǎn)品側(cè)是在壓力狀態(tài)下,液堿被濃縮至50%。此處產(chǎn)生的二次蒸汽用于加熱第二級蒸發(fā)器。
第三級蒸發(fā)器是通過生蒸汽來加熱的。生蒸汽冷凝液和從EV-1301蒸發(fā)器出來的50%液堿預(yù)熱預(yù)濃縮液堿。
通過堿泵P-1301將50%液堿從EV-1301蒸發(fā)器底部排出,流過HE-1541,HE-1515,HE-1511,自HE-1531冷卻器后流出界區(qū)。流經(jīng)HE-1531水冷換熱器時(shí),產(chǎn)品溫度降至45℃。
二次蒸汽冷凝液被收集在T-7101罐內(nèi),泵P-7101將冷凝液排出裝置,排出的冷凝液溫度在65°C左右,三效逆流蒸發(fā)裝置流程示意圖見圖1。
圖1 三效逆流蒸發(fā)裝置流程圖
3.1 主要工藝指標(biāo)控制情況
試運(yùn)行期間主要運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。
因下游VCM裝置未開車,離子膜電解沒有全部運(yùn)行,因此蒸發(fā)裝置未滿負(fù)荷運(yùn)行,而且淡堿溫度較低(設(shè)計(jì)溫度78℃),蒸汽管網(wǎng)壓力波動(dòng)較大,因此噸堿汽耗較高。隨著裝置負(fù)荷逐漸提高,蒸汽壓力達(dá)到1 MPa設(shè)計(jì)壓力,噸堿汽耗會(huì)大幅降低。
表1 試運(yùn)行期間主要數(shù)據(jù)表
3.2 運(yùn)行期間出現(xiàn)的問題及解決措施
在開車期間,T7101冷凝液收集槽液位高高聯(lián)鎖成品堿流量控制閥FV1531關(guān),三效蒸發(fā)器溫度控制閥TV1302關(guān),后發(fā)現(xiàn)是由于T7101中的冷凝液被真空泵抽入C7101表面冷凝器,降低真空泵入口真空度后,C7101中的冷凝液回流進(jìn)入T7101中,導(dǎo)致液位迅速上升。
按照設(shè)計(jì)T7101中的冷凝液不會(huì)被吸入C7101中,實(shí)際情況是,大量的冷凝液進(jìn)入C7101。檢查發(fā)現(xiàn),D1202蒸汽閃蒸罐冷凝液管和EV1101冷凝液管配管錯(cuò)誤,現(xiàn)場配管插入液面以下,實(shí)際應(yīng)該液面以上。這樣就會(huì)導(dǎo)致T7101形成不了真空,而當(dāng)時(shí)T7101對空管打開,罐內(nèi)壓力為大氣壓,T7101到表面冷凝器的高度大約為9 m,真空泵入口真空度-93 kPa,T7101內(nèi)的冷凝液被吸入。
將D1202蒸汽閃蒸管冷凝液管和EV1101冷凝液管進(jìn)入T7101的內(nèi)插管割掉后恢復(fù)正常。
該三效逆流降膜蒸發(fā)裝置一、二、三效堿泵為國外泵廠商配套,機(jī)封水壓力要求6 kg,而海晶化工無離子水供應(yīng)壓力無法滿足該泵機(jī)封水壓力要求。
對此,該蒸發(fā)裝置供貨商的建議讓所有泵在密閉的密封水系統(tǒng)中運(yùn)行。密封水入口位于罐T-XXXX,然后由泵P-XXXX將密封水送入堿泵中壓力為0.6 MPa。然后密封水流經(jīng)板式換熱器HE-XXXX回到罐中。此方案需要一個(gè)額外的罐、泵和板式換熱器。
考慮到額外增加的設(shè)備投資,且由于該三效逆流蒸發(fā)裝置設(shè)計(jì)非常緊湊,現(xiàn)場空間有限,增加1個(gè)罐、泵和換熱器會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)場更加擁擠,不利于日常操作和檢修,決定采用以下方案。二次蒸汽冷凝液作為泵機(jī)封水,提高P7101的揚(yáng)程,使其出口壓力達(dá)到0.6 MPa,同時(shí),P7101出口管線加一支路,增加1臺板式換熱器,二次蒸汽冷凝液經(jīng)換熱器換熱后作為機(jī)封水送入堿泵。
此方案利用了二次蒸汽冷凝液作為機(jī)封水,節(jié)約了無離子水,而且相比與供貨商的方案,減少了1個(gè)罐和1臺泵,只需增加1臺板式換熱器,減少了設(shè)備投資,而且現(xiàn)場空間也不至于太緊湊。由于二次蒸汽冷凝液含堿過量可能會(huì)對機(jī)封壽命造成影響,海晶化工定期對二次蒸汽冷凝液的含堿進(jìn)行檢測,防止堿含量超標(biāo)。
雖然三效逆流蒸發(fā)工藝一次性投資費(fèi)用更高,但是由于熱量利用更加合理,因此汽耗更低,綜合考慮,比雙效工藝經(jīng)濟(jì)效益更高。海晶化工老廠區(qū)雙效逆流降膜蒸發(fā)工藝生產(chǎn)1 t50%液堿需要蒸汽0.78 t/t折百堿,搬遷后采用的三效逆流降膜蒸發(fā)技術(shù)每生產(chǎn)1 t50%液堿需要蒸汽0.504 t/t折百堿,噸堿汽耗相比之下可節(jié)約0.28 t/t折百堿。
按照25萬t/a(折百堿),蒸汽價(jià)格按照200元/t計(jì),三效逆流降膜蒸發(fā)裝置比雙效逆流蒸發(fā)裝置每年可節(jié)約成本為0.28×25×200=1 400(萬元)。由此可見,雖然三效逆流降膜蒸發(fā)工藝裝置購置費(fèi)用成本較高,但是運(yùn)行成本更低,經(jīng)濟(jì)效益更大。
海晶化工三效逆流裝置工藝控制簡單、能耗低、生產(chǎn)能力大。在試運(yùn)行期間,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求,是一種比較先進(jìn)的蒸發(fā)技術(shù)。
Testrunning summary ofthree-effectcountercurrentfalling film evaporator
SHIJie
(Qingdao Haijing Chemical Group Co.,Ltd.,Qingdao 266042 China)
∶This paper introduces the process and characteristics ofthe three effectcountercurrentfalling film evaporation device of Qingdao Haijing Chemical Group Co.,Ltd,as well as the running situation,problems and solutions during the testrunning.
∶caustic soda;evaporation;three-effectcountercurrentfalling film process;testrunning
TQ114.26+8
:B
:1009-1785(2017)04-0006-03
2016-05-20